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国电电力酒泉发电有限公司技术监督评价自查报告国电电力酒泉发电有限公司技术监督评价自查报告二一四年九月国电电力酒泉发电有限公司技术监督评价自查报告一、自查评分情况酒泉发电公司技术监督专业组对照中国国电集团公司火力发电技术监督检查评价标准(2013版)内容,认真对绝缘技术、金属技术、电测技术、化学技术、热工技术、节能技术、环保技术、继电保护与自动装置及直流系统、励磁、电能质量、旋转设备振动技术、锅炉压力容器安全技术12个专业的技术监督及技术监督综合管理进行了自查,各专业技术人员针对本专业从管理制度、资料、台帐、运行及检修记录、缺陷、电气和热工保护等进行了梳理和整理,对照技术监督检查评价标准从中发现了许多问题,并制定整改计划,从而不断提高了专业人员的技术水平,确保设备安全、可靠运行。现将自查情况汇报如下1、自查情况对照中国国电集团公司火力发电技术监督检查评价标准(2013版)要求自查,酒泉发电有限公司2台330MW机组查评项目304项,664条评价内容,不予评价22条,标准分9000分,应得分8573分,扣分526分,实际得分8047分,得分率939。在13个专业的自查中,综合管理得分率95、节能(锅炉)监督得分率981、节能(汽机)监督得分率926、金属监督得分率907、锅炉压力容器得分率90;绝缘监督得分率965、电测监督得分率925、环保监督得分率947、电能质量监督得分率66、旋转设备振动技术监督得分率973、继电保护与自动装置及直流监督得分率986、励磁得分率943、化学监督得分率936、热工监督得分率953。各技术监督专业检查得分汇总表序号专业应得分实得分得分率()检查项目数问题项目数重点关注问题1综合管理30028595922绝缘985951965952133电测4003709253594继电保护与自动装置及直流系统11001085986723045励磁3002839433386节能(锅炉)600589981662127节能(汽机)545505926621038环保5705409473199金属9708809074515210锅炉压力容器安全300270904211211化学9208629364120112热工9839379536430313电能质量30019866241114旋转设备振动技术3002929732110合计85738047939207202、技术监督自查发现的主要问题通过各专业技术监督查评,共发现问题207个,其中重点关注问题共20个,是技术监督要求重点整改的问题。(1)高压试验人员无证上岗(包括外围试验单位人员)。整改措施联系相关技术部门高压试验人员尽快考取高压试验(包括外围试验单位人员)。(2)330KV避雷器没安装在线监测装置整改措施联系安装330KV避雷器在线监测装置,并每天巡视一次,加强数据分析。(3)2012年,1、2主变、启备变油中含气量超标,油中含气量分别3228、347、355,超出规程规定的3的要求。整改措施在潜油泵全停的状态下检查潜油泵负压区是否存在渗漏点,同时,按照规程要求进行变压器油取样化验,关注含气量的变化趋势,如继续增长,应从变压器结构分析原因。(4)滑压运行曲线不合理,低负荷运行时经济性较差。整改措施2机在负荷210MW以下单阀运行,根据20139月25日现场数据机组负荷190MW时各高压调节阀开度为22左右,节流损失较大,降低了高压缸效率(现场仪表计算值668),影响机组经济性。通过机组历史曲线查得在负荷230MW时机组顺序阀运行,各高压调节阀开度分别为52、52、0、0。根据阀门开度与节流损失关系,50开度正处于节流损失最大的位置,对高压缸效率影响最大。机组现有的滑压运行曲线不是最优运行方式,应重新进行滑压优化运行试验,综合考虑对高压缸效率、给水泵电耗、再热蒸汽减温水流量、循环热效率等因素的影响,找出合适的流量、负荷、高调门关系,提高机组在低负荷运行时的经济性。(5)1、2发电机频率异常保护投信号,不符合“规程”要求。整改措施按照继电保护和安全自动装置技术规程(GB142852006)第4215条“低频保护投信,并有累积时间显示,高频保护动作于解列灭磁或程序跳闸”要求,予以整改。(6)未按现行“技术规程”、“反措”及“导则”的要求,进行发变组保护定值计算。