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1、煤气炉技改中利弊情况剖析作者/来源:李永恒 日期:2007-2-250 前言 在我国化肥行业中,用固定层煤气发生炉(以下简称煤气炉)生产合成氨原料气已有71年历史了。随着科学技术的进步与发展,原来的煤气炉在运行中暴露出许多缺点,阻碍了生产的发展。因此,迫使许多企业对其进行技术改造。在改造过程中有些项目改造得很成功,为提高煤气炉的气化强度和降低煤耗做出了贡献。但是,也有的技术改造项目走了许多弯路,步入误区,给企业造成了巨大损失。笔者在本文中重占对历年来对煤气炉炉体的技术改造进行论述,与同行们进行探讨。1 扩大炉膛直径
2、0; 扩大炉膛直径的目的是为了增加炉膛截面积,提高煤气炉的发气量。这是大家所期望的。但是,有些改造是步入了误区。因为煤气炉在设计时,各部位的尺寸是经过全面计算和科学论证的。同时相应配套的附属设备,也是根据煤气炉的主体尺寸来设计的。因此,仅将炉膛直径改大,就想达到预想的效果,那是很不科学的。因此,在炉膛扩径工作中出现了盲目性,有深刻的教训。1.1 中氮厂改造情况 中氮肥煤气炉在10世纪应用的炉型有3种:一利是1936、5年“南化”从美国引进的UGI型煤气炉,其炉膛直径为2743.2mm(英制9英尺)。另一种是1936年在“大化”由日本国
3、建造的平其式煤气炉,其炉膛直径为2700mm。还有一种炉型是1958年“太化”等厂,从前苏联引进的型煤气炉,其炉膛直径为3600mm。 1958年“川化”、“北化”、“衢化”等一大批中型厂在新建时,大都是仿造UGI型煤气炉进行设计的,将炉膛直径定为2745mm。60年代以后新建厂的煤气炉,有的仍然选择UGI型2745mm炉,大部分厂选用我国锦西化工机械厂制造的J28型煤气炉,其炉膛直径定为3000mm。 在炉膛扩径改造中,主要对2745mm炉型进行改造。1960年5月“南化”首先将该厂8#炉进行扩径改造,由2743mm扩大
4、到3000mm。改造方法是将夹套上部改大到3000mm。下部未扩大,仍然是2743 mm,形成漏斗形夹套,其它部位未改动。试用3年多因炉况一直不正常,被迫于1963年9月又改回原样。后来又于1967年5月该厂再次将9#炉按上述方法改造,此次更换了原宝塔型炉箅,采用偏心多边型炉箅。应用2年因炉箅风道堵塞严重,于1969年又改回宝塔型炉箅,并将炉箅最大直径从1188mm改大为1336mm,情况有所好转,炉况基本正常,接着于1970年又改了3台炉。从运行中发现,虽然提高了一些生产能力,但是床层移动并不理想,是因为炉膛上大下小的原因。所以又于1971年将5#炉改为3000mm上下等径的直筒炉,炉箅再次
5、改动,将最大直径改为1393mm,高度由1290mm改高到1340mm。应用半年情况很好,接着又改了7台炉,并再次将炉箅改进,最大直径1440mm,高1370mm。 “南化”炉膛扩径改造成功后,许多企业仿效改造。后来一些设备制造厂就直接生产直径为3600mm的煤气炉了。 1990年原“资氮”又将J-28型3000mm煤气炉的炉膛直径扩大到3300mm。1991年“原化”也将J-28型3000mm炉的炉膛直径扩大到3200mm,至后有少部份中氮厂仿效,将部分3000mm炉的炉膛直径改为3200mm和3300mm。
