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文档简介
1、消耗控制培训 我们的目标节省一滴水、一度电 罗家强 2011年3月30日 广东燕京啤酒有限公司 n让员工更加注重节能降耗,全员参与攻 关活动 n了解今年消耗指标的情况,没有最好, 只有更好 n共同探讨节能降耗措施,一起进步 广东燕京啤酒有限公司 n 一、2011年的消耗指标数据,严峻性 n二、详细分析消耗指标:水、电、汽、co2 酒损 n三、探讨节能降耗措施 n四、如何做到全员参与节能降耗。 一、对比消耗指标,一、对比消耗指标,1111 年消耗的严峻性年消耗的严峻性 项目项目 08年目年目 标标 09年目标年目标10年目标年目标11年目标年目标趋势趋势 水水(t/kl)0.60/0.65 0.
2、4/0.65 (增增 加加pvpp机)机) 0.60/0.650.57/0.61 6% 电电(kwh/kl)1.4/1.5 1.4/1.5 (未未 增加增加pvpp 机)机) 1.50/1.601.47/1.50 4.2% 汽汽(t/kl)0.03/0.020.03/0.020.02/0.0250.012/0.018 34% 酒损酒损(%)0.250.25-0.19-0.4/-0.5 137% co2 (kg/kl) 无考核无考核无考核无考核10.59.5 9.5% 1 1、消耗指标、消耗指标对比情况对比情况 2、消耗指标的严峻性 随着啤酒行业的竞争越来越大,各啤酒厂对消 耗也是越来越重视,降
3、低能源成 本成为啤酒行 业发展的突破口,为目前中国啤酒行业的大主题. 早在2003年青岛啤酒便是推行了节能降耗的管 理理念,一举发展成为强大的青岛集团。节约 成本才是大赢家,我们大家都是广燕的一分子, 发挥我们的一分光和热。 二、详细分析各消耗指标 2.1水耗: 水耗是衡量一个啤酒厂污染程度的重要因素,因为水 带走了很多工业污染,给环境作出的破坏也是难以恢 复的。酿造车间主要的水耗在于清洗设备,包括过滤 设备、发酵容器。水耗控制的几个途径:工艺的优 化;浪费现象;单次过滤量 ;设备清洗效果。 工艺优化:指清洗工艺流程的简化,但优化工艺必 须在保证质量的前提下进行,而且要跟踪验证清洗效 果,由工
4、艺技术员进行调整工艺。 、浪费现象:指日常工作中由于错误的生产安排 或者用水冲洗设备和地面的现象。在生产出固定 数量的清酒,浪费掉的水越多,所产生的吨酒费 用就越高,长此下去没有得到有效预防,势必影 响公司在众多同行中的发展前景。 、单次过滤量:指做一次过滤准备所产出的清 酒量。因为做一次过滤准备需消耗的水电基本固 定,单次过滤量越高,生产效率越高,越有利于 消耗。 消耗=单次过滤量 = 生产效率 、设备清洗效果指一定条件下使得设备表面达 到的一种洁净程度,一定条件就是我们的清洗工 艺,这个跟清洗剂的效果也有关系。 2.2 电耗 用电主要消耗来源是电机的运转,根据用途分清洗 用电和过滤用电、照
5、明用电等。清洗用电用于设备 和管道的增压清洗,在特定的流速和清洗时间条件 下可以去除表面的污垢,增压清洗的时间和强度是 一个节省电耗的关键点,短时间能达到洁净的要求, 那么既可以保证质量,又可以节约泵的耗电;过滤 用电指过滤机滤酒过程电机运转所消耗的电,包括 过滤机打循环,过滤准备耗电;主要控制避免在滤 酒过程中打循环维修的情况,减少过滤准备时间。 车间照明用电指车间灯管和微机控制包括空调等设 施的消耗。 2.3汽耗 主要用途在于制备脱氧水、cip液的加热和 充氧管道的杀菌。在09年初技改了一条糖 化热水管道过来供发酵cip用热水,此技改 大大节省了发酵的蒸汽使用量,同时也不 能影响汽耗的一个
