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文档简介
1、马钢(合肥)公司炼铁厂降低焦比生产实践 常明 路国圣(马钢(合肥)钢铁股份 炼铁厂)摘要 2006年5月马钢(合肥)钢铁股份 挂牌成立以来,炼铁厂通过采取改善高炉原燃料质量,加强原燃料入仓监督管理,改进高炉操作技术,高风温富氧喷煤强化冶炼及降硅等措施,使喷煤比逐年提高,入炉焦比和综合焦比逐渐降低,2009年达到国内平均水平以上,在同类型高炉中处先进行列a关键词 高炉 焦比 精料 高风温 喷煤
2、60; 低Si1概况 马钢(合肥)钢铁股份 现有3座420m3高炉生产。其中1号、3号高炉是双钟炉顶,2号高炉是PW串罐式无料钟炉项。1号、2号高炉各配备3座球式热风炉,采用重力除尘、布袋干式除尘。3号高炉配备3座外燃式热风炉,采用重力除尘、洗涤塔、电除尘。炉前配备液压开口机、液压泥炮。2主要技术经济指标状况21 新公司成立前主要技术经济指标 马钢(合肥)钢铁股份 是原合肥钢铁有限责任公司改制重组而来。改制前2006年1至4月份累讯高炉毛焦比5832Kgt,入炉焦比531
3、88Kgt,喷煤比6287Kgt,综合焦比57187Kgt,Si071,热风温度757,入炉矿品位5684,人造块矿使用率983,休风率294,富氧量275m3t。22新公司成立后主要技术经济指标进步 2008年高炉入炉焦比41384Kgt,喷煤比11855Kg/t。至2009年5月份,指标持续进步,累计入炉焦比37338Kgt,喷煤比14447Kgt。主要技术经济指标对比如下表:23历年来焦比、喷煤比指标变化:见图l 3实施精料方针,原燃料质量改善,炉料结构逐步合理31提高焦炭质量
4、0; 炼铁厂炼焦车间自产焦炭设计年产30万吨,不足部分需补充外购焦炭。2007年外购焦炭用量占49,2008年外购焦炭用量占51,2009年外购焦炭用量占40。外购焦炭质量情况如下表: 外购焦炭自2008年下半年以来,质量状况明显改善,特别是M10指标,焦粉含量减少。自产焦炭质量由于缩短了结焦时间,同时考虑焦炉煤气平衡,强度指标有所下降,但基本保持在级以上。32烧结矿质量大幅改善,炉料结构渐趋合理 2007年前3台小烧结机生产,产量不足,碱度较高,平均达25l(倍),此外还需外购约10烧结矿。
5、2008年两台l00m2烧结机投产(3台小烧结机淘汰拆除),平均碱度187(倍),混匀料场投用,质量大幅改善。烧结矿质量情况如表4。炉料结构如表5:33加强对入炉原燃料质量的监督管理 对进厂焦炭进行分级堆放,稳定成份和质量。定期取样化验,及时反馈高炉。焦炭、焦丁装矿车前和转供焦皮带前进行过筛,槽下称量时采用外置式单层棒条筛进行筛分,调节焦炭闸门将料层厚度控制在100mm以内场地焦炭雨天加盖雨布,保证干燥易筛粉。烧结矿按碱度严格分仓装料、供料。国内球团由于供货厂家较多,质量参差不齐,入仓前进行预混匀。由于国内球团含粉较高,烧结矿大、小成品混供,供料入
6、仓时严格控制料流,保证筛粉干净。槽下上料工每班清理1次振动筛,厂调度对矿车、矿槽、槽下原料筛粉状况定期进行检查发现筛网堵塞含粉超标,及时督促清理并进行考核。喷吹用煤粉要求更细的粒级,提高置换比。通过严格地控制和检查,入炉料含粉明显降低,高炉瓦斯灰比例由2007年的2551 Kgt降低至2009年l5月2242Kgt,有力地促进了高炉稳定、顺行。 4提高热风温度41投资进行技改,改善热风炉工况 公司2006年对3号炉两座热风炉进行了大修,风温由原1017提高到2007年的1096,
7、2008年达1102。 2008年由于干煤气含尘量较高,2号炉3座热风炉球床堵塞严重,压差高,蓄热能力降低,先后对3座热刚户耐火球进行了部分更换,风温由原1019提高到2009年的1130。大喷吹的实施进一步促进了风温提高,至2009年5月份,平均风温达1134,比2008年提高74。 42精心烧炉,提高干煤气质量 按“两烧一送”制度采用快速烧炉法,1号、2号高炉实行空气预热至150。由于煤气资源紧张,压力波动,采取固定煤气量调节空气量烧炉,保证拱顶、烟道温度达标,同时严格布袋反吹管理,控制荒煤气温度,降低煤气含尘,提高煤气质量
