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文档简介

1、液化气充装系统设施优化改造液化气充装系统设施优化改造张建民,苏青竹,彭国平,郭素琴摘要南阳石蜡精细化工厂原液化气充装系统设施, 存在着场地狭小封闭通风效果差、充装工艺流程落后、安全 报警系统原始、装车效率低致使车辆停留时间过长、消防设 施落后等诸多安全隐患,经过采取优化充装工艺流程、液化 气充装站合理选址及优化布置、配置安全智能化设施和提升 消防设施功能等一系列的优化改造措施,有效地提高了该设 施的充装效率和安全性能。关键词液化气;充装;设施;优化改造 作者简介张建民,中国石化河南油田分公司南阳 石蜡精细化工厂工程设计管理部工程师,研究方向:安装管 理,河南南阳, 473132;苏青竹,中国石

2、化河南油田分公司 南阳石蜡精细化工厂工程师,河南南阳, 473132;彭国平, 中国石化河南油田分公司南阳石蜡精细化工厂工程师,河南 南阳, 473132;郭素琴,中国石化河南油田分公司南阳石蜡精细化工厂工程师,河南南阳, 473132中图分类号 TU996.6 文献标识码 A 文章 编号 1007-7723 (2011) 03-0054-0003液化气由氢气、甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、丁 烷、丁烯等多种易燃易爆物质组成,常温常压下为气体,属 于甲类危险品。液化气充装系统设施危险性大,是油气生产 销售的重点防火防爆场所。按照防火防爆标准,南阳石蜡精 细化工厂对原液化气充装系统设施存在的安全

3、隐患,进行了 优化更新改造,达到了良好的效果。一、 液化气充装系统设施存在的问题原液化气充装系统设施修建于 20 世纪 80 年代,由于 当时液化气槽车吨位较小,场地完全能够满足车辆充装进出 的需要,但随着各种大型液化气运输车辆的使用,该设施存 在的问题逐渐暴露出来。大型液化气槽车的进出造成了液化气充装站内地坪严 重受损,虽每年都进行返修整改但场地依然是高低不平整、 坡度也较大,且充装设施布局不合理,场地面积受限没有构 成环形车道,大型液化气槽车进入充装站充装完毕后,需要 倒车才能出去,不仅进出不便而且存在严重的安全隐患,曾 在倒车过程中将装车棚的支撑柱撞歪,险些酿成安全事故。液化气充装站所处

4、的位置通风不良,泄漏的液化气体 不易及时排走。 当时建造该设施时, 周围建筑稀少地势开阔, 而今由于生产和建设的需要以及周围民用建筑的增多,大大 减弱了通风效果,影响了液化气泄漏的及时疏散能力,降低 了设施的安全性能。装车工艺流程自动化程度低、完全靠人工操作,不仅 劳动强度大,而且遇到紧急情况处置速度慢,极易发生安全 事故;另外,由于充装泵动力不足、装车效率低致使车辆在 充装站内停留时间过长,无形中增加了设施的不安全因素。安全智能报警装置不完备,没有手机信号屏蔽系统和 工业电视监控系统; 静电释放保证措施少, 没有静电释放器; 消防灭火系统中缺少蒸汽灭火系统,灭火手段不齐全。二、对充装系统设施

5、进行优化改造 液化气属于甲类危险品 ,常态下为气体,其危害性主要 是:易燃、易爆、有毒,液化气一旦泄漏极易发生爆炸。气 态液化气着火温度比较低,仅为360 C460 C,燃烧时的火焰温度高达2000 C,其热值是人工煤气的 5倍。液化气从液 态转变为气态时,其体积膨胀约 250 300 倍。液化石油气 的浓度在空气中达到 1.5% 9.5%时遇明火即可爆炸。 液化气 在空气中的浓度增至一定程度时会使人麻醉发晕,严重时会 致人死亡,稍不注意还会造成人体冻伤等。为此必须对液化气系统设施进行全面的优化改造,彻底消除原设施存在的各种安全隐患。(一)为液化气充装站进行合理选址优化布置 液化气充装系统设施

