下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、煤制气氮肥生产装置清洁生产技术总结胡 波 徐雨新 瞿国忠江苏华昌化工股份有限公司摘 要: 文章详细介绍了华昌股份公司清洁生产技术改造的主要内容、项目产生的经济效益及社会效益。 江苏华昌化工股份有限公司是江苏华昌(集团)有限公司的核心企业,始建于 1970 年,前身为张家港市化 肥厂, 1999 年改制为张家港市华源化工有限公司 ,2005 年更名为江苏华昌化工股份有限公司。 目前企业的主要产 品生产能力为合成氨 45万吨/年、尿素 40万吨/年、纯碱 40万吨/年、氯化铵 45 万吨/年、精甲醇 8万吨/年、 复合肥 100万吨/年、精细化工产品 10000吨/年,企业各项主要技经指标均居全国
2、同行业前列,最近江苏华昌 (集团)有限公司被国家统计局评定为我国最具竞争力500强企业中列 186 位。金字牌系列产品先后获国家免检产品和江苏省名牌产品。公司坚持以服务农业为主,发展其他为辅的宗旨,用清洁生产技术理念改造传统合成氨、尿素生产装置,着 力提高内部管理水平,确保在行业保持领先地位。公司成立了以总经理为组长的领导小组,设置专门机构,落实 专职人员来开展工作, 连续几年将发展清洁生产技术列入年度总经理方针目标, 为保证目标的贯彻落实, 各部门 及时有效的对总目标进行分解,结合自己部门的实际情况制定分目标与实施方案,按PDCA循环的要求开展工作;同时,为保证工作的深入开展,我们在全公司范
3、围内广泛宣传发动,鼓励广大干部员工建言献策,群策群力,就 清洁生产技术达成共识。 我们委托江苏省清洁生产中心在全省化工行业中第一个完成了江苏华昌化工股份有限公司清洁生产审核报告的编制工作,为公司全面发展清洁生产技术构建了基本框架。1. 原生产装置存在的问题作为一个农业大国, 农业是国民经济的基础, 化肥是作物生长的重要因素, 世界粮食产量的 1/3 是靠化肥增 产的,因此化肥生产对我国人多地少的国情来说尤为重要。但是国内化肥生产装置普遍存在能耗高、用电多、水 循环利用率低以及三废排放等问题。 我公司虽然在资源的综合利用和三废的处理方面做了大量的工作,但在资源化、减量化、再利用等清洁生产技术方面
4、还存在不少差距,主要有以下几方面:造气系统生产用冷却水虽已实现闭路循环,达到零排放,但装置检修时存在系统水排放问题。煤造气系统排出的炉渣,经粉碎后与煤屑混合作为燃料,进沸腾锅炉燃烧产蒸汽,供系统生产使用,沸腾锅 炉出来的二次炉渣经加工制成新型墙体材料出售,但存在蒸汽压力较低,未达到蒸汽梯级利用、热电结合目的。煤造气系统产生的吹风气回收作为燃料,进余热锅炉产蒸汽供生产系统使用,但存在装置开、停车过程中 的放空气等未回收利用的问题。脱硫系统采用氨水液相催化法,存在消耗产品氨问题,对环境有影响, 不符合清洁生产要求。微量CO CO净化系统采用铜氨洗工艺,存在消耗氨、醋酸、铜且再生气体放空(含CO C
5、O、H、N2),达不到清洁生产要求。合成系统的放空气、弛放气进变压吸附装置、氨回收装置回收了部分氢气、氨,尾气去余热锅炉作为燃料 产蒸汽供系统生产使用,但存在回收装置不匹配,氨是以氨水的方式回收,利用成本高且没有全部回收利用, 提取的氢没有转化为高附加值的下游产品。尿素生产过程中的废液经过回收处理后,达标排放,但存在处理后的残液未能回收利用的问题。 化肥生产过程中的冷却水采用机械轴流通风式凉水塔降温后,实现闭路循环,存在机械效率低、能耗高的 问题。2. 清洁生产技术改造主要内容 华昌股份原位于张家港市区的边缘,影响城市的发展,也制约了企业本身的发展。根据城市发展要求,及相应市委、市政府关于市区
