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文档简介
1、一起螺杆制冷压缩机烧伤事故的分析及处理田松文、喻茂霞、梁正禄(贵州水晶化工集团公司,贵州省清镇市,551402)摘要 本文对QKF25C螺杆压缩机磨损烧伤事故的过程及解体情况进行了全面介绍:且对事故的起因,发展和事故磨损过程进行了分析。最后详细介绍了这台螺杆压缩机修复过程及其修后的运行情况。关键词 螺杆压缩机 转子 磨损 间隙 修复1、QKF25C螺杆压缩机简介本单位使用的QKF25C螺杆压缩机是2004年3月从日本前川公司引进配套于烟台冰轮股份公司生产的YSLGF980M制冷机组(设备位号14#)的主机。它由一对相互啮合的按一定传动比反向放置的螺旋型转子,转子采用了先进的双边非对称圆弧包络线
2、型线加工,水平且平行于机体底部,具有凸齿的转子为阳转子,与原动机连接,功率由此输入。具有齿的转子为阴转子。阴阳转子由装在吸、排气端的主轴承、滚动轴承及隔环等来控制转的径向跳动和轴向位移,防止转子端面与端座相互擦伤,位于阳转子吸气端轴颈尾部,还装有一个由油活塞带动的能量调节机构。其设计制冷量为133万大卡,电机功率560kw(最初是450kw),以油泵(型号2ZH220L/min)供油进行喷油润滑。外形如下图:该设备于2004年6月投入运行,并使载冷剂甲醇水系统温度下降2,机体传动声紧凑、平衡,总体效果较好。但随着环境温度的升高,电机机体线圈部温度异常,致保护装置经常起跳,机组自动停车。此举表明
3、电机功率450kw偏低,只好于2005年5月更换了一台新电机560kw ,可是由于电仪问题,该机依然开、停车频繁。2、事故过程及损坏情况介绍2006年6月13日5点25分14#制冷机组在运行中异常响声,振动加剧,且油压下降,使保护装置动作,机组自动停车。当班人员立即组织进行初步检查,打开油过滤哭滤芯发现内有金属粉末(大部分为巴氏合金,细不锈钢丝,小铁片等),同时未能盘动车。由据经验判断,压缩机的转子、气缸及轴承有可能严重磨损烧伤。由于我们维修螺杆式压缩机(武汉新世界制冷公司生产)技术已经成熟,并与厂方(烟台冰轮公司)磋商,决定由我方对该机进行解体修理。解体检查螺杆压缩,损坏情况如下:1) 主、
4、从动转子曲面径向磨损达2.5mm,且其轴颈表面多处圆周拉毛成槽,平均深为1.7mm,尤以从动转子更为严重,最深达3mm,轴颈从原尺寸109()mm变成106()mm。2) 四个主轴承(整体滑动轴承)内圆巴氏合金严重起层脱落,特别是从动上的主轴承外壳发黑、变形,修复难度大。3) 气缸内圆径向局部磨损,滑阀的滑块、吸排气端座微量刮伤。4) 油气分离器,油冷却器及油管均有不同程度的脏堵(主要是金属杂物)。3、事故分析1) 从14#制冷机近期运行出现的情况上查知,2006年4月23日所发生的无报警自动停车,且油压略有下降,进入主机的润滑油油温偏高,是因为该机组开停车频繁,载冷剂通过蒸发器的量小,使制冷
5、剂的蒸发压力过低,进而致吸气过滤网及其加强圈被螺杆压缩机吸入机体内,连同氟R22,润滑油在螺杆转子的挤压下从出口管排出,并进入油气分享器,油冷却器及油管,堵塞油过滤网,使经油泵加压后的润滑油油量减少,压力降低,这样周而复始,压缩机运行环境恶化,各零部件减少,压力降低,这样周而复始,引起了压缩机运行环境恶化,各零部件间磨损加剧,尤其是转子轴颈和主轴承间形成油膜相对较少,极薄,基本上处于界限摩擦状态。这是转子轴颈及主轴承磨损严重的主要原因。2) 4月23日出现异常响声,并自动停车,盘车较紧时,由于急于恢复生产,故未及时对主机进行解体检查,相反高负荷运行,使气缸和转子间的间隙充满着细钢丝、铁片,强制
6、性地进行滚动磨损,促使机体工作腔进一步严重劣化。3) 由于主轴承及转子轴颈的不断径向磨损,使两转子的径向定位难以保证,当转子的径向跳动值超过转子与气缸的最大间隙0.16mm时,就引起了转子周围曲面同气缸、滑阀块的破坏性摩擦。6月13日机组发出尖锐持续的响声和振动剧烈异常现象,就是由此产生。此后,为保证冷却系统温度,14#制冷机仍带病运行,各种机件磨损也随时间的推移加速发展。直至6月13日5时25分,因机组进油量过少,主轴承和转子发生相对“抱死”再一次自动停车。4) 由于14#制冷机的报警由排气压力及油压差决定,排气压力小于报警值1.7MPa,油压差大于报警值0.250.3MPa(油泵出口压力与
