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文档简介
1、4.1.1 电源不能接通故障维修实例系统控制电源不能正常接通, 这是数控机床维修过程中经常遇到 的故障之一,维修时必须从电源回路上入手。在早期的 FANUC 系统(如: FS6、 FS11、FS0 等)中,系统及 I/O 单元的电源一般采用 FANUC 电源单元 A、B、B2 等,这种形式 的系统,为了对系统的电源通 /断进行控制,一般都需要配套 FANUC 公司生产的 “输入单元 ”模块 (模块号: A14C-0061-B101B104) ,通过相应的外部控制信号,进行数控 系统、伺服驱动的电源通、断控制。在 FANUC 0 等系统中,则比较多地采用输入单元与电源集成一 体的电源控制模块 F
2、ANUC AI ,其输入单元的控制线路与电源电 路均安装于同一模块中。对于 FANUC 系统出现电源不能接通的故障,在维修过程中,如 能完整地掌握 FANUC 输入单元的工作原理与性能, 对数控机床 的维修,特别是解决系统、伺服电源通 /断回路的故障有很大的 帮助。1 FANUC 输入单元的故障维修 12 例图4-1图4-3为FANUC输入单元模块(A14C-0061-B101B104)的实测电气原理图,可以供维修参考。为了便于与实物对照、比 较,图中各元器件的代号均采用了与实物一致的代号,而未采用国家标准规定的代号(下同)。FANUC AI电源单元中的电源接通/ 断开控制回路与FANUC输入
3、单元相似,X C1h R1 ¥rx. fik(24 V)ZDli4b护FIL07(0V)羽4-2 FANUC幡入卫元粧朝揑删电馴吋蹤图4-3 FANUC输入单元ON/OFF控制电源回路图4-1为输入单元的主回路,由图可见,外部电源经输入端子TPI的U、V、W端加入,其中的一路经接触器 LC2、熔断器F4、 F5、F6 输出,作为伺服驱动器的电源。 另一路经熔断器 P1、F2、 接触器 LCl 从端子 TP3 的 200A 、200B 输出,作为数控系统的输 入电源。输入单元本身的控制电源 U1、 V1 亦来自熔断器 F1、 F2 的输出端。接触器 LC2 的线圈,直接连接于接触器 L
4、Cl 的主触点后,因 此,伺服驱动器的电源接通必须在系统的输入电源已经接通(接触器 LCl 吸合 )的情况下,才能正常接通。图中的SKI、SK2为RC(0.1卩F/200吸收器,在线路中作为 过电压保护与抗干扰器件。图 4-2 为输入单元本身的辅助控制电源回路, U1、 V1 经变压 器降压、 DSl 全波整流以及 Ql、 ZDl 组成的稳压环节,为输入单 元本身提供 DC24V 辅助电源。当 DC24V 电源正常后,发光二 极管 PIL 正常发光。图 4-3 为输入单元的电源通、断控制回路,它由中间继电器RYl、 AL 、接触器 LCl 等组成。线路中综合考虑了电柜门互锁、 MDI/CRT
5、单元上的电源 ON/OFF 控制、外部电源通 /断 (E-ON/E-OFF) 控制、系统电源模块的报警 (P.ALM 信号)等多种条 件,为用户使用提供了便利。由图 4-3 可见,输入单元的电源通、断控制过程如下:1)通过系统 MDI/CRT 单元上的系统 ON 按钮 S1 或外部电源接通(E-ON)按钮S3,使RYI得电;2) RYl 的常开触点使 LCl 得电,图 4-1 中主回路系统电源(200A/200B) 加入;3) 通过 LCl 得电, 200A/200B 使 LC2 得电,图 4-1 中主回路的 伺服驱动主回路电源(SU、SV、SW)加入。在图 4-3 中,输入单元的电源接通条件
