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文档简介
1、数字诊断功能SFP6G模块维修操作指导书编号:MTRS-6E21-01A.1拟制人:全波审核人:XXXXXX批准人:XXXXXX2010-10-18目的高质量的完成维修任务,保证模块能及时完成交付。适用范围SFP6G生产模块三、产品测试连接图dk 上山装备测试连接图测试原理:信号发生器的输出信号经过RFSpliter(射频分路器)分成两路,一路给待测模块发射端,另外一端给光源。待测模块发出的光信号给示波器进行相关参数(光功率、消光比、交叉点等)的测试。光源发出的光信号进过衰减器,再通过50:50光分路器,一路给光功率计,另外一路给被测模块接收端进行灵敏度测试。四、模块功能介绍4.1、 简要说明
2、模块在系统中的位置、作用、采用的标准SFP6G光模块用于无线产品(模块主要使用在中国的3G业务上),为6Gbps可插拔收发一体的SFP光模块,可插在使用6G单板上,该版本可应用于无线TD系统中,完成6G信号白勺光/电和电/光转换,同时还完成模块自身的性能上报等功能。4.2、 模块功能描述发射电信号通过20pin金手指进入模块内部,经过激光驱动器(GN1153B转换成驱动电流来驱动DFB激光器(TOSA从而在激光器上产生随信号变化而强弱的光信号;同时TOSA的PD-CATHODE背光阴极)反馈给PD-MONMCU®行时时监控背光变化,通过DA转换器来控制偏置大小,来保持输出光功率恒定。
3、接收端ROSA各入射的光信号经过光电转换和差分放大变成一定幅度的电压信号,然后再通过限幅放大器(ONET8501P将不同幅度的信号放大成固定幅度的信号并通过20pin金手指输出给后级的处理芯片,同时限幅放大器通过检测输入信号的幅度来实现LOS告警的功能。除了通信业务通道的工作外,模块MCU(MEGA168、按照SFF-8472协议的要求对模块的五个参量进行实时上报,包括工作电压、工作温度、激光器偏置电流、发射光功率、接收光功率,通过I2C总线与20pin相连,并上报给网管,模块的参数设定通过DA转换器(DAC104S085来下发。工 TK ZS: 1"二与二 " 1七二!,
4、十 z Tx_r 7,二.3 TxFs V TiCD4 HL? JCI M £ JT,1« vCC 他 a rX-二父 i-*/ 八。7 =SC,事电.:0 aq -_3一llu i- II,七 二二一 IIH* £*不户段££I3户nm|Im功能:将业务信号进行驱动放大,输出符合直调激光器RF端输入要求的数据调制信号和偏流信号。通过DAC104S08改变DA参数来调节调制电流(VOMOD偏置电流(VBISA)大小,从而设定激光器的输出平均光功率和消光比等参数(交叉点参数VCPA带宽能数VZ0是固定参数不变)。激光器的背光检测电流反馈给MCU实
5、时反映激光器的工作情况驱动放大该单元电路的关键器件为6G激光驱动器GN1153B其输入信号由宿板通过SFP的插座提供,为标准差分PECL电平;GN1153B完成信号的驱动放大功能;左边网络TxIN+/TxIN-为输入的数据信号,采用差分的形式,交流耦合,内部已做终端匹配;右边网络OUT为驱动放大后的数据信号,采用差分交流耦合,电阻L6、L7、L8、L9为驱动器输出提供直流通路。并进行始端匹配。激光器使能控制功能在MEGA68内部实现,通过SFP接口TX-DIS管脚的电平翻转,来达到关闭/开启激光器的目的。驱动器主要有调制电流、偏置电流等参数控制。调制电流和偏置电流由外接的DAC104S085设