6、二环路内工业企业“退二进三”的指示精神,我公司着手进行公司整体搬迁工程,新厂 区位于扬子江国际化学工业园内,总投资约 15 亿元。华昌股份以搬迁为契机,为了能采用目前国内先进、成熟 的新技术、新工艺、新设备,使建成后的新厂更具竞争力,华昌股份委托中国氮肥工业协会,邀请国内有关方面 的着名专家进行咨询。 中国氮肥工业协会对此非常重视, 经认真研究并与有关单位协商, 于 2002年 8月 7日9 日在张家港市东方宾馆召开专家咨询会。 教授级高工孔祥琳等十多位专家对华昌股份搬迁重建方案提出了宝贵的 意见和建议。 华昌股份也经过多方调研和内部科技人员的精心研制, 采用了更先进的煤制气氮肥生产装置清洁生
7、 产技术,提高能源利用效率、降低单产物耗,使经济效益和环境效益均有大幅度提高。针对氮肥生产装置存在的 问题,我们在搬迁过程中,采用工厂用水总图运输实现清污分流和废液回收技术、造气污水处理技术、中水回用技术、热电联产技术、化肥生产装置所有放空气回收作燃料产蒸汽技术、半水煤气栲胶脱硫及变换气DDS脱硫-生化铁 - 碱溶液催化法气体脱硫技术、合成氨双甲流程副产甲醇技术、变压吸附提氢生产加氢系列产品技术、尿 素深度水解技术、双曲线冷却塔合成循环水技术等一系列的煤制气氮肥生产装置清洁生产技术, 彻底改变了我公司的生产面貌 , 并取得了相当大的经济效益和社会效益。工厂用水总图运输实现清污分流和废液回收技术
8、 在新厂的总图布置上,将河水、雨水、清下水、污水、循环水分流布置,建立各自的管网,雨水、清下水、 污水、循环水等排出口均有阀门控制,各生产装置排污、清下水及雨水口排放口等及附近河道,水质均每天取样 分析监测,并加以考核,加强管理,使工厂周边的水环境得到保护。考虑到各装置开车的不确定性,防止污水来 不及处理,在各主要装置边上,均建立了事故池。液氨贮槽、甲醇、化水房酸碱等罐区四周建立围堰,防止有毒 液体意外溢出,在此处雨水排放口均装有阀门,避免对外造成环境事故;对各个装置泵的导淋、仪表排污、设备 排污、分析取样口等全部装上收集漏斗,进入地槽回收,既节约了溶液,又防止了污染环境,在全厂的清下水、 污
9、水处理厂的排放口均装有在线监测仪, 确保向外排放的水质合格。 此技术的创新点是做到清污分流, 并成功阻 止了有毒有害的液体外流。清下水排放口PH、 SS 日均排放浓度均满足污水综合排放标准GB8978-1996 表 4一级标准;排放口的水质的 COD氨氮满足污水排放标准的要求。全厂废气回收利用技术设计专用的废气余热锅炉, 建设专用气柜收集氮肥生产装置所有的放空气以及变压吸附提氢中解吸气,利用废气余热锅炉生产蒸汽, 大大地节约了能源, 实现了循环经济。 此技术的创新点是回收了氮肥生产装置所有的废 气。每小时可多产蒸汽 2吨多,化肥生产装置所有放空气回收作燃料产蒸汽经济效益为190 万元/年。中水
