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文档简介

1、第二采油厂2013年工作总结2013年是油田大跨越大发展的一年,也是我厂实施内涵发展奋进之年。一年来,在局党委、勘探局和分公司的正确领导下,面对异常艰巨的生产经营任务,全厂干部职工认真贯彻落实上级决策部署,紧紧围绕原油生产和成本控制中心工作,直面老井递减快、措施挖潜难度大、新井产能接替不足等困难和挑战,同心同德,坚定信心,脚踏实地,克难攻坚,依托技术进步,深化精细管理,提升质量效益,各项工作取得显著成效。一、2013年所做主要工作1、深化认识,调整治理,精细挖潜,稠油开发实现高位稳产,预计全年生产原油67.5万吨。坚持以提高稠油开发效益为中心,以增加可采储量为核心,深化地质认识,精细油藏管理,

2、立足老井,改善热采,稳定常采,促进滚动,稠油开发务实高效运行,圆满完成原油生产任务。深化油藏地质研究,开展泌125区普通稠油精细注水调整、超稠油水平井改善开发效果技术对策、井楼一区油藏精细描述及挖潜对策等23项地质攻关研究,为精细调整挖潜、提高油藏采收率提供了技术支持。探索实施新注汽开发方式,深入开展提高注汽有效率核心工程,精细注汽结构调整,优化完善、规模应用氮气辅助热处理、氮气抑水增油技术,创新探索氮气辅助面积注汽技术,灵活应用氮气段塞组合及方式,有效提高了蒸汽波及体积,改善了热采吞吐后期开发效果。1-11月份,与计划相比减少注汽11.2万吨, 热采油气比与计划相比提高0.09,预计全年达到

3、0.20。精细水驱动态调整,深化地下“流线”认识,围绕注采两方面对“流线”进行立体调控,均衡地下流场,提高注水开发效果,保持常采持续稳产,1-11月实施注采调整160井次,累计增油0.92万吨。持续做好长停井层挖潜工作,开展长停井层潜力大调查,深化潜力油层评价,1-11月实施长停井层复产143口,恢复动用地质储量105万吨,提高采收率1.7个百分点,增油1.8万吨。加大热采水平井调整治理,重点在油藏工程、采油工艺上进行优化完善配套,优化注汽、生产管柱和调剖注采工艺参数,扩大蒸汽波及体积,改善井筒举升工艺,1-11月对楼八区、杨楼、新庄南三块等水平井调整治理65口,水平井开发效果得到有效改善。加

4、快新井建产步伐,超前组织安排,自主完善部署,创造条件抢投抢建,配套实施低效新井治理措施,1-11月投产新井103口,其中自主完善更新井25口,累计产油3.87万吨。拓展滚动勘探增储增产,加强潜力区、潜力层动静态综合研究,精查细找新油层,扩边潜力层,寻找储量和产量增长点,1-11月老区闲置井利用4口,老井复查37层,新增储量112.9万吨,增油5213吨。2、攻关研究,配套完善,集成应用,科技创新增效成绩显著,预计全年科技增油7.9万吨,增效1.17亿元。围绕提高油藏采收率和系统运行效率,深化技术研究,优化工艺设计,强化工艺配套,科技创新驱动作用有效发挥。采油工艺技术取得新进展,形成以降粘、化学

5、增效、崔化降粘为主体的化学辅助吞吐技术体系,优化水平井注入工艺,应用效果明显改善,1-10月实施252井次,增油1.35万吨。形成以氮气泡沫调剖、颗粒调剖、颗粒泡沫复合调剖为主的热采调剖技术系列,氮气泡沫调剖优化规模应用,1-10月实施78井次,增油4420万吨。氮气泡沫抑制边水技术进一步优化,边水油藏开发效果得到改善,1-10月实施124井次,工艺有效率75.3%,阶段增油6600吨。泡沫冲砂技术在水平井现场一次成功应用。零区扶产井、南三块水平井抑制边水、楼八区欠注井酸化、王9区块热采井等四项治理效果明显,油溶性降粘剂、凝胶泡沫调剖技术研发取得新突破,为现场应用提供了技术支持。地面工程工艺取

