2020年年度车身检验班组工作总结_第1页
2020年年度车身检验班组工作总结_第2页
2020年年度车身检验班组工作总结_第3页
2020年年度车身检验班组工作总结_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

年度车身检查组工作总结质量指标综上所述,合格率在我们和工厂的协助下稳步上升,达到了92%左右,但距车身合格率的93%目标值还有距离。双质量门影响FTQ和PPH的主要质量问题及控制成果其中不仅影响指标最大的a类错误安装问题,b类c的这些批次的质量问题也不容忽视。 结果,a类质量问题发生的频率低,b类容易发生的批量质量问题是影响指标的主要因素。 例如前扶手板左右的间隙不均匀,前周围和前格栅的熔核的毛刺等。 这些问题在某些时段对质量指标的影响较大,控制难度稍大,如焊接作业错误,或焊枪枪口爆炸,焊接位置错误。 我们认真观察和检查的结果表明,前格栅毛刺的焊接位置不正确。 随后通过焊点位置调整解决。 仅仅如此,从当时起合格率就提高了0.1%左右。 这只是冰山的一角,后上铰链焊点偏移,顶盖的右前角不齐,左右侧板翻边等,当然,这些问题在我们的努力下得到有效控制,整车的焊接质量提高了。三后工程反馈与审稿质量问题及控制成果后者的工程反馈和audit审查中出现的问题,从某个角度来看是我们工作的漏洞,因此我们重视它,积极合作。 因此,使我们的工作更完整、更细致,提高整车的质量。 后程反馈的典型问题主要是C23后门打开干涉,油箱门上浆质量差,最近右侧b柱钎焊的磨损质量。 这些都是严重影响整车质量的问题,我们在控制过程中非常谨慎,如C23后门问题回来后,立即与现场取得联系,在检测过程中严格按标准执行,检测频率达到100%,有一台严格要求,问题得到了控制。 在此类问题多起来后,发现问题立即处理,及时解决,按标准执行,基本可以解决所有问题,审核问题同样如下:中门左上角外部闪光引起漏雨,我们也及时应对,下车,按标准最后解决,通过认真工作和工作学习,我们有自己的问题解决和突发性问题应对的模式:及时解决,按标准执行,按情况调整检测频率,也是我们的小成就。四班组管理成果目前工厂正处于搬迁计划阶段,员工思想状态不稳定。 比如对待工作上的消极懒惰,担心工作单位不在。 作为班长,有义务维护班组团结稳定,通过与员工的交流,使员工认识现状,积极工作,保证在岗位上工作一天,工作热情,思想稳定,班组团结。在看板管理方面,我们虚心学习,积极改进。 看包保证文件表齐全,去掉多馀的表格,在更换期间,立即更新,保证看包整齐充实。 在管理中将广告牌分为区域、专家,保证广告牌的填写,更新及时。 在现场管理中,严格遵守5S5的标准,不断改善。 例如,分开配置机柜,将检查工具配置在指定的位置,及时进行维护。 因此,我们得到了基准队的荣誉,可以持续维持下去。五班组管理的成果和不足之处在班组管理方面,我要一直严格规范自己,学好榜样,在工作中不怕辛苦,不怕疲劳,坚持原则,以员工为榜样,培养在日常工作中积极发现问题的能力,教导员工道德,工作细致,按标准执行员工在工作中也能立即应对,尽职尽责。 生活中大家可以团结互助。 很多质量问题,能够迅速而恰当地解决错误的服装和大量的bc级问题,都归功于这些团结和具有职业道德和强大业务能力的团队。 当然,管理也有一些缺点。 例如,员工个人的业务能力有短板,新员工的执行能力低等。 但是,伴随着我们不断努力的工作态度和高度的工作热情,我认为这些问题不久的将来会得到解决。最后,下一年度我们将继续保持高标准,严格要求工作原则,在整车质量

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论