10、回用技术建设全厂集中污水处理厂,除单独建设造气污水处理装置外,又进行末端治理,将合成氨、尿素等生产装置 正常生产过程中排放的工艺废水集中进行生化处理,处理后的中水返回氮肥生产装置的循环水系统作为补充用 水。 此技术的关键技术是氮肥生产的污水集中处理, 并能达标回收利用和水质稳定技术的正确选择, 从而确保整 套装置中水回用后污水零排放。尿素深度水解技术采用尿素深度水解技术,将尿素生产中排放的废液经深度水解,回收其中的NH和CO,水解后的残液,经过除铁除氧缓蚀处理,成功地作为锅炉给水补充到造气夹套锅炉使用,不但回收了NH和CQ,而且可以大大地节约水资源, 实现了水的综合利用, 实现了循环经济。 此
11、技术的关键技术是水解后的残液中的氨和尿素含量小于 10PPm残液经过除铁除氧缓蚀处理,作为锅炉给水补充到造气夹套锅炉,从使用情况来看,效果良好。尿素深 度水解装置年回收尿素 990吨,尿素深度水解装置经济效益为万元。变压吸附提氢技术采用变压吸附提氢生产加氢系列产品技术, 将氮肥生产装置过程弛放气、 放空气经氨回收装置回收氨后, 再 经变压吸附装置提取高纯度的氢气,产氢气1800 M3/h 回到氮肥生产系统或生产高附加值的加氢系列产品,尾气送吹风气燃烧炉燃烧。此技术的关键技术是从氮肥生产装置过程弛放气、放空气提取%的高浓度氢气。合成氨醇烃化工艺专利技术采用湖南安醇高新技术有限公司的醇烃化工艺专利
12、技术,对合成氨生产过程中的微量CO CQ净化工艺由铜氨洗工艺改造为醇烃化流程工艺,既节约了氨、醋酸、铜资源,又可以将原放空的气体副产甲醇,产生的烃化液 主要出售给外单位用户,或送锅炉燃烧产蒸汽。既增加了一个产品,又达到了清洁生产之目的。此项技术的创新 点是实现了合成氨生产过程中可调氨醇比的工艺技术 ; 实现了甲醇化工艺 ; 实现了用醇烃化替代传统的甲烷化工 艺, 较甲烷化工艺替代铜氨洗工艺又前进了一大步;成功研制并使用了烃化催化剂。 从一年多的运行实践来看, 情况良好,0 1600的合成塔操作压力仅为 23MPa左右,日产总氨醇 600吨左右。深度脱硫工艺技术3 合成氨半水煤气脱硫采用两级栲胶
13、脱硫装置,适合于烧高硫煤,半水煤气脱硫出口硫化氢控制在70mg/m3 以下;变换气脱硫采用 DDS脱硫技术,使原来的普通脱硫得以提高,脱硫精度可小于1PPm副产品硫磺采用连续熔硫技术,既杜绝了原来脱硫技术对环境的氨污染,又得到了更多的副产品硫磺,而且达到了清洁生产之目的。此技术的关键技术是脱硫精度可小于1PPm净化气精脱硫采用在国内多家氮肥厂使用行之有效的湖北化学研究所研发的 JTL-4 常温精脱硫工艺, 其优点是精脱硫基本在常温下进行, 净化度高 ( 脱硫精度 ,脱硫剂具有较高的 工作硫容。热电联产、蒸汽梯级利用采用热电联产技术, 将煤造气系统排出炉渣粉碎后与烟煤按比例混合进入循环流化床锅炉
14、,产的蒸汽供汽轮机, 驱动发电机发电, 汽轮机抽出的蒸汽供系统生产使用, 发电机发出来的二次炉渣作为水泥厂的原料出售或作 为新型建材原料,达到热电联产、蒸汽梯级利用,实现了资源化、减量化、再利用的清洁生产之目的。此项技术 的创新点是,将煤造气系统排出炉渣粉碎后用到发电锅炉,并做到热电联产、蒸汽梯级利用。采用双曲线冷却塔合成循环水在合成氨生产装置中, 采用双曲线冷却塔合成循环水技术, 对氮肥生产装置中的冷却水进行闭路循环, 解决 了原有机械轴流通风式凉水塔容易飘水、电耗高的问题,实现了节电、节水,双曲线冷却塔合成循环水处理能力 为12000吨/小时,比机械通风冷却塔每小时节电460KWh同时采用
