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文档简介
1、 2007年6月5日15:27分,#2机监盘人员发现#2机工业电视内机头处冒烟,立即通知#2机司机到就地查看。汽机专工恰巧在#3机处检查设备标牌,发现#2机处冒烟,立即到#2机查看,发现起火,用#2机8米处的灭火器向机头下喷射进行灭火,灭火器用尽后,火无法扑灭,随即命此时赶来的汽机运行人员继续在就地展开灭火,并跑进机控室通知#2机监盘人员#2机下部已着火,需打闸停机。15:30分,#2机油箱油位由4.78mm开始下降,15:33分,油位降至-212.5mm,15:33分, #2机负荷降至33MW时汽机班长在机控室内手按紧急停机按钮,打闸停机,并启动交流润滑油泵,汽机班长去就地开事故放油门,因此
2、时事故放油门处火势太大无法靠近,随即返回机控室内,停真空泵,开真空破坏门,然后架起水枪向#2机处喷射进行灭火,此时相关人员已相继赶到现场,从8米及零米展开8支水枪对#2机机头及零米喷水进行灭火。事故经过事故经过 15:40分,零米救火人员发现火焰蔓延至油箱,为防止油箱爆炸立即调集两只水枪对油箱进行喷水降温;15:55分,发现转子已静止,检修班长立即组织部分人员进入#2机罩壳内进行手动盘车,16:10分,左右火势逐渐得到控制,16:50分,火被完全扑灭。事故经过事故经过 事后根据现场分析,#2机前轴承箱下部,主油泵出口油管与前轴承箱连接处法兰垫片破裂刺油,漏油渗入机头下部管道上起火燃烧,是本次事
3、故的根本原因。原因分析原因分析 1、油系统法兰没有防刺油措施,致使在垫片刺开后,大量汽轮机油喷到热源管道上。 2、运行人员处理突发事件能力较差,存在侥幸心理,打闸时间不及时,延误了事故处理时间,从发现冒烟到打闸持续了6分钟。 3、安全监管不到位,各热电厂油系统均存在重大隐患,安全监察人员未能及时发现。说明安全监察存在盲区。 4、抽汽逆止门保温不全。 5、油系统法兰连接处应设计安装在远离热源管道处,防止因垫片长期受热变形,造成垫片刺坏。 6、油系统法兰连接垫片质量较差。 7、平时针对典型事故的反事故演习较少,造成事故发生后人员慌乱,现场处理无序。暴露问题暴露问题 1、对公司各热电厂汽机油系统法兰
4、进行加装隔离罩,保证法兰漏油时油既不能溅在热体上,也能及时的疏导到安全的地方。 2、对事故放油门进行改造,至少远离主油箱5米以上。 3、根据公司实际情况制定典型事故预防办法,组织职工进行学习。 4、改进安全监察模式,深入生产现场,增强检查力度,加大检查频率。 5、将油系统法兰连接处垫片逐步利用大、小修及机组调停机会更换为质量较好的高压耐油石棉橡胶垫。防范措施防范措施 热电公司成立以来,因汽轮机油系统造成的事故只有魏桥三电#2机组一起,但油系统着火事件却发生过多次,下面再学习一下滨供一厂#8机组、邹平三电#1机组油系统泄漏机组被迫停运事件。 通过这些事件提醒各级人员,提高对油管路防磨垫的加装、油
5、系统渗油、漏油的处理等基础性防范措施的重视程度,做到警钟长鸣。类似案例类似案例 2014年08月02日17:06分,运行人员在监控中发现#8汽轮机机头前汽封处冒汽,派人到现场检查时发现#8机头处前汽封下方有冒烟的情况,立即汇报值长。17:12分,值长令#8机组负荷降至130MW,17:15分,就地检查人员发现机头前汽封下方冒烟并伴有明火,立即到控制室要求监盘人员打闸停机,汇报相关领导,完成停机操作,并组织人员现场灭火。18:00分,现场检查无异常后,恢复机组启动工作,19:39分,#8机组定速3000r/min,19:53分,#8机组并网,逐步恢复原运方。 事后分析,7月29日中班,#7、#8