如发电机失步保护出口未加电流闭锁定值;整改措施按照继电保护和安全自动装置技术规程(GB142852006)、大型发电机变压器继电保护整定计算导则(DL/T96842012)、国家电网生2012352号国家电网公司十八项电网重大反事故措施的原则要求,利用2013年度继电保护定值校核,重新计算及校核保护定值。(7)锅炉PCV未按规定进行定期试验。整改措施按照锅炉安全技术监察规程(TSGG00012012)的规定,对锅炉PVC阀进行进行定期试验,确保锅炉运行安全。(8)1、2发电机基波3U0定子接地保护定值10V、延时6S,未经主变高压侧和厂用6KV接地核算,不符合“导则”要求。整改措施按照大型发电机变压器继电保护整定计算导则(DL/T6842012)第432的原则,重新整定并核算主变高压侧和厂用6KV接地时耦合到发电机机端基波3U0值,合理调整基波3U0定子接地保护范围。(9)1、2机防进水措施不完善,无抽汽管道壁温差大报警装置。整改措施按照火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则(DL/T8232003)485中内容“在各抽汽管道逆止阀后第一个水平管段的顶部和相应位置的底部各设置一对温差热电偶,以监测管内是否积水,温差大时在控制室报警”要求,进行完善。(10)空气预热器停转报警信号来自于主/副马达的停转信号,而不是源自于空气预热器主轴的信号,不满足“反措”要求。公司的重要调节阀(特别是智能、气动执行器),在检修期间,未进行三断保护功能试验,不满足“规程”要求。整改措施按照中国国电集团公司重大事故预防措施第6章防止锅炉事故中第6122条回转式空气预热器应设有可靠的停转报警装置,停转报警信号应取自空气预热器的主轴信号,而不能取自空气预热器的马达信号的要求,改进本公司空气预热器的停转报警信号,并将改进后的停止报警信号作为冗余信号引入相应的保护系统中去;按照火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程(DLT7742004)第63329条自锁性能校准要求,在机组检修期间,加强对智能执行器的电池、内部参数设定的检查;定期对公司重要的调节阀进行断气、断电、断信号试验。(11)公司RB功能未投运。整改措施查明RB功能不能正常投入的原因,优化RB功能,并将RB功能投入运行,保障机组安全运行;机组启动前,应对RB系统进行静态试验。(12)2机组直流系统I、II段在热工DCS设备环路,机组正常运行时两组直流母线长期并列运行。整改措施按照中国国电集团公司重大事故预防措施第2393条要求,适时进行整改。两组蓄电池的直流系统,不得长时间并列运行。(13)直流空气开关未进行定期校验及完整的级差校验,不符合“反措”要求。整改措施按照中国国电集团公司重大事故预防措施第236、237条的要求,对运行中的熔断器和小开关进行定期检查;做好各级直流负荷定值和级差配合的校核工作。对照直流负荷配置图对全部直流负荷进行排查,确保各级直流负荷配置正确、直流负荷配置图与实际相符,进行级差校核试验。(14)厂站直流系统充电装置均只有一路交流输入电源,不满足“反措”要求。整改措施按照中国国电集团公司重大事故预防措施第2356条要求适时进行整改。直流系统充电装置,必须实现双回路自投交流电源供电,双回路交流电源应来自两个不同的电源点。(15)1、2机未按规定进行高压主汽门、调速汽门阀门活动试验。整改措施按照中国国电集团公司重大事故预防措施11112条的“按规程要求进行危急保安器试验、汽门严密性试验、门杆活动试验、汽门关闭时间测试、抽汽逆止门关闭时间测试”内容要求进行门杆活动试验。(16)1、2机组运行2000小时后未做超速试验或喷油压出试验。整改措施按照中国国电集团公司重大事故预防措施11112条的“机组每运行2000H后应进行提升转速试验”和规程内容要求进行超速试验或喷油压出试验。(17)1、2机未按规定进行主汽门、调门、抽汽逆止门关闭时间测试。整改措施按照中国国电集团公司重大事故预防措施11112条的“坚持按规程要求进行危急保安器试验、汽门严密性试验、门杆活动试验、汽门关闭时间测试、抽汽逆止门关闭时间测试”内容要求,对1、2机汽门及各段抽汽逆止门关闭时间测试。(18)金属专业缺少专业证件和锅检工程师证。整改措施严格按照金属监督管理人员按照电力工业无损检测人员资格考核规则和电力行业理化检验人员资格考核规则的规定,取得相应的无损检测和力学性能资格证书;按国电集生2004150号文中国国电集团公司锅炉压力容器安全监督管理规定规定,锅监工程师参加培训,持证上岗。