6、 “大化”平其式煤气炉的炉膛直径,也从2700mm改大到3000mm。3600mm炉一直未扩径,有人曾经想把它扩大到4000mm炉,但未实施。1.2 小氮厂改造情况 小氮肥厂煤气炉型号比较复杂,而且更新比较快。在1958年初期设计时,因当时生产规模都很小,煤气炉直径都偏小,一般在10001600mm之间,进入60年代出现了1800、1900、1980mm炉型。大部分厂都以1980mm炉成为当时的定型炉型。到80年代初有些厂将1980mm炉的炉膛直径扩大到2260mm。此炉型很快在全国得到推广,并成为当时小氮肥企业通用炉型,
7、一些设备制造厂也直接生产2600mm炉型。 80年代中期又继续将炉膛直径扩大到2400mm,到了90年代各企业又纷纷将炉膛直径扩大。因此,出现了2550、2600、2610、2650、2680mm炉。进入21世纪又将2610mm炉的炉膛下部直径扩大到2800mm,成为现在盲目推广的26102800mm的锥形炉。1.3 炉膛扩径评述 中小型氮肥厂各型号的煤气炉,在原有的炉型基础上,将炉膛直径扩大,增加了截面积,提高了发气量,是为企业创造效益的好方法,已成共识。但是,在扩径改造过程中,必须本着保证煤气炉工艺生产的要
8、求和设备达到正常运行的原则,否则会直接影响正常生产。1.3.1 传动机构负荷的增加 煤气炉炉膛直径扩大后,在增加产气量的同时,耗煤量和炉渣生成量必然增加。煤气炉传动机构的负荷随着炉膛内的容积增大而增加,其排渣强度也同步增加。以小氮厂1980 mm炉为例,如在正常的燃料层高度,炉内燃料层总重量为:9.15t(见表1)。当炉膛直径扩大到2400mm和2600mm时,燃料层总重量分别增加了46和72。当炉膛直径扩大到2800mm时,燃料层总重量增加了222。 另外炉膛扩大后,采用破渣力较强的炉箅时,除了炉箅本身的重量
9、在增加之外,炉箅破渣强度(炉箅与夹套之间因破大块渣而产生的挤压力)这种无法计算的挤压力,也必然增加了传动机构的负荷。因此,煤气炉是在严重超负荷下运行。 中氮厂煤气炉扩径后,也同样使传动机构负荷增加许多。2745 mm炉改为3300 mm炉后,传动机构总负荷增加了74。也是在严重超负荷下运行。 所以许多中小型厂炉膛扩大后,传动机构部件经常损坏就是这个原因。另外,由于传动机构负荷增加后,灰盘和大齿圈磨损也大,落炉底检修的频率也大增加。1.3.2 高径比失调 由于煤气炉扩大炉膛直径
10、是横向发展,在原有的炉型上,只扩大炉膛而未增加炉体高度。因此,出现了高径比失调。直接影响到煤气炉的吹风强度和气化强度。因为从20世纪末全国中小型氮肥厂,煤气炉为了适应高吹风强度,将燃料层总高度增加了5060,最终实现高气化强度。所以必须在增加煤气炉截面积的同时,也要增加炉体高度(后面专题论述),使煤气炉高径比基本上达到要求(高径比详情见表2)。1.3.3 炉渣过渡区的消失 燃料在炉内气化后,生成的炉渣汇集在炉底,了为使燃料层稳定的向下移动。煤气炉在总体设计时,在灰盘外沿与夹套锅底部留有一定间隙,该间隙称为炉渣过渡区,它也是确保炉碳平衡重要手段之一
11、。 各种炉型在扩径时,都是只将炉膛直径加大,灰盘直径未增加。因此,出现炉渣过渡区随着炉膛的扩大而逐渐减少,乃至消失。例如:将2745mm炉扩大到3300mm炉时,灰盘直径仍然是3256mm,那么炉渣过渡区成为负数了(22mm)。理想的炉渣过渡区应该在250400mm之间,从表2中可以看出,没有扩大炉膛直径的原设计煤气炉的炉渣过渡区均较大。 炉渣过渡区的消失,必然会影响到炉况的正常运行。因此,为了补救炉渣过渡区的消失,一些企业在煤气炉两侧排渣口部位,增设防漏板和假灰盘。一种是在排渣口上部,夹套锅炉下部边沿焊一块弧形防漏板,其