6、得新进步,加强原油处理工艺管理,原油脱水基本满足5%设计目标,年平均外输含水1.08%,控制在1.5%指标以内;稠油污水处理指标持续向好,污水综合利用率逐年提高,由2012年 57.5%提高到2013年的69.2%;新庄污水锅炉回用工程建成投运,基本解决新庄污水去向问题,降低了稠油联合站污水处理压力,锅炉进水温度提高30以上,年替代清水54.75万方,年节约成本538万元;生化污水提标工程投运,完善生化处理工艺,外排水质得到改善,外排污水COD小于100mg/L,基本满足地方环保要求;加快注汽干线隐患治理,组织对保温层脱落的4条干线进行保温层更换,提高了热能利用率。井筒工艺技术得到新提高,研究

7、应用稠油水平井双管伴热举升工艺技术、水平井均匀注汽井筒工艺技术、水平井泡沫冲砂技术,完善应用中深井隔热一体化注采工艺技术,配套应用井筒小套管修井工艺技术,推广应用无接箍套管,完善小套管二次固井工艺,提高了套损井修复成功率。作业质量持续提高,总作业频次由2010年的1.17下降至2013年的1.03,维护频次由0.73下降至0.61;1-11月实施大修112井次,阶段增油1.19万吨,累计增注4.5万方。节能降耗取得新成效,扎实推进热能梯次利用,污水回用锅炉应用规模进一步扩大,预计全年锅炉回用污水139万方。完善锅炉节能设备运行管理办法,相变换热器、富氧发生器等节能装置使用管理更加规范,推广应用

8、板式燃油换热技术、75t/h燃煤注汽锅炉连排扩容污水回收技术、烟气含氧在线监测技术,燃油注汽锅炉燃料单耗同比下降1.13kg标油/t,燃煤锅炉燃料单耗下降0.51千克标煤/吨,75t/h燃煤注汽锅炉单耗稳定在110千克标煤/吨。3、强基固本,深化拓展,创新实践,经营管理水平持续提高。牢固树立“经营一元钱,节约一分钱”的经营理念,深化全面预算和全员成本目标管理,强化全口径成本管理,探索增产创效新途径,深入开展区块目标管理,组织对杨楼、井楼、新庄、古城等四个油田2003-2012年投入产出进行分析和2013 -2020年效益测算,明确攻关挖潜方向,为推动稠油油田高质高效开发提供了决策依据。抓实燃料

9、、材料、作业、非生产性支出等“十大”重点成本费用管控,作业频次同比下降0.04,电费同比减少44万元,非生产性费用控制在预算之内。深入开展“资产创效年”活动,组织开展折旧费用专题分析,强化投资决策管理,优化存量资产,盘活闲置资产,全年节约成本313万元。深化降本增效项目化管理,修订完善第二采油厂降本增效管理暂行办法,坚持把提高热能综合利用率作为推动全员增产增效的主攻方向,优化产液、注汽、措施和燃料结构,130个厂矿两级项目实现降本增效8765万元。拓展成熟经验,优化完善“优质方案评比”工作,制定优质方案标准化设计规范,细化注水注汽、工程、工艺、地质增产等七个方面评选内容,促进了方案持续优化和效

10、果提升。深化“一炉一轮一分析”工作,完善燃油、燃煤、燃气锅炉单耗指标体系,建立单耗指标可视化管理平台,分析优化锅炉经济技术指标,锅炉单耗指标持续改善。完善应用经济技术一体化管理系统,建立完善以生产经营全过程投入和产出为主线,以单井、单台设备为基础,以班站、区块、基层队、油矿为层级管理单元的投入产出数据库,实现主要工作量和实物消耗量动态管理,为提高稠油开发质量效益提供了决策依据。推进精细管理,强化基础工作,统筹抓好井下作业重组管理,按照“专业化管理井下作业队伍,整合辅助队伍及外创市场队伍,精简机构,降本增效”的原则,成立井下作业工程部和生产准备大队,抓融入,保稳定,规范制度,理顺关系,化解矛盾,

11、一年来,井下作业重组划入队伍保油上产正能量得到有效发挥。扎实开展“比学赶帮超”工作,完善指标体系,建立层次激励机制,搭建以激励为主竞赛评价平台,持续开展“高效开发区块”、“高效低耗锅炉”、“五型班组”三项评比活动,1-3季度,在油田“比学赶帮超”工作评比活动中,采油八队、采油三队、采油一队、注汽六队、修井201队等基层队获奖11次,厂荣获分公司油气生产板块第一名。全面系统推进管理提升活动,组织开展专业组对标分析,查找管理短板与瓶颈问题53项,逐项分析原因,梳理工作思路,制定提升目标,配套提升措施,全面实施落实,各项管理水平持续提升。稳步推进改善经营管理建议工作,立足生产和科研一线,分级管理,规

