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文档简介
1、中铁一局集团物资工贸有限公司哈密制梁场生产许可证审查实地核查不合格项整改报告汇总表细则 条款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施 部门实施负 责人配合部 门配合人计划完 成时间验证人实施效果确认人验证时 间2生产资源2.2设备工装222设备管理1)使用120型搅拌站每盘搅拌 2m3混凝土,搅拌机始终处于 满负荷运转;2)减水剂搅拌桶无搅拌或循环 功能,不能防止沉淀;3)发电机功率500kw,不能满足 6小时内灌注一孔梁的要求;4)锅炉只有1台,无备用;5)一台废弃钢筋直螺纹滚丝机 在锅炉房内放置,一台在用钢 筋直螺纹滚丝机露天放置使 用;6)设备维修保养无具体名称状 态记录;
2、7)现场一台待修的50插入式振 动棒和一台振动器电机,无状 态记录和标识;8)无龙门吊走行钢轨,技术状态 数值,跨度、平直度、钢轨接 缝要求等,定期测量的检查记 录。1)按1.5m3和2mi混凝土循 环搅拌,确保搅拌机正常 运转;2)减水剂罐增加循环功能;3)增设一台500kw发电机;4)增设一台4t备用锅炉;5)将钢筋直螺纹滚丝机置 于钢筋工班房,废弃的滚 丝机注明状态。6)完善设备的维修保养等 状态记录;7)完善振动棒和振动器的 状态记录和标识;8)完善设备管理制度,定期 对技术状态进行检查并 记录。物设部梁承达安质部马伟11 月 20张彦朋已加强对设备的 管理,满足生产要 求。邓顺海11
3、 月 21日223工装管理1)梁体外模钢板接缝较大;2)钢筋加工2班,缺少定位网加 工胎卡具;3)骨料仓无加热措施,且仓体未 使用保温材料;4)2个台座共用一套侧模,不易1)对梁体外模钢板接缝超 差处进行了修理;2)增加钢筋2班的定位网加 工胎卡具;3)骨料仓米用棉篷布进行 封闭,同时采用暖气片对 骨料仓加热。安质部马伟物设部郑超11 月 15日陈参峰已加强工装管理, 存在的问题已全 部整改,并满足制 梁要求。王永斌11 月 16日细则 条款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施 部门实施负 责人配合部 门配合人计划完 成时间验证人实施效果确认人验证时 间2生产资源保证正常生产
4、状态下梁体保 温及预防早期裂纹;5)内模验收记录中无对液压系 统附件的验收记录;6)模板总装验收记录中,缺少模 板倾斜度偏差的检测,缺少对 模板刚度、强度、稳定性、密 封性等主项验收记录。4)加强学习,下个梁场尽量 采取提梁机移梁的方式;5)对模型的验收记录进行 了完善,验收记录中增加 了对液压系统验收的项 目;6)对模型验收记录进行了 完善,验收记录中增加了 模板倾斜度偏差的检测。2.3测量设备233计量管理1)静载试验用压力表量程为 60MPa实际使用最大加载约 25MPa量程不满足最大荷载1.252.0倍范围的要求;2)缺少检验支座板套筒螺纹精 度用33通止规;3)缺少涂层测厚仪校准涂膜
5、;4)钢绞线弹性模量试验用引伸 计标距200mm不满足至少1 倍捻距的要求;5)干燥箱缺少温度计;6)缺少减水剂、粉煤灰、矿粉试 验用基准水泥;7)一台停用NL32A型水准仪,但 无状态标识;8)L型角度尺设计图纸中,未给 出角度值及斜角允许使用公差范围;9)未规定自制量器具的自校周 期。1)购置40MP的静载试验压 力表;2)购置支座板套筒检验通 止规;3)购置涂层测厚仪校准涂膜;4)购置标距250mnr的钢绞线 弹模引伸计;5)增加干燥箱温度计;6)配够减水剂、粉煤灰、矿 粉试验用基准水泥;7)加强测量仪器的状态标识;8)修改L型角度尺设计图 纸,明确角度值及斜角允 许偏差;9)明确自制器
6、具的自校周期;试验室陈昌勇安质部焦辉锋11 月 20日张彦朋已加强计量管理, 对不合格项进行 了分析学习,并按 照要求对计量器 具进行官理。种媛11 月 21日细则 条款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施 部门实施负 责人配合部 门配合人计划完 成时间验证人实施效果确认人验证时 间3人力资源3.4生产工人341生产工人1)锅炉房无人值班(工人离开时 关闭锅炉);2)混凝土拌和工随意调整搅拌 用水量(配合比通知单每盘用 水量260kg,工人调整至 230kg);3)现有员工289人,不满足正常 生产每月60孔梁的要求;4)电焊工16人不能满足钢筋对 焊机4台、交流焊机17台的
