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1、杭钢竖炉创高产的实践上传于:1970-01-01 08:00:00 作者:meimei来源:杭钢炼铁厂 胡志刚 朱怀 浏览:0次 评论:0条1刖言杭州钢铁股份有限公司炼铁厂8 m2竖炉球团矿产量、利用系数继2001年、2002年两次创中国企业新记录后,2005年再创新高,球团矿产量52. 21万t,利用系数7. 913 t/( m2-h)。这一成绩的取得,是广大干部员工努力克服竖炉炉龄老化、工艺设备陈旧落后、原料结构不断变化等诸多困难,本着为公司多克服一些减利因素、多产一吨厂球的宗旨,团结奋战,锐意进取的结果。2加强工艺操作上的深层挖潜2. 1选定合理的原料结构杭钢球团竖炉的原料结构随着市场的
2、不断变化,与早年相比已经发生很大变化。原来省内低品位精矿已经没有,全部使用外省和进口的高品位精矿,但不同的原料结构对生球的质量有不同影响(见表1)。2004年苯伺原料堵构下生瑋折垢的对比jb、 1.1.5 )t 20 >(406 俱利矿(20% Jt 5.1.51韦崗i* ( 解利矿(40% >51 5% 14球播标5ft7iJl J12抗叶强找冷747.27.617.6n.o7tS7.7静F强度/次A K * T1,55 43,63&3 fc6无75.7«,5fl7M-83S3S.lHI由表丨可以很明显地看岀,这3种不同原料结构下生球的抗压、落下强度之间的差别:
3、c>b>a因此,2005年,我们对进口精矿和围内精矿两种资源进行有效整合,按原料结构c的模式组织生产,以提高生球质量和造球盘的台时产量。2. 2提高混合料温度,改善生球质量高品位精矿的使用为竖炉提高产量创造了有利条件,然而,产量虽有所提高,但返矿仍居高不下,不能充分发挥进口精矿品位高、粒度细的优势。20022004年球团产量、返矿率(包括除尘灰)情况见表2。表2 2002-2004年球团产量、返矿率2002 年2加3年2M4年产曲万146.6248.6748.35返矿率12,0212.0412.15由表2可以看岀,2003、2004年使用高品位铁精矿之后,产量比 2002年使用低品
4、位精矿有所提高(约高岀2万t),但是返矿率仍居高不下,都在l 2 %以上,可见高品位铁精矿的优势并没有完全发挥。分析其原因,主要是由于远道而来的进口精矿,考虑到运输成本,水分都很低,不经过烘干机脱水就已达到造球合适水分,甚至更低。而烘干机的作用不仅是脱水和混合,且有提高料温、改善原料成球性的作用,因此原料水分低直接影响了生球质量。要使用好进口精矿,就必须对其进行加水处理,否则其优势根本无法体现。经过我们多年的摸索总结,既要提高造球物料料温,又要考虑烘干机脱水能力,以提高生球质量,各原料精矿的水分应在10 . 5%左右。由表 3可看岀,20022004年经过对原料加水处理之后,烘干机的煤气用量在
5、逐年增加,也即造球物料的料温在不断提高。但从表4看,2004年只有韦岗矿的水分接近10. 5%,其它三种精矿水分都没达到,因此,料温尚不够高,生球质量还没达 到使用高品位精矿的最好水平,以至影响到产量及返矿率。2005年我们通过派专人对原料进行大量加水之后,各精矿的水分如表5所示,均接近10. 5%.因此,加大了烘干机的煤气用量,同时在烘干机里通入蒸汽,从而提高了混合料的料温,使生球的抗压、落下强度比 2004年都有所提高,且生球的水分下降了0. 2个百分点(详见表6),为竖炉炉况的稳定顺行创造了有利条件,既提高了球网产质量,又降低了返矿率。2005年返矿率较2004年降低了 1 . 6个百分
6、点,仅为10. 55%。2. 3强化竖炉操作在竖炉操作制度上也进行了优化,进一步严格执行工艺纪律,根据生产情况及时调整竖炉热工参数,强化操作,充分挖掘现有生产设备的能力,在提高球团矿产量、质量的同时,努力降低返矿率。主要采取了两项措施:(1)合理控制生球流量, 严格控制南、北炉算温度差,要求控制在30 C之内;(2)适当加快链板机的运行速度,加大排料量,增加排料次数,以减少竖炉漏斗形下料致 使焙烧质量不均匀的缺陷,并增强炉况调节能力3狠抓车间内部的精细管理车间党、政、工、团会同各工长、班组长并同部分生产骨干共同商讨,修订完善了2005年车问经济责任制考核办法、安全生产管理实施办法、质量管理考核
7、制度、进场原料加 水规定等管理考核制度, 使各项管理制度在原有基础上得到了进一步完善,充分体现出横向到边、纵向到底的考核制度体系,车间各项工作有章可依、有规可循,增强了车间广大职工的责任感。针对设备陈旧问题,借鉴前几年的经验教训,重点对高故障率的联动机组指定了专人负责,从备件验收、安装、检修质量至日常点检维护,实行了专人实时跟踪管理制度。同时,从设备三定”入手,加强日常点柃制度, 使事故苗头在第一时问及时得到处理,特别是对易损件进行备档管理,并利用兀煤气时机见缝插针式进行更换,以及通过改进大水梁漏水的处理方法、推广6#钢网带勤换快换操作法、链板机加装限位开关等措施,努力提高设备作业率,大大减少
8、无计划停机时间,建立起稳定高效的生产秩序。另外,一年来车间开展的各种劳动竞赛以及我为球团献一计”提合理化建议活动,都要求注重实效,做到少而精。造球组开展造好球,供好料”的劳动竞赛,确保了竖炉吃得好,吃得饱”,减少了返矿率;热矿组开展“勤调,快速缩短停机时问”的劳动竞赛,减少了处理 6#钢带、链板机故障造成的竖炉停烧时间,保证竖炉顺利排料。同时,车间还不断及时发现、挖掘职工的丰富生产工作经验及先进工艺操作方法,并在生产中及时进行推广,都取得了很好的效果。其中同步减煤气球团料烘干操作法”获得公司二等奖。4下一步增产措施和打算1)继续加大对原料的管理和控制,专门派人对进厂原料进行加水操作,并派专人管
9、理生球片(包括行车、配料、烘干、造球 ),进行原料、生球质量的管理,加强值班工长的工艺监督职能,严格执行工艺纪律,确保球团竖炉优质高产低耗。2)针对现用的?2 . 2 m X2 m烘干机,无论是烘干能力还是混合能力均已不能满足生产要求,且配置、结构存在问题,溜槽寿命短、烘干机头部漏料严重的问题,将加快?2. 4 mxi 8 m烘干机的改造,改善混合料的成球性能,为进一步提高生球产质量创造条件。3)现?4 . 2 m造球盘的缓冲料仓南于存在先天缺陷(太小),很易堵料,生产中根本就不能存料,这是限制生球流量稳定的瓶颈,也在很大程度上影响生球质量。因此,烘干机改造完成后,将对?6. 0 m大造球盘的一些参数进行调整,重新启用,力争提高
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