


版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、104集成电空制动装置试验方法及试验台基本要求机能检查D.1104型客车空气分配阀在 104电空试验台上的试验方法与附录B.1 104型客车空气分配阀在 705试验台上的 试验方法一致。D.2104 (集成)电空制动装置试验方法试验准备(1) 机能检测合格后方可进行104 (集成)电空制动装 置性能试验。(2)确认定压600kPa。(3) 打开试验台所有电源开关,调整电源电压为80( +2) V ;电空联锁开关置于关闭位。(4 )检查制动机外观,各部件安装可靠,各管连接可 靠。(5) 将104 (集成)电空制动装置安装于104电空试验 台上,保证各缸、管连接正确。(6)进行绝缘测量,用500V
2、兆欧表从104电空制动装置的接线端子处测量各线芯对气路板的绝缘值不小于50MQ。(7)按3、1、2、5的顺序将试验台中的电空制动电缆 各芯与104 (集成)电空制动装置笼式接线端子下排的保压、 制动、缓解、公共排接线孔连接。试验方法和要求制动感度试验和保压试验(1)充风保压试验置一位,待制动管充至定压后,置三位,待压力稳定后,保压1min,制动管压力1min内下降不大于10kPa。(2)制动感度置四位,制动机须在制动管减压40kPa之前发生制动作用。(3) 制动保压待局减作用终止后,置三位,保压1min ;不得自然缓解, 制动管压力1min内下降不大于5kPa,制动缸压力1min升或 降均不大
3、于10kPa。(4) 缓解灵敏度置单车试验二位,制动机在45s内缓解完毕。制动电磁阀性能试验(1) 关风门2、7,置一位,待副风缸和缓解风缸压力 达到压力稳定(不小于 580kPa,下同)后,置三位,制动电 磁阀得电,待制动管减压 170kPa后,制动电磁阀失电,制 动管压力从600kPa降至430kPa的时间为69s。(2) 制动电磁阀失电,制动管停止减压。(3) 待制动管停止减压后,观察制动管压力和制动缸 压力,30s内升降不大于5kPa。缓解、保压电磁阀性能试验(1) 开风门3,待缓解风缸压力达到压力稳定后,缓解 电磁阀得电,制动管压力须有所上升,缓解风缸压力须有所 下降;制动机发生缓解
4、作用。(2) 当制动机开始缓解后,缓解电磁阀失电,保压电磁阀得电,停止缓解作用;制动缸压力1min下降不大于10kPa。(3) 保压电磁阀失电,制动机继续缓解。电空安定试验(1) 置一位,缓解电磁阀得电,开风门2、7,待副风缸和缓解风缸压力达到压力稳定后,置三位,缓解电磁阀失 电,保压电磁阀得电,待压力稳定后,保压电磁阀失电,置 104电空位,制动电磁阀得电,待制动管减压170kPa后,制动电磁阀失电,置三位,保压电磁阀得电,减压过程中不得发生紧急制动作用。(2) 制动管减压170kPa的时间为4.57s。电空阶段制动及阶段缓解试验(1) 阶段制动置一位,缓解电磁阀得电,待副风缸和缓解风缸压力
5、达 到压力稳定后,置三位,缓解电磁阀失电,保压电磁阀得电, 待压力稳定后,保压电磁阀失电,置104电空位,制动电磁阀得电,当制动机发生制动后,制动电磁阀失电,置三位, 保压电磁阀得电。制动机阶段制动次数不小于5次。(2) 阶段缓解保压电磁阀失电,置一位,缓解电磁阀得电,当制动开 始缓解时,缓解电磁阀失电,置三位,保压电磁阀得电。制 动机阶段缓解次数不少于 5次。紧急制动试验置一位,缓解电磁阀得电,待各风缸压力达到压力稳定 后,置七位,制动管减压100kPa前,制动机起紧急制动作用。制动缸压力为(420 ± 10)kPa。D.3电磁阀试验方法范围本试验方法适用于新造或检修后的LDK.2