15、溴系水质稳定技术代替原来的磷系水质稳定技术, 完全杜绝了含磷废水对环境的污染, 提高了水的利用率。 此项技术的创新点是将电厂使用的双曲线冷却塔 应用到合成氨循环水技术上。造气污水处理装置造气系统生产冷却水实现闭路循环, 达到零排放, 针对装置检修时存在系统水排放问题和冷却塔排气有异味, 增加澄清装置提高澄清效果,增设生化冷却塔,剔除气体中的异味,同时,增加自动化的旁滤装置,进一步提高 处理后的水质, 固液分离采用全自动过滤一体机, 保护了周边环境。 此项技术的创新点是造气污水不仅能闭路循 环,而且污水变清,排气无异味。减轻了工人的劳动强度,改善了装置周围的环境。化水装置设置中和池和调节PH值装
16、置在化水装置中增设前置阳床 , 回收再生后的废酸 ; 增设强阴床除硅 , 再生后的废碱去再生弱阴床 ,回收再生后 的废碱 , 使酸碱的用量大大减少。化水装置中的阴阳床在再生后产生的含废酸和废碱的废水,在新增的中和池中 中和,同时设计调节 PH值自控装置,对废水的偏酸偏碱进行自动调节,使中和废水达标排放。烟尘治理采用布袋除尘和浓相输送技术在燃煤锅炉 (发电锅炉和沸腾炉) 炉内脱硫, 烟尘除灰系统产生的炉灰粉尘经引进国外技术及材料的袋式除 尘器除尘(除尘效率 99%上)后,可达大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)表2中二级排放标准。在排气烟囱上有在线监测仪进行监测,以保证效果。布袋除
17、尘器排出的灰尘采用气流浓相输送至灰库,然后汽车或船运, 出售给水泥厂或建材厂作为原料或填充料。 此关键技术是在锅炉烟尘治理使用了新型袋式除尘器除尘, 排气达标。在正常运行时,从烟囱上一点看不出烟尘,锅炉是否在运行也看不出。综上所述, 我公司 煤制气氮肥生产装置清洁生产技术 在中国氮肥协会领导的关心支持下, 在全国各单位及各 位专家的帮助下, 在我公司全体干部和职工及工程技术人员的努力下, 采用了国内各种成熟的先进技术、 专利技 术及先进的装备,确确实实达到了“进来的都是原料,出去的全是产品” ,为立足采用国内先进技术、先进工艺、 先进设备,建设有中国特色的用煤制气生产氮肥,树立了一个样板工程。
18、3. 煤制气氮肥生产装置清洁生产技术工艺流程和水系统流程清洁生产技术工艺流程公司使用的原料是煤和盐, 原料煤进造气产生半水煤气去脱硫工段脱除H2S ;造气产生的废气去废气回收气柜, 废气进入燃气锅炉余热回收燃烧, 产生的蒸汽供生产装置使用; 造气产生的炉渣和原料煤一起去循环流化床 锅炉产的蒸汽,供汽轮机发电,汽轮机抽出的蒸汽,供生产装置使用;循环流化床锅炉产生的二次炉渣,作为水 泥厂的原料出售或作新型建材产品; 造气污水自身循环。 半水煤气脱硫工段产生富液经再生后产生湿硫磺, 湿硫 磺去连续熔硫装置去除水分,生产出干硫磺。脱硫后的半水煤气气体经过变换、变换气脱硫后,去脱碳工段脱除CQ,脱碳工段
19、产生的 CO去尿素装置和联碱装置分别生产出尿素和联碱。脱碳后的净化气经过精脱硫后,去合成 双甲工段,生产出合成氨,并副产出甲醇;部分合成氨送尿素装置和联碱装置分别生产出尿素和联碱;合成的放 空气去氢回收装置,经过氨洗去除氨后,去变压吸附回收其中的氢气,回收的氢气生产加氢产品。尿素装置产生 的废水经过深度水解后,并通过尿素解吸液处理,进入锅炉作补水用。原料盐进入纯碱装置生产纯碱。附表一:江苏华昌化工股份有限公司清洁生产技术综合改造氮肥生产装置流程图附图一新型建材清洁生产技术水系统流程公司从河水里取来的原水,供化水房生产除盐水和作为循环水站的补水,化水房生产除盐水供锅 炉产的蒸汽,供汽轮机发电,汽
