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文档简介
1、BIOSMEDI工艺在微污染原水预处置中的工程应用论文邹伟国沈裘昌李正明 徐立顺 王锦华 李春森摘要:新型BIOSMEDI工艺采纳轻质颗粒滤料及与其相适应的脉冲反冲 洗方式。工艺具有滤料比表面积大,滤层阻力小,反冲洗周期长,反 冲洗耗水和耗气量小,工程投资低,占地面积小等优势。在上海徐泾 自来水厂预处置中,滤料粒径为56 mm,采纳穿孔管布气,滤池出 水反冲洗。结果说明,运行时气水比为:1,反冲洗耗水率低于1%, 滤层阻力不大于m,出水水质各项指标取得明显改善。关键词:BIOSMEDI工艺轻质颗粒滤料脉冲反冲洗随着人们对水质的要求提高,生物预处置作为一种经济且有效的 手腕,在水厂慢慢取得推行和
2、应用,为提高水质起到重要作用。上海 徐泾自来水厂(7万m3/d)生物预处置工程采纳上海市政工程设计研 究院新开发的BIOSMEDI生物滤池(专利号ZL 00 2 ),取得了明显的 处置成效,下面就该技术的设计和应用情形作简要介绍。1 BIOSMEDI工艺大体结构及运行进程大体结构BIOSMEDI工艺是一种淹没式上向流生物滤池,其滤料为轻质悬浮 球形颗粒滤料。滤池依照需要可采纳混凝土或钢制,滤料上部采纳多 孔滤板招架滤料的浮力及运行时的阻力。滤池要紧由以下几部份组成: 依照原水水质情形设计轻质滤料滤床及与滤料相适应的滤板;为 反冲洗设置的独特的脉冲反冲洗系统;配水及均匀出水搜集系统; 曝气管道系
3、统。依照工程的需要还可增设回流系统及自动操纵系统。 滤池构造示意见图lo工艺进程生物滤池为周期运行,从开始过滤到反冲洗终止为一个周期。正 常运行时,原水通过进水分派槽进入滤池下部,在布水系统及滤料阻 力的作用下使滤池进水均匀。空气布气管安装在滤层下部,采纳穿孔 布气管进行布气。由于滤料表而附着大量的微生物,利用进水中的溶 解氧降解一部份有机物及氨氮,出水由上部集水槽搜集。图1 BIOSNEDI滤池构造随着过滤的进行,填料上的生物膜增厚,并截留一部份悬浮物质, 现在需要对滤层进行反冲洗。滤池冲洗采纳脉冲反冲洗,冲洗进程如 下:当某格滤池需要反冲洗时,第一关闭进水阀及曝气管,再打开反 冲洗气囊进气
4、管,当气囊中空气达到必然容积后,打开快速放气阀; 这时滤池中的水迅速补充至气囊中,致使滤料突然向下膨胀,在水流 剪切力作用下,附着在滤料上的悬浮物质脱落;同时通过水的输送作 用,把滤池下部沉淀污泥送到气囊中;最后打开排泥阀,利用其他正 在运行的生物滤池出水对滤层进行水漂洗,同时排出下部污泥,达到 有效清洁滤料的目的。2工程设计及运行原水水量及水质上海徐泾自来水厂生物预处置工程规模为7万m3/do上海徐泾自来水厂原水采纳淀浦河水,水中色度较高,氨氮、亚 硝酸盐、耗氧量及铁、镒的含量偏高,进水中氨氮平均值一样约45 mg/L,最高达7mg/L左右,原水中的锦含量约mg/L,最高在mg/L 以上,因
5、此决定增加生物预处置工艺以改善原水水质。工艺的选择上海徐泾自来水厂常规处置工艺己经建成,依照水厂预处置场地 小,一级泵房富裕扬程小,进水氨氮含量高等特点,要求预处置阻力 小,占地面积小,同时处置效率高。生物预处置工艺中填料是阻碍生 物滤池运行的关键,填料的种类决定了处置构筑物的形式、工程投资 及运行治理方式。目前经常使用的填料有弹性填料、陶粒及轻质滤料 等。为了指导工程设计和运行,曾对三种不同填料利用某水厂原水对 氨氮的预处置成效进行中试,不同生物预处置形式对氨氮去除的部份 数据统计见表1。表1不同生物预处置形式对氨氮去除的数据统计时刻03190428*05080524*05250703*()