6、如下:1) 电柜门互锁 (DOORl/DOOR2) 触点闭合;2) 外部电源切断E-0FF(S4)触点闭合;3) MDI/CRT单元上的电源切断 OFF按钮S2触点闭合;4) 系统电源模块的无报警, P.ALM 触点断开。图 4-1图 4-3 中各主要元器件的型号、规格见表 4-1,表中的数 据为实物测绘数据,根据系统的不同,可能略有区别。表 4-1 FANUC 输入单元主要元器件参数一览表序 图上代号名称型号及参数生产厂家号1LCl直流中MJ3C-DC24 (10A)OMRON间继电器线圈电压: DC24V2LC2交流接PMC-3 (50A)FUJI触器线圈电压: AC200V3SKl、过电
7、压DCR2-10D500.1口 F/200 QMARCONSK2抑制器4Q1晶体管2SCl983 Vcc=60V ,Ic=3ASANKENPc=30W hfe> 2005AL、直流中MY4Z-DC24 (3A)OMRONRYl间继电器线圈电压: DC24V6DSl全波整S1RBA20 200V/30ASHINDENGEN流桥7ZDl稳压管22EB4 Vz=22V P=400mWNECIz=5mA8D1、D2 二极管IS953 VRM =35V I0=100mANEC9PIL发光二' SEL301Glf=40mA(绿)SANKEN极管10ALM发光二SELI01WIf=40mA(红
8、)SANKEN极管例 1外部 200V 短路引起的故障维修故障现象: 某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,在长期停用后 首次开机,出现电源无法接通的故障。分析及处理过程: 对照以上原理图 4-1,经测量电源输入单元 TPl, 输入 U/V/W 为 200V 正常,但检查 U1、V1 端无 AC200V 。由图 4-1 可见,其故障原因应为 F1、F2 熔断,经测量确认 F1、F2 已 经熔断。进一步检查发现,输入单元的TP3上200A/200B间存在短路。为了区分故障部位,取下 TP3 上的 200A 、200B 连线,进行再次测量,确认故障在输入单元的外部。检查线路发现200A、200
9、B电缆绝缘破损。在更换电缆、熔断器F1、F2,排除短路故障后,机床恢复正常。例 2 RC 吸收器短路引起的故障维修故障现象:过测量,确认该机床的 200A/200B 间存在短路。为了迅速判定故障部位,维修时断开了端子 TP3 的 200A/200B的连接, 再次测量发现短路现象依然存在, 因此判定故障存在于输入单元内部。对照原理图4-1,首先测量F1、F2的输出端U1、V1,确认无短 路;因此,故障范围被缩小到 SKl 、 SK2、 LC2 上。逐一检查以 上各元器件,最终确认故障是由于RC吸收器SKI短路引起的。取下SKI,并更换同规格(0.1卩F/200 Q讯吸收器后,故障排除,机床恢复正
10、常工作。例 3“电源断开 ”信号引起的故障维修故障现象: 某配套 FANUCIIM 的立式加工中心 (自立型电柜 ),在 车间进行日常维护后,系统电源无法接通。分析及处理过程: 经检查该机床电源输入单元的熔断器 FIF6 均正常;输入电源正确;发光二极管 PIL 正常发光,图 4-2 中的E/O 端 DC24V 正常。但按下 S1 按钮, LCI/LC2 均不吸合。对照图 4-3 进行线路测量、检查,发现电柜门互锁开关 ( 触点DOORl/DOOR2) 开路。 进一步检查发现, 电柜门开关中有一个开关损坏,经更换后,机床恢复正常。类似故障: 某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,开机时发现
11、系 统电源无法正常接通。分析及处理过程: 对照原理图 4-3,经上例同样检查,发现该机 床输入单元的 COM 与 EOF 间开路。对照机床电气原理图检查发 现,该机床在 COM 与 EOF 间加入了主轴驱动器报警触点, 由于 此触点断开,引起了系统电源无法加入。 在排除主轴单元故障后, 机床恢复正常。例 4 ON/OFF 信号不良引起的故障维修故障现象: 某配套 FANUC llM 的卧式加工中心,开机时发现系统电源无法正常接通。分析及处理过程: 经检查,输入单元的发光二极管 PIL 灯亮,但 LCl/LC2 未吸合。 对照原理图 4-3,测量发现图中 MDI/CRT 单元 上的电源切断 OF