此项工作在2015年进行整改。(19)未按规程要求进行谐波、三相电压不平衡度的专项及周期测试。整改措施已联系国电科学技术研究院9月份双机运行期间进行相关试验测试。(20)1、2锅炉未进行运行状态外部检验,所有压力容器安全阀到期均未进行定期校验整改措施已联系国电科学技术研究院进行1、2锅炉运行状态外部检验。1、2锅炉压力容器安全阀校验8月份已完成。3、附表各专业技术监督自查发现的问题、整改措施附表2综合管理技术监督自查发现的问题、整改措施序号自查问题整改措施是否重要1技术监督综合管理11“专业技术监督管理标准”不完善。各专业引用标准、规程不全,存在使用过期标准、规程现象;一些专业缺少技术监督指标、技术监督报表;多数专业存在“专业主要工作内容”少,达不到专业技术监督实施细则要求。按照中国国电集团公司技术监督管理制度(2013)第十二条(一)要求,制定符合公司实际情况的“各专业技术监督实施细则”,并实施。开展的专业范围应不少于12项专业技术监督(绝缘、电测、继电保护与自动装置及直流系统、励磁、节能、金属、锅炉压力容器、化学、热工、电能质量、振动、环保技术监督)。各专业技术监督实施细则应包含总则、组织机构及各级职责、技术监督范围及主要技术监督指标、专业工作主要内容、技术监督管理、专业技术监督分级告警内容、设备技术资料、台账、引用标准规程、技术监督报表等方面内容,并且要与实际运行的技术监督体系相吻合。是2其它21继电保护、励磁、绝缘、化学、锅炉压力容器、环保、电测等专业所需的标准、规程配备不全;一些专业存在使用过期标准规程现象。给各专业配备、补充齐全必备标准、规程,以保证各专业技术人员能按照标准、规程要求做好日常的技术监督及技术工作。最好配备纸质版标准、规程,确保标准、规程真实可靠;每年做到及时更新。是22技术监督范围不全,缺少直流系统技术监督;环保缺少引(排)口技术监督。按照中国国电集团公司技术监督管理制度(2013)第十四条要求,进一步完善技术监督范围,开展不少于12项专业技术监督(绝缘、电测、继电保护与自动装置及直流系统、励磁、节能、金属、锅炉压力容器、化学、热工、电能质量、振动、环保“灰坝、引(排)口”技术监督)。要从组织机构、技术监督管理制度、专业实施细则、报表等方面全面落实。否附表2绝缘技术监督自查发现的问题、整改措施及评分结果表序号问题整改措施是否重要1绝缘技术监督网络与管理11公司绝缘技术监督实施细则中部分内容不符合公司实际。如岗位职责与各级岗位不对应等。根据集团公司的制度,进一步修订完善。否122014年度预试计划缺项,缺少部分330KV避雷器、断路器等设备;部分设备预期周期规定不符合要求。严格按照电力设备预防性试验规程(DL/T5961996)的周期要求,制定详细的预试计划,明确设备的预试周期。否13绝缘监督部分标准未及时更新,同时缺少部分常用规程。如电力变压器运行规程、电力变压器检修导则已经过期。及时进行规程的补充及更新。否14对外委试验单位的试验报告审核不严。加强对外委单位的试验报告审核。预试报告应包括试验日期,试验人员,试验设备及编号,环境情况;试验无漏项、降低标准等情况以及试验结论与试验结果相符。否2绝缘技术监督范围及主要工作内容212012年,1、2主变、启备变油中含气量超标。油中含气量分别3228、347、355,超出规程规定的3的要求。在潜油泵全停的状态下检查潜油泵负压区是否存在渗漏点,同时,按照规程要求进行变压器油取样化验,关注含气量的变化趋势,如继续增长,应从变压器结构分析原因。是22启备变有载分接开关未进行油室中绝缘油的微水及击穿电压的测试,不符合规程要求。根据变压器分接开关运行维修导则(DL/T5742010)7214的要求,有载分接开关运行中油室中的绝缘油应每6个月至1年至少采样一次进行微水及击穿电压试验。是23主变压器及启备变在运行中未进行铁芯对地接电流的测量,不符合规程要求。按照电力变压器运行规程(DL/T5722010)515A的要求,定期测量铁芯和夹件的接地电流,测试周期由现场规程规定。否24未进行断路器的遮断容量校核工作,不符合“反措”要求。按照中国国电集团公司重大事故预防措施183的要求,应根据可能出现的系统最大负荷运行方式,每年核算开关设备安装地点的断流容量。否251、2发电机出口1PT、2PT在交接时未进行倍频感应耐压试验或交流耐压。新安装的电气设备应严格执行电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB501502006)。