6、数据数量28组12组21组原水氨氮(平均)(mg/L)()弹性填料停留时刻h12氨氮(平均mg/L)去除率闾656765陶粒滤池滤速(m/h)氨氮(mg/L去除率(%)898077BIOSMEDI 滤池滤速(m/h)7-14氨氮(mg/L)去除率(%)888480注:*水温为1220 C, *水温为2025 o实验结果说明:BIOSMEDI工艺采纳颗粒滤料,处置成效相对较好, 而且采纳气水同向流,具有运行时阻力小,反冲洗设备简单,工程造 价低及占地面积小等优势,因此工程中推荐采纳BIOSMEDI生物滤池 预处置工艺(见图2)。图2徐泾自来水厂工艺流程生物滤池设计参数轻质滤料生物滤池共12座,成
7、双排布置,中间设走道及操纵室,总平面尺寸为mX23.3mo滤池进水设有XGC-1300机械细格栅2台, 以去除较大垃圾。整个滤池设有进水总槽,进水分派溢流堰和出水总 槽。滤池通过堰跌落均匀配水,每格滤池有效面积为mX6 m ,滤池 总深度为m,考虑进水氨氮较高,采纳滤速为m/h,有效水力停留时 刻为45 min。每座滤池分为2格,两格中间上部设有出水槽,下部设 有滤池反冲洗气囊。每格滤池设有DN300进水管、DN350排泥管、DN300 放气管、DN100曝气管及放空管等。滤料放气采纳DN300气动快开阀 门,便于快速开启。每格滤池上部采纳阀门连通,便于反冲洗时滤池 上部出水彼此补充。滤料采纳
8、轻质颗料滤料,粒径为56 mm,滤层 厚度为2 mo滤池曝气采纳罗茨风机4台(3用1备),每台风机流量20 m3/min , 功率30kW,气水比可依照需要操纵为:1。考虑到滤料对气体的剪 切及阻挡作用,使氧的利用率大大提高,生物滤池曝气采纳穿孔管进 行曝气,穿孔管孔径为3 mni。反冲洗风机2台(1用1备),每台风机 流量3 m3/min,功率kWo滤池下部沉淀的悬浮物质及滤池反冲洗的生物膜通过穿孔排泥管 排至厂区污泥池。运行情形工程于2003年2月完工(见图3),进行设备调试。3月13日开始微生物培育,现在水厂原水水温为814 °C,平均运行水量为5万 6万m3/d。到4月初,生
9、物预处置对氨氮的去除成效明显上升。4月 10日,生物滤池对氨氮的去除己达到设计的去除成效,进水氨氮在3 4 mg /L的情形下,出水氨氮在1 mg/L以下,微生物培育终止。图3生物预处置滤池实景工程运行结果说明:经生物预处置后,在进水氨氮45 mg/L的 情形下,水中的氨氮去除率达80%左右。在开启1台风机的情形下, 出水溶解氧能大体在5 mg/L以上,水厂沉淀池加药量降低约20%。同 时生物预处置前,水厂出水色度约1012度,经生物预处置后,出水 色度约59度,水厂出水的色度明显降低,水中的嗅味取得明显改 善,整体感官性状指标大为改善,工程达到预期成效。滤池反冲洗频率为48 d/次,滤层阻力
10、维持在m以下。经反冲 洗耗水量测定,每次每池反冲洗水量在150180 m3左右,反冲洗耗 水量操纵在1%以下。工程效益分析工程投资生物预处置工程直接投资约为690万元(包括地基处置费用50 万元),整个生物预处置工程假设不考虑桩基部份那么单位直接工程造 价约92元/m3 o处置本钱生物预处置工程的动力费用由两部份组成。一部份是因在常规处 置工艺前增加生物预处置工艺,需要一级泵房增加提升m,另一部份 是鼓风曝气的动力费用,生化池常规运行的气水比只需:1即可。 以上两部份动力费用的单位本钱约分/m3(电费以元/(kWh)计)。 3讨论BI0SMEDI生物预处置与常规生物预处置不同,通过较长时刻的实