12、宽度在100mm左右(各厂不一)。另外一种是在灰箱内,在灰盘外沿,焊一块钢板固定在灰箱上方,也称为假灰盘。这些措施都是临时性的,因防漏板是焊接的,容易变形和脱落,一旦损坏炉况立即失常。煤气炉就出现漏碳、垮碳、滑碳,当一侧防漏板损坏时,就出现半边炉,燃料层遭到严重破坏,炉内的红碳和还未燃着的黑碳,直接进入灰斗,也就无法实现碳平衡了,最终气化强度猛降,煤耗猛升。 新建或扩建煤气炉的企业应该选择灰盘加大的炉型,如某设备制造厂,开发的新型2650mm炉型,将灰盘直径从2820mm,扩大到3200mm,炉渣过渡区达到275mm。2 灰盘结构的技术改造
13、60; 灰盘是承接燃料层的设备,灰盘的结构是否合理,它直接影响到煤气炉的排渣强度和碳平衡及煤耗的高低。灰盘结构有两种,一种是平面灰盘,另一种是凹面灰盘。2.1 平面灰盘 1980、2260、2400、2600、2650、3600mm炉及2610mm2800mm锥形炉的灰盘结构均为平面结构。该灰盘的特点是:能使灰盘上的炉渣匀衡稳定的排入灰斗,另外在同等条件下,平面结构灰盘的排渣强度要比凹面结构灰盘的排渣强度大得多。由于平面灰盘排渣强度大,灰盘的转动速度只要慢速运行,就能达到凹面结构灰盘快速运行的效果。另外,还减少传动机构的磨
14、损,延长了传动机构部件和夹套锅炉底部的使用寿命。因此,从长期实践表明,平面结构灰盘要优于凹面结构灰盘。2.2 凹面灰盘 2745、3000、3200、3300 mm炉的灰盘均为凹面结构,凹面的深度多少,是直接影响排渣强度的关键,凹面越深排渣强度越小。严重时炉渣很难排出,有时它还会改变炉渣运动方向,有的炉型排渣口高度过低,灰盘凹面又深,炉内稍有些不太大的大块渣(100150 mm),只有两三块堵在排灰口处,炉渣就排不出,在排渣口处会产生反作用力,这种反作用力会使灰渣在灰盘凹面处形成挤压现象,灰渣挤压后部份细渣通过炉箅层间的间隙进入中心管。增加了炉下
15、带出物。凹面灰盘的深度多少,各种炉型不一样,J-28型煤气炉灰盘凹面深度为60mm,(即灰盘从平面处成环状形向下凹下去的尺寸);UGI型煤气炉的灰盘凹面深度在92160mm之间。目前有些厂已将凹面灰盘改为平面灰盘了。2.3 灰盘直径设计 灰盘直径是否恰当,它直接影响煤气炉的工况正常与否。灰盘直径设计时,它有个计算公式: A=B+C×2 式中:A灰盘的直径; B炉膛的直径; C排渣口的高度;
16、60; 2两个排渣口。 例如:原设计的1980mm煤气炉排渣口高度为420mm。 代入公式计算:1980+420×22820(mm) 目前广为应用的2400、2600 mm炉和新改进的26102800mm锥形炉的灰盘直径均为2820mm。 例如:中氮厂的2743.2mm煤气炉的排渣口高度是256mm。(原设计都是英制单位,换算时会有些误差)。 代入公式计算:2743.2+256
17、15;2=3256(mm) 后来扩径的3000mm炉、3200mm炉、3300mm炉的灰盘直径均为3256mm。3 增加炉体高度 要想提高煤气炉的气化强度,只扩大炉膛直径是不行的,必须增加炉体高度。由于受到厂房的限制,按常规将炉体加高是很难做到的。笔者经调查得知,目前在小氮厂对老系统已经定型的厂房,煤气炉炉体加高,采用以下几种方案:3.1 炉体上部加高 有条件的企业,在不影响吊煤系统正常工作的情况下,将夹套锅炉以上部位筒体加高300500mm。3.2
18、改造炉体上部出气口的方位 原来设计时煤气炉上部出气口方位是在筒体上部的侧面(有的厂出气口是在左侧,有的厂出气口是右侧)。改造方法是将上部出气口改到筒体的顶部出气,改造后可以增加筒体的有效高度(实际上筒体总高度未增加),为提高燃料层高度创造了条件。改造方案有以下3种形式。 (1)将出气管全部改到煤气炉顶部水平(见图1),然后出气管向旋风除尘器一侧弯曲,根据各厂现场实际情况,采用90°或大于90°的弯头,与旋风除尘器联接。出气管下部插入炉内部分的长度在200 mm左右,管径大小与炉型规格加以选择,一般是管内
