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文档简介

1、数控维修专讲-参考点报警类故障维修 20 例二 “零脉冲”不良故障维修5例     例151FANUC 6M回参考点时发生ALM091报警的维修   故障现象:某配套FANUC 6M的卧式加工中心,在回参考点时发生ALM091报警。 分析及处理过程:FANUC 6M发生“ALM091”的含义是“脉冲编码器同步出错”,在FANUC 6M中可能的原因有以下两个方面: 1)编码器“零脉冲”不良。2)回参考点时位置跟随误差值小于128m。 维修时对回参考点的跟随误差(诊断参数DGN800)进行了检查,检查发现此值为200m左右,达到

2、了规定的值。进一步检查该机床的位置环增益为16.67 S-1,回参考点速度设置为200mm/min,属于正常范围,因此初步排除了参数设定的原因。可能的原因是脉冲编码器“零脉冲”不良。 经测量,在电动机侧,编码器电源(+5V电压)只有+4.5V左右,但伺服单元上的+5V电压正确。因此,可能的原因是线路压降过大而导致的编码器电压过低。进一步检查发现,编码器连接电缆的+5V电源线中只有一根可靠连接,其余3根虚焊脱落:经重新连接后,机床恢复正常。    例152更换编码器后出现参考点位置不稳定的故障维修    故障现象:某配套FANUC 6M

3、的立式加工中心,在更换编码器后,回参考点时出现参考点位置不稳定,定位精度差的故障。 分析及处理过程:原因分析过程同上例。经检查发现该机床有关参数设置均正确无误,编码器+5V电压正常,编码器全部线路焊接可靠,机床手轮及增量进给值均正确无误,故排除了参数设置与连接问题。 考虑到该编码器已进行更换,维修时,利用示波器对该编码器的零位脉冲进行了测量,最后检查出原因是:编码器的“零脉冲”Z和 的输出端引脚与原编码器的插脚正巧相反,使得编码器的“零脉冲”Z信号总是为“1”(只有在“零位”的瞬间为“0”)。因此,机床只要减速挡块放开,“零脉冲”就已经存在,参考点的定位精度完全决定于减速挡块的精度;从而导致了

4、参考点位置不稳定,定位精度差的故障。经更换Z和 信号后,机床随即恢复了正常。    例153例154FANUC ll系统光栅不良引起PS200报警的维修     例153故障现象:某配套FANUC llM系统的卧式加工中心,在X轴回参考点时,CNC显示PS200报警分析及处理过程:检查该机床回参考点减速动作正确,系统与回参考点有关的全部参数设定无误,因此,初步判定故障是由于“零脉冲”不良引起的。 分析实际机床,该机床采用的是全闭环结构,测量系统使用的是Heidenhain公司生产的光栅尺。为了尽快确定故障部位,维修时将X、Y

5、的光栅尺前置放大器(EXE601)进行了互换。开机试验,X轴回参考点正常,由此确认故障是由于光栅尺前置放大器EXE601不良引起的;拆下EXE601进行修复后,机床恢复正常工作(有关Heidenhain光栅尺的原理与维修,可以参见本书第6章第6.4.5节的有关内容)。    例154故障现象:某配套FANUC llM系统的卧式加工中心,在X轴回参考点时,CNC显示PS200报警。     分析及处理过程:机床同前,检查该机床回参考点减速动作正确,系统与回参考点有关的全部参数设定无误,初步判定故障是由于“零脉冲”不良引起的。

6、由于机床使用了Heidenhain光栅,通过更换EXE601前置放大器, 故障仍然不变,由此确认故障是由于光栅尺不良引起的。 拆下光栅尺检查,发现该光栅尺由于使用时间较长,内部光栅尺已被污染,重新清洗处理,经测试确认光栅输出信号恢复后,重新安装光栅尺,故障排除,机床恢复正常。    例155屏蔽线不良引起参考点不稳定的故障维修     故障现象:某配套FAGOR 8030的立式加工中心,在回参考点时出现参考点位置不稳定,参考点定位精度差的故障。 分析及处理过程:经检查该机床在手动方式下工作正常,参考点减速速度、位置环增益设置

7、正确,测量编码器+5V电压正常,回参考点的动作过程正确。因此,可以初步判定故障是由于编码器零位脉冲受到干扰而引起的。 进一步检查发现,该轴编码器连接电缆的屏蔽线脱落,重新连接后,参考点定位恢复稳定,定位精度达到原机床要求。 维修体会与维修要点:脉冲编码器同步出错,可能的原因是:编码器零位脉冲不良或回参考点速度太低。由于参考点零位脉冲检查需要有示波器进行,维修时一般可以先检查回参考点速度和位置增益的设置,并确认系统的位置跟随误差值在128m以上。 在参数设置正确时,可能的原因为“零脉冲”信号不良。由于零位脉冲的信号脉宽较窄,它对干扰十分敏感,因此必须针对以下几方面进行检查: 1)编码器的供电电压