6、非消耗路径,就是仪表 计量误差和空转现象,2月份的汽耗偏高也 是由于计量误差所影响。 2.4 、co2消耗 车间co2消耗主要有四大方面:清酒罐备压, 发酵罐备压,过滤系统备压,稀释co2添加。 清酒罐和发酵罐备压需要员工不定期去关注, 压力保持在0.10mpa左右0.1mpa,罐压过高 会导致罐顶泄压,浪费co2;过滤系统用气主 要是过滤机精滤机置换和pvpp回收过程用气。 稀释co2添加指稀释后的清酒co2含量会降低, 需要及时补充co2,另外遇到清酒溶解氧过高 的时候还要对清酒进行处理。 2.5 酒损 酒损是指生产出的麦汁量折算成10op的清 酒,过程中所损耗的量占总产清酒量得百 分比。
7、2007年底开始成立酒损攻关小组, 带领攻关组从酵母排放、滤酒的酒头酒尾 的回收,稀释过程的浓度控制等方面去攻 关,取得了不少成果,公司的指标也是由 08年的0.25%下降到09、10年的-0.19%。 三、节能降耗措施三、节能降耗措施 回收水罐的水只用于清洗发酵罐和清 酒罐的预充水,用不完,存在浪费排放现象。 在回收水罐底部引一根管出来,装上消 防水管,利用回收水来用于车间过滤区和cip 区的地沟清洁用水。 3.1降低水耗措施降低水耗措施 措施措施: 情况描述情况描述: a、回收水重复利用 过滤管清洗完毕,用脱氧水引酒 的时候,管道热水平常都是排放在地沟, 浪费热水。 可以通过打开过滤机yv
8、8-9 yv11从 cip回管回收到热水罐,通过简单的阀门切 换操作,每次可以回收2.5-3吨热水,节省 水耗也节省蒸汽消耗。 措施措施: 情况描述情况描述: b、回收滤酒管里面的热水 在每次收完酒尾后前缓冲罐都 有2吨左右的脱氧水残留,无法再利用。 措施:在过滤结束前2吨,即停止进前缓冲 罐的脱氧水,在过滤结束时刚好把前缓冲 罐内的脱氧水用完。简单的操作,每次滤 酒可节省2吨脱氧水。 措施措施: 情况描述:情况描述: c、过滤结束前控制前缓冲罐液位 清洗包装管路时,由于管道太 远,等到cip回管温度下降时再通知化验室 取样,要再打十分钟的无菌水,微检才到 包装进行取样,浪费无菌水。 经过跟踪
9、,在清洗一线和二线时, 从打无菌水三分钟就可以通知微检去取样, 清洗三线时,打无菌水5分钟就可以通知微 检去取样,大大节约了无菌水。 情况描述:情况描述: 措施措施: d、清洗包装管路提前通知取样 e、延长发酵罐碱液排放频次 发酵罐经过预清洗以后的第二次清 洗,碱液干净,而且碳酸碱含量比较低,但工 艺规定清洗五个罐进行排放,浪费碱耗和水耗。 跟踪120分钟的预涂工艺的微生物结果, 微生物稳定的情况下,采用120分钟的预涂工艺, 节省过滤准备用电。 措施措施: 情况描述:情况描述: 3.2 降低电耗措施降低电耗措施 过滤时经常会因为设备滴漏或者处 理清酒理化指标而导致打循环,打循环是一个 无效率
10、的消耗浪费过程。 cip时巡检各关键泵,控制在过滤前对 设备问题进行处理,出现理化指标异常时需尽 早在过滤过程中处理,在考核表中增加对过滤 效率的考核。 a、避免过滤中打循环,提高过滤效率 情况描述:情况描述: 措施措施: b、接滤酒管的最短距离原则 接滤酒管时,例如只滤ft30#发酵 罐,我们连接滤酒管时为了不拆接管道,滤酒 管绕着罐区一整圈,滤酒时要打开罐区接力泵 和拉酒泵,浪费电。 接滤酒管的时候,可以通过直接连接不 锈钢软管到对面的滤酒管出口另一端,这样不 经过接力泵进行过滤。 情况描述:情况描述: 措施措施: c、优化预涂循环时间 过滤机预涂时间150分钟,过于长 久,烛棒早已情况,
11、再循环浪费电。 跟踪120分钟的预涂工艺的微生物结果, 微生物稳定的情况下,采用120分钟的预涂工艺, 节省过滤准备用电。 情况描述:情况描述: 措施措施: d、保证微生物,避免重复清洗发酵罐 10年3月到10月,期间一直在拆检 发酵罐,验证清洗效果,浪费水电现象也是 比较严重。 推广标准化,规范设备清洗,设备 清洗过程的巡检关键点控制和杜绝管道滴漏 现象,染菌罐的酵母排放。 情况描述:情况描述: 措施措施: e、提高单次过滤量,避免返滤酒 平均单次过滤量是一个直接体现生 产效率的一个值,每次做过滤准备和滤酒结束 的消耗都是固定的,过滤过程产出酒量越少, 本次过滤消耗就越高,而返滤酒则要用掉双
