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文档简介
1、 亚临界锅炉汽水化学工况优化的探讨 11炉水中盐的临界质量浓度机组在正常运行下,汽包的压力维持在160178 MPa,锅炉蒸发量维持在8601001 th,电负荷维持在260300 MW,汽包水位维持在(0±20)mm。锅炉连续排污和定期排污全部关闭72 h,因为补给水的水质好且此阶段凝汽器无泄漏现象,炉水中钠和二氧化硅的质量浓度上升不明显。利用锅炉磷酸盐加药系统,向锅炉加入钠盐和硅酸盐以提高炉水中钠和硅的质量浓度,确定能维持蒸汽品质合格的炉水中盐的最大质量浓度。炉水中盐的质量浓
2、度(以二氧化硅计)与蒸汽中硅的质量浓度如图1所示。由图1可见,蒸汽品质随炉水中盐的质量浓度的增大而不断变差,炉水中硅的质量浓度在250350gL时,可以保证蒸汽品质合格。12蒸汽的溶解携带121蒸汽硅酸盐溶解携带随着压力的增大,饱和蒸汽也象水那样能溶解某些物质。饱和蒸汽溶解物质的能力可用分配因数来表示,在实际工作中,常用溶解携带因数来表示饱和蒸汽的溶解能力。从水解平衡式可知硅酸的携带因数随炉水pH值的增大而减小。由于锅炉的运行参数不同,其溶解携带因数也不一样,所以,通过热化学试验可以测出对硅酸的溶解携带因数。炉水的p H值在9095之间,汽包压力在160184 MPa时,饱和蒸汽的硅质量浓度与
3、炉水的硅质量浓度。利用回归法计算图2直线斜率,得KSiO287。 122蒸汽磷酸盐溶解携带磷酸盐在蒸汽的溶解携带非常小,其汽水分配因数随压力变化而变化。2号锅炉汽包运行压力在140185 MPa,磷酸根的分配因数为02×1041×104左右。由于蒸汽中磷酸根的质量浓度非常低,因此采用浓缩方法测定,即先将饱和蒸汽的水样浓缩后再检测。试验结果:当炉水中磷酸根的质量浓度为053 mgL时,饱和蒸汽的磷酸根质量浓度约为420gL。炉水进行磷酸盐处理的主要目的是将进入炉水的钙镁离子形成水渣,利用锅炉的排污使水渣排走。蒸汽总要按一定比例携带磷酸根,因此,在凝汽器不泄漏的情况下尽量少加磷
4、酸盐,以防止汽轮机结磷酸盐垢。2锅炉运行工况对蒸汽品质的影响的试验21锅炉负荷及负荷变化速度对蒸汽品质影响汽包水位维持在(0±20)mm,锅炉负荷按额定负荷的70,80,90和1004种情况变化,同时分别以30 tmin,60 tmin和90 tmin的速度改变锅炉负荷。锅炉汽包压力是随机组负荷变化的,机组负荷为额定负荷的100时,锅炉汽包的压力为1844MPa;当机组负荷为额定负荷的50时,锅炉汽包的压力约为140 MPa。由于机组负荷低时汽包压力也低,蒸汽的溶解携带少,在汽水分离效果相同的条件下,如果满负荷时蒸汽品质合格,则低负荷时也能合格,这与试验结果相一致。试验结果:机组负荷
5、在额定负荷的70100的范围内,稳定在某个负荷运行时对蒸汽品质无明显影响,负荷变化速度在10 MWmin时对蒸汽品质无明显影响,负荷变化速度在30MW/ min时对蒸汽品质有影响,饱和蒸汽的二氧化硅质量浓度从13.4gL上升至14.35gL,钠的质量浓度从073gL上升至087gL,过热蒸汽的二氧化硅质量浓度从126gL上升至1436gL,钠的质量浓度基本不变。22锅炉汽包水位及汽包水位变化对蒸汽品质的影响 在机组负荷维持300 MW左右,炉水采用磷酸盐加药处理,连续排污全部关闭的条件下,当炉水中二氧化硅质量浓度在250360gL时,汽包水位及水位变化速度对蒸汽品质的影响见。
6、0;汽包水位在75100 mm范围时,稳定的水位对蒸汽品质无明显的影响。汽包水位的变化速度在30 mmmin以下时,对蒸汽品质也无明显的影响。3试验结果分析和结论31汽水分离效果蒸汽的污染是由炉水水滴携带(机械携带)和炉水中的杂质溶解在蒸汽中而造成的。为了减小机械携带所造成的蒸汽污染,本锅炉的汽包内设有旋风分离器、波形板分离器和汽水清洗装置等,当汽水分离装置有缺陷或者锅炉运行不正常时,机械携带就会增加。除此之外,影响汽水分离效果的主要因素有炉水浓度、汽包水位和锅炉负荷。在汽包水位和炉水中盐的质量浓度过高时,汽包压力的剧变(负荷的快速变动)也容易使汽水分离效果变差,污染蒸汽。试验结果表明,只要给
7、水水质合格,炉水的硅质量浓度分别控制在300gL以下就能保证蒸汽的品质合格。汽包水位在75100 mm,汽包水位的变化速度在30 mmmin以下,锅炉负荷变化速度在90 tmin以下时,汽水分离效果良好。32锅炉排污 机组在正常运行时,炉水中硅和钠的质量浓度低于试验得出的允许值,说明平时锅炉的排污过大,增加了汽水损失。在试验过程中,在连续排污门、定期排污门都关严的情况下,锅炉炉水中硅和钠的质量浓度浓缩速度小。实际上,只要锅炉给水的硅质量浓度不大于20gL(绝大部分时间小于15gL),凝汽器不泄漏,即使锅炉连排门全关,蒸汽品质都能在长时间保证合格。但为了降低炉
8、水中铁的质量浓度和水冷壁的结垢速度,总排污率控制在0.30.5,定期排污周期控制为24 h。33炉水运行控制指标a)当炉水采用磷酸盐处理时,锅炉炉水允许的硅质量浓度为300gL。在机组正常运行时,炉水的硅质量浓度控制在250gL以下。b)汽包水位控制在7575 mm的范围内,汽包水位变化速度小于30 mmmin。c)在负荷的稳定或负荷以10 MWmin的速度变化的工况下,蒸汽品质较稳定,基本不受负荷的影响;当机组负荷以30 MWmin的速度变化时,蒸汽品质有明显变化,饱和蒸汽的钠质量浓度、硅质量浓度有所上升,但仍在合格范围内。因此,机组负荷变化速度控制在小于30 MWmin的范围内。d)在额定负荷下蒸汽大约按炉水浓度的001携带磷酸根,为了防止过热
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