6、定。相关网络为VOMQDVBIASVCPAOU促驱动器输出的业务信号(其电流即调制电流);VCC通过电阻L6、L7、L8、L9为驱动器提供偏置电流;激光器的背光检测电流由MD提供驱动芯片进行反馈激光器采用的是差分交耦,R10、R11为匹配电阻。根据激光器的不同可能需要调整。但总的思路是:尽量避免调节匹配电阻,做好始端匹配,减小光器件阻抗差异性带来的终端不匹配影响。该单元主要包括接收机、限幅放大单元等电路,实现光电转换,将光纤送来的光信号转换成电信号。模块在宿板上实现热插拔;转换成的电信号通过SFP插座输出。该限放为10GONET8510P芯片,提供模块RLOS告警,在寄存器中写入固定LOS35
7、mv;可通过第7脚DIS进行关闭调制信号DOUT4.5、 MCU空制电路3.3V缓启动电路由MOSfU7、U8来实现,上电时,C32(033)电压,即Vgs缓慢上升,MOS管缓缓打开,限制上电时的过冲电流,通过调节相关的阻容值,可以改变上电的时间模块发端经缓启动电路后,对3.3V电源进行稳压,提供2.5V的稳压源。MCU12脚对缓启动电路电压进行监控;3、6、21、为接地脚;5、7、18为电源脚;13、14脚分别监控R-LOSTX-FAULT;19、23、24脚分别对模块偏置电流、背光电流、光生电流进行监控。27、28脚外挂E2PROMU6)进行I2C通信4.6、 SFPMSA标准接口模块与宿
8、板的接口信号表说明名称引脚引脚名称说明接发端地TX_GND120TX_GND接发端地发端失效告警TXFLT219TXDIN-反向发射差分数据输入发端关断TX_DIS318TX_DIN+正向发射差分数据输入一I2C1三行数:SDA(MOD-DEF2)417TX_GND接发端地I2C串行时钟SCL(MOD-DEF1)516VCCTX收端-3.3V电源输入接收端地MOD-DEF0615VCCRX收端+3.3V电源输入速率选择RS0714RX_GND接收端地LOS告警LOS813RX_DOUT+正向接收差分数据输出速率选择RS1912RX_DOUT-反向接收差分数据输出接收端地RX_GND1011RX
9、_GND接收端地五、模块案例总结5.1、组装案例QuickCheckforSFP+LTEV1BOperatorLotNo.SN00KB103520500241)、现象描述:测试中模块 旧iasADC值为 原因分析:因模块 PCBA布局设计问题, 电容在组装上盖过程中会撞掉或压碎0,TXLOP-AD的 RX-ADC测试不过。模块提供发端电源电路中L1、基准电源的滤波维修方法:更换PCBA2)现象描述:模块收端测试RX-ADC直为0原因分析:RX-ADC值为0,主要为无光生电流。维修方法:a、检查ROSARSSI脚是否虚焊或短路b、检查ROSAVCC脚是否断裂c、检查收端高速信号是否短路d、RSS
10、I脚是否与地脚短路3)现象描述:模块PCB地对外壳短路原因分析:模块组装弹扣不良或器件来料问题RQSA接地能与外维修方法:a、检查模块上盖EMI胶带是否被戳起或,造成与TOS做卜壳短路b、测试时ROSA地脚是否与本体短路c、测试TOSA本体是否短路(有EIM胶带丝掉进缝隙案例)4) 现象描述:TX-LOPADCFail原因分析:a、软板上PD焊盘虚焊(如图位置)b、TOSA勺PD脚位虚焊(如图位置)维修方法:将虚焊的位置重新焊接。5) 现象描述:程序无法写入原因分析:程序无法写入表现在A0无法写入,与之有关系的主要是EEPRO芯片和MCUWP程序写入控制脚位,低电平有效。量测芯片除WP7卜其它
11、各脚位电压正常,同时将WPt接拉到GND(PCBA身WP却位接入MCU,进行手动写入EEPROM!息,正常。说明EEPRO肱片无异常。将WP旱接好后,EEPROMT以正常写入。最终判断为:PCBA'可题。维修方法:a、重新将WP旱接好b、更换PCBA并将坏PCBA1回供应商换货。6)现象描述:回环光纤测试工作电流大,甚至到1A以上(发现电流大应立即从测试板上取下模块)原因分析:Vcc与GNDW路,可能是热压焊内部连焊或器件管脚焊接软板端短路。检查方法:a、直接用万用表检查RosaVcc与GN渥否短路;LD+WLD-是否与地短路b、若短路需要拆卸下Rosa或Tosa确定是热压焊不良或是器