否26330KV升压站盐密测试测点悬挂的绝缘子数量及悬挂高度,不符合规程要求。目前,330KV升压站内,每个取样点只有5片悬式绝缘子,且悬挂位置过低,不能正确反映设备的污秽情况。按照污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分定义、信息和一般原则(GBT2621812010)附录C1的要求安装盐密取样点,即盐密取样测点使用由9个盘形悬式绝缘子串作为测点,绝缘子串的安装高度应接近线路或母线绝缘子的安装高度。是27有红外热成像测温检查测试记录,但未记录环境温度、负荷,使用仪器。规范试验记录,记录测试时的设备负荷、环境温度等。否附表3电测技术监督检查评价发现的问题、整改措施序号问题整改措施是否重要1电测技术监督网络及管理11电测技术监督管理标准及专业单项制度不规范。及时修订完善电测技术监督管理标准及专业单项制度,对制度中相关内容对照标准和现场实际情况加以修正,确保其全面涵盖全部电测设备。否12电测仪器仪表年度检定计划不全面。根据电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程(JJG1242005)65条、电测量变送器检定规程(JJG(电力)011994)24条等规程要求的检定周期,将全部电测仪器设备纳入检定计划,并及时更新,确保不发生超检定周期现象。否13公司技术监督异常情况告警实施细则中电测专业告警相关规定不具体规范。根据电力技术监督导则(DL10512007)第64条,在公司制定技术监督异常情况告警实施细则中,明确电测专业告警分级的相关规定,制定必要的应急预案、措施,对告警实行闭环管理。否2电测技术监督主要指标21电测仪器仪表(包括摇表和接地摇表)的校验率未达到100。按照检定计划开展周期检定工作,保证仪器仪表校验达100,避免超检定周期现象。是3电测技术监督主要工作内容31电量变送器周期检定项目不全。如未进行绝缘电阻、响应时间测试。对照电测量变送器检定规程(JJG(电力)011994)11条要求,规范电量变送器周期检定工作,做到不缺项不漏项。是32未见关口电能计量装置PT、CT误差测试报告。根据测量用电压互感器检定规程(JJG3142010)第55条相关要求,结合一次设备检修停运机会进行周期检定。电磁式电压互感器的检定周期不得超过10年,电容式电压互感器的检定周期不得超过4年。否33类电能计量表计未进行现场周期检定。根据电能计量装置技术管理规程(DL/T4482000)73条规定,及时开展类电能计量表计(发电机出口电能表)的定期检定,类电能计量表计至少六个月现场检验一次。否34类电能计量装置未进行PT二次压降测试。按照电能计量装置技术管理规程(DLT4482000)73条要求,尽快完成类电能计量点的二次压降测试工作,测试周期应为每两年一次。是附表4继电保护及直流系统技术监督检查评价发现的问题、整改措施序号问题整改措施是否重要1继电保护及直流系统技术监督网络与管理11结合本公司实际情况制定的继电保护及安全自动装置的技术监督实施细则不完善。按照国家电力公司电安生1997356号文电力系统继电保护技术监督规定第24及25条、国家电力公司防止电力生产重大事故的二十五项重点要求中继电保护实施细则、国电调2002138号第12及13条要求,尽快完善结合本公司实际情况的实施细则,并实施。否12缺少常用国家和行业标准、规程。尽快配置现行的电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程(DLT6232010)继电保护和安全自动装置基本试验方法(GBT72612008)大型发电机变压器继电保护整定计算导则(DLT6842012)等专业常用国家和行业标准、规程。否13缺少必备的继电保护和安全自动装置调整试验用仪器、仪表。按照继电保护和电网安全自动装置校验规程(DL/T9952006)第513条要求,尽快为班组配置必要的仪器、仪表。是已使用的仪器仪表无检验合格证标识,投产时购置的保护校验仪器未见检验报告。按照国家电网生2012352号国家电网公司十八项电网重大反事故措施第15514条要求,加强继电保护试验仪器、仪表的管理工作,完善仪器仪表定期管理制度,确保试验装置的准确度及各项功能满足继电保护试验的要求。尽快联系电科院,对继电保护保护用试验仪器、仪表进行定检。