6、型电磁阀在104电空试验台上的试验及检验。试验准备试验台定压600kPa。关闭所有风门,在104电空试验台 主阀座上装卡电磁阀转接座,再将电磁阀安装在电磁阀转接 座上。试验过程中要求的密封性能试验所对应的风缸容积小 于7L。试验方法和要求(1) 最小启动电压试验a) 将电磁阀线圈的两根电源线与试验台上的制动线及公 共线连接。b) 对于新造的电磁阀,调整电压至75V,反复使电磁 阀开关得失电,被测电磁阀须随之相应充风、排风,动作正常,电流70150mA。c) 对于检修的电磁阀, 调整电压至8082V ,反复使电 磁阀开关得失电,被测电磁阀须随之相应充风、排风,动作 正常,电流不大于 200mA。
7、(2) 常闭位密封及排风试验调节输出电压至95V ,电磁阀置失电位,开风门20、12, 此时制动管压力从 40kPa升至600kPa时间不大于12s;待压 力稳定后,关风门12,制动管压力1min下降不大于10kPa; 电磁阀置得电位,开风门 16A,制动管压力从 600kPa降至 40kPa时间不大于12s。(3) 常开位密封及排风试验电磁阀置得电位,开风门 20、10,此时制动管压力从 40kPa升至600kPa时间不大于12s;待压力稳定后,关风门 10,制动管压力1min下降不大于10kPa;电磁阀置失电位, 开风门18A,制动管压力从 600kPa降至40kPa时间不大于 12s。(
8、4) 绝缘性能检测用500V兆欧表测量线圈对阀体绝缘值不小于100 M Q。D.4充气阀试验方法范围本试验方法适用于104集成电空制动装置充气阀在104电空试验台上的试验及检验。试验准备试验台定压600kPa。关闭所有风门,在104电空试验台 主阀座上装卡试验过渡块,将组装完毕的充气阀安装在试验 过渡块上。试验方法和要求(1) 充气阀试验一置一位,开风门1、4、6、8、10,制动管、副风缸和制 动缸压力须快速上升,制动缸须能跟随制动管至定压,压差 不大于15kPa,阀体和结合部无漏泄。(2) 充气阀试验二关风门10,开风门16A,副风缸压力排至 580570kPa 时,关闭风门6、&
9、16A,置四位,待制动管减压50kPa后关风门4,置三位,压力稳定后保压10s,制动缸压降小于1.5kPa;制动管压力不得上升。(3) 充气阀试验三开风门4、6、8、16A,副风缸压力排至510500kPa时,关闭风门6、8、16A,置六位,待制动管减压至 420kPa 后关风门4,置三位,压力稳定后保压10s,制动缸压降小于 1.5kPa;制动管压力不得上升。(4) 充气阀试验四开风门4、6、& 14,排净制动管压力,关闭风门6、8,保压10s,制动缸压降小于 1.5kPa。D.5104电空试验台基本要求(1) 风源压力:大于 650kPa。(2) 试验台定压:600kPa。(3)
10、充、排风孔的压力变化时间须符合附录的要 求。(4) 各风缸容积。储风缸容积:100L。副风缸容积:80;错误!未找到引用源。L。制动管容量风缸容积:(15 ± 0.2) L o 制动缸容积:(15± 0.2) Lo工作风缸容积:(11 土 0.11) L o容积风缸容积:(3.26 土 0.05) L o紧急室容积:(1.5 土 0.02) L o局减室容积:(0.6± 0.02) Lo缓解风缸容积:(40 ± 0.5) L o电磁阀测试风缸容积:(7 ± 0.1) L o注:1.各风缸容积不包括管系容积在内,若超差允许补 偿。2.包括管系在内
11、的容积风缸容积为(3.85 ± 0.05) LO图D-1104电空试验台管路图=TT H下 7A(5) 104电空试验台控制阀和风门编号及用途:1 -制动管容量风缸与制动管管路间截断;2-紧急阀安装座与制动管管路间截断;3 -连接缓解风缸与阀体相关部位;4-切断主阀安装座与制动管容量风缸,缩小制动管容 积;5-切断主阀安装座与工作风缸,缩小工作风缸容积;6-切断主阀安装座与副风缸,缩小副风缸容积;7 -切断主阀安装座与容积风缸, 缩小容积风缸容积;7A -切断限压阀 和容2表;8 -切断主阀安装座与制动缸,缩小制动缸容积; 9 -向工作风缸快充;10 -向副风缸快充;11 -向容积风