6、机组启动过程中,检用压缩空气母管内进入柴油。为防止机组前汽封冒汽进入前轴承箱,造成润滑油质带水的情况,汽机车间引入检用压缩空气对前汽封漏气进行驱散。携带积油的空气吹在#8机前汽封处的保温棉上,柴油冒烟并着火,运行人员被迫打闸停机。滨供一厂滨供一厂#8#8油系统着火油系统着火 2014年04月07日19:35分,#1机组汽机巡检人员发现#1机#3轴承顶轴油活接处刺油,经现场检查发现刺油点无法隔离,19时58分,值长令运行人员紧急停机,就地检查发现#3轴承顶轴油管活接根部断裂。检修人员更换活接后,21:28分#1炉吹扫完成后投油点火,22:12分挂闸冲转,22:37分机组并网,逐渐恢复负荷。邹平三
7、电邹平三电#1#1机被迫停运机被迫停运 2013年10月16日02时38分,电气主控室报警,乙段母差动作I乙母失电,#1、#5、#6发电机出口561、565、566开关及I母乙段所有开关跳闸, #1、#5、#6机热工保护动作停机,#1、#3、#5、#6锅炉灭火。02:38:20秒,#1机转速升高至3293r/min后危急遮断器动作;02:38:49秒,转速上升至3999r/min;运行人员关闭电动主汽门及#1机来汽总门后,02:39:38秒,#1机转速开始下降,02:43:44秒,运行人员发现三抽快关阀未联关,手动关闭三抽快关阀。经过现场检查发现:551开关下口电流互感器 C相严重开裂,B 相
8、有轻微裂缝,且有短路灼烧痕迹,#1汽轮机本体有叶片损坏情况,凝汽器大量漏水,#1机缸体破裂损坏严重。因#1、#2机属同一循环水系统,无法单独进行隔离,于03:49分对#2机进行降负荷停机,对#1、#2机循环水系统进行隔离处理。05:29分,#6机组并网发电;05:43分,#5机组并网发电;16:35分#2机并网。事故经过事故经过 1、#1机组甩负荷后调门关闭不严,自动主汽门关闭不严,从而造成高压蒸汽继续通过关闭不严的调门进入,冲动汽轮机,致使汽轮机超速,最终造成叶片断裂,是本次事故的根本原因。 2、 1-1调门操纵座开裂后发现在操作座正对前箱侧断裂面有10cm长的锈迹情况,说明1-1调门操纵座
9、本身有缺陷,在关闭时损坏造成汽轮机继续进汽;#5机甩负荷带厂用电运行时,汽轮机转为转速控制,但OPC动作后转速最低降至2693r/min,导致励磁系统伏赫兹保护动作,说明调速系统调节性能不能满足要求。 3、本次事故发生前,2010年7月至今已有4组同类开关的电流互感器发生故障(均为河南信电电器有限公司产品),设备质量存在严重缺陷,但没有引起重视,对于同一批次的电流互感器没有采取处理措施,暴露出设备管理存在缺陷,对存在的隐患整改不力。事故原因及暴露问题事故原因及暴露问题 4、35kV母分段551开关下口电流互感器 C相开裂发生单相接地故障,持续436ms后551开关A、B相两相短路并发展为三相短
10、路,导致35kV母母差及失灵保护动作失电,是本次事故的初起诱因。 5、三抽快关阀试验,未能发现三抽快关阀I/O柜内继电器接线松动问题,致使在机组保护动作后没有联关;#1-#4机共用两个凉水塔,相互之间联系阀门较多,且部分阀门关闭不严,导致在#1机循环水漏水后在进行隔离措施难度大,延误了循环水漏点隔离时间;设计不合理,三台供油泵均接自化水段,一旦失电后将造成供油压力消失,锅炉无法投油稳燃。事故原因及暴露问题事故原因及暴露问题 6、人员技术水平薄弱,人员事故处理能力差。在排查电气故障点的时候,电气运行人员未能在第一时间发现551开关下口CT故障点;#1机在转速突升的情况下,未在第一时间关闭电动主汽