7、 正常操作。1)对锅炉房值班人员罚款, 加强其思想教育,确保锅 炉正常运转;2)对拌合人员罚款,加强其 质量意识;3)根据生产计划,编制人力 资源计划,确保最大生产 能力下的人员配备;4)另招聘了 5名电焊工,21 人可以满足正常的生产 操作;综合部方志斌安质部焦辉锋11 月 20日张彦朋已经加强对生产 工人的管理,满足 制梁要求。邓顺海11 月 21日4技术文件4.2产品图纸4.2.1设计图纸梁场在专桥兰新监图颁布前,已 生产15孔箱梁,且桥面采用两列 排水,不符合铁道部文件要求采 用三列排水。提高技术人员风险意识,联系业主,对桥面两侧排水的箱梁进行处理;工程部陈参峰调度室焦国平11 月 2
8、0日马伟业主对已生产的 15孔两列排水箱 梁进行了认可。邓顺海11 月 21日4.3工艺文件4.3.2工艺文件1)冬季生产尚未使用养护剂;2)梁体没有根据图纸要求在接触 网位置设置140mm混凝土加咼 平台;3)梁体钢筋采用底腹板与顶板分 体绑扎,不符合整体绑扎的要 求;4)封锚混凝土膨胀剂使用皮带机 添加至搅拌桶内。1)完善冬期施工措施;2)加强技术人员责任心,严 格按照设计要求生产;3)加强技术人员责任心,认 真学习图纸;4)组织搅拌站人员学习,将 膨胀剂采用电子秤称量 后直接加入搅拌机。工程部荆升旗搅拌站刘星11 月 22日马伟已针对不合格项进行了彻底整改。邓顺海11 月 23日细则 条
9、款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施 部门实施负 责人配合部 门配合人计划完 成时间验证人实施效果确认人验证时 间5过程质量5.1采购控制5.1.1采购控制1)使用“陕西高新”减水剂,检 验掺量为1.5 %,实际使用为 1.0 %,与检验不一致;2)使用“任丘华铁”泄水管缺少 PVC含量检验;3)使用“西安西电”接地端子未 经检验;4)使用“酒泉钢铁”钢筋缺少碳 当量检验;5)使用“天津滨海”预埋支座板(多元合金共渗+封闭层)未 经检验;6)使用“天津滨海”接触网螺栓(多兀口金共渗+达克罗+封 闭层)缺少盐雾检验;7)使用“陕西高新”减水剂,检 验结果不符合“缓凝型”减水
10、剂的要求。1)减水剂凝结时间差按照 掺量1.5%重新检验,委托 编号 10W50552)增加泄水管 PVC含量检 验;3)对“西安西电”接地端子 进行检验;4)增加“酒泉钢铁”钢筋碳 当量检验;5)对预埋支座板防腐层重 新进行检验;6)减水剂重新送样进行检 验;7)减水剂样品从新送铁道部检验,委托编号10W5055物设部李宁试验室蒋西锋11 月 20日张彦朋已加强采购控制,针对不合格项进行了彻底整改。邓顺海11 月 245.1.2供方评价1)使用“任丘市华铁防水工程材 料有限公司”的防水涂料,该 厂家未取得CRCCA证证书;2)使用 哈密南岗 水泥,该厂 家未取得国家生产许可证;3)使用“昆盛
11、哈密砂场”的砂子, 年产规模5万方,不满足梁场 正常生产供应量的要求;4)梁场生产前未对所用原材料进 行供方评价(碎石开采许可证2010.11.2 颁发);5)使用“酒泉钢铁”的钢筋,未 在合格供方名单中登记,且未 进行供方评价;6)与供应商签订的合同,没有规 定材料生产厂家及规格型号。1)更换防水涂料厂家;2)“哈密南岗”已取得国家生产许可证,生产许可证 编号为:XK08-001-04772 ;3)重新核查“昆盛哈密砂 场”的生产规模;不满足 供量时另择厂家供砂;4)加强业务学习,及时进行 供方评价;5)将“酒泉钢铁”列入合格 供方名单,并进行供方评 价;6)完善细化与供应商签订 的合同。物
12、设部白红祖工程部孔详玉11 月 24日张彦朋已加强对供方进 行再评价,针对不 合格项进行了彻 底整改。邓顺海11 月 25细则 条款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施 部门实施负 责人配合部 门配合人计划完 成时间验证人实施效果确认人验证时 间5过程质量5.2工艺管理523工艺操作1)梁端腹板25mm钢筋未按照规 疋采用满绑,2)定位网钢筋在穿完胶管后加焊 限位筋,烧伤胶管严重;3)腹板及底板抽拔胶管接头在一条直线上布置;4)腹板钢筋绑扎顺扣;5)使用穿束机穿束,未对单根钢绞线进行编号;6)个别钢绞线下料长度不符合要 求,工具夹片不能对钢绞线进 行有效夹持;7)张拉锚八未凿
