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文档简介

1、安全阀校验及维修苏苏75-175-1集气交接站集气交接站汇报人:孙汇报人:孙 波波目目 录录 一、概述一、概述 二、安全阀常见故障二、安全阀常见故障 三、安全阀校验与检修三、安全阀校验与检修 四、小结及建议四、小结及建议一、概一、概 述述 苏苏7575作业区共有各类安全阀约作业区共有各类安全阀约100100余台余台。安全阀在集气站、采气站的生产中,承担着重安全阀在集气站、采气站的生产中,承担着重要的保驾护航作用。然而,由于一些原因,我要的保驾护航作用。然而,由于一些原因,我作业区的安全阀使用频频给各站带来一些困扰,作业区的安全阀使用频频给各站带来一些困扰,如,如,安全阀无法起跳安全阀无法起跳,

2、安全阀起跳后无法复位安全阀起跳后无法复位,安全阀欠压起跳安全阀欠压起跳等。为此,有必要对安全阀的等。为此,有必要对安全阀的使用、维修维护进行全面的管理,这样既可以使用、维修维护进行全面的管理,这样既可以节约生产成本,又为安全生产保驾护航。节约生产成本,又为安全生产保驾护航。一、安全阀的基本要求 : 安全阀必须具备运行安全性和经济性两大要求,在动作过程中必须做到: 灵敏的开启 足量的排放 及时的回座 可靠的密封二、安全阀常见故障二、安全阀常见故障 二、安全阀常见故障二、安全阀常见故障 二、安全阀锈蚀、冻堵:二、安全阀锈蚀、冻堵: (1 1)锈死)锈死 在生产中,安全阀主要接触为天然气,因为天然气

3、中所含的微量在生产中,安全阀主要接触为天然气,因为天然气中所含的微量水分,或者放空管路倒流的凝析水的腐蚀,导致安全阀阀芯锈蚀、锈水分,或者放空管路倒流的凝析水的腐蚀,导致安全阀阀芯锈蚀、锈死,一旦发生超压,安全阀无法起跳,将导致严重的安全事故。死,一旦发生超压,安全阀无法起跳,将导致严重的安全事故。 (2 2)冻堵)冻堵 管路中的水汽、凝析水在低温作用下逐渐在阀门的座孔处结冰,管路中的水汽、凝析水在低温作用下逐渐在阀门的座孔处结冰,导致冻堵,使得安全阀失效;或者,因安全阀内漏,在阀芯处产生降导致冻堵,使得安全阀失效;或者,因安全阀内漏,在阀芯处产生降压制冷效应,导致水汽不断凝聚、冻堵,使得安全

4、阀失效失效。压制冷效应,导致水汽不断凝聚、冻堵,使得安全阀失效失效。 二、安全阀常见故障二、安全阀常见故障 二、安全阀锈蚀、冻堵:二、安全阀锈蚀、冻堵: 二、安全阀常见故障二、安全阀常见故障 二、安全阀欠压起跳 (1)锈蚀 因安全阀内的调压弹簧出现锈蚀,导致阀门的弹性力发生变化,使得安全阀在远远未达到设定的压力时就发生起跳,从而影响正常生产。 (2)校验 安全阀的校验目前采用的为委托校验。校验环境为使用校验台通过氮气瓶配合缓慢升压。而安全阀实际的工作环境为安装在脉动性非常大,震动非常大的压缩机管道上,工作环境不一致导致校验时合格,而实际工作时却可能出现不合格现象。 二、安全阀常见故障二、安全阀