6、按功能可划分为罐区、泵房、地 磅、液化气充装站(液化气槽车充装设施)等四个部分。为最大限度地节约改造投资,经过充分论证,计划在 原液化气充装系统设施基础上进行部分改造。罐区、地磅部 分,个别改造整体利旧, 以最大限度地节约资金; 泵房部分, 由于原充装泵动力不足、充装效率低,所以决定更换高效大 功率液化气充装泵;而液化气充装站部分,因存在诸多安全 隐患,需要整体搬迁另行选址,重新优化设计、更新完善设 备。由于液化气充装站需要设置在南阳石蜡精细化工厂厂 区内,所以其布局除了满足厂内规划的要求外,其平面布置 还必须符合石油化工企业设计防火规范的要求。规范要 求液化气车辆装卸站距道路中心线、原料及产

7、品运输道路边 沿10m,距厂区围墙中心线或用地边界线25m;两个装卸车台相邻鹤位之间的距离不应小于8m,装卸车鹤位之间的距离不应小于4m;同时双侧装卸车台相邻鹤位之间或同一鹤 位相邻鹤管之间的距离还应满足鹤管正常操作和检修的要 求。为此对几套方案进行了全面的评价和对比优化,最后经 过细致地安全环保评价,最终将液化气充装站选择布置在厂 北门主要货运口附近。该站位于灌装设施的东侧,距南侧地 磅28m,距东侧土建队办公设施 26m;液化气最西侧充装口距灌装设施的蜡下油灌装口19.5m,充装设施内液化气车辆充装装口之间相距 6m,完全符合规范要求。车辆北进南出 通行畅通,完全满足液化气槽车的进出,彻底

8、消除了大型槽 车进出的安全隐患,且该设施北邻厂北大门油气销售部,便 于销售部门归口管理及运输车辆管理。由于新场地宽敞通风 效果良好 ,泄漏的液化气残液易于及时扩散排走。(二)优化液化气装车流程 原液化气充装系统设施的流程全靠人工操作,充装量 靠槽车上的液位计来计量, 当一辆车装满后, 手动关闭阀门, 让液化气循环回罐区,待下一辆车泊好车位,再手动打开阀 门充装,整个流程操作频繁、人工劳动强度大、计量难以控 制,容易造成误操作,存在诸多安全隐患。优化改造后的流程中,设置了大功率高效泵、快速切 断阀A、快速切断阀B、质量流量计、压力控制阀等,自动 化程度高、劳动强度低、便于操作、安全可靠。具体流程

9、如 下:液化气由离心泵送至液化气充装设施,由质量控制器设 定充装量,打开快速切断阀A,经过质量流量计、压控阀流向 液化气槽车,由质量流量计采集充装量信号,当达到设定值 时,快速切断阀 A 自动关闭、 快速切断阀 B 同时打开, 液化 气由返回线流回罐区,等待下一辆槽车泊车到位。同时,设 置压力控制阀确保质量流量计有一定的压力,从而使流经质 量流量计的液化气为液相,以便准确计量(见图 1)。此外还设置了惰性气体安全吹扫流程,保证扫线安全, 并且严格选择吹扫介质。因输送的介质是液化气,根据规范 要求选用氮气作为惰性气体介质,使氮气与被吹扫介质接触 时,不产生急剧的汽化、燃烧和化学反应。(三)配置智能化安全设施 增强整体消防能力 液化气充装系统设施在安全设施的配备方面,尽可能 做到智能化、完善化,以提高设施的安全防范等级,体现安 全第一、预防为主、以人为本、防患于未然的安全理念,尽 量减少不安全因素的存在,杜绝火灾爆炸事故的发生,确保 人身安全和国家财产不受损失。为此,设置快速切断阀、静 电防爆测试仪、可燃气体报警仪等仪器;完善电气方面的配 置,增加手机信号屏蔽系统和工业电视监控系统;设置超压 防泄漏安全保护系统,完善消防设施的配置等。1.设置快速切断阀、 静电防爆测试仪、 可燃气体报警器 原液化气充装系统设施的流程无就地卸

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