11、门、开启真空破坏门、关闭三抽快关阀;#5、#6机监盘人员在未确认机组运行的情况下,盲目关闭电动主汽门,致使6kV段厂用电消失,锅炉灭火,事故扩大;锅炉运行人员降负荷操作缓慢,水位调整不当,导致#1、#3炉因汽包水位低保护动作,锅炉灭火。 7、分厂安全管理不到位,思想重视程度不够,隐患排查不彻底,对于热电公司2013年5月份安排对三抽快关阀进行检查,并定期试验及加装逆止阀的要求没有执行到位,至事故发生时#1机仍未安装逆止阀;未及时发现自动主汽门、调门不严的缺陷,没有及时排查出三抽快关阀接线松动问题,没有发现锅炉供油泵电源接线隐患,对公司多次强调的反重大事故措施排查落实不到位,日常的隐患排查流于形
12、式,未能真正发挥作用。事故原因及暴露问题事故原因及暴露问题 2012年10月03日09:22分,#3机监盘人员发现3-2凝泵电流由120A突升至247A,立即停3-2凝泵,启动3-1凝泵。同时派人就地检查凝泵状况,发现#3机凝汽器坑满水。09:26分, #3机负荷至零,打闸停机,汇报值长,完成相关停机操作。值长立即安排电气人员停运#3机零米动力箱电源,以防次生不安全情况。机组转速到零后因盘车电机无电源,就地手动盘车,联系检修增设排污泵,安排人员就地堵砂袋,防止事故扩大。因#3机凝泵坑满水,水位无法控制,外溢至临近机组泵坑,漏点尚未找到,09:36分#4机带负荷打闸停机,完成相关停机操作,停#1
13、、#2循环水泵,关闭#1、#2、#3循环水泵入口门及出口门。 10:10分因#3、#4机同时停运,锅炉压力过高,#1、#2、#4炉开启对空排汽,造成期除氧器水位无法维持,立即汇报调度紧急停运#3炉。12:20分经排查出漏点为#3机3-1凝汽器二次滤网排污门大量刺水,迅速将其隔离,检修进行处理,#3机凝泵坑水位得到控制。13:00分,经对系统全面排查后启动#1循泵,逐步恢复#3、#4机循环水系统;13:48分#4机并网带负荷,逐步恢复;14:59分,#3炉并汽。15:55分,启动#2循泵,17:03分,#3机并网带负荷,系统全面恢复。事故经过事故经过 1、小修后安全措施恢复不到位是本次事故发生的
14、主要原因:2012年09月26日,#3机凝汽器检修工作结束后,汽机运行司机在无任何正当理由的情况下,为图省事,只是将所有阀门上的“禁止操作”牌及铁锁收回,而未关闭循环水二次滤网排污门,而且未按规定汇报班长,也未在日志内详细记录。 2、操作人员工作前对循环水系统检查不仔细、不认真是本次事故发生的另一主要原因。 3、缺陷处理不彻底是造成此次事件发生的重要原因:#3机小修做安全措施过程中运行人员发现3-1循环水二次滤网排污门无法放水,随通知检修处理,经了解此前此阀门轻微内漏检修人员在门后加装了堵板,检修工作负责人在小修过程中因无备品未对3-1循环水二次滤网排污门进行更换也未对其解体检查处理,只是将堵
15、板回装,同时也未及时向车间汇报,导致该隐患未被及时处理,为事故发生提供了条件。 4、10月03日早班,因热工工作需要,切换循环水泵,在启动#3循环水泵后循环水压力突升,造成3-1循环水二次滤网排污门处堵板被冲开,大量循环水瞬间淹没凝泵坑,造成厂房大量进水,机组被迫停运,循环水泵切换是本次事故的诱发因素。事故原因分析事故原因分析 1、机组大、小修三级验收流于形式,只是停留于外观验收检查,未深入进行询问检查,暴露出主任、管理员工作责任心较差,对检修过程缺乏必要的监督、了解。 2、#3机启动过程中分公司、分厂、车间各级人员均在现场监护,但未发现设备隐患,暴露出各级管理人员监护不到位,考虑问题不全面。
16、 3、事故处理过程中,现场检修配电箱数量少,导致大量临时电源无法使用,迫使两台排污泵接在同一电源上,导致频繁跳闸,严重影响事故处理速度。此外,各排污泵出口管连接不牢、破损现象严重,造成启泵后大量刺水,影响排水速度。同时,事故处理过程中共运抵现场24台排污泵,出现5台无法启动的情况,说明各单位对排污泵管理不到位,不能保证各排污泵随时可用状态。 4、事故处理过程中各级人员急于抢险,全部淌水行走,而水中放置大量排污泵临时电源线,一旦出现漏电情况后果不堪设想,分厂、分公司均未意识到问题的严重性,经公司领导提醒后才准备了部分绝缘鞋,充分暴露管理人员事故处理过程中安全警惕性较差、看待问题片面。暴露问题暴露