12、F 按钮 S2 触点断开。进一步检查发现系统的OFF按钮(S2)连接脱落,重新接线后,机床恢复正常。类似故障: 某配套 FANUC llM 的卧式加工中心,开机时系统电源无法正常接通。分析及处理过程: 经检查输入单元中的发光二极管 PIL 灯亮, 但 按下 MDI/CRT 上的 ON 按钮 (S1),LCl/LC2 不吸合。对照原理 图 4-3 ,经测量发现 0V 与 COM 间、门互锁触点、 AL 触点均可 靠闭合,+24V电源正常,但按下S1仍无法接通系统电源。由此 初步判断其故障是由按钮 S1 故障或连接不良引起的。维修时通过短接线, 瞬间对 EON-COM 端进行了短接试验, CNC
13、电源即接通。由此证明,故障原因在S1或S1的连接上。进一步 检查发现,故障原因是 S1 损坏,经更换后,机床即恢复正常。例 5电源模块故障引起的故障维修故障现象: 某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,开机时发现系统电源无法正常接通。分析及处理过程: 经检查,输入单元 PIL 灯与 ALM 灯均亮,由 原理图 4-3可知,引起故障的原因可能是来自 CPl-5/6 的 +24V/±15V/+5V 电源模块报警。当 CPl-5/6 接通后,由于中间继 电器 AL 的吸合,使 RY1 互锁, RYl 无法吸合。为了确认,维修 时暂时断开了 CPl-5、6 间的连接,再次进行试验, AL
14、M 灯灭, CNC 可以起动 (CRT 上显示报警 ),证明了故障原因。 通过对电源 单元进行必要的维修处理 (有关电源单元的维修, 参见本节后述 ), 排除电源模块故障后,机床恢复正常。例 6 偶然性过电流引起的故障维修故障现象: 某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,开机时发现系 统电源无法正常接通。分析及处理过程: 经检查, 该机床输入单元的发光二极管 PIL 不 亮,内部无 DC24V 电压,对照原理图 4-2 可知,可能的原因为 Q1、DSI、C1与F3等元器件不良。逐一检查以上元器件,发现输入单元的 F3 已经熔断,其他元器 件均无故障。更换 F3 后开机试验,机床随即恢复正常
15、,证明故 障是偶然性的过电流引起的。例 7电源缺相引起的故障维修故障现象:一台配套 FANUC 6ME 的立式加工中心, 在机床加工 时,出现快速运动过程中发生碰撞,引起机床的突然停机,再次 开机后,系统显示 ALM401 ,伺服驱动器主回路无法接通。分析及处理过程: FANUC 6M 系统出现 ALM401 报警的含义是 伺服驱动器的“ VRDY信号断开,即:驱动器未准备好。根据伺 服驱动系统的故障分析方法 (详见本书第 5章),检查 3轴驱动器 的主回路电源输入,发现只有 V 相有电压输入。逐级测量主回路电源,最终发现输入单元的伺服主回路熔断器F4、 F6 熔断,在确认驱动器无损坏的前提下
16、,换上 F4、F6 后,机床恢复正常工作。例 8 主轴电动机互锁引起的故障维修故障现象:一台配置 SIEMENS 6M 系统的进口立式加工中心,开机调试时,发现系统电源无法正常接通。分析及处理过程: SIEMENS 6M 系统是 SIEMENS 与 FANUC 公司合作生产的产品, 系统除采用 S5-130WB PLC 代替 FANUC 6M的连接单元外,其余部分与 FS 6M 完全相同。根据输入单元的原理图 4-3 进行分析测量, 确认故障原因为输入控制电路的外部电源切断触点 COM-EOF 间开路所至。对照机床电气控制原理图分析, 检查该机床外部电源切断触点的闭合条件,发现其中的直流主轴电
