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文档简介

1、目 录,引 言,1,从运行角度分析,2,从检修角度分析原因,3,对机组进行大修改造处理,4,处理后的效果,5,引 言,漳泽发电厂3号、4号、5号、6号机均为苏制215mw汽轮发电机组,其型号为k2151301型凝汽式汽轮机,为单轴三缸双排汽,具有一次中间再热的冲动式机组。直接带动与其装在同一基础型号为tbb2202e的交流发电机。由型号为en67013.8545kt型的锅炉三大主设备共同构成。四台机组分别于1989、1990、1991年相继投产发电。,引 言,自1996年机组进行调峰以来, 4号、5号机组2号瓦温度就一直处于较高状态运行,最高曾达到过104,尤其在负荷为140180mw,额定主

2、蒸汽压力下,出现90左右的高温现象。其间虽进行过大修、小修及多次临修,但没有取得根本好转。结合多年来检修经验和运行试验分析,认为2号支持瓦温度高的主要原因有几个方面。,从运行角度分析,针对4号、5号机的实际情况,通过多次试验分析,认为2号瓦温度的变化与测量装置、油质以及供、回油系统关系不大,与喷嘴的部分进汽度有很大关系,各瓦分布情况如图1所示。,从运行角度分析,汽轮机在超过30%额定负荷后,中压调速汽门处于全开位置,不参与负荷的调节,而实际运行中,机组在参与调峰时,最低负荷也限制在60%额定负荷以上,也就是说,中压四个调节汽门始终处于全开状态,则中压缸进汽始终为全周进汽,蒸汽对转子产生的轴向推

3、力也是圆周均匀分布的,而高压缸则不同。,从运行角度分析,从运行角度分析,从图2、图3便可以得知,负荷高时,四个高压调门依次开启;负荷低时,则4号调门关闭,即图3中蜗轮轴转至80时,继而3号调门关闭,直至负荷合适,这样在主蒸汽压力参数较高,负荷较低时,就有可能造成机组只有1号、2号高压调门进汽,而3号、4号高压调门节流,甚至关闭。即图3蜗轮转至75时,致使汽轮机高压缸部分进汽度减小,从而产生不均匀的圆周推力,导致2号瓦受力不均,温度上升。,从运行角度分析,通过实际的运行调整观察发现,机组在高负荷时,主蒸汽压力高、低对瓦温影响不大,190mw以上完全可以在额定压力下运行;低负荷时,则必须降低主蒸汽

4、压力运行,其实,降压的目的就是在保证负荷的前提下,增大进汽流量,开大调节汽门来达到全周进汽,使转子受力分布均匀,从而达到降低2号瓦温度的目的。,从运行角度分析,从实际的运行调整得知,只要高压缸部分进汽度越大,瓦温就越趋于正常,那就可以通过改变汽轮机的部分进汽度来调整瓦温,如图3所示,可以在保证调速系统静态特性大致线形的前提下,适当增大3号高压调门与2号高压调门、4号高压调门与3号高压调门的重叠度,尤其是增加2号、3号高压调门的重叠度,这样就可合理改善圆周进汽不均匀的现象,同时也可降低机组的速度变动率,有利,从运行角度分析,于由原来承担基本负荷的机组向承担尖峰负荷的机组转变,适合于调峰。但经过调

5、整高压调门的重叠度后,应严格注意变动后负荷变化幅度的控制,以避免机组甩负荷。,从检修角度分析原因,第一,高压缸调门在运行中重叠度配比不当,或全周进汽量不均匀。 a) 在机组设计方面。由于中压调门在负荷60mw时全开,而高压调门在负荷120mw以下,只开1号、2号调门, 3号调门在120mw以上才开始开启, 4号调门在190mw以上才开始开启,造成低负荷时,高压缸不能全周进汽,进汽不均匀,需降低汽压,从而增大蒸汽流量来弥补。,从检修角度分析原因,b) 3号高压调门凸轮型线由于长时间运行有所磨损,造成3号调门在130150mw负荷时,较原设计值有迟开现象,使之与1号、2号调门的重叠度不够,以致在1