19、衬耐火材料之后,2400mm炉和2600mm炉管径保持在800mm以上。3000mm炉保持在10001200mm。该方案的优点是减少吹风和上吹制气时的带出物。但是阻力略有些高。 (2)将出气管改在筒体侧面上部与平面相交中间部位(见图2)。其余与以上相同。该方案与第一种方案相比,所增加的筒体高度略为低一些,因为出气管有二分之一的管径是在筒体上。该方案的阻力小些,带出物略多些。 (3)也是将出气口改在煤气炉顶部水平上出气,但是该方案是采取在水平面上从3个方位出气,3根分管汇入1根总出气管与旋风除器相联接(见图3)。图3中,B图
20、图中东、南、北为3根分散出气管,A图上部3根分散管汇成总管,3根分管截面积之和应该基本等于总管截面积。 该方案的优点是:带出物少,阻力也不高,当下吹制气时,蒸汽从3根分管出来进入炉膛,蒸汽在炉膛分布要均匀一些。以上3个方案对比,笔者认为:从实践应用表明,第3方案优点多些,效果好些。另外,在不影响使用自动加焦机时,可以将3根分管设计成椭园形。3.3 夹套锅炉加高 有的企业采用加高夹套锅炉来达到增高炉体的目的,原来1980mm炉夹套锅炉在炉内的高度是1845 mm,通过逐年的改进,目前有些厂将夹套加高到230025
21、00 mm(由于夹套论述较多,笔者另文详述)。3.4 降低底楼地面 炉体加高后,有的企业因3楼厂房受限,无法将炉体向上伸延,就采取了向下伸延。向下伸延必然使炉底同时下移,那么灰斗因下移后离地面较近,装灰渣的斗车进不去,就采取将底楼的地面向下挖,挖山的高度与炉体加高的高度相等。这样就能确保下灰工作正常进行。4 炉型的评述 煤气炉的炉型从1935年以来,在化肥行业出现过三种炉型。即:直筒形、漏斗形、锥形。这是从炉膛的形状加以区别的。4.1 直筒形煤气炉 我
22、国固定层煤气炉不论是化肥行业,还是工业煤气行业,也不论是间歇气化方法,还是连续性气化方法:也不论是加压气化,还是常压气化;也不论炉膛直径大小(从1000mm至3600mm炉)其炉膛形状均为直筒形。长期应用表明,直筒形煤气炉的优点是很多的,它对炉内的物料平衡和燃烧层平稳的床层移动有着非常重要的因素。在我国煤气工业百余年的历史长河中,还没有任何其它炉型可以替代。因此,笔者认为直筒炉型还会长期使用下去。 4.2 漏斗形煤气炉 前面已经谈到,从“南化”多次试验表明,漏斗形煤气炉存在许多缺点,不能使炉况稳定,严重的影响到企业的效益,所以最后被迫又改回直筒形
23、煤气炉。4.3 锥形煤气炉 该炉型是近年改造的炉型(只能说改造,不能说发明,因为没有发明证书),该炉型于2004年10月投入运行,还不到2年,许多问题还未暴露出来,所以笔者不好作过多的评述。只能从运行中已暴露的问题和煤气炉内的物料平衡、热量平衡、气化强度等方面作些肤浅的论述与同行们共同探讨。4.3.1 物料平衡问题 固定床气化技术,严格来的讲应该是属于移动床范畴。加入炉膛的燃料,随着灰盘的转动和经气化后燃料的减少,使燃料层均匀的向下移动,加入炉内燃料的数量,应该基本等于燃料气化消耗量和炉渣生成后排出
24、量及带出物的量。这样才能达到炉内物料平衡。 对直筒炉型来说,因炉膛上下是等径的,所以床层在向下移动时,燃料层能够均衡稳定的移动,使气化炉的工况能够正常运行。 然而锥形炉,由于下大上小,床层移动情况就不一样了。就26102800 mm锥形炉而言,炉下的截面积为6.16m2,炉上的截面积为5.35m2,炉上截面积比炉下截面积少了15。那么床层在向下运动时,就会出现炉下部位因气化消耗的燃料量和气化后生成的炉渣量也大。所以消耗的总料量(包括带出的量)必须及时的由上部进行补充,才能达到物料平衡。由于截面积的差异,所补充的量往往达不到