12、件焊接软板端短路维修方法:热压焊不良重新压焊;器件焊接软板不良更换器件7)现象描述:回环光纤测试软件数据全部514或261,电源电流正常或偏小。原因分析:PCB呼片机未烧录程序,来料不良检查方法:用Debug软件查看DMI全部为0或inf维修方法:a、更换PCBA不良品退料8) 现象描述:回环光纤测试软件里,TXLOP-ADC RX-ADC测试不过。黑表笔测试板上GND9)现象描述: 原因分析: 检查方法:b维修方法:原因分析:Tosa焊接不良;Tosa本身不发光,性能不良;Tosa软板断;Tosa端面脏检查方法:a、检查Tosa是否有虚焊b、光功率计检查Tosa是否发光c、万用表检查软板是否
13、有折断维修方法:a、虚焊则卸下器件重新热压焊;b、器件性能不良无光和软板折断更换器件回环光纤测试软件RxADM过,电流小。Rosa端无电压输入a、检查RosaVcc脚是否虚焊、检查Rosa软板Vcc脚是否折断a、Vcc脚虚焊则卸掉器件重新热压焊b、Vcc软板折断则更换器件10)现象描述:回环光纤测试软件RxAD怀过,电流正常。原因分析:RosaRssi脚无背光电流输出检查方法:a、检查RosaRssi脚是否虚焊b、检查Rosa软板Rssi脚是否折断维修方法:a、Rssi脚虚焊则卸掉器件重新热压焊b、Rssi软板折断则更换器件11)现象描述:烧录错误。原因分析:测试板故障或PCBA控制程序错误检
14、查方法:a、更换测试板确定现象维修方法:更换PCBA不良退供应商12)现象描述:回环光纤测试软件RxADC时过时不过原因分析:Rosa装配错误,接收不稳定检查方法:a、开盖检查Rosa安装维修方法:重新装配13)现象描述:回环光纤测试软件Tx错误,三个采样值一致为300至500间;Rx正常,原因分析:做了单调程序已将发射功率锁定。模块正常检查方法:DebugDMI栏Tmp等有正确的值维修方法:直接下流14)现象描述:回环光纤测试软件只有Ibias为0原因分析:MCUK片无法监控ibias值检查方法:检查MCU5片监控ibias值的脚外接1K电阻脱落或短路维修方法:更换PCBA15)现象描述:回
15、环光纤测试软件只有Ibias为0原因分析:MCUK片无法监控ibias值检查方法:检查MCU5片监控ibias值的脚外接1K电阻脱落或短路维修方法:更换PCBA16)17)现象描述:回环光纤测试软件只有Ibias为0原因分析:已进行单调模块检查方法:Debug检查Ibias正常维修方法:直接下流现象描述:回环光纤测试软件Tx不过原因分析:发射小检查方法:检查Tosa端面18)现象描述 原因分析 检查方法回环光纤测试软件Tosa端面脏 检查Tosa端面Tx与Rx不过,Tosa有背光19)20)维修方法:清洗Tosa端面若无法清洗干净则更换器件现象描述:回环光纤测试软件Tx与Rx不过,Tosa有背
16、光原因分析:Tosa端面脏检查方法:检查Tosa端面维修方法:清洗Tosa端面若无法清洗干净则更换器件现象描述:回环光纤测试软件Tx与Rx都不过原因分析:来料不良,Tosa Ld+与Ld-通检查方法:拆卸下 Tosa后万用表检查LD+W LD- 维修方法:更换Tosa5.2、模块单调案例1) 现象描述:模块单调中出现los digieal resistersetting fail原因分析:模块的LOSA LOSM法进行调节。维修方法:清洗Tosa端面若无法清洗干净则更换器件图(b)图(a)维修方法:a、使用测试软件进行手工测试LOS值b、检查ROSA光口是否与光口对准,对模块进行重新安装测试c
