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1、附件4大连石化公司储运罐区“ 8.29”火灾事故报告2011年8月29日9时56分44秒,大连石化公司储运车间八七罐区875罐在收油过程中发生一起着火事故。事故造成875罐被烧坍塌,874罐罐体过火,罐组周边地面管排过火,部分变形;东、南侧管廊上管排部 分过火,没有造成人员伤亡,对周边海域和大气环境未造成污染。事故直 接经济损失:789.0473万元。 1"Jj|一、事故的基本情况一一 . ''(一)事故罐区基本情况事故罐875位于大连石化公司储运车间八七罐区,与874、876、877罐组成罐组,该罐区位于厂区西南侧,东邻5万立柴油罐组,西邻无铅汽油罐组,南邻汽油罐组
2、,北邻南运罐组。始建于 1991年,当时四台储罐 均为拱顶结构,直径 40.5m ,罐壁高度15.86m ,罐容20000m3 ,安全储 存量18000m3 o主要用于储存重质油。经2006年对这四座储罐实施改造后,成为主要用于柴油调合成品罐。储罐结构类型为内浮顶。 事故发生时,该储罐正在收油作业,罐内储存0#国田柴油(885.135吨/1061.695m 3)。875#罐为常压立式圆筒形钢制焊接储罐,原是第四联合车间二催化装置的原料罐,2006年改造为内浮顶罐,具体改造内容:安装不锈钢内浮 船及丁晴橡胶舌形密封,浮船重量为17.193吨;罐壁开通气孔(12个)、收付油口、搅拌器开口等;罐组立
3、相关工艺管线改造;罐内做内防腐处理,防腐部位为底板、拱顶、1米以下的壁板罐顶包边角钢、1米处的壁板刷导静电涂料,干膜厚度 300微米;罐内增上旋转循环喷头。(二)事故部位工艺流程说明柴油组份主要来自以下装置:仅供个人学习参考400万吨/年柴油加氢精制装置;300万吨/年渣油加氢脱硫装置;360万吨/年加氢裂化装置;200万吨/年煤油加氢;450万吨/年常减压蒸储 B2 (常2)、B3 (常3)、C1 (减1)线(以 下简称二蒸播 B2、B3、C1线);80万吨/年柴油加氢精制装置。 200万煤油加氢、400万柴油加氢、360万加氢裂化、300万渣油加氢、80万吨柴油加氢和部分二蒸播 B2、B3
4、、C1线直播柴油(其中二蒸储B3、C1两个组分在西油槽罐区合走一条线去八七罐区),从装置由来专线至八七罐区柴油在线调合头,每个组分和调合总管设油品在线分析仪,通过软件控制每个组分进入调合头的比例,然后经过静态混合器混合 I :后进入成品罐,其中调合头有两条,调合一线(管径DN450 )和调合二线I(管径DN300) o当成品罐收至规定液位,按工艺规定进行循环搅拌,然后 静止取样分析,分析合格后由厂。事故发生时400万加氢柴油、300万渣油加氢柴油、部分 80万加氢 柴油和二蒸播B2、B3、C1调合组分同时向875储罐输送柴油,油品调合 工艺情况如下:二、事故经过8月29日上午8时10分左右,储
5、运车间八七罐区工段长吴胜接到生 产运行处调度徐锋通知,将柴油储由油从877罐切换到875罐收油。当时,877罐液位6.612米,温度40 C; 875罐液位0.969米,温度37.6 C。8时30分左右,吴胜指令操作员刘长青和多玮进行转油操作。9时50分左右,内操多玮通过 DCS将储由油从877罐转875罐收,整个切换 过程为自动操作。此时,当班班长周铁在现场检查电动阀门状态是否正常。在确认875罐调合一线阀门打开正常, 并与多玮确认875罐液位上升正常 后,准备确认877罐调合一线阀门是否已经关闭。9时56分44秒左右,当班长周铁行至 875罐至877罐走梯位置时,听到875罐“口彭”的一声
6、,由 现闪爆,随即着火。现场操作人员立即报警,并进行转油、关阀等应急处 理。事故发生后,公司立即启动应急预案,下达调度指令,紧急切断了相关 管线物料,对关联的上下游装置进行了循环处理。及时启动了三级防控系统,: 防止污染物入海。并在第一时间向集团公司总值班室和大连市委值班室报 送了事故情况,在着火和灭火后两次向新闻媒体发布了新闻通稿。公司消防支队和大连市消防局共生动69台消防车辆,对着火点周边的储罐、管排进行喷淋冷却、隔离、降温处理。 13时06分,现场明火全 部扑灭。三、事故原因分析 I(一)事故的直接原因1 .助燃物事故发生前,875罐正在收油作业,罐内储存 850多吨0#国田柴油, 液面
7、高度0.963m。浮船高度1.8m,在浮船与油面之间有 0.837m左右的 气相空间,体积约1000m3,浮船呼吸阀处于开启状态,在浮船与油面之 间进入大量空气。罐壁板浮盘2 .点火源分析1)现场施工作业情况经谢查,由于预报29斗有册4砥役有签发任洞作业票,现场也无嘱工作业。那明火生2)硫化亚铢0爆分铜一50收油线(小480 X728罐底板875罐含硫量小于350PPm ,主要为有机硫,不易生成硫化亚铁。硫化亚铁在与空气接触后,一般在几分钟内(最长时间不超过30分钟)就会发生自燃,875罐停止付油到开始进油,间隔 9个小时23分钟, 已远远超过硫化亚铁自燃时间。经现场观察,875罐内壁光滑,无