17、问题 2015年02月12日,热电公司技术中心调试人员在滨州供热中心二厂#1机组进行调试工作,14时34分左右,对主变高压侧2526开关间隔进行信号传动,在GIS汇控柜内模拟“G#1、G#3气室报警信号”时,误将#1主变2526-1刀闸合闸继电器KD11当做密度继电器KD1操作,致使#1主变2526-1刀闸在开关上口接地刀闸2526-1D合闸状态下误合,220kV I母母差保护动作。本次事故直接造成铝业四分公司三、四动力整流系统约75万负荷全甩,原料三、四厂电解系列停电27分钟。受甩负荷影响,电网最高频率升至50.86HZ,造成热电公司部分机组一次调频动作、辅机跳闸,共降负荷约90万,部分机组
18、被迫对空排汽;铝业五分公司3台整流变、阳信铝业分公司2台整流变跳停,三个电解系列被迫降负荷;铝业一、四、五、阳信、北海分公司空压站、铸造、阳极循环水及铸造机设备不同程度跳停;氧化铝四、五分公司部分分解槽搅拌、原料磨机等重要设备跳停;新材料公司政通二厂4台铸轧机跳停,生产被迫中断;邹魏一线瞬间负荷升至60万,过负荷报警。事故经过及影响事故经过及影响 1、现场调试人员违章误操作,在2526-1D接地刀闸合闸状态下误合2526-1隔离刀闸,致使母线带地刀合刀闸,是造成本次事故的直接原因。 2、现场调试人员对作业过程中的危险点分析不足,未采取防止母线侧刀闸误合闸的有效措施,且在发现厂家图纸与现场设备名
19、称不一致时,凭借经验主义,误将#1主变-1刀闸合闸继电器KD11当做密度继电器KD1操作,触动使其动作,是造成此次事故的重要原因。 3、现场管理存在漏洞,对重点环节的监护管理不到位。工作过程中各级管理人员未在现场进行有效指导,对220kV网管设备调试工作的监护管理存在不足。 4、另外本次事故还暴露出各生产单位在设备管理方面存在部分问题,如:220kV滨政二、三线同在滨州供热中心二厂220kV I母,但铝厂侧220kV线路开关动作不一致,滨政二线跳闸,滨政三线失电;铝业务分公司两台整流机组、阳信电解铝一台整流机组不明原因跳闸;滨州供热中心二厂故障录波装置多次出现死机现象,小机润滑油母管未加装蓄能
20、器;铝业四分公司三动力空压配10kVBZT切换不成功等。事故原因及暴露问题事故原因及暴露问题 1、各级人员对防电网事故不要停留在口头上,严格落实到行动上,提高安全防控等级,确保电网安全。 2、加强对机组、设备调试现场的安全管理,要求各单位在调试前进行现场危险点分析,有效做好安全风险预控,特别是带电调试和有可能造成误拉合开关、误停送电的重要操作,必须采取有效的防误操作措施。同时,各级管理人员要加强对调试工作的过程监督,合理安排人员分工,及时了解和处理工作过程中出现的异常问题。 3、强化调试人员的安全教育和培训,提高工作人员的责任心。 4、针对GIS开关设备接地刀闸和母线侧刀闸之间无机械闭锁的问题
21、,要求各单位制定防范措施。 防范措施防范措施 2014年12月10日,北海供热中心一厂#3、#4炉,#1、#3、#4机运行,#1、#3机运行110KV母,#4机运行110KV母;23:16:51秒,电气主控室警铃响,喇叭叫,“110kV母母线差动保护”动作,母所有开关跳闸;23:17:10秒,#3炉“引风机全停”保护动作,锅炉灭火;23:17:15秒,#4炉“炉膛压力低”保护动作,锅炉灭火。23:20分,#1机、#3机打闸停机,#1、#3机厂用电切换成功;23:35分,#4机主汽压力降至1.8MPa,汽机打闸停机,因自动主汽门行程开关未动作,#4机逆功率-1.26MW,23:40分,#4发电机