防止因试验仪器、仪表存在问题而造成继电保护误整定、误试验。2继电保护技术监督主要工作内容211、2发变组未配置反时限励磁绕组过负荷保护,不符合“规程”要求。按照继电保护和安全自动装置技术规程(GB142852006)第4210及电网公司网源配合中反时限励磁绕组过负荷保护与励磁过励限制配合的要求,增设励磁绕组反时限过负荷保护。是1、2发电机频率异常保护投信号,不符合“规程”要求。按照继电保护和安全自动装置技术规程(GB142852006)第4215条“低频保护投信,并有累积时间显示,高频保护动作于解列灭磁或程序跳闸”要求,进行整改。是“励磁系统故障跳闸”投信,保护跳闸出口退出运行,不符合“反措”要求。根据国家电网公司发电厂重大反事故措施第54条要求,将“励磁系统故障跳闸”两对接点分别接入发变组A、B柜,同时启动跳闸回路,防止励磁系统严重故障造成设备损坏事故。是221、2发电机基波3U0定子接地保护定值10V、延时6S,未经主变高压侧和厂用6KV接地核算,不符合“导则”要求。按照大型发电机变压器继电保护整定计算导则(DL/T6842012)第432的原则,重新整定并核算主变高压侧和厂用6KV接地时耦合到发电机机端基波3U0值,合理调整基波3U0定子接地保护范围。是23空调的管理未列入运行规程。2013年,修订运行规程时,将空调的管理未列入运行规程。否246KV开关未开展防跳试验。按照继电保护和安全自动装置检验规程第676条的要求,补做防跳试验,并记入试验报告。否直流系统1厂站直流系统充电装置均只有一路交流输入电源,不满足“反措”要求。按照中国国电集团公司重大事故预防措施第2356条要求适时进行整改。直流系统充电装置,必须实现双回路自投交流电源供电,双回路交流电源应来自两个不同的电源点。是2主厂房蓄电池室没有配备温度调节设备;网控楼蓄电池室采用暖气片,室内管道接口、阀门较多,存在漏水影响蓄电池组安全运行的隐患。根据电力工程直流系统设计技术规程(DL/T50442004)相关要求,适时进行整改。阀控式密封蓄电池组室内应有良好的通风设施,环境温度宜控制在1530。蓄电池室内只允许安装无接缝的或焊接无汽水门的暖气设备。否汽水高温取样间排水槽渗漏水滴至主厂房蓄电池室,影响蓄电池的安全运行。尽快安排相关人员进行处理,并适时加强汽水高温取样间地面防渗漏措施,以排除安全隐患。否32机组直流系统I、II段在热工DCS设备环路,机组正常运行时两组直流母线长期并列运行。按照中国国电集团公司重大事故预防措施第2393条要求,适时进行整改。两组蓄电池的直流系统,不得长时间并列运行。是4直流空气开关未进行定期校验及完整的级差校验,不符合“反措”要求。按照中国国电集团公司重大事故预防措施第236、237条的要求,对运行中的熔断器和小开关进行定期检查;做好各级直流负荷定值和级差配合的校核工作。应对照直流负荷配置图对全部直流负荷进行排查,确保各级直流负荷配置正确、直流负荷配置图与实际相符,进行级差校核试验。是附表5励磁系统技术监督检查评价发现的问题、整改措施序号问题整改措施是否重要1励磁技术监督网络与管理11励磁技术监督报表及总结内容不全,如缺少PSS投入率等统计数据。根据发电机励磁系统技术监督规程(DL/T10492007)和集团公司技术监督报表和总结的相关要求,补充、完善报表和总结内容。否12常用的国家和行业相关标准、规程配备不全,如缺少大型汽轮发电机励磁系统技术条件(DL/T8432010)、发电机励磁系统调度管理规程(DL/T2792012)等。根据发电机励磁系统技术监督规程(DL/T10492007)第561条要求,及时补充相关标准,并做好存档工作。否13励磁设备台帐、励磁系统检修记录、异常处理记录不全。根据发电机励磁系统技术监督规程(DL/T10492007)相关要求,建立健全励磁系统设备台账、检修台账,对存在的异常、缺陷及时进行分析处理,并形成分析报告留存。否2励磁技术监督主要工作内容21未进行灭磁开关、灭磁电阻及相关回路的定期检查、维护工作。根据大型汽轮发电机励磁系统技术条件(DL/T8432010)和相关设备的运行维护要求,结合机组检修或临停机会,对灭磁系统进行检查、维护,并形成正式报告留存。否22公司运行规程中未编入PSS投退及相关注意事项等内容。根据调度部门下发的PSS投运通知单等文件,适时修订运行规程,补充完善励磁系统运行相关内容,以便运行人员参照执行。否231、2机励磁小室密封性不好、防尘效果差,屏柜积灰较多。