12、缸充风;12-向制动缸快充;13-向紧急室快充;14 -制动管 向大气快排;14A -制动管向大气慢排;15 -工作风缸向大 气快排;16 -副风缸向大气快排;16A -副风缸向大气慢排; 17 -容积室向大气排风;18 -制动缸向大气排风;18A -开 关制动缸向大气排风;19 -电磁阀测试风缸充风;20 -电磁阀测试风缸与制动管管路间截断;21 -制动管容量风缸与附加缸间截断;22 -缓解风缸快充风;23 -缓解风缸快排风; S1 -向制动管容量风缸快充(一位);S2 -向制动管容量风缸慢充(二位);DS2 -向制动管容量风缸慢充(单车试验二 位);S4-制动管容量风缸排风(四位);S5-
13、制动管容量风 缸排风(五位);S6 -制动管容量风缸排风(六位);S7 -制 动管容量风缸排风(七位);104电空位-制动管容量风缸 排风D.6104电空试验台机能检查测试准备工作(1 )总风源压力大于650 kPa,调整调压阀压力为600kPa。(2)将主阀座、紧急阀座盖板卡在安装座上。(3)打开工作电源,将手自动转换开关及电空转换开 关均置于自动位。技术要求(1)制动管管系漏泄试验a)充风位、排风位、1、9、11、13、19号风门:置七 位,待排尽余风后, 置一位,开风门2,待紧列充至定压后, 置三位,1min消除温度效应。再计时 1min,紧列压力变化 不大于4kPa。b) 1、14、1
14、4A、20号风门:置七位,待排尽余风后,置一位,开风门1、4、21,待制动管充至定压后,关风门1,置七位,1min消除温度效应。再计时 1min,制动管压力变 化不大于4kPa。c) 2号风门:置七位,待排尽余风后,置一位,开风门2、13,待紧急室充至定压后,关风门2,置七位,1min消除温度效应。再计时1min,紧急室压力变化不大于4kPa。(2) 副风缸管系漏泄试验a) 10号风门、副风缸:关闭风门4、13、21,开风门6、 10,待副风缸压力充至 200kPa时,关风门10,,1min消除温 度效应。再计时1min,副风缸压力变化不大于 4kPa。b) 16号风门:开风门6、10,待副风缸压力充至定压, 关风门6、10,1min消除温度效应。再计时 1min,副风缸压 力变化不大于4kPa。c) 6号风门:开风门16,待副风缸压力排尽时,关风 门16,1min消除温度效应。再计时1min,副风缸压力变化 不大于4kPa。(3) 制动缸管系漏泄试验a) 12号风门、制动缸:开风门
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 构造原理公开课课件
- 上市公司面试技巧实战:如何准备经典面试题目
- 极端降雪安全知识培训课件
- 顶尖审计团队面试题集
- 面试官必 备:龙南医院医疗人才面试常见问题及答案
- 创意与艺术行业在线面试实战模拟题库
- 7.3 重力示范听评课记录
- 防性侵安全教育主题班会听评课记录2
- 化工工厂知识培训课件
- 周口市文物知识培训课件
- 《矿山机电安全管理》课件
- 室分分布系统原理及方案
- 《撬装一体式水电解制氢储氢加氢装置安全技术规范》
- 2025年国家电网公司招聘笔试参考题库含答案解析
- “医养结合嵌入式”养老模式的必要性、困境与对策研究
- 企业计量管理制度模版(2篇)
- 《培训电气基础知识》课件
- 有关化工厂设备培训内容
- 中医科医疗质量管理制度
- 西门子S7-1500 PLC技术及应用 课件 第3章 S7-1500 PLC 的硬件配置
- 湖南省名校联合体2024-2025学年高三上学期入学摸底考试物理试卷
评论
0/150
提交评论