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文档简介

1、磨煤机电动机接地引起停机原因分析摘要:本文对机组磨煤机检修后启动过程中,电动机接地引起停机的过程进行梳理、分析,找到引起停机的原因,采取有效措施,解决了该问题,提高了磨煤机运行的可靠性。关键词:电动机;接地;原因;分析1.概况1.1山西兆光发电有限责任公司一期工程装机容量2×300MW亚临界直接空冷燃煤发电机组,配套3台60T/h的上海重型机器厂生产的BBD4060型双进双出钢球磨煤机,电动机选用上海电机厂YTM710-6型产品,参数为额定功率1300kw、额定电压6Kv、额定转速981r/min、防护等级IP54。整体机组于2021年投产,未同步建设脱硝。1.22021年进行脱硝改

2、造,将原有的引风机出力进行增容,配套电动机上海电机厂YKK710-6型产品,参数为额定功率2240kw、额定电压6Kv、额定转速995r/min、防护等级IP54,电缆规格70,接线鼻子70,压线鼻子模具为35。1.3机组大联锁保护:发电机保护动作联跳汽轮机、锅炉灭火;汽轮机跳闸联动锅炉灭火,而发电机不跳闸;锅炉灭火不联跳汽轮机和发电机。汽轮机触发锅炉MFT动作条件是“高中压主汽门同时关闭或“汽轮机挂闸信号消失满足之一即可。锅炉“防止再热器干烧动作条件是:“高中压主汽门同时关闭或“汽轮机挂闸信号消失加上高、低压旁路没有开启,该保护动作也造成锅炉灭火。1.4汽轮机停机保护是由汽轮机危急遮断控制系

3、统以下简称“ETS系统来实现的。2.AST电磁阀结构、工作原理AST是Autostoptrip自动停机系统的停导阀的缩写.2.1AST电磁阀结构如以下图:由电磁铁、弹簧1、弹簧2、活塞1、活塞2、阀体组成。2.2单个AST电磁阀动作过程:电磁铁线圈通电,活塞1、活塞2分别将节流后的高压油和危急遮断总管与回油隔断。当电磁铁线圈失电后,铁心在弹簧1作用下上移,翻开高压油通往回油的油口,使活塞2左侧压力降低,在危急遮断总管油压作用下,活塞2克服弹簧2作用力右移,翻开危急遮断总管泄油口使其泄油,实现停机。2.3危急遮断系统模块如下图由四个AST电磁阀、四个节流孔、仪表等组成。四个电磁阀是受危急跳闸装置

4、ETS电气信号所控制。AST电磁阀是励磁关闭,失励翻开。四个AST电磁阀组采用串、并联模式布置,即1、3并联的电磁阀再与2、4并联的电磁阀串联,并且采用冗余设置,由二通道构成,第一通道由AST1、AST3电磁阀组成,第二通道由AST2、AST4电磁阀组成,这样就具有多重的保护性,每个通道中至少必须有一只电磁阀翻开才可导致机组跳闸,也只有同一通道的电磁阀全失效才可导致机组跳闸,这样能有效地防止跳闸油模块误动或拒动。2.4.AST1和AST3电磁阀电源取自本机组保安380vA,保安段电源手动协调控制方式。发电机无功-4.5Mvar,投入AVC自动方式;6KvA、B段母线电压分别是5764V、588

5、0V;2B、2Ca给水泵运行,2A给水泵备用;2A、2B送风机运行,动叶手动调整方式;2A、2B一次风机运行,静叶自动调整方式;2A、2B引风机运行,静叶自动调整方式,2B、2C磨煤机运行,2A磨检修减速器检修。3.2事件发生经过:07:072A磨煤机减速器检修结束,恢复措施,送电准备启动试转。07:07:25.811运行人员发出启动2A磨启动指令。07:07:26.1172A磨运行反响回来磨煤机开关合上。07:07:26.3922A引风机事故跳闸指令发出电机“电流速断保护动作。07:07:26.458左侧高压主汽门TV1开反响消失关至83%。07:07:26.582汽机挂闸信号消失AST油压