12、范运作,全年采纳实施油藏、开发、工程、作业、管理等改善经营管理建议783项。持续推进内控管理,将内控工作融入日常管理,构建全员、全方位三级培训机制,组织内控测试,加强内控管理,提高内控执行力,有效规避了经营风险。坚持“走出去”发展,深化拓展外部市场,根据塔河生产特点,完善塔河项目部生产组织模式,实现安全生产、队伍素质提升目标,提高了塔河采油劳务价位。同时,积极拓展井下作业、特车配套和注汽服务等外部市场开发项目,增强了厂对外市场创收能力。4、创新模式,畅通渠道,深挖潜能,人才队伍素质有效提升。坚持“以人才推动发展,以发展造就人才”的工作思路,健全完善机制,畅通成长通道,多渠道提升管理、技术和操作

13、人才队伍素质。搭建提升平台,增强人才队伍素质,以提高专业技术人员业务水平、培养年轻技术骨干为目标,深化“周五讲堂”,扎实推进“导师制”,采取“请进来、送出去”培训方式,深化校企合作,开展技术交流培训,选送30名地质、工程技术人员到长江大学参加砂岩储层精细地质研究技术培训。内培外训相结合,送外培训、组织参加上级部门组织的各类培训50期296人次,自主培训6期615人次。完善激励机制,激发人才队伍活力,严格推荐程序和标准,组织完成技术专家推荐选拔工作,4名同志走上技术专家岗位。坚持选树科技和技能标兵,组织开展技术比武、“优质方案评比”与“技术回头看”活动,赋予爱油协会、技师创新协会新内涵,培养和激

14、发了人才队伍自主创新、创造能力。创新培训模式,提高人才队伍技能,坚持分层分类培训,以考促训,考培结合,加强内部培训师开发建设,紧贴生产实际和职工培训需求,转换基层培训模式,共享师资力量,注重对业务骨干和重点学员的培养,持续开办采油新技术、油水井动态分析等专业技能培优班,全年组织各级各类培训4400人/次。扎实开展技能竞赛年活动,组织举办厂第二十一届职业技能竞赛,层层选拔参加油田、集团公司技能竞赛选手,李猛荣获集团公司职业技能竞赛金牌。5、规范管理,强化监督,落实责任,安全环保形势保持平稳。牢固树立“安全就是效益”的理念,把HSE管理工作融入生产经营全过程,分层开展全员HSE技能培训,规范管理,

15、强化监督检查,落实层级责任。以推进HSE文化建设为主题,持续开展“我要安全”主题活动,广泛开展HSE文化认知培训,深入推进“两个手册”学习,组织开展事故反思教育活动,落实“七想七不干”工作要求,扎实开展全员危害识别,强化应急预案演练,提高了岗位员工应急处险能力。规范基层现场安全管理,深入推进HSE观察,逐步实施目视化管理,持续开展标准化操作活动,修订完善第二采油厂井控管理规定,加强现场直接作业环节管理,严格承包商“五大环节”的全面监管,标准化操作水平得到有效提高。开展专项督查和风险评估,加强零散车辆专项治理,有效规避了交通安全风险。加强环境保护综合治理,持续开展清洁生产审核工作,新庄污水回用锅

16、炉、稠联生化污水提标改造两项环保限期治理工程顺利投运,实现节能、降耗、减污、增效目标。强化职业卫生健康管理,建立完善职业卫生档案,开展职业卫生基础活动建设工作,规范危化品的日常安全管理,定期开展危化品专项检查整治,源头控制职业危害。贯彻落实集团公司11.27视频会议精神,认真吸取“11.22”青岛输油管道泄漏爆炸事故教训,全方位组织开展隐患排查治理工作,着力提升本质安全水平。6、以人为本,引导激励,凝心聚力,生产经营环境和谐稳定。深化干部作风建设,以党的群众路线教育实践活动为抓手,把贯彻落实中央“八项规定”精神融入党的群众路线教育实践活动,持续开展“下基层促发展,访群众促和谐”活动,干部队伍为