7、主机排气压力之差),机组正常运行,相反,则自动停车。因此该设备油压并这一故障源的变化未能引起高度重视,高能果断解体检修,使得此次事故损失较为严重。4、修复过程详介由于日方主机及备件报价较高,交货时间长,系统生产将会受到影响。为此,经过认真的测绘、研究,决定请外单位协助修复转子和主轴承,其他的装配工作则由我们自己完成。由于转子和主轴承磨损严重,完全修复至以前效能是不可能的,因此只有建立在降低出力率的前提下制订修复方案。转子的修理1)两个转子的动平衡已完全被破坏,且其外形寸不可改变的特殊性,要想在转子上通过配重重新找动平衡是不可行的,唯有避轻就重,先修复转子轴颈尺寸。根据转子磨损程度上考虑,主动转
8、子尚可使用,而从动转子则必须修复。经反复研究,确定修复从动转子两端尺寸方法如下:a.既恢复配合性质又恢复几何尺寸修理法。由于从动转子轴颈磨损量约,大于,不适宜用电镀法,只有采用金属喷镀法,并留有的加工余量,再进行磨削、抛光,恢复其原尺寸。补充零件法,即外衬套以一定的过盈量装在从动转子两端的轴颈上,然后车削至原尺寸。主轴承修复法鉴于从动主轴承的底瓦严重变形,须选材加工、挂锡、补铸巴氏合金。而主动主轴承只需将原旧衬里熔去,再浇上巴氏合金加工即可。零件修理从动转子于7月10日关至贵阳联合工贸公司进行金属喷镀修复,在转子喷镀前表面作车削拉毛处理时,轴颈磨损处出现多处微纹,当时我们并不在意,待喷镀完对喷
9、镀层磨削加工时,发现喷镀层表面有多处龟裂现象,特别是转子排气尤为明显,镀层微粒严重脱落,融合效果差。经咨询厂家,才知转子材质为球墨铸铁60,并含有多种微量元素,受热冷却时收缩率大,进而影响了镀层的质量。为此,我们对从动转子吸气端已加工好的镀层作强度试验,一致认为可使用,故只去掉转子排气端镀层,采取补充零件法(在轴颈加外套)修理,同时因为主轴承补铸巴氏合金衬里极薄,技术要求高,由此决定将主轴承和转子轴颈(排气端)的修复工作一并交给重庆东方电机厂完成。压缩机组装7月20日,东方电机厂将修复好的主轴承和转子交付给我方。于7月21日我们在把各个零部件检查、测量、修理、清洗后,开始装配压缩机,步骤如下:
10、1)将各主轴承按原位装入吸、排气端座,并对轴承孔进行测量,结合转子尺寸修研,使其达到了与转子配合的间隙要求,即:2)将转子装入排气端座,测量、调整排气端座间隙:3)将垫片放置在排气端座上,同时把滑阀导杆固定,水平吊起机体(气缸),与排气端座转子组装,用定位销定位,螺丝固定。4)将吸气端座(包括垫片)吊起,水平穿过转子轴颈,定位固定。5) 按次序装配油缸、平衡活塞套,油活塞及能量指示机构等。6) 测量调整主、从动转子的轴向窜量,本机窜量为:从动转子:0mm然后再装配排气端盖、轴封、联轴节。经过检修人员的努力,该螺杆压缩机于7月28日组装完毕。其他辅助设备的检修在装配完主机后,我们又对油气分离器及
11、其里面的过滤网、油冷却器、油管和油泵前油过滤器进行了清洗、疏通,并调整油气分离器的回油装置。5、修复后螺杆压缩机高负荷运行总结修复后的14#螺杆压缩制冷机组于2006年8月3日带负荷度运行,为甲醇水冷却系统提供冷量。下面是14#螺杆压缩制冷机组2006年9月10日和2005年4月17日运行的一组参数:表-1 内容类别蒸发压力(MPa)吸气压力(MPa)排气压力(MPa)电流(A)对系统温度的影响2006年9月10日382005年4月17日452从表-1中可看出,维修后的机组与未出故障的原机组运行效果相比较尚有一定的差距。综合体现在以下三个方面:1)启动响声大。原正常压缩机启动平稳、响声不大。而修复后的压缩机只有加高负荷至80%后响声才逐渐下降。2)振动较大。由于转子的动平衡未能得到恢复,只能通过主轴承控制转子的径向跳动,直至油膜在间隙中形成来养活转子产生的振动。故修后的压缩机比修前的振动大。3)机组出力率降低。从表-1知道,由于转子曲而么向磨损,使气缸与转子的间隙增大,运行的各项工艺参数偏低,总体性能下降,进而对系统温度影响值也由原2降为。以后应注意的问题:1) 加强巡回检查;2) 引入机械设备诊断技术,对制冷机进行动态管理;3) 该设备转子轴颈受到损伤,强度降低,其寿命缩短。总之,这台进口压缩机经过
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