12、倍 的消耗。 稳定单次过滤量到900t/次以上滤酒前 酵母排放干净,前缓冲罐前加视镜灯避免过滤 机进酵母,滤酒过程监测清酒理化指标,及时 反应及时处理。 情况描述:情况描述: 措施措施: f、未作使用的cip罐清洗工艺的改变 现在无菌水2#和脱氧水3#都是未安 排使用的cip罐,脱氧水罐每周清洗一次,无 菌水2#两周一次,浪费消耗。 通过跟工艺员沟通,对于未使用的 cip罐可不按自清洗排气来清洗, 但是使用前 必须清洗。经过优化工艺,节约了自清洗的 电耗。 情况描述:情况描述: 措施措施: 3.3 降低汽耗措施降低汽耗措施 做过滤准备用热水热碱温度都要 求85度以上,我们自加热需要大量蒸汽和电
13、。 我们可以提前3小时跟糖化沟通,需要 热水量,糖化在煮沸过程会有热水剩余,通过热 水管道进到cip罐,避免自加热带来的蒸汽耗。 情况描述:情况描述: 措施措施: a、提前跟糖化沟通,利用糖化热水做过滤准备。 b、充氧管路杀菌排气不宜过大。 充氧管路杀菌取样阀开度过大, 导致充氧间蒸汽过多,而且并不是取样阀开度 越大杀菌效果越好。 杀菌时判断依据是温度表显示120度以 上并压力表显示在0.1mpa,同时保证取样口有 白色的蒸汽冒出。 情况描述:情况描述: 措施措施: c、关注蒸汽仪表的使用情况。 前段时间由于动力仪表人员校正 蒸汽流量计,导致我们的蒸汽表出现空转现 象,蒸汽无形中消耗掉。 每天
14、关注当班用气量,跟当班蒸汽用 途进行大致核算,发现数据偏高或者现场蒸 汽流量计空转现象,马上响应进行解决。 情况描述:情况描述: 措施措施: d、pvpp加热时打开一下夹套排放冷凝水管。 pvpp贮罐加热pvpp时因为夹 套内存在一定量的冷凝水,疏水阀难以排放, 导致加热慢。 在pvpp开水加热,同时打开夹套排 放冷凝水管,进行排放冷凝水,提升加热效果。 情况描述:情况描述: 措施措施: 3.4 降低降低co2措施措施 在包装灌装出现异常停机的时候, 清酒罐压力上升很快,罐顶安全阀在压力达到 0.12mpa时会进行卸压,浪费co2。 清酒罐压力要全员关注,出现高于0.10 的现象,关小co2备
15、压,包装灌酒异常时及时 停止备压,避免罐压过高泄压,包装空罐前20 吨关小co2备压,控制空罐压力在0.08mpa以 内。 情况描述:情况描述: 措施措施: a、控制包装送酒清酒罐备压。 b、控制发酵罐滤酒过程压力。 发酵罐在滤酒压力达到0.09mpa时, 罐顶会卸压,过滤人员没有及时关注滤酒罐的 压力情况,罐顶卸压存在浪费co2现象。 过滤人员在记录过滤情况时打电话询 问发酵控制室所滤罐的压力情况,达到 0.09mpa即关小,快要滤空的发酵罐提前30分 钟关闭发酵罐备压,同时保证发酵罐压力不低 于0.05mpa,过滤打循环时关闭发酵罐备压。 情况描述:情况描述: 措施措施: c、避免过滤过程的清酒处理。 清酒理化指标不合格时,需要用 co2进行翻滚清酒,尤其处理溶解氧过高的现 象,消耗co2特别高。 通过开滤前巡检,避免由于设备滴漏 而造成溶解氧过高,过程中遇到理化指标不合 格,边排查过滤系统边通知班长进行解决,确 保得到有效控制。 情况描述:情况描述: 措施措施: d、pvpp再生完毕,pvpp回收过程的规范。 在pvpp回收压送的时候通常会 有压送不过去的现象,消耗co2量特别大,而 且没有达到回收的目的。 确认动力送co2压力达到0.3mpa以上, (不够压力马上打电话给动力沟通, 开大压力 同时跟控制室联系可以
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