17、民务实清廉作风进一步加强,培育了各级干部知实情、说实话、办实事、求实效的良好作风。发挥宣传思想工作引领作用,坚持开展职工思想状况调查分析,深化落实“五五”模式,创新加强思想政治工作,扎实开展“岗位尽责我争先”主题教育活动,与形势任务、先进典型、优良传统三个教育相融合,转变观念、提升素质、振奋精神,引导主流思想,形成全厂上下推进内涵发展的强大合力。加强反腐倡廉建设,认真开展党风廉政教育,深入抓好廉洁文化建设,继续推行目标管理和分级管理,落实巡回检查制度,坚持把党风廉政建设工作同生产经营管理有机结合,源头治理,注重廉洁风险防控,营造了风清气正发展环境。认真做好群众工作,积极为职工群众办实事解难事,

18、改善一线职工生产生活条件,更新配备办公家俱和炊灶具,协调解决机构重组新划入人员乘车、就餐、住宿等问题,增强归属感,凝聚了职工队伍。拓宽帮扶渠道,开展“一助一”、“送温暖”、“爱心助学”等活动,先后为协解、内退、困难职工家庭发放慰问金19.48万元。加强平安和谐环境建设,强化信访责任落实,突出事前分析、源头预防,及时化解矛盾,实现“四个不发生”目标;树立“保油与产油并重”思想,打防结合,防治并重,查处涉油不法分子94人,截获盗油车辆25台,取缔非法土炼油炉11 座,收缴被盗原油238吨,为油区创建了优良治安环境。二、当前面临的突出问题1、持续稳产基础薄弱。热采单元依靠氮气辅助吞吐稳产难度大;常采

19、区块注采结构调整难度大;措施产量持续保持高位,后备潜力层逐渐向薄差层转变,措施类型单一,后期挖潜调整难度大;井下技术状况变差井持续增多,汽窜、出砂、边水淹等制约稠油开发的技术难题没有得到根本解决;提高水平井开发效果缺乏有效手段。2、成本控制难度增大。调剖、回采、大修和防砂等高成本措施产量增加,产量结构进一步高成本化;受经营环境变化影响,安全、环保、维稳、支援地方建设等不可控增支因素增多,渣油等主要燃料价格不断上涨,刚性成本快速增长,单位投资带来的经济效益不断降低。3、队伍素质有待提高。基层管理干部队伍知识结构不尽合理,少数干部能力素质有待提升;专业技术人才队伍断层,高层次、高技能、复合型人才匮

20、乏问题突出;操作人才队伍新增人员多,技能水平亟待提高。4、安全稳定压力大。用工形式和利益诉求多样化、文化观念差异化,职工队伍管理难度增大;生产规模扩大,建设项目及承包商管理风险突出,给营造安全稳定的生产经营环境带来压力。三、2014年基本工作思路2014年是油田实施跨越发展的重要一年,也是我厂转型谋变内涵发展深化年。我们将以十八届三中全会精神为指导,深入学习领会集团公司领导干部座谈会和总部领导讲话精神,按照油田总体工作部署和要求,坚持以原油生产为中心,注重开发质量、技术优化、投资效益,深化精细管理、责任落实,推进内涵发展、效益发展,努力完成分公司下达的各项生产经营任务。主要目标:生产原油67万

21、吨,其中老井55.4万吨,措施7.6万吨,新井4万吨;吨油完全成本控制在分公司下达指标以内;实现“五个杜绝、六个不超、六个达标”HSE工作目标。为确保全年目标任务完成,着力抓好以下几方面工作:1、注重开发质量,实现稠油油田持续高效稳产。坚持“单层开发、精细开发、效益开发”理念,以增加可采储量为核心,深化地质认识,精细油藏管理,优化注汽,多元治理,改善热采开发效果,深化“流线”认识与调控,稳定常采生产能力,开展老区局部井网完善调整,深度挖潜措施潜力,拓展滚动增储领域,努力实现稠油开发持续稳产目标。2、注重技术优化,全面发挥科技增产增效作用。坚持“超前、创新、实用、配套、效益”的原则,加强关键技术攻关,优化工艺技术方案,开展油溶性降

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