17、、检查收端高速彳t号处电容C14、C15补焊过程中是否连锡d、检查ROSARSSI脚是否断裂e、PCBA旱盘虚焊或者焊盘各焊点之间连焊导致;重新焊接。2)现象描述:模块无眼图输出原因分析:眼图仪无法接收到光信号,模块无光输出。维修方法:a、测试过程确认测试光纤是否接错;b、眼图仪进行自动套模版,避免长久测试出现死机;c、用光功率进行测试TX端是否有光输出d、对模块提供的偏流电路及调制电路进行检查,是否有虚焊或开路现象(重点检查红色圈里器件)e、测量TOSAFPC是否断裂f、更换TOSA15SKWr3) 现象描述:模块单调过程出现ReadDuttemperaturefail原因分析:模块无法监测
18、到温度或温度存在误差维修方法:检查点温度串口或点温线是否连好4) 现象描述:模块单调过程中A0/A2checkfail。原因分析:主要原因在于组装环节漏烧录维修方法:a、在组装环节重新进行烧录b、测试时模块没插好I2C通讯错误导致;注意操作c、测试板模口长期使用磨损使其I2C通讯不稳定导致;模口定期更换5) 现象描述:模块测试RX_ADCfail原因分析:模块收端采样值不在范围之内维修方法:a、FPCRSSI脚之间不导通;更换ROSA.b、ROSAIS测ADC值偏小导致;确认ROS端面和光纤端面清洁;c、ROSA测ADC值为零;ROSA勺RISS引脚与GNDg路或者虚焊;重新焊接。6) 现象描
19、述:模块测试LOPoutofspec原因分析:模块调节光功率不在范围维修方法:a、TOSA面有脏污或者光纤端面有脏污导致;确认端面清洁。b、TOSAa装时EMI胶带折皱导致装配TOSAW光纤耦合不良;重新更换EMI胶带再组装。c、TOSA身SE低,超出testplan的SPEC6法初调;更换TOSA.7) 现象描述:模块测试SEistoolow原因分析:模块光功率调节装备提示斜率太小维修方法:a、TOSA面有脏污或者光纤端面有脏污导致;确认端面清洁。b、TOSA&装时EMI胶带折皱导致装配TOSAW光纤耦合不良;重新更换EMI胶带再组装。c、TOSA身SE低,超出testplan的SP
20、EC6法初调;更换TOSA.5.3、模块高温测试1)、现象描述:高温测试DMI-TXPW法败原因分析:高温测试超出发端监控误差范围+/-1.5db维修方法:a、检测光口是否清洁b、确何测试机台已进行校准c、对模块进行重新单调。2)、现象描述:高温测试DMI-TXPW法败原因分析:高温测试超出收端监控误差范围+/-1.5db维修方法:a、检测光口是否清洁b、确何测试机台已进行校准c、对模块进行重新单调。3)现象描述:模块高温LOSD指标超出范围原因分析:模块ROSA来料一次性差,部分模块指标不在范围(LOSD-17dbm)维修方法:a、清洁ROS研口,测量*II块实际LOSD直b、检查模块ROS
21、渥否安装到位c、更换ROSA4)现象描述:模块LOSCSEN测试失败原因分析:主要原因为ROSA高速信号脚拆断或来料灵敏值临界造成;测量模块实际度值,若比规格灵敏度大3dbm左右,一般是高速信号线有一根断裂,会使信号的幅值减小一半;若灵敏度值临界,可清洁测试光纤或ROSA光口,进行重新测试。维修方法:a、清洁光口,进行手工测试实际灵敏度b、测试ROSA高速彳t号FPC线是否断开c、更换ROSA6) 现象描述:模块TXOMA-DCA测试偏小原因分析:模块单调时有3个LOPADCarget(500,420,350),当TOSA勺光功率和于SE低时,目标光功率和TX-OM哈选择第三点350uw,导致
22、光调制幅度测试临界维修方法:a、用光功率测试模块实际值是否在-3dbm左右,若不是进行机台校准或更换连接眼图光纤。b、确保模块光口清洁,对实际光功率小模块进行重新单调6)现象描述:模块原因分析:测试机台异常 维修方法:bc、更换TOSA模块TXLOP-DCA(H)示波器上读取光功率值不在范围测试机台异常a、对模块TX口进行清洁,用光功率测量值是否在此-3dbm左右、对模块进行重新单调7)现象描述:模块消光比偏高(实测值:6.7)原因分析:模块在高温下温度升高时,斜效率SE下降,平均发送光功率下降,因单调过程中APC值未写入A2中,APC没有自动恢复,导致消光比偏高维修方法:a、对模块进行单调,