6、低于6.89Mpa触发信号,ETS柜电源为保安段和UPS段供,由于电压波动,导致AST电磁阀局部泄压,AST油压最低降至4.32MPa。07:07:26.7992A磨运行反响消失磨煤机“接地保护跳闸。07:07:26.9772A引风机跳闸信号回来引风机开关跳闸。07:07:26.9862A送风机停运引风机联跳送风机。07:07:27.526右侧高压主汽门TV2开反响消失关至87%。07:07:29.101左右侧中压主汽门关反响回来全关。07:07:29.161汽机挂闸信号恢复ASL。07:07:30.772MFT触发在汽机跳闸后旁路未开,防止再热器干烧保护动作,锅炉灭火保护动作。07:07:3

7、3.628右侧高压主汽门开反响回来。07:07:37.969左侧炉膛压力低三值触发。07:07:38.254右侧炉膛压力低三值触发。07:07:39.3402B引风机跳闸。炉膛压力低三值触发07:07:39.7632B送风机跳闸引风机联跳送风机。07:07:42.091右侧中压主汽门开反响回来。07:07:44.643左侧高压主汽门开反响回来。07:07:46.591左侧中压主汽门开反响回来。07:10:26.5902B引风机启动指令发出运行人员操作OP6操作员站,运行人员启动引风机炉膛吹扫。07:10:26.6912B引风机启动反响回来。引风机转起来07:10:30.9652A引风机启指令发

8、出运行人员操作OP6操作员站,运行人员启动引风机炉膛吹扫。07:10:30.9752A引风机启动反响回来开关合上。07:10:31.1432A引风机事故掉闸电机“速断保护动作。07:10:31.351汽机挂闸信号消失ASL。07:10:31.4802A引风机停运反响回来。引风机开关跳闸07:10:32.961汽机挂闸信号回来ASL。07:10:34.143汽机挂闸信号消失ASL。07:10:36.071发电机解列信号回来,并网信号消失程序逆功率动作发电机主开关断开,发一脉冲信号跳汽轮机。07:10:36.163汽机挂闸信号回来ASL。07:10:38.4002A引风机复位故障报警运行人员操作O

9、P6操作员站。07:16:17.5552B引风机停指令发出运行人员操作OP6操作员站。07:16:17.4952B引风机停运。07:16:40.141汽机打闸因汽机挂闸信号回来,主汽门开启,汽轮机转速返升,运行人员手动打闸。4.事件原因分析:4.12A引风机电机是配套烟气脱硝改造工程时新安装。撤除电机中性点接线后发现电机引线为70电缆、使用的线鼻子为70,但压接模具为标号为35号应使用70模具,这样造成线鼻子挤压严重,局部引线压断、线径变细,截面缺乏以通过大电流,绝缘强度下降;又因线鼻子由制造厂外加绝缘热缩套密封所以难以发现工艺隐患。4.26KvA段母线电压低于额定运行电压情况下,运行值班人员

10、没有采取提高电压措施,盲目启动2A磨煤机,对可能造成的后果没有考虑。在启动2A磨煤机引发2A磨煤机、2A引风机相继故障跳闸后,未认真执行规程,未到就地检查一次设备再次盲目启动2A引风机,造成事件扩大:4.2.12A磨煤机因启动电流大,将本来偏低的6KvA段母线电压5780V,拉低至5062V,磨煤机电机C相存在缺陷,相继出现“接地、“电流速断保护动作,2A磨煤机跳闸。4.2.22A磨煤机C相接地,其他两相相电压瞬间升高为线电压,使得处于同一段的2A引风机因存在线鼻子设计和加工缺陷压线鼻子规格偏小,压紧时引线有压细、压伤、压断,造成电机引线绝缘薄弱处拉弧放电三相短路,引风机“速断保护动作跳闸。4

11、.2.3第一轮2A磨煤机和引风机跳闸后,引起锅炉灭火.运行按锅炉灭火程序进行处理,同时未判断清楚故障性质,再次启动2A引风机、2B送风机进行炉膛吹扫。在启动2A引风机时合到故障点上,造成电机三相引线烧断见图示,电机“速断保护动作,2A引风机跳闸。同时再次造成6KvA段母线电压波动电压由6072V降至5378V.4.2.4历次保护动作情况:根据监控系统记录的保护动作先后顺序如图:2A引风机超前2A磨煤机233毫秒跳闸,又因磨煤机接地保护定值有0.1秒的延时,所以说磨煤机C相接地后、引起6KV2A段母线A、B相电压升高即:由相电压升高至线电压,导致引风机电机引线绝缘薄弱处拉弧放电、弧光造成2A引风

