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文档简介

1、项目编号:1 号炉磨煤机部分衬板、螺栓更换技术方案编写:何国军会审:审核:审定:批准:新电公司设备管理部锅炉专业二 0 一 一 年 七 月1号炉磨煤机部分衬板、螺栓更换技术方案一、概述:新余发电公司1号炉配沈阳重型机械厂制造的DTM 380/830 IV球磨机2台,于1995年8月投入运行。2002年5月将1号炉磨煤机筒体部位所有22圈衬板更换为组合自固型无受力螺栓球磨机衬板。磨煤机筒体衬板运行至今,磨损已经相当严重,2011年6月检查1号炉甲、乙磨煤机,甲磨煤机筒体衬板进口端数1-7圈及18-22圈磨损严重,乙磨煤机筒体衬板进口端数1-10圈、21-22圈及出口端衬板磨损严重,特别是筒体衬板

2、进口端数第1-7圈的衬板及铆板磨损已超过2/3,严重影响整个无受力螺栓衬板的整体组合性能,甲磨煤机第8-17圈及乙磨煤机的11-20圈的衬板及铆板在 2009年进行的更换,目前磨损未超过1/3 , 目前衬板的整体组合性能较好;1号炉甲、乙磨煤机筒体螺栓垫片结构不先进,密封补偿性能差容易发生螺栓泄漏。故策划在2011年1号炉C修期间将甲磨煤机筒体衬板进口端数1-7圈及18-22圈磨损严重,乙磨煤机筒体衬板进口端数1-10圈、21-22圈及出口端衬板整体拆除,重新安装新衬板,筒体衬板仍使用组合自固型无受力螺栓板,同时更换1号炉甲、乙磨煤机所有筒体衬板、端衬板的螺栓垫片、橡胶圈。二、组织措施1. 项

3、目负责人:何国军2. 施工负责人:黄卫东3. 计划实施时间:11月18日-27日4. 进度安排:序号时间工序责任单位(部门)1、18日开具工作票。检修公司2、磨煤机筒体进口人孔门拆除。检修公司3、19日磨煤机进口料斗拆除检修公司4、甩出钢球并清运。利豪建筑5、20-23 日筒体衬板拆除。湘潭特钢6、端衬板拆除、端衬板螺栓更换。检修公司7、磨煤机大齿轮端面断裂螺栓更换。检修公司8、磨煤机大齿轮与筒体端盖缝隙封堵。检修公司9、24-26 日端衬板装复。检修公司10、筒体衬板螺栓更换。检修公司11、筒体衬板装复。湘潭特钢序号时间工序责任单位(部门)1227日磨煤机筒体进口人孔门装复。检修公司13、磨

4、煤机进口料斗装复。检修公司14、磨煤机加钢球。利豪建筑15、废旧衬板、铆板清运至物资仓库。检修公司16、现场清理。湘潭特钢5. 为保障1号炉甲、乙磨煤机衬板检修项目按期保质完成,防止施工过程中发生工期延误、 人身伤害等情况,相关部门需在检修前做好以下防范措施。5.1发电部:做好工作票办理工作;做好磨煤机停电、送电及启停的配合工作。5.2检修公司:做好检修前的人员组织、施工机具、工器具、安全防护设施、安全用具、安 全防护用品准备及自查工作,明确工作负责人及作业班成员,严格执行“两票三制”和危险点分析与控制措施,认真开展作业现场“三讲一落实“活动,提高现场风险防控能力;合理 安排人员,保证工作进度

5、,对检修过程中出现的异常情况及时通报。5.3设备部:做好项目协调工作;上报项目材料计划并做好督促到货及验收工作;做好现场监督管理,检查现场安全控制措施落实情况,及时分析现场状况, 针对发生异常情况补充完善项目施工安全技术措施,监督施工进度及检修质量,做好验收工作。5.4安全监察部:监督安全措施落实及人员到位情况。三、技术措施1、打开1号炉甲、乙磨煤机筒体进口端人孔门,筛选钢球。2、作业开工前首先把入口斜管拆除,放到安全位置。3、 拆除甲磨煤机筒体衬板进口端数1-7圈及18-22圈磨损严重、乙磨煤机筒体衬板进口端 数1-10圈、21-22圈:用火焊割开一排铆板并清除,接着依次拆除相邻两个四分之一