根据同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求(GB/T740932007)第4条规定,适时进行整改,改善励磁小室的密封效果,并加强励磁小室清洁工作,改善励磁系统运行环境。是附表6节能(锅炉)技术监督检查评价发现的问题、整改措施序号问题整改措施是否重要1节能(锅炉)技术监督网络与管理11节电、节水管理制度不完善具体,无锅炉定期试验管理制度。完善节电、节水管理制度;建立锅炉定期试验管理制度。否12无主再热蒸汽减温水量统计。增加主再热蒸汽减温水量统计指标。否2节能(锅炉)技术监督指标21锅炉本体及其汽水管道阀门泄漏未建立台账。建立锅炉本体及其汽水管道阀门泄漏台帐。否22干除渣系统渣温测点不准确,显示为0。对渣温测点进行检查,论证增加冷却风风温测点,提高干式出渣机运行的经济性。是3节能(锅炉)技术监督范围及主要工作内容31锅炉膨胀指示记录不完善。完善锅炉膨胀指示记录台账。是32燃煤掺烧调整试验报告分析不深入。就机组的实际运行状况,进行有针对性的制粉系统和燃烧系统优化调整试验。是33锅炉引风机运行方式未优化;锅炉燃烧调整未优化。A依据已有的试验结果,进行引风机变频和入口静叶开度的优化运行;B优化二次风配风方式,上层OFA风门应根据负荷的变化进行调整,燃烧器周界风应以保护喷嘴为主,尽量控制开度,对于其他临近投运燃烧器的二次风风门挡板,应保持较大开度运行,增强二次风刚性,减少节流损失;适当提高燃烧器区域的氧量。是34锅炉停止过程优化方案较简单,可操作性不强。完善锅炉停止过程优化方案。否附表7节能(汽机)技术监督检查评价发现的问题、整改措施序号问题整改措施是否重要1节能(汽机)技术监督网络与管理11国家及上级部门法规、标准、规程及制度不健全。按集团公司要求,完善各项法规、标准、规程及制度。否2节能(汽机)技术监督设备运行、检修211、2机防进水措施不完善,无抽汽管道壁温差大报警装置。按照火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则(DL/T8232003)485中内容“在各抽汽管道逆止阀后第一个水平管段的顶部和相应位置的底部各设置一对温差热电偶,以监测管内是否积水,温差大时在控制室报警”要求,进行完善。是221、2机未按规定进行高压主汽门、调速汽门阀门活动试验。1、2机组运行2000H后未做超速试验或喷油压出试验。1、2机未按规定进行主汽门、调门、抽汽逆止门关闭时间测试。按照中国国电集团公司重大事故预防措施11112条的“坚持按规程要求进行危急保安器试验、汽门严密性试验、门杆活动试验、汽门关闭时间测试、抽汽逆止门关闭时间测试”内容要求对1、2机汽门、各段抽汽逆止门关闭时间测试,门杆活动试验。是附表8环保技术监督检查评价发现的问题、整改措施序号问题整改措施是否重要1环保技术监督网络与管理11公司制定了环境保护监督实施细则、但内容不全面,缺少技术监督告警与应急预案,未达到环保技术监督实施细则的要求,引用的环保标准不全面、不够准确。根据中国国电集团公司技术监督管理制度(2013)第十二条第(一)的规定,制定符合本企业实际情况的环保技术监督实施细则,补齐缺少的内容。否12环保监督人员配备不足,没有环境监测人员。签于厂址所在地距离甘肃省省会比较远,常规监测全部委外不现实,故公司需增加环境监测人员配备,加强人员的培训。否13环保监测人员未能持证上岗。在环保或电力部门考试合格取得相应的资格证书。否14常用标准、导则、规程配备得太少,缺少火电厂环境监测管理规定(DL/T3822010)、火电厂环境监测技术规范(DL/T4142012)以及有关电除尘器、石灰石石膏湿法脱硫方面的导则与规范。根据中国国电集团公司火电机组技术监督检查评价标准中“环境保护技术监督”中73节的要求,进一步补充、完善常用监督标准、导则、方法。否2环保技术监督主要指标21未统计电除尘器电场投运率。填按月统计电除尘器五电场的投运率。否附表9金属技术监督检查评价发现的问题、整改措施序号问题整改措施是否重要1金属技术监督网络及管理11在公司金属技术监督实施细则、焊接管理制度等制度中,引用部分规程、标准,存在过期;监督范围等内容不符合标准要求。按火力发电厂金属技术监督规程(DL/T4382009)要求,修订和完善金属技术监督管理实施细则、焊接管理制度等制度,结合本公司具体情况,完善可操作性的监督管理程序,规范金属监督管理工作。是12光谱检验人员无光谱检验资格证。