25、所消耗的总量。因此,床层运动中就会产生燃料层断层和破裂现象(详情见小氮肥2006年第4期上有红日公司吕彦龙工程师的论述)。当燃料层造成破坏后,显然使炉内燃料层无法达到平衡,必然会影响到炉内工况的正常运行。 4.3.2 热量平衡问题 众所周知,间歇式移动床气化,分为放热和吸热两大项热量的平衡问题。根据老一辈专家对原1980 mm炉和2745mm炉计算论证,假设吹风后储存在炉内的显热为100的话,则用于气化反应吸收的热量仅为33.5,上吹煤气(包括未分解的蒸汽)带走的热量为28.4,下吹煤气(包括未分解的蒸汽)带走的热量为15.9,夹套锅炉吸收的热量
26、为22.2。 原来1980mm炉夹套锅炉换热面积为10m2,而26102800mm锥形炉的夹套锅炉换热面积增加到21 m2,显然夹套锅炉的吸热量增加了110。然而吹风放热和气化吸热及上、下吹煤气带走热量没有大幅度的增加。再从煤气炉的气化强度来分析(见表3),26102800mm锥形炉的气化强度很低。因此,夹套锅炉吸热量过多,导致煤气炉内的热平衡失常。曾有人在宣传26102800mm锥形炉时说:夹套锅炉换热面积增加了,其蒸发量也增加了,蒸汽产量增加后可以使造气达到蒸汽自给。这种说法笔者不敢苟同。道理很简单,煤气炉是生产煤气的,不是生产蒸汽的,用高价优质块煤烧蒸
27、汽是得不偿失的。4.3.3 煤气炉气化强度 26102800mm锥形炉在宣传资料上号称,比直筒炉增加发气量20。然而从气化强度上对比来看(见表3),远不及直筒炉的气化强度,非但比不上块煤的气化强度,连碳化煤球和煤棒的气化强度也比不上。所谓增加20的发气量依据从何而来。4.3.4 炉下带出物问题 据吕彦龙工程师介绍26102800mm锥形炉在运行时发现炉下带出物特多,最多时每天有1.4t,是直筒炉的1020倍。带出物中含碳量也高达40左右,带出物中最大煤径20mm。带出物多的原因,除了同意吕彦龙工程师
28、评论之外,笔者认为还有以下的原因。 (1)该炉型由于炉膛下部增大后,煤气炉的排渣强度增大,在强行排渣过程中,排渣口部位出现反作用力,这种反作用力可以将炉箅附近部分未燃烧完全的煤块和细灰,挤压到炉箅层间缝隙中,然后从中间风箱(中心管)随下吹煤气的气流带入下行除尘器中。 (2)该炉型所用炉箅的层间缝隙过大,防止带出物的折边过短所致。 (3)带出物中未经燃烧的煤块存在,说明该炉型的气化层在下移时有失常现象。 (4)带出物中含碳量过高的原因,说明燃料在气化层内
29、未完全燃烧和气化,它与气化层温度低或气化剂分布不均有关。4.3.5 防流板的问题 从2610mm炉至2800mm炉的灰盘直径一直未增大,都是延用1980mm炉的灰盘,其直径为2820mm,随着炉膛的扩大和炉渣过渡区的减少,致使煤气炉无法正常运行,特别是将炉膛下部扩大到2800mm以后,只要灰盘转动,立即就流碳,因此必须增设防流板。 防流板有两种形式,一种是在排渣口上部,夹套锅炉的下部焊一块弧形钢板,宽度在100mm,长度在1000mm左右(各厂不一)。另外一种是在灰箱上部,即排渣口的灰盘之外,焊一块钢板,高度低于灰盘10mm,防流板与灰盘的间隙在12mm左右,宽度为100mm,长度与灰箱宽度相等,该防流板又称为假灰盘。 防流板是在未增加灰盘直径的情况下,被迫增加的一种临时措施。一旦防流板变形或脱落,立即会出现流碳。特别是夹套锅炉下部的防流板,如果炉下温度
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