8、。及时换炉,减少焖炉,要求风温全送,充分利用风温廉价资源。5提高喷煤比,焦丁矿石混装51 实行综合喷煤冶炼 按照“中富氧,高风温,大喷吹”方针,实施综合喷煤冶炼,增加了冶炼强度,高炉大幅度增产。随着喷煤量的大幅度增加,未燃煤粉量也随之大量增加,平衡好资源,依靠适宜的低富氧率维持煤燃烧所要求的氧过剩系数,提高了煤粉的燃烧率。2007年富氧率0499,0,2008年069,至2009年提高至172。高风温、富氧促使喷吹煤粉快速燃烧气化,在不降低t理情况下,适度增大喷煤量;富氧使喷煤和高风温引起的p上升得到缓解,改善高炉顺行。高风温
9、高煤比操作,风速和鼓风动能增大。目前两台25th中速磨煤机制粉量能满足高炉需求,因此在煤粉磨制细度上作出了更高要求,180网目比例大于85,力争达到90,以此增加煤粉的比表面积,改善与氧接触的传质条件。同时要求均匀稳定喷吹,单罐煤粉供给误差控制在士150Kg范围内,提高了煤粉燃烧率和置换比。52焦丁矿石混装 应用焦丁矿石混装工艺,进一步改善块状带透气性,促进高炉顺行,同时使焦炭资源得到充分利用,降低了成本。目前因焦丁资源不足,将焦丁比稳定在30Kgt左右,均衡使用。6优化高炉操作制度,实现高炉长周期稳定、顺行在长期的牛产实践中,各高炉摸索出不同冶炼
10、条件下的操作参数和炉体运行参数,如压差、透气性指数、炉顶压力、温度、炉体各段温度、料速、渣铁成分等,一旦外围条件发生变化,偏离理想运行参数范围,快速调整操作。随着煤比的不断提高、烟煤比例增加和焦炭负荷的不断加重,使炉缸中心煤气流显不足,边缘煤气流发展,炉顶温度升高。在认真分析和摸索后,确定了较为合理的上下部调剂制度,向提高风速和鼓风动能的的方向调整,下部采用长风口,全送风温大风量作业,上部适当增加正装比例,2号高炉采用多环布料,焦炭采取3环布料,降低矿焦,从而使中心煤气流得到发展,与此同时煤气利用率也得到了改善。煤气中CO2含量由1574提高到2009年1631。长期休风送风后,采取暂堵部分风
11、口,同时适当调整装料制度,保持较高的鼓风动能,使边缘、中心两道煤气流畅通,促进炉况顺利恢复。加强“三勤”,稳定热制度,2009年15月份Si054,【Si】018,改善造渣制度,渣中MgO含量8一10左右,A12O315,保证了良好的渣铁流动性。在大喷煤量的条件下,稳定料速很重要。当喷吹系统故障停煤时,根据影响程度要及时采取停氧、减风,上部减轻负荷等措施,以防止炉凉。7低Si冶炼 随着原料条件改善,高炉操作水平不断提高,高风温、富氧大喷吹等强化冶炼措施的采用及设备管理水平日趋进步,在确保渣铁流动性和炉缸温度的前提下,高炉间接还原度增加,实现了低si
12、冶炼。生铁平均Si2006年075,2007年068,2008年067,2009年054。8烟煤混喷 2009年1月1日起,高炉实施烟煤、无烟煤混喷工艺,之前在制粉、喷吹系统增设了氧浓度分析仪、CO监测装置、充氮、自动切断系统、报警装置、防爆膜和自动降温灭火等安全系统。2009年1月至3月烟煤配比逐步从3提高至8,5月份逐步增加至10一11。实行烟煤混喷后,挥发分升高,着火点低,易于燃烧,同样条件下可以扩大喷吹量。产生的煤气含H2量高,还原能力强,有利于间接还原的发展,同时有利于使用高风温和富氧。9提高炉前操作水平 炉前采用整
13、体预制式撇渣器,修补铁沟用免烘烤铁沟料,加快了生产节奏,每天出铁16炉次炉。出铁前检查泥套确保完整,防止跑泥。开口前提前进行预钻烘烤,提高了铁口合格率和出铁正点率、均衡率。铁水热装沟采用预制式铁沟,同时铁水si含量稳定,实行低si冶炼,热装沟基本不需清理,减轻了员工的劳动强度。10在全厂开展设备全员承包制,降低高炉休、慢风率 开展设备全员承包制,贯彻落实设备维护“八字”方针及设备现场6S管理标准,以消除设备隐患和解决设备运行疑难杂症为重点,开展“设备运行零故障”竞赛活动,促进和强化点检定修,执行设备点检督察制度,严格考核,对设备隐患实行动态管理,充分利用机会检修,确保设备安全、可靠、经济运行,努力降低高炉休、慢风率。2009年5月份设备休风率0,设备慢风率0。11今后工作方向和存在问题111今后工作方向 马钢(合肥)公司炼铁厂通过采取精料入炉,改进高炉操作法,高风温,富氧烟煤混喷,低Si冶炼等措施,使喷煤比逐年提高,入炉焦比和综合焦比逐渐降低,使得燃料成本大幅度降低。但与国内同类型高炉相比,精料水平仍不高,特别是烧结矿和焦炭强度有待进一步提高。入炉矿品位需进一步改善,降低渣铁比,为喷煤比提高至170 Kgt创造条件。下一步将重点在高炉长周期稳定
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