5、常见故障 三、安全阀起跳后回座压力太低 同样是因为校验的原因,导致安全阀起跳后,需要管路中的气体压力降低到较低的压力,安全阀才能够回座,实现密封。而在实际生产中,安全阀起跳后,管路中的压力很难在短时间内降低到较低的水平,因此,安全阀就会大量的排出天然气,导致天然气的损耗。 二、安全阀常见故障二、安全阀常见故障 苏75-1站2013-2014年度压缩机启运期间,压缩机自用气安全阀因种种原因起跳近20次,无一次回座到位,每次均需要操作人员现场处理,平均每次从发现安全阀起跳到故障处理完毕需要时间为15分钟,即在压缩机调压撬处,安全阀以1.0MPa以上的压力,DN50的管径放空近15分钟,造成大量的天

6、然气消耗。三、安全阀校验与检修三、安全阀校验与检修 项目部目前的安全阀校验有两种形式,一是将安全阀拉运到东胜,由锅检所进行校验,二是请校验人员来我作业区,使用安装有检验仪器的平台进行校验。 三、安全阀校验与检修三、安全阀校验与检修 在工作中我们发现 ,作业区近几年校验存在的问题主要有:1、校验合格的安全阀未达到校验压力即起跳,导致为了保证生产,不得不将安全阀下的截止阀关闭,如,2013-2014年度,仅苏75-1站即有14个安全阀因未达压力而起跳,不得不关闭安全阀下的截止阀。2、校验不合格的安全阀直接按废阀、坏阀处理,不进行检修、调整;现有库存“坏”安全阀约25台,导致较大的资源浪费。 三、安

7、全阀校验与检修三、安全阀校验与检修 作业区为保证安全阀工作性能良好,组织人员对部分轮换使用的安全阀进行了检修,检修项目包括:1、检查密封面锈蚀情况;2、检查阀芯是否锈死;3、检查安全阀的其它影响使用的损坏情况。4、润滑、防锈。 三、安全阀校验与检修三、安全阀校验与检修 因无专用调校设备,作业区在进行检测、检修的过程中,不可避免的要松开安全阀的调压螺栓,导致安全阀调整压力的变化。因无校验台而无法自行调整。 同时,自己检修时无法研磨密封面。在刚刚结束的安全阀校验中,校验人员发现大量的安全阀因漏气而无法使用,如果不进行安全阀的密封面的研磨维修,将导致该50余个安全阀皆成为废品,造成巨大的资源浪费。四

8、、小结及建议建议一: 通过购置一台安全阀校验台,并培训相关校验人员,组建我作业区自己的校验队伍。 目前,我作业区已经能够自行对采气树上的孔板流量计进行校验,而压力表和安全阀的校验原理和技术并不是很复杂。所以,如果能够组建自己的校验队伍,能够在节约成本的同时,更方便的为生产服务。 我们可以有两种选择,1,选择实验台式,但费用较高;2,选择便携式。建议选择便携式,费用较低,与注醇泵相配合,能够节约购置成本。四、小结及建议建议一:成本预测(一): 培训人员:2人*1500元/人=3000元; 购置设备:10000-30000元; 杂费:5000元。 节省费用: 校验安全阀:按300元每台计算,300

9、元/台*100台=30000元可知:如成立自己的校验队伍,当年 即可收回成本,并每年节省费用 30000元。四、小结及建议建议二: 在校验台的基础上,我门可以对安全阀进行调整和维修维护,这样,能够最大限度的延长安全阀的寿命,也从一个方面节约了购置安全阀的成本。 现在一号站仓库中库存安全阀近15台,因漏气,缺乏专业研磨维修设备、打压试验设备而无法调整、维修,导致这些安全阀无法使用,成为“废品”。如不维修,其最终的归宿只能是“废品收购站”,在浪费的同时,还需要购置相同数目的安全阀备用,浪费大量的成本,这将是多么令人痛心的事。如果购置一台右图这样的安全阀专用阀芯研磨机,这个问题就能够迎刃而解。四、小结及建议建议二: 同理,如购置一台压力表校验台,同时培训校验人员,即可实现对全作业区近300块各类压力表的校验,年均节约费用约近30万元。 购置费用:4000-8000元, 人员培训费用:约3000元。 可知

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