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文档简介

1、#2机组23引风机烧瓦事件 时间:2004年12月16日一、事件经过2004年12月16日13时左右,运行一值的锅炉主值崔金富得到值长同意,进行#2炉引风机定期轮换工作,并通知零米值班员尹文涛进行24引轮换至23引运行准备工作。当班副值长于耀辉到现场监护,尹文涛等人在就地进行了轮换该风机油泵、投冷油器操作,且检查各轴瓦油流、母管油压、油温等情况后,用对讲机汇报主值崔金富:23引风机就地检查一切正常,可以启动。14:15分,主值崔金富通过画面检查23引风机油压371.6kpa、油温35.6等正常后,作启动风机操作,待电机电流恢复正常值(187.8a)后,检查无异常(此时#4瓦瓦温35.6),逐渐

2、开大风机挡板,母管油压由371.6kpa升至376kpa。14:20分左右,当风机导向板开到32%时,尹文涛汇报#4瓦轴向瓦振达15道并有上涨趋势,要求立即停风机,崔金富这时也发现#4瓦温度由35.6急升至48。14:21分左右,远方停止23引风机运行。风机停止时#4瓦轴向瓦振达30道。惰走过程中,母管油压突升至405.1kpa,#4瓦瓦温最高升至88.18。23引风机停止后,运行、检修人员就地检查#4轴瓦回油量极小,检修人员从运行人员手中借用活扳手开#4瓦供油门两圈,才明显看到回油。15:25分,检修人员对#4瓦解体检查,发现该瓦已严重烧损,已不能使用。下瓦乌金大面积烧损,局部露出瓦胎,露出

3、瓦胎部分将对应轴径位置磨出两道深约0.50mm,宽约20mm的沟痕;因下瓦烧损使主轴下沉,下沉的主轴将瓦下侧盖磨掉约2mm左右。15:45分,检修人员更换新瓦、进行回装工作。24:03分,回装完毕投入运行正常。二、原因分析:轴瓦烧损有如下几方面原因(1)油温异常(2)油压异常(3)供油量不足(4)油质不合格(5)轴瓦本身存在质量问题。(6)油中存在杂质。具体分析如下:1、风机启动前油系统油压371.6kpa,属正常;2、风机启动前油温35.6,属正常;3、化学在当天上午取样化验油质合格;4、解体后除轴瓦乌金烧损外,瓦壳其它部位未损坏,说明轴瓦本身没有质量问题。5、解体后轴承室内没有发现异物,且

4、#1瓦、#2瓦、#3瓦在整个过程振动、瓦温正常,排除了油中杂质研瓦及堵塞油路的可能性。6.1、造成振动异常增大的原因是启动时、惰走过程中#4轴瓦不能形成油膜;此过程中油压突增是因为轴瓦研烧后,烧熔乌金将瓦泄油间隙堵住,泄油不畅所致。6.2、该风机12月14日9:20分、15日13:52分油压波形均有较大变化,说明该风机油站有过操作。6.3、本次抢修检修人员只进行了更换#4瓦新瓦及回装等修复工作,没做其它工作,修复后启动该风机一切正常。综上所述,#4轴瓦烧损的直接原因为进油压偏小、进油量不足,油膜不能形成,造成了轴瓦烧损、振动的发生;主要原因为运行人员没有认真监视#4进油量和回油量。三、暴露问题

5、1、启动前和启动过程中值班人员不能认真检查轴瓦供油情况,充分暴露出部分职工工作责任心差,安全生产责任没有落实到位,执行操作规程不严肃。2、当班值长、副值长对于本班的变工况操作重视不够,没及时提出操作的相关安全注意事项,没有按规定落实好现场监护工作,现场的指挥和监护不力。3、2000年5月8日21:46分,22引风机#4瓦曾出现过断油烧瓦事故,运行人员未能吸取事故教训,导致事故重复发生。4、运行人员对启动时油压突增的异常情况认识不足,缺乏运行经验,暴露出部分职工安全技能素质有待于提高,事故预控能力有待于加强。5、回油窗模糊不清、各轴瓦供油门后没有便于运行人员监视的压力表,不能满足监视轴瓦润滑的安

6、全要求。四、防范措施1、发电部要强化本部门的日常管理工作,严格执行各项规程制度,注重于“二十五项反措重点要求”的学习和应用,把人员培训和各级人员的安全生产责任真正落到实处。2、发电部应加强针对性的事故预想及危险点分析工作,把预防工作抓实抓好。3、运行单位要对变工况操作给予足够的重视,加强现场指挥、监护,避免类似事件的重复发生。4、风机启动前和启动过程中,运行人员必须认真检查轴瓦供油情况,各参数正常后方可投运。5、引风机轴承供油门调整规定:5.1、在风机轴瓦检修后需调整时,必须由运行、检修双方到场确认调整。5.2、运行中发生异常情况时的调整由运行人员负责,事后通知检修共同确认。5.3、供油门调整必须确保轴承供油正常。6、发电部明确风机等主要辅机的操作责任及步骤,确保包括供油各参数满足规程要求时方可启动和运行。7、检修部尽快对引风机各瓦回油油窗进行改造,保证查看油流方便、清晰。(锅炉郝伟庆负责,在1月30日前完成)8、各瓦供油门门后加装压力表,以便于监

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