按电力行业理化检验人员资格考核规则(DL/T9312005)要求,检验资格证到期应及时换证,杜绝无证上岗。是13金属监督技术档案及台账不全,未根据机组运行、检修情况及时汇总技术档案。按火力发电厂金属技术监督规程(DL/T4382009)的规定,建立健全技术档案及监督台账,包括部件的设计参数、运行中的缺陷和泄漏及处理情况、检修和更换情况、遗留缺陷情况,以及相应的技术分析评价等;并根据机组检修情况及时汇总、更新技术台账。是2金属技术监督主要指标21金属监督部件检验合规率低,为86。机组检修和材料验收时,要严格按火力发电厂金属技术监督规程(DLT4382009)的规定和火力发电厂焊接技术规程(DLT8692012)的规定,进行监督检验。是3金属技术监督主要工作内容31没有缺陷、异常情况及事故原因分析记录。按中国国电集团公司事故调查规程、火力发电厂金属技术监督规程(DLT4382009)等规程要求,对缺陷、异常情况及事故要及时组织分析,并做好分析记录。是32超温、超压记录档案不完善。完善超温、超压记录档案。否33受监金属材料的无缝钢管在地上混放,未按钢号、规格分类存放;不锈钢和其他合金钢未进行可靠隔离。按照电力基本建设火电设备维护保管规程(DL/T8552004)的要求,采取防腐蚀措施,按规格和钢种挂牌分类存放,刷涂色环,将不锈钢管单独存放,与碳钢和其他合金钢可靠隔离。是34无单独的焊材库,不符合焊接材料储存条件,温度、湿度不能控制。按焊接材料质量管理规程(JB/T32231996)的规定,设立单独的焊材库,配备控温、除湿装置,具备控温、控湿条件。是35焊条烘干设备的温度、时间表计未进行定期校验。按照火力发电厂焊接技术规程(DL/T869)规定,对相关仪表进行定期校验。否36制定的机、炉外管道检查计划的检验方法不符合规程要求。按火力发电厂金属技术监督规程(DLT4382009)、承压设备无损检测(JBT47302005)等的要求,制定机、炉外管道的检查计划,采用正确检验方法,完成机、炉外管道的检验工作,杜绝因机炉外管道爆破泄漏所产生的不安全事件。是附表10锅炉压力容器安全技术监督检查评价发现的问题、整改措施序号问题整改措施是否重要1锅炉压力容器安全技术监督网络及管理11锅炉压力容器安全管理人员和焊接技术管理人员未取得相应的资格证书。按照国电集生2004150号中国国电集团公司锅炉压力容器安全监督管理规定的要求,锅炉压力容器安全管理人员和焊接技术管理人员应参加培训,持证上岗。是2锅炉压力容器安全技术监督主要指标211、2锅炉未进行运行状态外部检验。锅炉压力容器定检率为969。按照电力工业锅炉压力容器监察规程(DL6121996)和锅炉安全技术监察规程(TSGG00012012)的规定,每年对锅炉进行一次外部检验。是221、2机组压力容器安全阀到期均未进行定期校验。安全阀校验率129。按照电力工业锅炉压力容器监察规程(DL6121996)、电站锅炉安全阀应用导则(DL/T9592005)的规定,对锅炉压力容器安全阀每年进行一次定期校验。是3锅炉压力容器安全技术监督主要工作内容31锅炉PCV未按规定进行定期试验。按照锅炉安全技术监察规程(TSGG00012012)的规定,对锅炉PVC阀进行进行定期试验,确保锅炉运行安全。是322机组锅炉主汽管道和再热蒸汽管道安全阀、除氧器安全阀无校验标牌。按照安全阀安全技术监察规程(TSGZF0012006)规定,安全阀校验合格后要悬挂校验标牌。否332机组除氧器和公用系统氨储罐就地液位计无最高最低液位标识,汽包压力表和过热器压力表无校验标签。按照固定式压力容器安全技术监察规程(TSGR00042009)规定,标识就地液位计最高最低液位。否34空压机附属压力容器和电除尘仓泵等压力容器未进行监督管理。按固定式压力容器安全技术监察规程(TSGR00042009)和简单压力容器安全技术监察规程(TSGR00032007)规定,加强对未注册的小型压力容器的监督检验。是附表11化学技术监督检查评价发现的问题、整改措施序号问题整改措施是否重要1化学技术监督网络与管理11异常情况无分析报告。异常情况应及时总结,并形成分析报告。否12大部分水、煤、油试验人员未取得上岗资质。制定培训计划,参加有资质单位举办的上岗资质培训班,取得上岗证。否13化学运行大部分人员未取得上岗资质。制定培训计划,参加有资质单位举办的上岗资质培训班,取得上岗证。否14化学分析试验室部分仪器未进行计量检定。制定计量检定计划,委托有资质的单位进行计量检定。