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文档简介

1、 发展循环经济酒精生产工艺过程节水措施 (张建华 山东青州云门酒业(集团)有限公司) 酒厂是传统的用水大户,在酒精生产过程中注意节水,特别是结合工艺中的各用水特点,采用新设备、新技术,以达到节水的目的对企业节能减排、增加效益有着重要的作用。 山东青州云门酒业(集团)有限公司,是山东省酿酒行业的重点企业,公司始建于1948年,现有3000m3/d污水处理设备一套,各类饮用白酒灌装生产线7条,具有5万t/a食用酒精、5000t/a粮食酒生产能力,是山东地区循环经济试点企业之一。为搞好企业环境保护和清洁生产工作,公司近几年来大力推行(原载于中国白酒杂志2010年第7期)循环经济生产方式,在生产工艺过

2、程中节能降耗,形成了一套设备先进、工艺技术一流的综合治理、循环利用的清洁生产体系,现将生产工艺过程中的节水措施总结如下: 一、公司生产过程中废水产生情况: 主要是酒精生产产生的废糟液,精塔废水,设备清洗水,粮食酒甑底水、蒸馏冷凝水,洗瓶水。 二、节水技术改造 酒精生产由粉碎、糊化、糖化、发酵、蒸馏五道工序组成,生产过程中主要用水工序是粉碎、糖化、发酵等工序。公司技术人员经过多年的生产实践及借鉴其他酒厂节水措施,经过反复实验论证,总结出一套适合本企业特点的节水改造措施,以减少新鲜水的使用量,提高水的重复利用率,具体如下: (一)、酒精车间 1、粉碎工序 该工序拌料水比在1:2.83.0之间,故每

3、吨酒精需用原料在3吨,粉碎拌料水用量在8.49.0吨,该拌料水水质达到一般工业用水指标皆可。采用部分糖化、发酵工段冷(原载于中国白酒杂志2010年第7期)却水拌料,提高水的重复利用率。用水比例一般控制在总用水量的30%40%比较合理,符合工艺要求。吨酒精可节约水33.4吨。 采用酒糟过滤清液20%30%替代新鲜水拌料,吨酒精节约水22.5吨。 综合该工序吨酒精节约水55.9吨,共计节约水2529.5万吨/年。 粉碎工序新增设备明细表 序号 设备名称 单位 数量 功率(kW) 备注 1 洗尘塔 台 1 2 浓浆泵 台 2 15 3 配套管路及附件 套 1 合计 4 15 2、糖化工序 糖化作业完

4、成后,要将近60的糖液温度降至30左右,送入发酵罐,这一过程传统上都采用排管式喷淋冷却,为了控制发酵温度,必须把发酵过程中产生酒精生产中的热量移走,这一过程是靠发酵的排管冷却完成,排管表面容易结成冰垢,这两个条件决定了它需要再补充混入大量的低温水来完成冷却,为了节约糖液后冷却过程中用水总量,用螺旋板换热器替代传统的排管式喷淋冷却,是十分有效的一项改进措施。螺旋板换热器是一种冷热流体全逆流的高效换热器,由于两股流体在各自通道中的流速均较高,通道又扁薄,因而它的换热效果很好,在酒精生产中用于糖液后冷却,它的传热系数可比排管式喷淋冷却高58倍,这就使它的传热面积配置大为减少。更由于它是全逆流型式换热

5、,当利用发酵排出的冷却水(2728)作二次水冷却时,其排水温度可达5455,进排水温差平均高(原载于中国白酒杂志2010年第7期)达27,而传统的排管式喷淋冷却进排水温差仅为1012,因而螺旋板换热器的用水总量仅为排管式喷淋冷却的40%。排管式喷淋冷却糖化冷却水用量4吨/吨酒精左右,故采用螺旋板换热器吨酒精节水2.4吨左右。共计节约水12万吨/年。 糖化工序新增设备明细表 序号 设备名称 单位 数量 功率(kW) 备注 1 空气冷却器 台 1 15 2 螺旋板换热器 台 2 3 电控 套 1 4 其他配套设备 套 2 5 配套管路及附件 套 1 合计 7 15 3、发酵工序 发酵工序冷却水用量

6、大,但换热量较小,冷却完物料后,冷却水升温不多,可继续用作糖化工序的冷却水,冷却水不与物料接触,且在封闭管路中基本没有受到污染,只是温度升高,因此将这部分水排入循环水池冷却后一部分回用作为糖化、发酵工段冷却水循环使用,另一部分作为粉碎工序的拌料用水,提高了水的重复利用率。 调整原料破碎工艺,控制破碎颗粒直径1.5mm1.8mm,拌料加水比由1:2.83.0调整为1:2.62.8,在酒精生产过程中,发酵成熟醪酒精含量从8.5%提高到1011%,从而达到节水节能效果,吨酒精可节省工艺用水1.01.3吨,共计节约用水56.5万吨/年。 发酵过程中发酵罐冷却原来使用传统的排管式冷却,冷却效果差,用水量

7、大,容易结垢,传统的排管式冷却吨酒精冷却水用量在8吨左右,现改用螺旋板换热器后吨(原载于中国白酒杂志2010年第7期)酒精节水4.8吨左右,共计节约用水24万吨/年。 综上酒精车间共计节约用水6672万吨,该项目取下限66万吨。 发酵工序新增设备明细表 序号 设备名称 单位 数量 功率(kW) 备注 1 螺旋板换热器 套 10 2 浓浆泵 台 10 75 3 刷罐器 台 10 11 4 冷却塔 座 2 8 5 循环水池 座 1 6 管路及附件 套 1 合计 34 94 二、粮食酒车间和包装车间 粮食酒的生产是将酒醅加热蒸馏冷却后,冷却水没有得到回收,经改造回收用作包装车间的洗瓶水,以提高水的重