12、机电机三相短路,引线烧断,电流速断保护动作。分析:事后测量电机绝缘为0、电缆绝缘正常,可以判断保护正确动作。检查电机接线盒炸开、三相引线均从线鼻子处烧断;测量电机绝缘>2500M合格、三相流电阻均为100毫欧合格、电机耐压试验合格,判断电机没烧坏。4.3AST接线和油流通道不对应,在AST励磁电压缺乏电磁阀半开状态下,本来一次灭火扩大为停机事件,反映根底试验工作不扎实。4.3.12021年7月份#2汽轮机进行大修,AST电磁阀拆卸外送清洗,对阀体进行钢印编号。回装时按照自然顺序进行安装如以下图,热控接线时按照此顺序接线,使得AST不是原来1、3一组,2、4一组;而是1、4一组,2、3一组

13、。在保安段母线电压降低时候,由于励磁电压缺乏,AST电磁阀1、3形成泄AST油压通道,使得高中压主汽门开启动力缺乏,局部全关,局部处于半开状态。在励磁电压恢复正常以后,AST油压建立正常,高中压主汽门又保持全开位置.当时机组在大修完,进行ETS试验时,试验过程不彻底,没有检查出该问题。4.3.2第一轮2A磨煤机接地、2A引风机速断保护动作,6KvA段母线电压5780V,拉低至5062V延伸到保安2A段电压低至320V,AST电磁阀励磁电压缺乏,高压主汽门关到一定位置,中压主汽门全关。4.3.3由于AST电磁阀泄漏,ASP压力升高,触发“汽轮机挂闸信号消失定值为6.9Mpa,意味着汽轮机掉闸,实

14、际上没有掉。汽轮机中压主汽门全关,加上触发“汽轮机挂闸信号消失构成防止“再热器干烧保护动作条件,MFT动作,锅炉灭火。故障点2A磨煤机、2A引风机跳闸切除6KvA母线电压恢复到5860V后,AST电磁阀关闭,油压恢复正常,汽机挂闸信号回来,高中压主汽门全开反响回来,发电机负荷上升。4.3.4第二轮在启动2A引风机时合到故障点上,导致电机引线处再次起弧光,电机三相短路,造成三相引线烧断,“速断保护动作,2A引风机跳闸。同时再次造成6KvA段母线电压波动电压由6072V降至5378V,AST电磁阀因电压降低翻开,AST油压降低,汽轮机挂闸信号消失,本次使汽轮机高、中压主汽门关闭,发电机程序“逆功率

15、动保护动作,2#发电机解列。2A引风机故障跳闸后,又依次重复4.3.3条现象:6KvA段母线电压恢复正常,AST电磁阀电压恢复正常关闭,油压恢复正常,汽机挂闸信号回来,高、中压主汽门再次开启。不同之处是:此时发电机已经解列,汽轮机转速上升至3019转/分,运行人员手动打闸。4.4综合上述分析本次停机事件分为一个盲目、两个阶段、三个要素:4.4.1一个盲目就是:运行值班人员操作经验欠缺,不按照规程进行,盲目操作设备。4.4.2两个阶段就是:启动2A磨煤机因接地造成接线薄弱的2A引风机引线绝缘拉弧放电,导致6KV母线电压下降,AST电磁阀保持不住,相继动作,使汽轮机虚假跳闸,锅炉灭火;锅炉灭火后,

16、判断不准确,再次启动2A引风机,合到故障点上,弧光导致2A引风机电机三相短路,造成发电机程序逆功率保护动作,发电机解列,而汽轮机在故障点切除之后恢复3019转/分,被迫打闸。4.4.3三要素就是:2A磨煤机电机C相接地、2A引风机电机引线鼻子压线模具偏小、AST电磁阀接线与阀座不配套。本来一次灭火演变成非停。5.防范对策及措施:5.1为防止类似事件再次发生,运行人员必须严格执行?运行规程?及6KV母线电压管理规定,保证6KV母线电压在正常合理范围,尤其是在启动大型电动机时,保证6KV母线电压在合理范围内波动,不得影响其它设备正常运行。5.2在故障处理过程中,应严格执行规程,特别是主要保护动作后,核实保护动作原因,防止故障扩大。5.3机组检修后,安排对修后的设备进行针对性试验,同时用钢印对AST块进行双重标记,防止通道接错线,举一反三,防止类似事件

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