22、出口开关跳闸,北海一电对外停电、停汽。 事故发生后,电气运行人员查看保护和故障录波装置,发现110kV母B、C两相电压下降、电流增大,最终导致三相短路。按调令隔离110kV母,并摇测其绝缘,未发现异常情况;11日03:25分,通过SF6气体测试仪检测发现I母第一气室处SO2气体浓度超标,初步判断故障点为I母第一气室721-1刀闸处。按照调度命令11日00:29分,#3炉投油点火,00:34分,值长令投运减温减压站,恢复氧化铝部分供汽,01:19分,#3炉并汽完毕;02:58分,#4机冲转,03:38分,并入电网,03:47分并入热网;04:01分,#4锅炉点火并汽完毕;05:15分,#3机并入
23、电网,05:23分并入热网。本次事故累计造成全厂停止供电4小时22分钟,影响供汽 6小时。事故经过事故经过 1、经GIS厂家对110kV母第一气室进行解体检查,发现#1发变组721-1刀闸动触头B、C相间绝缘连杆严重烧损,刀闸三相动触头及外壳均有放电痕迹,分析判断为三相联动绝缘杆存在质量问题,导致B、C相弧光短路引发三相短路,并对外壳放电,110kV I母母差保护动作,是本次事故的直接原因。 2、I母母线短路瞬间,电压严重下降,#3、#4炉引风机电机变频器切工频时,电流瞬间增大,#3炉引风机“过流保护”动作,“引风机全停”保护动作灭火;#4炉引风机出力瞬间增大,“炉膛负压低”保护动作灭火,#1
24、、#3、#4机被迫打闸,是造成全厂对外中断供电、供汽的主要原因。 3、各级人员对GIS设备运行维护管理经验欠缺,事故发生后,在查找GIS故障点方面,缺乏查找检测GIS故障的有效手段,造成GIS故障点判断查找时间过长(历时4小时9分钟),延误了隔离故障点的时间,对制定后续事故恢复方案造成不利影响。 4、机组恢复过程中,多次启动失败、操作错误,是造成延误恢复供电、供汽的主要原因。原因分析及暴露问题原因分析及暴露问题 1、对GIS设备进行彻底排查,并制定GIS设备运行操作、维护保养、调试试验等方面的制度。 2、针对GIS设备密封、整体性强的特点,要求能源供应分公司按区域增加配备SF6气体纯度测试仪,
25、各单位纳入定期试验检测内容,并保证故障情况下能够及时准确定位故障点,并进行隔离,恢复非故障部分的运行,缩短事故处理时间。 3、对照本次事故中暴露出的问题,对影响供电、供汽的设备进行全面排查,尤其是对减温减压站相关设备进行详细检查,分析达不到额定负荷的原因,并进行彻底整改,在条件允许的情况下进行满负荷试验,确保减温减压站的良好备用。 4、抓好设备治理和技术改造工作,保证设备的完好性。防范措施防范措施u任何事故都是可控的,关键是做到在控、前控!任何事故都是可控的,关键是做到在控、前控!一定要将被动防范转变为事前预控,多做未雨绸缪一定要将被动防范转变为事前预控,多做未雨绸缪的事,不做亡羊补牢的事!的
26、事,不做亡羊补牢的事!u一定要将典型的问题、隐患当做事故来防范、治一定要将典型的问题、隐患当做事故来防范、治理,杜绝麻木不仁、无动于衷,公司现场检查发现理,杜绝麻木不仁、无动于衷,公司现场检查发现的管理方面、技术方面的典型问题,将严肃问责,的管理方面、技术方面的典型问题,将严肃问责,不会等出了问题再处理,不会等出了问题再处理,“典型问题等同于事故典型问题等同于事故”!各级人员要居安思危,树立风险意识。各级人员要居安思危,树立风险意识。 05月月29日日00:20分左右,分左右,#4炉炉4-2空预器后烟温由空预器后烟温由324开始缓慢下开始缓慢下降,降,08:00分降至分降至264,该异常未引起当班人
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