8、明显腐蚀。可排除硫化亚铁自燃因素。3)雷电火源分析 8月29日2时至3时大连石化公司上空有雷雨,但事故后对875罐进行了 “剩磁”检测,检测结果为零,说明875罐没有落雷。可排除雷击造成起火爆炸的可能性。4)罐体设备故障分析874-877柴油储罐从 2006年完成改造以来,875、876、877储罐用 »I"于柴油调合的搅拌器由于电机电流超负荷,一直处于停用状态,总电源已 I=经切断。可排除搅拌器原因产生火源。5)静电分析(1 ) 875罐收油流速调合头实时入罐流量(DCS数据)时间总流量(m3/h)平均值(m3/h)9: 54721.91718.179: 57714.44
9、875罐调合一线入口流速测算时间877液位 (mm)877净容量 (m3)877外输量 (m3/h)调合头流 量875罐入口 管道流速(m3/h)(m/s)9:5375629630.091718.179:5475729642.981-773.49:5575629630.091773.42.519:5675479610.7541160.223.179:5775279584.9711546.983.82注:以877罐液位及调合头平均流量数据为准计算管道流速(2)液位低于浮盘下的流速限制。注:本次柴油电导率小于1pS/m。美国(API)健康与环境事务部、安全和消防分会、美国石油学会 防止因静电、闪电
10、和杂散电流引起火灾的保护措施(2003年推荐方法、1998年9月第6版)第4,5.2条款规定:在进油管浸入两倍于管径或 61厘米(2英尺)的深度(以较小值为准)前,要将进油管线入罐流速限 制在1m/s以内。如果采用浮顶式的油罐,要遵守 1m/s以下的速度极限, 直至浮盘浮起。石油行业推荐标准(SY/T6319-2008 )防止静电、闪电和杂散电 流引燃的措施第4.5.2条款对静电电荷的控制规定:“限制填充线和入射 液流的填充速度1m/s直到填充管浸没油中 2倍管径或是61mm (取二者 较小值)。当使用内浮顶储罐,要遵守 1m/s的极限速度直到顶浮起来”。依据上述规定:事故发生前,柴油流速超过
11、了规定的限制安全流速(1m/s 以下)。(2)油罐油表面静电电位以3.82m/s进油流速计算,875罐爆炸前油面静电电位为21.59kv-32.39kv 。1987年1988年北京劳动保护研究所实验结果: 油面静电电位35kV 时的放电能量为0.2mJ ,可以引燃汽柴油油气(最小点火能量为 0.2mJ )。 油面静电电位15kV时的放电能量为0.02mJ ,引燃不了柴油油气, 但可以 引燃氢气(最小点火能量为 0.019mJ ) o此流速下静电可以引燃氢气,但引燃柴油油气的可能性较小。3 .可燃物分析;一丁1)火灾前875罐收付油情况8月25日4时至26日6时,875罐完成收油作业,收油量为1
12、4161.423吨,油品组成如下:调合组分收入量(吨)比例()说明二蒸储C15463.8680万加氢柴油173912.2825日12:30时部分转24#瞿收400万加氢柴油943266.60二蒸储B210017.0725日10时-10髀柴方案645#罐(军柴)348.6532.4625日21时40分-10#军柴倒入625# 罐(过剩组份罐)1艇.103.470.7326日10时50分加润滑油改进剂0.54 吨,11时10分结束罐底991.37.0液位1.048m合计14161.4238月28日9时50分至29日0时30分,由875罐向新码头“兴池”轮装付柴油,付由量 13146.381 吨,罐
13、内剩 0.963m ,油量885.135吨8月29日9时50分,875罐内温度为 38.6 C (闪点为 67 C)。2)上游装置异常状态排查情况(1) 400万吨柴油加氢精制装置、300万吨/年渣油加氢脱硫装置8月25日-29日DCS数据显示,事故发生前,400万吨/年柴油加氢精制装置和300万吨/年渣油加氢脱硫装置操作正常,处于平稳运行状态, 质量环保检测中心采样化验数据表明储由口质量合格。装置名称由装置温度闪点在线 分析仪400万吨柴油加氢精制装置33-39.5 C56-65 C300万吨年渣油加氢装置53-60 C1,IZ/(2) 450万吨/年蒸储装置匚二2011年8月27日-201