23、重新写入APC值b、单调过程因串口通信问题,导致零星APC值没有实际写入A2中;修改装备测试程序,写入APC值后,进行回读。8)现象描述:模块ICC电流小原因分析:模块ICC电流正常在210ma左右,ICC电流小的模块只有110ma维修方法:检查驱动、限放、MCO否能正常供电9)现象描述:模块RX-LOS回滞超出范围原因分析:收端测试光纤脏或ROSA光品脏维修方法:清洁光品或光纤,重新测试10)现象描述:模块检测温度失败原因分析:模块的壳体温度超出规定范围(上限:85度下限:95度)维修方法:对模块进行温度校准,重新测试11)现象描述:模块高温测试ER偏小原因分析:高温补偿的调制电流偏小维修方
24、法:a、三温调试B、修改testplan:ModDACDelta_HT"0.30;0.26;0.25;0.20;0.15;0.10"减小这些值可以将ER调高,此方案针对个别模块,除非模块是有相同的特性,才能进行相应的更改。12)现象描述:高温眼图异常原因分析:模块的背光电流大,导致TxLOP_ADC=,0firmware会将ibias_DAC写入一个比较小的值来保护激光器维修方法:将模块高温的光功率调小(此testplan已经做了更新),此方案目前只是针对cyoptic的激光器,此坏品用HTLOPADCtestplan重新单调和高温测试13)现象描述:DMI_BIAS=0,
25、发射光功率正常原因分析:该模块bias下拉电阻有问题。维修方法:a、更换PCBA14)现象描述:模块高温测试EM怅败原因分析:高温校验眼图裕量时不在范围内维修方法:a、各机台之间DCA异导致;定时手动DC岷准。b、高温补偿的调制电流偏小导致ER小;由于单调ModDACDelta_HT="0.30;0.26;0.25;0.20;0.15;0.10"初调不准重新初调。C、更换TOSA15)现象描述:高温测试眼图异常或无眼图原因分析:模块未进行单调或自身设计问题维修方法:a 、未单调的模块流到高温导致;重新单调。b 、 高温测试模块的背光电流大,写入一个比较小的值来保护激光器导致
26、;选择c、分析为DRIVERS片击穿,重新单调。导致 TxLOP_ADC=,0firmware 会将 ibias_DACLOPADC(H)TESTPLA重新单调和高温。ISNK与VCC-TX阻值小;更换 PCBA.5.4、模块高温老化1)现象描述:模块ICC电流大原因分析:老化工具板供电电压不稳定,老化过程中芯片内部短路,造成ICC电流大维修方法:a、更换模块PCBAb、重新设计老化工具板,保证输入给模块电压稳定3.3V5.5 、模块常温测试1) 现象描述:模块TXOMA-DCA测试偏小原因分析:模块单调时有3个LOPADCarget(500,420,350),当TOSA勺光功率和于SE低时,
27、目标光功率和TX-OM哈选择第三点350uw,导致光调制幅度测试临界维修方法:a、用光功率测试模块实际值是否在-3dbm左右,若不是进行机台校准或更换连接眼图光纤。b、确保模块光口清洁,对实际光功率小模块进行重新单调、更换TOSA2) 现象描述:模块LOSCSEN测试失败原因分析:主要原因为ROSA高速信号脚拆断或来料灵敏值临界造成;测量模块实际度值,若比规格灵敏度大3dbm左右,一般是高速信号线有一根断裂,会使信号的幅值减小一半;若灵敏度值临界,可清洁测试光纤或ROSA光口,进行重新测试。维修方法:a、清洁光口,进行手工测试实际灵敏度b、测试ROSA高速彳t号FPC线是否断开c、更换ROSA