6、圈衬板并清除,盘磨使未拆除衬板盘到下面,同样用火焊割掉铆板(衬板)螺栓,拆除铆板,依 次拆除衬板并清除。4、拆除磨煤机出口端衬板。5、磨煤机大齿轮端面断裂螺栓更换,磨煤机大齿轮与筒体端盖缝隙塞入盘根封堵。6、火焊割掉磨煤机筒体及端盖衬板不更换部分的螺栓:每块铆板(衬板)割掉一个,安装 好新螺栓后再更换剩下的另一个铆板(衬板)螺栓。7、安装磨煤机端衬板,甲磨煤机仍安装拆卸下的旧端衬板,乙磨煤机安装新端衬板。8、测量筒体直径及长度,安装磨煤机头部端筒体衬板,调匀间隙,筒体衬板的安装可以从 入料端,也可以从出料端安装。9、安装每排衬板,先用螺栓上紧铆板,允许同时安装四排衬板,第一排衬板的圆周1/4

7、为六块,依据设计留有间隙,用垫片调平,以楔铁撑开,然后铆紧。10、衬板安装完圆周 1/4 后继续组织安装。11、 安装中,如果由于筒体变形8-10mm而引起其在圆周上变形25-35mm可允许割铆板5-10mm以便于安装。12、回装磨煤机筒体进口端人孔门,制作框架焊接严密。13、恢复 1 号炉甲、乙磨煤机拆除的入口斜管。14、回装钢球。15、清理 1 号炉甲、乙磨煤机现场,做到料完、场清、地净。四、安全措施:1 、开热力机械第一种工作票、动火工作票,动火前应与做好隔离措施清除磨煤机内积粉, 防止磨煤机内引起着火。2、链条葫芦、钢丝绳等起重工具使用前经检查合格。3、工作时,氧气瓶与乙炔瓶应分开放置

8、固定牢固。4、入口斜管拆除后必须设置围栏,给煤机头部箱体拆除后落煤管必须遮盖严密,应尽量避 免交叉作业,当上方磨煤机进、出口管在工作时,可暂停工作。5、盘动磨煤机筒体时必须启动乙润滑油站油泵,并确定大瓦正常下油后方可启动乙磨慢传 装置,在磨煤机筒体未停止前不得再次启动慢传装置。6、拆除及安装磨煤机筒体衬板过程中,必须对磨煤机筒体加以支撑固定,防止筒体重量不 平衡发生自转。五、验收质量标准1 、衬板表面平整,应无裂纹和影响使用性能的夹渣、砂眼、气孔、缩孔等铸造缺陷。2、衬板的尺寸公差符合图样或最新国标规定,衬板尺寸与原衬板相符合,衬板波形最薄处不小于50mm波形最厚处不小于 88mm衬板机械性能

9、:硬度 HRC55-62抗弯强度:735-1130N/mm2、冲击韧性 6-10J/ mm23、 衬板与筒体接触应良好,连续悬空面积不得超过30%。安装的衬板之间间隙为 210mm根据铆板间隙的大小,塞入不同厚度的垫铁,垫铁打紧后 相互间焊牢。4、大齿轮与筒体端面缝隙封堵严密。5、园头(方头)螺栓与铆板(衬板)应完全贴实,衬板螺栓应加橡胶圈及凹垫片,凹形垫 片与筒体(大齿轮端面)贴合,不平整处焊补后打磨平整,螺栓加并帽止松。6、安装衬板的磨煤机商业运行168小时后紧固筒体衬板螺栓。六、材料清单#1炉甲、乙磨煤机部分衬板、螺栓更换备件材料名称数量单位衬板 1 XBMK11-04( 小)528件衬板 2 XBMK11-04(大)44件端衬板(小)24件端衬板(大)24件磨煤机人孔门框*BmK11(n )-03材质:ZGCr6Mo2件磨煤机人孔门衬板*BmK11(n )-02材质:KmTBCr15Mo2件磨煤机铆板1 XBmK11-08 (小)88件磨煤机铆板2 XBmK11-08 (大)8件磨煤机塞铁XBMK11-09材质Q2352套方头螺栓m30

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