11、 验及工程实践,下面对该工程设计进程中的要紧方面进行讨论。滤池滤料滤料采纳特定的轻质颗粒人工合成滤料。滤料比表面积大,价钱 廉价,化学稳固性好,并可依照不同的水质要求选择适合的粒径。滤 料粒径是设计进程中考虑的重要因素,直接阻碍到滤池的运行和处置 成效。粒径偏小,滤料容易从上部穿孔滤板跑失,运行进程中滤层阻 力损失增加较快,反冲洗频率增加。反之,那么滤料比表面积减少,可能对去除成效存在必然的阻碍。因此需要依照原水水质,穿孔滤板 裂缝大小及工程运行综合考虑,在本工程中,滤料粒径采纳56 mm, 在工程运行进程中,没有显现滤料流失现象。该工艺采纳颗粒滤料滤池,单位体积内附着的生物量大,增大了 生物
12、滤池的容积负荷,使生物滤池去除效率大大提高;另外,在运行 进程中,强烈的水、气流作用及周期性的反冲洗,使生物膜内的生物 大多停留在细菌、菌胶团、原生生物时期。一些附着型生物及水生生 物难以在滤料内生长,而且由于生物膜厚度较薄,具有较高的活性, 有利于对水中污染物的去除。穿孔滤板滤池上部出水滤板是阻碍BIOSMEDI滤池可否正常运行的重要因 素。依照工艺的特点,滤板必需知足以下大体要求:滤板需要经受 滤料的浮力及反冲洗时产生的阻力;由于滤料粒径较小,滤板需要 密封,确保正常运行时滤料不逸出;滤板必需有较大的开孔率,以 知足出水要求;滤板长期浸泡在水中,要具有较好的防腐能力。另 外,滤板还需考虑便
13、于滤料安装、拆卸,价钱廉价等因素。本工程依 照要求设计高强度玻璃钢多孔滤板,滤板总开孔率操纵在10%以上, 运行进程中无滤料跑出,工程达到预定要求。布气方式传统的微孔曝气器易堵塞,易损坏。考虑到滤料对气泡的剪切和 阻挡作用,有利于氧气的传质,因此设计采纳较简单的穿孔布气管。 曝气风机为3台,气水比为:1,设计氧利用率取15%。实际运行进 程中,在进水氨氮较高的情形下,仅开1台风机,实际运行时气水比 为:1,出水溶解氧大体在5 mg/L以上,说明实际氧利用率远高于 设计氧利用率。因此该工艺布气可采纳穿孔管,不仅可节省工程投资, 而且曝气设备维修和治理方便。滤层阻力该生物滤池采纳气水同向流,在保证
14、去除成效的条件下,能够许 诺较高的滤速。一方面可提高滤池内传质成效,提高处置效率,降低 工程投资及占地而积。另一方面幸免了气水逆向流时水流速度和气流 速度的相对抵消而造成的能量浪费。另外,本工艺滤料粒径较均匀, 滤层的孔隙率较大,滤池运行时的水头损失较小,因此本工程滤池进 水槽水位与滤池出水水位整体设计高差为m(包括进水堰跌落和进水 管道损失)。由于滤层阻力小,从而能较好地与后续反映沉淀池衔接。滤池脉冲反冲洗方式采纳脉冲反冲洗方式是本工艺的要紧特点之一。由于滤料介质轻, 传统的水反冲、气水反冲均难以奏效。该滤池采纳独特的反冲洗形式, 在滤池下部及侧边设置反冲洗气囊,利用滤池下部的气囊池壁组成泥 斗,结合反冲洗气囊及排泥的双重功能。反冲洗时在滤池气囊中充气, 达到设定液面后,快速打开放气阀,利用气释放速度较快的特点,形 成水流向下反冲洗,经测定水反冲洗强度可达80-100 L/(s m2), 在水流的剪切作用下,达到对滤料冲洗的目的。因此,这种反冲洗不 需要设置专门的反冲洗水泵及反冲洗贮水池,减少了反冲洗设备,节 约工程造价。4结语新型B
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