28、3) 现象描述:常温测试DMI-TXPW法败原因分析:高温测试超出发端监控误差范围+/-1.2dbm维修方法:a、检测光口是否清洁b、确何测试机台已进行校准c、对模块进行重新单调。4) 现象描述:常温测试DMI-TXPW法败原因分析:高温测试超出收端监控误差范围+/-1.2dbm维修方法:a、检测光口是否清洁b、确何测试机台已进行校准c、对模块进行重新单调5)现象描述:常温LOSDB式失败原因分析:光纤与ROSAO插拔过程不处于同一水平面。维修方法:a、检查ROSAEMI胶带边角是否粘贴在结构件上b、对组装EMI胶带进行标准化c、更换ROSA5.6 、模块FQCB式1) 现象描述:模块TXOM
29、A-DCA测试偏小原因分析:模块单调时有3个LOPADCarget(500,420,350),当TOSA勺光功率和于SE低时,目标光功率和TX-OM哈选择第三点350uw,导致光调制幅度测试临界维修方法:a、用光功率测试模块实际值是否在-3dbm左右,若不是进行机台校准或更换连接眼图光纤。b、确保模块光口清洁,对实际光功率小模块进行重新单调c、更换TOSA2) 现象描述:模块LOSCSEN测试失败原因分析:主要原因为ROSA高速信号脚拆断或来料灵敏值临界造成;测量模块实际度值,若比规格灵敏度大3dbm左右,一般是高速信号线有一根断裂,会使信号的幅值减小一半;若灵敏度值临界,可清洁测试光纤或RO
30、SA光口,进行重新测试。维修方法:a、清洁光口,进行手工测试实际灵敏度b、测试ROSA高速彳t号FPC线是否断开、更换ROSA3) 现象描述:常温测试DMI-TXPW法败原因分析:高温测试超出发端监控误差范围+/-1.2dbm维修方法:a、检测光口是否清洁b、确何测试机台已进行校准c、对模块进行重新单调。4) 现象描述:常温测试DMI-TXPW法败原因分析:高温测试超出收端监控误差范围+/-1.2dbm维修方法:a、检测光口是否清洁b、确何测试机台已进行校准d、对模块进行重新单调5) 现象描述:eeprom检查SN标签与程序读取不符原因分析:烧录程序时,烧录SN未对应相应的模块维修方法:按不良
31、品入库重新下返修单,避免SN重复。六、附件6.1、 模块数字诊断监控打开“SFPDEBUG测试程序,弹出以下对话框,点击“EXECUTE对模块的温度、电压、偏流、接收光功率、发送光功率进行时时监控。6.2、 LOS测试打开"CalculateCurve”程序,点击“LOSTest",弹出以下对话框:LOSA测试:测试初始界面为绿灯,逐步加大衰减,当衰减到一个固定点时,测试界面忽然从“绿灯”变成“红灯”,记录此时的接光功率值,即为LOSA直。LOSDM试:测试初始界面为红灯,逐步减小衰减,当衰减到一个固定点时,测试界面忽然从“红灯”变成“绿灯”,记录此时的接光功率值,即为LO
32、SD直。LOSHB式:即为LOSA值与LOSD直的差值6.3、 CSEN测试点击“运行”,打开“程序”中的“X-BERTGRT程序,待X-BERTMAINFRAME界面弹出,点击“openMod4”后,会弹出“E-BERTFRAME1MODULE'4按照产品测试连接图,进行灵敏度测试环境搭建(测试信号:6.25Gbps,PRBS2A7-1,BER=10A-12),增大收端衰减值,直至BER处忽然快变红,然后进行120S误码测试,要求无误码出现。E-BERTFRAME1MODULE4gr%lhum辩白r Hat心wub IDICVIS*, Mm a 口/LAN Pori N A4* 聆GPBJ: 1 NSTR,Section CoT/treiInput寺口3:山00二.口四口_0口st白 Iniatrigftirpr-M: Gatling LJ
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