20、轮机抽出的蒸汽,供生产装置使用。循环水站的循环水作为合成氨装 置、尿素装置、联碱装置的冷却水。合成氨装置、联碱装置产生的废水去污水处理装置,经过处理的 污水可以作为循环水站和造气污水处理装置的补水。尿素装置产生的废水经过深度水解后,并通过尿 素解吸液处理,进入锅炉作补水用。附表二:江苏华昌化工股份有限公司水系统循环经济流程图4. 项目产生的经济效益 由于采用了醇烃化技术、深度脱硫技术、变压吸附技术、双曲线冷却塔合成循环水技术、中水回 用技术、尿素深度水解技术和造气污水处理新技术等煤制气氮肥生产装置清洁生产技术,有效减少了 能源的消耗量,减少了水资源的损耗,减少了冷却水装置电的消耗量,减少了氨的
21、损失,增加了副产 品甲醇、硫磺、氢气、蒸汽和湿粉煤饼。根据实际测算,每年可增加副产品甲醇3 万吨/ 年、增加硫磺1200 吨/年、增加氢气 2000万立方米 /年、增加蒸汽 16000 吨/年、增加低位发热值在 3500 大卡/公斤 的煤饼(干基) 210 吨/ 年、减少新鲜水用量 720 万吨。每年可回收尿素 990 吨,回收软水 45 万吨。煤制气氮肥生产装置清洁生产技术装置综合经济效益为:我公司的煤制气氮肥生产装置清洁生产技术装置年新增产值 10994 万元;年新增利税 4536 万元; 年节煤2500吨,价值万元;年节电 3650千KW h,价值万元;年节水 720万吨,价值216万元;应 用后增收节支年平均额 5519 万元。5. 项目产生的社会效益 由于采用了清洁生产技术,改造后的生产装置三废排放量大大减少,化肥生产系统的污水实现了零排放,废渣实现了资源化、废气实现了有效回收,冷却循环水质稳定技术由磷系改成溴系,使得原 来对环境有较大影响的合成氨、尿素生产装置改造成对环境友好的清洁生产装置,创造了良好的社会 效益。6. 结语 下一步,我公司发展氮肥清洁生产技术的主要目标是:继续保持合成氨、尿素生产装置的污
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 仓库看守协议书
- 代理用工协议书
- 代领代持协议书
- 2025-2030中国互联网行业竞争格局深度剖析及行业发展趋势预测报告
- 2025-2030中国个人园艺设备行业市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告
- 2025-2030中国5G通信技术应用与商业价值评估报告
- 校园试吃活动策划方案(3篇)
- 饭店油池施工方案(3篇)
- 供暖合同解协议
- 隧道栏杆施工方案(3篇)
- 8m深基坑土方开挖施工方案
- 2025中央广播电视总台招聘144人笔试历年题库附答案解析
- 2026年瓦工职业技能鉴定考试题库及答案
- 2025年云南省人民检察院聘用制书记员招聘(22人)笔试考试参考题库及答案解析
- 初一上册体育教案(2025-2026学年)
- 一般固废合同范本
- 胃肠外科围手术期护理要点
- 竣工资料归档与管理流程
- 购车合伙协议书模板
- 二手摩托车买卖合同范本
- 2026年山西省财政税务专科学校单招职业倾向性测试题库附答案
评论
0/150
提交评论