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文档简介

1、CO全低变工艺在小氮肥的应用黄柏益(湖南株洲化工集团科人设计有限责任公司,湖南株洲,) 2007-11-301 前 言 变换新催化剂的开发与使用,使变换工艺取得了长足的进步,我国在上世纪80年代的氮肥企业成功地开发了中变串低变的工艺,取得了明显的经济效益,使变换工序蒸汽消耗由原来的1200kg蒸汽tNH3左右降至800kg蒸汽tNH3左右。 用CoMo系低温耐硫宽温变换催化剂(B303Q)取代了传统的“中串低”而采用的“全低变”新工艺。此工艺是重点推广项目,该工艺先进、可靠,投资省、节能效果好,经济效益显著。目前郴化集团等公司已应用了该技术,并取得了很好的经济效益,使生产能力上了一个新台阶。2

2、 全低变工艺流程及主要设备2.1 工艺流程简述 气体流程:从压缩机二段来的半水煤气(压力为0.76MPa)经气水分离器进入热水喷淋装置的焦炭过滤器净化油污后,从饱和塔底部进入,与调温水加I来的热水逆流接触,增温增湿后的半水煤气经预腐器(可外加蒸汽),分离夹带的水滴及预热,再经热交换器与变换二段来的变换气间接换热,被加热至250左右后进入净化炉,经除氧气后,气体温度约300进入调温水加I与热水换热,经调温水加I气体温度降至180200,进变换炉一段,一段出变换气经热交换器、预腐器后补加适量蒸汽后进入变换炉二段,二段出变换气经调温水加返回变换炉三段,变换炉出变换气温度为180190,再经水加热器加

3、热来自热水塔的热水,变换气被冷却后从热水塔底部进入,与饱和塔来的热水逆流接触,变换气被降温降湿(温度为6585)后进入软水加热器(冷软水被加热后送锅炉),去冷凝塔,变换气被冷却,夹带的水蒸气被冷凝,分离掉水分之后去二次脱硫。 热水流程:从热水塔底出来的热水经热水泵增压后去水加热器、调温水加、调温水加I,依次被变换炉三段、二段来及净化炉来的变换气加热升温后进入饱和塔顶部,使饱和塔内半水煤气增温增湿。从饱和塔底部热水与补充的软水混合后又进入热水塔,与水加热器来的变换气直接逆流换热,回收变换气余热,热水塔底部来的热水又去热水泵循环使用。2.2 全低变工艺流程 CO全低变工艺流程如下: 气体流程:3

4、主要设备 年产40kt合成氨CO全低变工艺如下表:4 综合评价4.1 运行情况 全低变装置自投产运行以来,已经1年,生产情况较好,运行正常,催化剂床层各点温度稳定,热点温度在34010范围内波动,变换率较高(9596),变换气CO含量为0.81.2,生产中调节方便,易于操作控制,系统中热水循环量水小,补加蒸汽量低,经测定热水循环量为15.4m3/h,补加蒸汽量为252kgtNH3,变换炉一段可不加蒸汽,一般在第二段补加少量蒸汽。由于该催化剂耐硫,故简化了一次脱硫,变换气中硫化氢一般为0.150.25g/Nm3。催化剂未出现过返硫化现象。由于气体净化较好,水质采用的是软水,故热水总固体含量较小,

5、一般为300106,因此排放量小,热损失也小。由于流程设计紧凑,催化剂床层阻力小,全低变工艺系统阻力为0.020.03MPa左右。全低变工艺主要操作参数见表2。4.2 全低变的特点及应用效果4.2.1 流程简单,投资少 全低变流程简单,设备少,金属材料用量少,投资省。对年产40kt合成氨企业来说整个工艺过程投资约400500万元。4.2.2 蒸汽消耗低 由于B303Q催化剂对汽气比及进口温度要求较中串低工艺低得多,所以在相同的转化率(变换率)下,总汽气比可大大降低(全低变总汽气比为0.36左右),蒸汽消耗很低(全低变蒸汽消耗为252kg蒸汽tNH3)。中变工艺过程蒸汽消耗一般为800kg蒸汽t

6、NH3,节约蒸汽为800252=548kg蒸汽tNH3,对年产40kt合成氨企业来说每年节约蒸汽为:21920t,价值每年节约264万元左右(蒸汽价格按120元t)。4.3.3 节电显著 整个全低变系统阻力为0.020.03MPa左右,压缩机电耗降低。热水循环量很小,降低了热水泵的电耗。4.3.4 操作简单,容易控制,生产稳定 系统开停车简单、起动快,卸压、保温几天后,只需23 h即可恢复生产。短期停车,不用开启电炉,因而可以延长有效的生产时间。4.3.5 系统阻力低 变换炉床层温度低,最遍的热点温度为34010,外加蒸汽量小,体积缩小约25,而且设备小,所以系统阻力低。避免了中串低变的水冷激

7、而造成堵塞喷头及催化剂粉化结皮的现象,使全低变运行后期系统阻力不会增加。4.3.6 催化剂用量小 一般中变催化剂空速为550h1,全低变催化剂空速为800h1,全低变催化剂空速大,故催化剂装填量少,只有中变催化剂用量的68.75。43.7 脱硫完全 B303Q催化剂具有较强的有机硫转化能力,转化为硫化氢便于二次脱硫除去。5 问题分析及改进意见5.1 饱和热水塔的改进 饱和热水塔一般采用的鲍尔环填料,由于生产过程中,气液量频繁波动,塔内填料易破损或变形,造成填料碎片从篦子板上泄漏至塔底,影响热水泵的正常运行,甚至会使塔的阻力上升;半水煤气出饱和塔与热水进饱和塔温差偏大,使饱和塔出口半水煤气温度总

8、在117119之间波动,使整个饱和热水塔的操作处于不良状态中。可采用垂直筛板,热水循环量适当增加,就使饱和塔出口半水煤气温度升至120以上,使得蒸汽消耗降低。5.2 加强管理,控制一段入口补加蒸汽 加强生产操作管理,尽量减少一段入口补加蒸汽,通过现场调试,这是完全可以达到全低变系统出口CO含量的工艺指标,又可使蒸汽消耗降低。5.3 加强设备的维护 蒸汽阀门有泄漏,使得整个系统对蒸汽消耗量增加。5.4 强化工艺指标的控制 由于系统温度较中变或中变串低变的系统温度低,系统中气体的温度很容易达到露点及以下的温度,同时需要加强水分的分离,防止或减轻设备的腐蚀。6 小 结 整个全低变工艺设计上比较合理,蒸汽消耗(252

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