否15机组大、小检修化学检查档案未建立,检修时未按规定内容进行检查,且无检查记录。机组检修时按照火力发电厂机组大修化学检查导则(DL/T1115)中规定内容开展检查并编制检修报告。是16部分化学技术监督标准未更新,如火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量;部分化学技术监督标准配备不全,如火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法(DL/T115112012)、火力发电厂在线工业化学仪表检验规程(DL/T6772009)、火电厂凝汽器管防腐防垢导则(DL/T3002011)、火力发电厂机组大修化学检查导则(DL/T1115)等。及时配备和更新化学技术监督标准,纳入规程、制度中执行。是2化学技术监督主要工作内容21入厂、入炉煤机械采样装置未进行性能试验,量热仪热容量标定记录未履行三级审核手续。委托有资质单位对入厂、入炉煤机械采样装置进行性能试验。另外,量热仪热容量标定记录要履行三级审核手续。是3其它31部分曝气生物滤池曝气不均匀。检查进气管路和排气口是否有堵塞现象,并及时进气管路的疏通和清理工作,保证曝气生物滤池均匀曝气,提高曝气生物滤池的处理效果。是32机械加速澄清池出口加酸点距离澄清池出水管路太近,出水管路表面腐蚀比较严重。将加酸点改至离机械加速澄清池出水管路较远处,减轻出水管路的腐蚀。是附表12热工技术监督检查评价发现的问题、整改措施序号问题整改措施是否重要1热工技术监督网络与管理11热工技术监督实施细则内容不全面。参考发电厂热工仪表及控制系统监督导则(DL/T10562007)及其它相关最新规程,完善热工专业技术监督实施细则;其中外委的热工计量也应纳入技术监督管理范围。否12各级技术监督人员职责不清晰。根据技术监督要求,明确界定各级技术监督负责人的职责,并推广执行。是13热工异动报告不规范,无异动原因,无异动逻辑图。改进热工异动报告格式与内容,以文字、图形等方式全方位标注异动原因、异动部分。否14工作记录存在下列不足1班组日志、值班日志记录较简单,大多数工作执行情况、问题的关键点等没有记录下来。2热工设备控制装置日常检修记录内容不完整。根据发电厂热工仪表及控制系统监督导则(DL/T10562007)第1172条要求,完善班长日志、值班日志、专用设备维护日志、检修记录,提高工作记录的完整性和查询参考价值。否2热工技术监督主要工作内容21在热工联锁保护定值清册中,定值修改后,没有标注异动依据。定期整理热工联锁保护定值清册,在备注中注明异动的依据,并签字出版。否22没有定值扰动试验记录。根据火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程(DLT6572006)附录A(模拟量控制系统品质指标)要求,进行试验,并与标准比较;试验报告中数据齐全,图表清晰,截图中信号的分辨较高,动态过程完整,数据与图表相统一;对不满足机组运行要求的模拟量控制系统,应采取措施,进行优化。是23没有负荷扰动试验记录。根据火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程(DLT6572006)附录A(模拟量控制系统品质指标)要求,进行试验,并与标准相比较;试验报告中数据齐全,图表清晰,截图中信号的分辨较高,动态过程完整,数据与图表相统一;对不满足机组运行要求的模拟量控制系统,应采取措施,进行优化。是24汽包水位档案记录没有分析总结。根据中国国电集团公司重大事故预防措施第1013条要求,完善汽包水位档案。否25公司RB功能未投运。查明RB功能不能正常投入的原因,优化RB功能,并将RB功能投入运行,保障机组安全运行;机组启动前,应对RB系统进行静态试验。是261、2机组检修原始记录较少。参考火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程(DLT7742004)以及公司的热工检修规程的要求,完善各种设备的检修记录等。否附表13电能质量技术监督检查评价发现的问题、整改措施序号问题整改措施是否重要1电能质量技术监督网络与管理11未严格执行公司电能质量监督实施细则。对照标准规程要求,结合公司实际情况修订电能质量技术监督

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