14、1年8月29日的DCS数据显示,450万吨/J y T ' / / / Z J /年蒸播装置B2、B3、C1线流量稳定,泵运转正常,可以排除轻烧、氮气、蒸汽等介质由由装置柴油线窜入罐区。流量(m3/h)出装置温度(C)柴油闪点指标常二线58 6258 61-10、0、5 号柴油闪点不低于57 C常三线23 2871 73减一线(含凝缩油)i12391161 63(3) 360万吨/年加氢裂化装置8月28日10时40分,360万加氢裂化反应系统引氢气充压;8月29日10时,压力上升至 2.3MPa。8月28日10时,主汽提塔投用氢气 汽提,汽提塔塔顶气去火炬;14时30分,建立分储系统循
15、环。调阅 8月 28日至8月29日DCS记录趋势,显示主汽提塔液面、预闪蒸罐液面、 分储塔压力、航煤和柴油汽提塔液面等平稳,无异常。事故发生时,该装 置处于开工初期阶段,界区储由口采用两道手阀隔离, 无产品外送到罐区。 仅供个人学习参考(4) 200万吨/年煤油加氢装置200万吨/年煤油加氢装置在 28日至29日期间,处于停工阶段,系 统充氮气保压,干燥塔液面、压力稳定。因装置准备开工(原计划 8月31日),界区储由口采用两道手阀隔 离,无产品外送至罐区。(5) 80万吨/年柴油加氢装置80万吨/年柴油加氢装置始建于 1998年3月,投产于1999年7月, 装置设计年加工能力为 80万吨。20
16、02年10月,通过更换催化剂提高空 速,使装置加工能力达到 100万吨/年。该装置“初步设计”的设计原则指由: I I/ /“汽提塔汽提方式以水蒸汽汽提为主,并预留氢气汽提方式”,工艺技术方 案明确“汽提塔采用过热水蒸汽汽提方案,同时考虑氢气汽提的可能性”。 该装置投产初期,使用过蒸汽汽提,由于生产的柴油含水率高,便采用氢 气气提方式。8月29日7时40分时,该装置的汽提塔进料温度为230.23 C,塔底温度为223.85 C,汽提氢气一直维持在 1200Nm 3/h左右,塔顶压力为 0.480MPa。8时20分,因反应热源减少,汽提塔进料温度降低至 216.58 C, 塔底温度降至210.8
17、6 C,塔顶温度降低,回流量减少,装置开始提汽提氢 气量,9时00分汽提氢气量达到1304Nm 3/h,增加了约100Nm 3/h ,塔顶 压力从0.489MPa升高到0.496MPa。10时25分汽提氢气量开始从 1300Nm 3/h 降低,10 时 39 分降至 1206Nm 3/h。(6)事故后取样分析情况9月1日临时采样分析结果(用注射器从采样瓶中直接抽取气相进行 分析)采样地点油温(C)氢气含量炫含量%877罐280.20.1390.50.27490.340.480万柴油加氢270.740.43400.820.58510.470.71400万柴油加氢2700.024000注:表明87
18、5罐内有氢气及轻炫,不能反映875号罐油面与浮船空间内气相组 成。I I / .Z- / J / /9月2日采样化验数据(为保证样品密闭,1用新的4升铁桶采2升油, 在2升空间里取气体样分析)采样地点油温(C)氢气含量烧含量%80万柴油加氢336.100.73 注400万柴油加氢3000.17二蒸播减顶3004.03注:0.73%的炫类气体中,主要含乙烷和乙烯,各占总量的 40%左右 柴油危险特性参数表性质闪点(C)自燃点 (C)爆炸极限 (%)最小点火育区(mJ)参数55213 2650.6 6.50.2 0.26氢气危险特性参数表参数自燃点爆炸极限最小点火育区名称(C)(%)(mJ)参数5
19、604.0 75.60.0194.事故结论1)由于浮盘落底,空气进入浮盘与油面的空间。2)由于采用氢气汽提工艺,80万吨/年柴油加氢装置柴油中携带氢气; 装置的波动及调整可能使携带的氢气量增加,但不排除其他气体窜入的可 能性。3)由于进油流速较大(大于1m/s),产生的静电发生放电。静电放电点燃了达到爆炸极限的混和气体。(二)事故间接原因二一,. ;1 .在最低液面的管理上,未落实相关规程的规定。“储罐在操作过程中应注意:浮顶罐和内浮顶罐正常操作时,其最低液面不应低于浮顶、内浮顶(或内浮盘)的支撑高度。”事故发生时,大连石化公司在875#储罐最低液面的管理上,未落实上述规程的规定。2 .在收油作业中,未重视油品流速可能带来的安全风险,未对油品流 速进行有效的风险辨识。“内浮顶油罐开始投用应控制好收油速度,空罐收油初始速度不应大于1m/s ;当油品没过收油线后,收油速度不应大于4.5m/s。”APIRP2003-2008« ProtectionAgainstIgnitionsArisingOutofStatic,Lightning,andStrayCurre nts» 4.5.2ControlofElectrost
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