8、复用率。目前,公司每生产吨粮食酒耗水35吨,除车间清洗设备、地面,培养窖泥用水及蒸馏过程中的挥发消耗大约7吨左右,剩余冷却水28吨用于包装车间一次洗瓶、刷瓶。该车间工艺用水28m30.5万吨酒=14万m3。包装车间年产3万吨成品酒,吨酒耗水8.6m3,该车间用水8.6m33万吨酒=25.8万m3,将此粮食酒车间工艺用水回用于包装车间,能节水14万m3。 粮食酒车间及包装车间新增设备表 序号 设备名称 单位 数量 功率(kW) 备注 1 30m 3 储水罐 个 2 2 冲控机 台 6 10.8 3 10m 3 清洗机 台 6 9 4 洗瓶机 台 6 24 5 管路及附件 套 1 合计 21 43

9、.8 三、结论 通过上述改造后,项目可节约用水总 计80万 吨。 节水汇总表 序号 项目名称 指标(t) 总计(万t) 备注 一 酒精车间 66 产能5万吨 1 粉碎工序 5-5.9 25 取下限 2 糖化工序 2.4 12 3 发酵工序 5.8 29 二 粮食酒及包装车间 1 包装车间 14 一次洗瓶、刷瓶 三 合计 80 四 、改造前后能耗对比 1、国家酒精行业能耗指标 国家酒精行业主要技术标准 序号 项目名称 单位 一级 二级 三级 1 耗水 M 3 /千升 20 20-40 40 2 耗电 kWh/千升 140 140-170 170 3 耗气 吨/千升 2.8 2.8-3.0 3.0

10、 2、改造前酒精生产能耗 改造前企业5万吨酒精生产能耗 序号 项目名称 单位 单耗 备注 1 耗水 吨 36.2 2 耗电 kWh 152 3 耗气 吨 3.2 3、改造后酒精生产能耗 改造后企业5万吨酒精生产能耗 序号 项目名称 单位 单耗 备注 1 耗水 吨 23 2 耗电 kWh 159.1 3 耗气 吨 3.2 五、经济效益分析 、经济效益: 节约水80万吨/年,平均按2.2元/吨(水资源费+取水费),实现节约收入176万元/年。 酒精生产节水改造设备一次性总投资为:767万元。 附:酒精节水改造投资估算表 表3单位:万元 序号 设备名称 单位 数量 单价 合计 一 粉碎工序 1 洗尘

11、塔 台 1 10 10 2 泥浆泵 台 2 3 6 3 配套管路及附件 套 1 8 8 小计 4 24 二 糖化工序 1 空气冷却器 台 1 20 20 2 螺旋板换热器 台 2 8 16 3 电控 套 1 12 12 4 其他配套设备 套 2 25 50 5 配套管路及附件 套 1 40 40 小计 7 138 三 发酵工序 1 螺旋板换热器 套 10 8 80 2 浓浆泵 台 10 2.8 28 3 刷罐器 台 10 1 10 4 冷却塔 座 2 20 40 5 循环水池 座 1 80 80 6 管路及附件 套 1 210 210 小计 34 448 四 粮食酒及包装车间 1 30m3储水

12、罐 个 2 3 6 2 冲控机 台 6 4 24 3 10m3清洗机 台 6 2 12 4 洗瓶机 台 6 4 24 5 管路及附件 套 1 30 小计 21 96 五 合计 66 706 六 设备安装费 五*8% 56 七 配套工程 18 八 总计 五+六+七 780 由一次性投资和节约收入对比可以看出,节水措施在企业生产运行方增加经济效益方面,作用突出。 六、社会效益分析 实现变废为宝及资源的综合利用,降低了企业生产成本,提高了企业经济效益。同时有利于山东省节能减排和环保工作的顺利实施,对强化当地环境综合治理,改善当地投资环境,保证社会稳定,促进当地经济社会的可持续发展起到积极的作用。即响

13、应国家节能减排的政策,又为周边居民带来良好的生活环境。因此,本项目的实施具有显著的社会效益。 七、社会效益分析 该项目建成后,年节约新鲜水80万吨,减少污水排放68.8万吨;减少生产过程用水浪费,彻底解决厂区环境污染问题,同时促进工业、农业的共同发展。 该项目的实施,能够节约能源、减少大气污染、改善生态环境,因此具有良好的环境效益。 八、结论: 该措施实施后,公司各种资源将得到最有效的利用,提高设备生产效率和企业用能的整体水平,实现能源节约目标,降低单位产品生产成本,提高经济效益,实现经济可持续发展。同时最大限度的减少废弃物排放,逐步使生态步入良性循环的轨道,大大加快企业发展的步伐。 上述各项节水措施是针对传统的酒精生产工艺进行改造,它们切实、有效、可行。该设计采用的处理工艺,均是经过实际生产检验的,并充分考虑了经济效益。 循环经济是企业可持续发展的必然选择,我公司近几年来在此方面取得了较好的成果。在车间生产中制定了合理的管理标准、操作规程和技术规范,并要求在工资分配、提升和荣誉称号等几方面建立和完善循环经济激励机制,企业在财务上采用单独建账,统计循环经济所

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