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文档简介

1、11/9/202111/9/2021能源管理系统在节能工作中的应用 信息化技术信息化技术 实现节能增效实现节能增效http:/ 湖北钟厦水泥股份有限公司建于1970年,目前公司总资产7.4亿元,拥有2500t/d和4000t/d新型干法熟料生产线各一条,配备12mw纯低温余热发电系统一套,年生产水泥350万吨。主要产品有32.5、42.5、52.5级普通硅酸盐水泥及复合硅酸盐水泥等系列产品。钟厦牌商标系湖北省著名商标,钟厦牌水泥系湖北省名牌产品,获得国家免检产品称号。2012年销售水泥298万吨,完成工业产值8.4亿元。http:/ 引导工业企业建立能源管理中心,加快合同能源管理、节能设备租赁

2、等节能新机制推广。建设一批区域能效中心,完善面向重点用能企业和地区能源消耗的实时监测和监督管理体系。公司信息化、精细化管理的内在需求: 作为水泥生产企业,当前我们所关心的问题已不仅仅是安全、产量和质量,而转变为工序、产品乃至整个企业的经济指标和能效水平。能源管理系统的应用为实现这个目标提供了先进的解决方案,它符合信息时代企业盈利的公式和法则:把信息变成知识,把知识变成决策,把决策变成效益。 因此公司从2013年初开始建设能源管理系统项目,通过信息化、精细化管理,进一步提升企业能效管理水平,从而为企业创造更好的经济效益和社会效益。http:/ u首先,能源管理系统并不是一个节能设备,自身无法节能

3、。u其次,某种意义来讲,管理节能比技术节能更为重要。 “当新型的节能技术越来越多的时候,往往我们更多的是花时间在选择技术上,而忽略了一点:技术只是手段,节能主动权在人本身。所以我认为管理节能比技术节能更为重要。” 当时提出管理节能的概念,还并没有被更多的人了解,而今越来越多的事实已经表明,管理节能在节能工作中具有重要作用。 中华建筑报王宇 2007年http:/ 实现全厂电、煤、水、压缩空气等消耗数据在线监测,管理实现全厂电、煤、水、压缩空气等消耗数据在线监测,管理者可了解能源使用中哪些是合理的,哪些是不合理的,将原本不者可了解能源使用中哪些是合理的,哪些是不合理的,将原本不可控、不清楚的生产

4、能效数据量化、过程可视化,当能耗数据超可控、不清楚的生产能效数据量化、过程可视化,当能耗数据超标时及时发出报警信息。标时及时发出报警信息。 依托系统提供的精细化实时数据,建立全厂各车间、班组的依托系统提供的精细化实时数据,建立全厂各车间、班组的考核体系,通过系统将能耗指标分摊到每个车间、工序、班组,考核体系,通过系统将能耗指标分摊到每个车间、工序、班组,将考核指标数据呈现给企业不同层级的管理者。将考核指标数据呈现给企业不同层级的管理者。 对各生产环节的能耗状况进行进行深入挖掘和诊断分析,找对各生产环节的能耗状况进行进行深入挖掘和诊断分析,找出存在的能耗问题,发掘企业节能空间,为制定调整、优化方

5、案出存在的能耗问题,发掘企业节能空间,为制定调整、优化方案提供科学依据和分析手段。提供科学依据和分析手段。能效数据诊断分析http:/ 合理调整设备负荷,有效降低设备能耗合理调整设备负荷,有效降低设备能耗 以一成品2#水泥磨为例,年初车间为了增加磨机研磨效率,向磨内增加钢球7.5吨,水泥产量增加幅度不到2%,电机功率却从平时功率3300kw增加到3650kw,增长幅度超过10%,导致后续几个月车间电耗大幅增加。公司通过能源管理系统及时监测到这一状况,及时通知车间调整钢球级配,设备电耗迅速下降到正常水平。仅此一项,每月可节约用电24万千瓦时,节约电费近17万元(运转率按照95%计算,电费单价0.

6、7元/千瓦时)。http:/ 规范生产用电调度,避峰填谷创造效益规范生产用电调度,避峰填谷创造效益 系统投运后,公司生产部通过系统严格执行避峰填谷用电制度并对车间进行考核,节电效益十分明显。公司七月份外购电价为0.672元,去年同期为0.693元,每度电均价下降近0.02元,节约电费43万元;八月份外购电价为0.663元,去年同期为0.690元,每度电均价下降近0.03元,节约电费86万元。按照月均节约65万元电费计算,相当于每月节约用电92.9万千瓦时。http:/ 实时监测设备能耗,优化设备、工艺管理实时监测设备能耗,优化设备、工艺管理 公司制造车间1#线大布袋收尘自2009年投产以来运行

7、至今已接近四年,根据收尘袋的运行状况,至少还能使用半年以上。通过能源管理系统观察到尾排电机的功率几个月来呈不断上升趋势,由平时的1400kw逐渐增加到当前的1640kw,每天增加电费近4000元,半年增加电费超过70万元,收尘袋多使用半年节约的费用仅在20万元左右,除去节约的成本,每月可节约电费近10万元,相当于每月节约用电14.3万千瓦时,因此车间年底将对收尘袋进行整体更换。http:/ 有效分析设备能耗,指导公司设备选型有效分析设备能耗,指导公司设备选型 业界认为,设备运行功率发挥在额定功率的70-80%最为经济,效率也最高。以制造2#线为例,窑主传电机(额定功率220kw)电流长期处于5

8、50a-600a区间,故障频繁,每年平均出现3次左右设备事故,每次处理都需要7-8小时,给公司造成极大损失。通过对设备负载及用电分析,车间及时对设备型号进行调整,加大电机功率至315kw,电流迅速下降至320a左右,电耗大幅下降近40%,每月可节约用电6.3万千瓦时,节约电费4.5万元,还可避免因故障停窑带来的间接损失。因此,根据能源管理系统来选择设备,既能有效避免大马拉小车现象,又能很好防止设备超负荷运行的情况。http:/ 能耗超标告警http:/ 低压100kw以上设备运行监测画面 http:/ 现在企业领导用计算机查看每日生产能耗数据成为重要的工作内容,同时各生产、运行、管理部门人员通过企业局域网都能实时监测生产能耗数据的变化,及时对生产操作进行督促和指导,真正让能源消耗“看得见、说得清、控得住”。 同时,利用系统将企业总体能效指标数据分解到每个车间、岗位和班组,实现了精细化、信息化管理,让管理考核制度真正落到实处,提升了员工的节能意识和积极性,收效显著。 自能源管理系统运行以来,平均每月可为公司节约用电138万千瓦时,节约电费96万元;按每年正常生产11个月计算,每年可节约用电1518万千瓦时,节约电费1063万元,节电比率为7.4%(公司20

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