6、50170mw之间蒸汽流量变化快,波动大,轴向推力不稳,造成2号瓦推力瓦不能有效贴紧推力盘,球面瓦跟踪不好,下瓦钨金面的油膜不能正常形成,形成干摩擦,使2号瓦温度升高。,从检修角度分析原因,第二,转子中心调整不当,高中压转子对轮下张口过大(如图4),导致1号、2号、3号瓦负荷分配不均匀。,从检修角度分析原因,a) 4号、5号机高、中压转子为两个转子三支撑方式, 2号瓦为推力支撑联合球形轴承。原高、中对轮下张口设计要求为0.320.36mm,在4号机首次大修前,未出现2号瓦温度高现象。在大修后,由于种种原因,修后高中压对轮下张口增大到0.420.45mm。事实上,适度增大下张口,可以均衡分配1号

7、、2号、3号瓦负荷,但一味增大下张口,却适得其反,造成不利后果。,从检修角度分析原因,b) 2号瓦负荷确实减轻了,但却使转子轴颈对轴瓦压紧力不够,且2号瓦下部支撑弹簧强度有限,轴瓦在低负荷时,由前所述,轴瓦所受轴向推力过小,推力瓦块和推力盘未得到充分压紧,不能实现球面自动跟踪,存在头重脚轻栽头现象,使轴颈和轴瓦钨金不平行,南侧轴颈与钨金间隙较北侧间隙大,造成泄油,油膜形成不好,甚至在北侧出现干摩擦现象,使轴瓦温度升高。只有在高负荷,从检修角度分析原因,190mw以上,由于高压调门开度增大,进汽量增加,使轴瓦所受轴向推力增大,推力瓦块与推力盘完全贴紧,球面跟踪正常,实现了轴承内油膜正常形成,从而

8、轴瓦温度才得到降低。 c) 高中对轮张口过大还会造成1号、3号瓦负荷加重,使正常运行中1号、3号瓦温度较4号9号瓦温度高,1号、3号瓦温度可达7075,有时1号瓦达到80,而其它轴瓦温度不超过65。,从检修角度分析原因,第三, 轴瓦各部分紧力、间隙、修刮不当,吃力不好。 a) 2号轴瓦轴颈为330,要求顶部间隙0.400.60mm,瓦口间隙0.6250.70mm,瓦盖紧力0.150.25 mm,球面紧力00.03 mm,球面吃力75%,热缸吃力70%。在正常检修中,以上各项质量标准通过努力均可以达到。但在检修中,往往容易忽视以下检修项目。,从检修角度分析原因,b) 轴瓦中分面处,左右两侧应修刮

9、足够的油槽(俗称垃圾槽)。油槽在轴瓦上度方向前后各留2530mm阻油边,在圆周方向自中分面向底部延伸60左右,如图5所示。油槽深度从中分面2.53mm伸向各边界,逐步递减,油槽与瓦面过度圆滑无棱角。,从检修角度分析原因,c) 推力瓦块与推力盘吃力不均。在大小修中,修刮球面和垫铁吃力合格后,还必须保证推力瓦块与推力盘吃力均匀,使推力瓦各瓦块工作面、非工作面吃力均匀,吃力面达到75%。 d) 由于2号瓦重量较大,组装时,下部支撑弹簧不易将轴瓦顶平,这需要在下瓦就位放入转子后,用钢丝绳紧捆在轴瓦前部,用行车提着,调整支撑弹簧,以便使整个轴承回到正确位置。,从检修角度分析原因,e) 轴瓦外壳的结合面定

10、位销不能太松,否则,应更换。销子松动有可能造成上、下瓦的错口,使推力瓦受力不均匀。,对机组进行dcs大修改造中的处理情况,2001年4月对4号机组进行了dcs改造,在大修中的处理情况: 对以上几点分析进行了处理和调整。 对高压调门开启顺序进行了调整,本机组的配汽方式为1号、2号调节汽门布置在上缸,在运行中,高压1号、2号调门先开,造成低负荷时转子受力不均,转子中心存在水平方向偏移,偏移量达0.20mm易造成1号、2号瓦温度高、轴系振动大。,对机组进行dcs大修改造中的处理情况,另外由于2号调门控制的喷嘴数最多,(1号4号调门控制的喷嘴数依次为:10、14、10、9),运行过程中节流损失大,影响机组的经济性。原调门开启顺序为1号2号3号4号,现改为1号3号4号2号,(1号、3号同步开启至65%时, 4号高压调门开始开启, 1号、3号调门开启到90%时, 4号高压调门开启50%, 4号高压调门开启45%时, 2号高压调门开始开启, 4号高压调门全开时, 2号高压调门开至70%)。,处理后的效果,在此次大修中,经过卓有成效的努力和探索,有效地降低了2号支持瓦温度,运行当中任何工况点2号瓦温度均不超过68,提高

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