13、毛;8)锚垫板使用两个螺丝与端模连 接,后期无法有效固定封锚钢 筋网片;9)锚垫板与端模连接不密贴,水 泥浆堵塞灌浆口;10) 桥面混凝土顺桥向拉毛,且拉 毛密度不符合要求;11)顶板侧面及端面未安装混凝土 保护层垫块。1)梁端腹板25mm钢筋采用 满绑;2)加强焊工教育,严禁烧伤 胶管;3)腹板及底板抽拔胶管接头 间隔布置;4)腹板钢筋绑扎采用正反扣8字形绑扎;5)对单根钢绞线进行编号;6)保证钢绞线外露工具夹片5cm以上;7)及时对张拉锚穴凿毛;8)锚垫板使用四个螺丝与端 模连接;9)锚垫板与端模缝隙采用密 封带封堵;10)桥面混凝土横桥向拉毛, 并进行加密;11)顶板侧面及端面安装混凝
14、土保护层垫块。工程部荆升旗安质部焦辉锋11 月 20日陈参峰已加强工艺过程 管理,针对不合格 项举一反三,进行 了彻底整改。王永斌11 月 21日5.3质量控制5.3.2关键过程控制1)现场张拉N9管道,两端张拉不 同步率20%,不符合10%范围 内的要求;2)张拉按50%比例抽查测量钢绞 线回缩量;3)管道压浆不密实(管道内压力1)加强油泵司机培训,将两 端不同步率控制在10%范 围内;2)对钢绞线回缩量100%进行 测量;3)管道压浆时,严格将压力安质部郭晓磊工程部杜超伟11 月 20日马伟已加强对质量控 制,对不合格项进 行了彻底整改。邓顺海11 月 21日细则 条款号存在问题整改措施实
15、效确认备注项目具体问题整改措施实施 部门实施负 责人配合部 门配合人计划完 成时间验证人实施效果确认人验证时 间5过程质量不符合要求,1小时便可拆除 压浆管);4 )管道压浆保压压力0.10.2MPa,不满足在 0.5 0.6MPa 下保压的要求;5)压浆帽与锚垫板固定不牢固, 压浆时压浆帽崩脱、喷浆。控制在0.5MPa附近;4)管道压浆时,将保压压力控制在在0.50.6MPa;5)压浆帽与锚垫板固定牢固 后方可进行压浆。7安全防护 及行业特 殊要求7.1安全文明 生产7.1.1安全生产1)静载试验加载下横梁的支座加 咼平台与梁体支座不重合,存 在安全隐患;2)现场工序照明采用碘钨灯;3)存梁
16、区蓄水池无防护,存在安 全隐患;4)张拉防护挡板不能对下排管道 进行防护;5)40T龙门吊走行钢轨内侧成波 浪形。1)加宽静载试验横梁的支座 加咼平台,确保其与梁体 支座重合;2)现场工序照明采用探照灯;3)存梁区蓄水池设置防护栏;4)根据张拉孔道变化,及时 调整张拉防护挡板位置;5)及时调整40T龙门吊走行 钢轨。安质部马伟物设部梁承达11 月 24日张彦朋针对不合格项,举 一反三,对梁场存 在的安全生产问 题进行排查并整 改彻底。邓顺海11 月 25日7.1.3原材料、成 品、半成品 管理1)没有常备15.1mm钢绞线所配套 使用的限位板;2)桥面两侧泄水管连接处渗水, 污染梁体;3)腹板
17、中间通风孔用螺旋筋 5圈, 不满足设计图纸至少 6圈的要 求;4)腹板钢筋表面粘水泥浆;5)梁体腹板表面存在干缩裂纹;6)大量钢筋连接套筒凸出或凹陷1)配备15.1mm钢绞线所配套使用的限位板;2)加强桥面两侧泄水管安装,确保梁体表面整洁;3)保证腹板中间通风孔用螺 旋筋6圈;4)对表面粘水泥浆的钢筋进 行更换;5)加强梁体养护,减少腹板 表面干缩裂纹;工程部荆升旗试验室物设部蒋西锋张涛11 月 23日陈参峰已加强对原材料、 成品、半成品管 理,对不合格项问 题进行了彻底整 改。邓顺海11 月 24细则 条款号存在问题整改措施实效确认备注项目具体问题整改措施实施 部门实施负 责人配合部 门配合人计划完 成时间验证人实施效果确认人验证时 间5过程质量梁体混凝土表面;7)泄水管管盖与泄水管不能固定(按照图纸要求应采用卡扣 式);8)钢筋套筒与钢筋连接不牢固, 手指可拧动加工好的套筒;9)原材料试验留样40天,不满足 相关规定要求;10)试验室样品室缺少在检”区 域;11)标养室喷淋水直接冲刷混凝土 试件表面。6)加强套筒安装检查,确保 套筒与混凝土面平齐
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