8、必须在+5V±0.2V的范围内,当小于4.75V时,将会引起“零脉冲”的输出干扰。 2)编码器反馈的屏蔽线必须可靠连接,并尽可能使位置反馈电缆远离干扰源与动力线路。 3)编码器本身的“零脉冲”输出必须正确,满足系统对零位脉冲的要求。 4)参考点减速开关所使用的电源必须平稳,不允许有大的脉动。 4.6.3 参数设定错误的故障维修5例 如前所述,数控系统中出现“脉冲编码器同步出错”报警,除编码器“零脉冲”不良外,可能的原因还有回参考点时位置跟随误差值小于128m。 闭环系统位置跟随误差,决定于系统位置环增益、回参考点速度、伺服驱动单元测速反馈(F/V变换电压补偿)的调节等。位置跟随误差值

9、可由下面的公式计算: 式中 ess位置跟随误差(m); V进给速度(mm/min),回参考点时,应取减速挡块压上后的速度FL; Kv伺服系统位置环增益(S1)。 其中,进给系统的位置环增益Kv、减速挡块压上后的速度FL由机床参数进行设定。在各系统中,对应的参数号见表4-6。 表4-6 回参考点主要参数一览表    2.在SIEMENS系统中,同型号的系统,由于系统软件版本的不同,地址号可能会有所区别。 根据表4-6的设置,可用公式计算出ess若此值小于128 LLm,则属于机床参数设置错误,此时,可根据机床的实际情况对参数进行更改处理,使ess值在128Llm以上

10、。    例156位置环增益设定不当引起的故障维修 故障现象:某配套FANUC 6M的卧式加工中心。在回参考点时发生ALM091报警。   分析及处理过程:原因分析过程同前述。维修时对回参考点的跟随误差(诊断参数DGN800)进行了检查,检查发现此值回参考点时为831m左右,小于规定的128m值。 进一步检查机床参数的设定,发现该轴位置环增益(PRM090)设置为(30S-1),回参考点减速速度为150mm/min。根据机床的实际情况,该机床属于大型机床,工作台负载重,其快进速度、加速度等设定都较低。因此引起故障的原因可能是位置环增益设置过大。

11、根据德国机床生产厂家的推荐,参照同类机床的数据比较,并经计算校验后得出:对于该机床,位置环增益Kv应在16.67S1左右。 维修时将位置环增益(PRM090)设置为16.67S-1后,机床恢复正常;测试3轴的动态特性,也满足机床动特性的要求。    例157回参考点速度设定不当引起的故障维修     故障现象:某配套FANUC llM的卧式加工中心,在回参考点时发生PS200报警。 分析及处理过程:FANUC llM的PS200报警的含义与FANUC 6M的ALM091报警相似,因此分析过程同前述。检查诊断参数(DGN300

12、0),发现回参考点时,位置偏差其值为20m左右,系统的Kv设置为16.67Sl,属于正常范围。 但进一步检查发现,参数FL(PRMl425)的设定为20mm/in,此值显然太小。对照其余轴,该参数为200,查明故障原因是操作者在恢复参数时输入错误而引起的,更改为200后,机床恢复正常。   例158软件限位设定不当引起的故障维修    故障现象:某配套FANUC 0MD系统的立式加工中心,回参考点过程中出现ALM520和Y轴过行程报警。 分析及处理过程:经检查,机床“回参考点减速”开关以及CNC的信号输入均正常,因此初步分析原因是由于参数设定不

13、当引起的故障。 仔细观察Y轴回参考点动作过程,发现“回参考点减速”开关未压到,CNC就出现了ALM520报警,ALM520报警的意义是:机床到达“软件限位”位置,即机床移动距离值超过了系统参数设定的软件行程极限值。此类故障可以通过重新设定参数进行解决,处理方法如下: 1)将机床运动到正常位置,进行手动回参考点,并利用手动方式压上“回参考点减速”开关,进行回参考点,验证回参考点动作的正确性。 2)在回参考点动作确认正确后,通过MDI/CRT面板,修改软件限位参数(为了方便可以直接将其改为最大值±99999999)。 3)再次执行正常的手动回参考点操作,机床到达参考点定位停止。 4)恢复

14、软件限位参数(由±99999999改回原参数值)。 5)再次执行正常的手动回参考点操作,机床动作正常,报警消除。 例159参数设定不当引起的故障维修 故障现象:某配套FANUC 0TD系统的数控车床,在执行回参考点动作时,出现位置不准的故障。 分析与处理过程:由于机床回参考点动作过程正常,但实际参考点位置每次都不同,出现此类故障,通常与系统的参数设定、编码器以及编码器与丝杠间的联接等方面原因有关。 在本机床上,经互换伺服电动机确认编码器以及编码器与丝杠间的联接可靠。 检查系统的参数设定,在伺服参数页面下检查参考计数器容量(Ref counter),发现其值设置与实际机床不符,导致参考点位置的不正确。设定正确的参数后,机床恢复正常。    例160YASKAWA J50M系统出现ALM231、232、233报警的维修    故障现象:某配套YASKAW

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