铝电解槽槽上部料箱的分析与研究_第1页
铝电解槽槽上部料箱的分析与研究_第2页
铝电解槽槽上部料箱的分析与研究_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、    铝电解槽槽上部料箱的分析与研究    滕严徵杨威摘 要:电解铝行业电解槽槽上部料箱供料方式为超浓相输送方式,尾气通过泄压口直接排放至电解槽集气罩内,在打料时大量氧化铝随着泄压口直接冒至电解槽内,造成电解槽氧化铝堆料的问题,经常需要人工进行扒料,不仅工作量大,还造成氧化铝的浪费。关键词:电解槽 料箱 氧化铝0 引言电解铝行业的供料系统中,氧化铝粉从料仓通过溜槽采用超浓相输送到槽上部料箱,再经过料箱输送到下料器给电解槽下料。1 问题及现状电解铝行业电解槽槽上部料箱供料方式为超浓相输送方式,尾气通过泄压口直接排放至电解槽集气罩内,在打料时大量氧化铝随着

2、泄压口直接冒至电解槽内,造成电解槽氧化铝堆料的问题,经常需要人工进行扒料,不仅工作量大,还造成氧化铝的浪费。2 研究与思路2.1 原设计原理料箱箱体的容纳腔内设置有第一隔板以及第二隔板;第一隔板及第二隔板将容纳腔分割为第一腔室以及第二腔室。箱体开设有连通第一腔室及外界的进料部;第二隔板开设有连通第一腔室与第二腔室的通孔;箱体的底部开设有连通第二腔室与外界的出料口。第二腔室的侧壁上开设有出气口;出气口处连接有尾气收集管;尾气收集管的内腔室与第二腔室连通。由于出气口处连接有尾气收集管,可收集排出的尾气,可有效避免料箱供料打料时产生的尾气直接排放到料箱外,导致粉末状物料从尾气管冒出料箱外造成浪费和损

3、失现象。3 改造思路为彻底解决在打料时氧化铝通过泄压口气流冒到电解槽罩内,造成积料。设计利用氧割将料箱割开一个四方孔,利用80*80的钢板将原尾气收集管焊死盲掉,在料箱顶部制作排气口与烟道管进行连接,然后在槽上部料箱与烟道管之间设计一条尾气收集管,将随尾气排放的氧化铝粉收集排放到烟道管经供料净化除尘系统进行氧化铝回收,最后再将割开的四方孔焊接,达到密闭效果,从而避免氧化铝冒料发生。4 经济效益分析改造完成后,有效的解决了电解槽的冒料问题,节约成本,降低了人工的劳动强度。同时经过统计,氧化铝每月单耗有了明显的下降。我公司共20万吨产能,共336台槽,每台槽每天漏一公斤料,每年漏料61.32吨,氧

4、化铝按2662元/吨计算,每年节省费用为163233.84元/年;节省的人工成本按每年清两次算,每次2人,每天清3台算,人员成本为86822.4元/年。每年节省的成本达到250056.24元,不仅如此,還解决了现场粉尘大等环境污染问题,为职工的身心健康提供安全保障。5 结束语本文通过分析目前电解铝行业电解槽槽上部料箱的缺陷,对料箱冒料问题采用合适的解决方案,能够有效的降低因冒料所导致的成本浪费问题,同时还大大降低了工人的劳动强度,有效的改善了现场的作业环境。参考文献:1 田应甫.大型预焙铝电解槽生产实践.中南工业大学出版社,20032 刘业翔,李勋等.现代铝电解.冶金工业出版社,20103 王捷.电解

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论