17、动机励磁回路的欠电流继电器动作,导致了 COM-EOF 断开。排除主电动机故障后, 触点闭合,再次起动机床,电源正常接通。故障现象:例 9 PLC 未运行引起的故障维修一台配置 SIEMENS 6M 系统的进口立式加工中心,机床到厂后第一次开机,发现系统的电源无法正常接通分析及处理过程: 系统同上例,根据输入单元的原理图分析测量, 确认故障原因为输入单元的 ON/OFF 控制电路的外部触点 COM-EOF 开路。对照机床电气控制原理图分析、检查,发现COM-EOF触点闭合条件中包括了 PLC (S5-130WB)的输出信号, 作为系统起动的互锁条件, 由于此信号无输出, 引起了触点的断 开。进
18、一步检查PLC,发现该PLC中的运行开关在出厂时被置于“ STOP位,整个PLC未正常运行,根据PLC的说明,通过以下步骤重新启动 PLC:1) 按住PLC的“ Restar键并保持,将PLC的运行开关拨至“ RUN位,PLC的“RUN、“STOP灯同时亮;2) 在不松开“ Restar键的前提下,等待 PLC的指示灯“ RUN灭,“ STOP亮;3) 松开“ Restart;再次将PLC的运行开关拨至“STOP,然后再拨至 “RUN”:4) PLC的“ RUN、“ STOP再次同时亮,等待数秒后,再次变成只有“STOP亮:5) 第三次将PLC运行开关拨至“STOP,然后再拨至“ RUN:6)
19、 PLC的“ RUN、 “STOP第三次同时亮,等待数秒后,PLC上的“STOP灯灭,“RUN灯亮,PLC完成重新启动过程。通过以上操作, PLC 开始运行,互锁触点开始闭合,开机后,机床可以正常工作。例 10 PLC 互锁引起的故障维修故障现象: 一台配置 SIEMENS 6M 系统的进口立式加工中心, 机床在程序试运行过程中, 突然停机, 再次开机时发现系统电源 无法正常接通。分析及处理过程: 机床型号及系统规格同上例, 经与上例同样的 分析,确认故障是由于 PLC 输出互锁引起的。检查 PLC 工作正 常,但操纵台上的 “急停 ”指示灯不停地闪烁, 表明机床进入了 “急 停”状态。进一步
20、检查随机提供的 PLC 程序,发现 “急停 ”指示灯 不停闪烁的原因是由于工作台的超极限引起的。在关机状态下,通过手摇 X 轴滚珠丝杠 (机床上本身设计了紧急退出的手动装置 ),X 轴退出限位后,重新起动机床,故障排除,机床恢复正常工作。例 11 24V 保护引起的故障维修故障现象: 一台配置 SIEMENS 6M 系统的进口立式加工中心, 在夹具调试过程中突然停机,再次开机时,电源无法正常接通。 分析及处理过程: 机床型号及系统规格上例, 经过与上例同样的 分析检查,确认故障原因是由于 PLC 的互锁触点动作引起的。 在本例中,检查 PLC 处于正常运行状态;机床工作台未超程; 但 PLC
21、互锁输出的中间继电器未吸合。进一步检查发现, PLC 上的 DC24V/2A 输出模块中的全部输出指示灯均不亮, 但其他输 出模块 (DC24V/0.5A) 上的全部指示灯正常亮, 由此判定故障原因 是 S5-130WB 的 DC24V/2A 公共回路故障引起的。 检查该模块的 全部输出信号的公共外部电源 DC24V 为 “0,”24V 断路器跳闸。 进一步测量发现,夹具上的 24V 连接线碰机床外壳,导致了断 路器的跳闸重新处理后,合上 DC24V 断路器,机床恢复正常工 作。例 12 PLC 地址错误引起的故障维修故障现象: 一台配置 SIEMENS 6M 系统的进口立式加工中心, 在用户使用时,发现电源
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