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文档简介

1、一、单元地质概略及开发现状二、 T85断块目前存在问题 三、T85断块综合治理方案 四、效果评价 五、结论及建议 T85断块属于宁海油田,宁海油田是在向南倾没的古鼻状构造背景上,被由西向东撒开的一组埽状断层切割构成的断块油田。区内的二级断层T26、T94断层将宁海油田切割成高、中、低三个台阶。T85断块主要分布在中台阶上,地质储量328万吨,可采储量131万吨,含油面积2.4km2,累计采油量1143221吨,采出程度34.85%,综合含水90.2%,采油速度0.89。T85断块平均矿化度15mg/l,平均浸透率0.12um 2 ,消费层位沙三上到沙三中。其中沙三上为砂岩断块油藏,根本上由一个

2、单层组成,油层厚度大,浸透率中等;沙三中是低浸透,低粘度,低饱和度的岩性断块油藏,油层厚度大,连通性差,浸透率低。1.1地质概略一 单元地质概略及开发现状1.2开发现状 该单元共有油水井23口,见井位图图1,其中油井16口,水井7口,油井开井数8口,开井率50%,日产液777.4,日产油53.4吨,综合含水93.13%,动液面1105。水井开井5口,沙三上注水600m3/ d,沙三中180m3/d,注采比1.0。注水量集中于沙三上,其水淹严重,沙三中注采亏空,供液缺乏,加之开井率低,稳产根底薄弱,开发中存在问题较多。 T85断块目前开发中存在的问题较多,为了分析方便,我们对其进展了分类。 一、

3、单元地质概略及开发现状二、 T85断块目前存在问题 三、T85断块综合治理方案 四、效果评价 五、结论及建议 二 T85断块目前存在问题2.1.1 T85断块开井率较低,难以坚持稳产 该断块油井16口,开井8口,开井率50%。由历史多种缘由长停井较多,油井利用率低。稳产根底薄弱。 2.1 地质问题2.1.2目前动、静态资料不对应,小层平面图与动态变化不对应。T94-3井组的重点变化井T85-23含水上升快,从目前小层平面图看,对应水井为T101-2,而T101-2注程度稳,与T85-23有断层相隔的T94-3于99年转注,其动态变化与T85-23相吻合,这样目前小层平面图与动态变化相矛盾,有必

4、要重新认识。二 T85断块目前存在问题2.2.1 注水井分布不合理,呵斥注采不对应。2.2.2 由于T85断块低浸透、低饱和度的特点,沙三中有一部分水井不吸水,呵斥地下能量缺乏,油井消费供液缺乏。 2.2 注水问题2.3.1 三低井较多,日常管理困难。2.3.2油田进入高含水期,对消费利润的要求却越来越高,产量与本钱发生冲突。2.3 工程问题一、单元地质概略及开发现状二、 T85断块目前存在问题 三、T85断块综合治理方案 四、效果评价 五、结论及建议 三 T85断块综合治理方案3.1 地质治理3.1.1 对油藏进展精细描画,对一部分长停井进展重新试采,提高开井率。图2至图4是精细描画后的堆积

5、微相图,对其进展相分析。 砂组为扇中辫状沟道微相区内,最厚处在XT88附近,向东西两侧和向南逐渐尖灭,含油性最好的储层主要分布于T85-3、T85-23井区,向外围孔渗性变差。图2 1砂层组堆积相图 砂组为扇中亚相,包括辫状沟道、沟道间和中心微相是扇主体,最厚中心在T88-1、T85-33附近,H含油性最好的储层主要分布于T88-3、T85-23、T94-2井区。图3 2砂层组堆积相图 砂组为扇根亚相,辫状沟道、主沟道微相,从等厚图上看,砂体由北而南偏向西,在T85-31、T94-2附近最厚,含油性最好的储层分布于T85-23附近。图4 3砂层组堆积相图 针对以上分析,我们于2002年初对长停

6、井进展治理,先后开长停井4口,日增油23.3吨。详细情况见表1。表1 长停井消费情况统计表 3.1.2 将T94-3井组的动、静态资料相结合进展相互验证,对现小层平面图重新认识,指点消费。宁海油田进入开发后期,大部分井均合采,由于各层系产层性质不同、开发情况各异,所表现出现阶段的消费动态也是不一样的。因此我们将合采井、单采沙三中井分类统计见表2:表2 沙三中单、合采井统计表 从统计结果对比分析:沙三中能量较低,平均动液面1428.7米,液量低,含水低,沙三上地层供液才干要好于沙三中,含水较高。 井区的重点变化井是T85-23,该井消费沙三上-中,电泵,年初日产液95.4,日产油7.6,含水92

7、.1%,3月份含水上升至95%,对其进展综合分析,首先从消费情况分析:根据液面及含水资料断定沙三上是主力层,;从水性资料对比分析T85-23井的水为注入水,因其水分析资料与宁海站的水分析资料一样,皆为Na2SO4。初步得出T85-23的动态变化是由沙三上的水井引起的。在此根底上,利用小层平面图和油层连通图分析引起动态变化的水井。目前运用的小层平面图间隔T85-23最近、对应较好的是T101-2水井,但历年来的调整阐明该水井与T85-23无明显的动态对应关系,而与T85-23有断层相隔的T94-3进期的动态变化较大,而且与T85-23的动态变化相吻合,见油水井连通图6。 经过以上分析,我们以为有

8、必要对目前小层平面图重新认识,为此我们对静态资料进展对比分析,运用测井曲线对比,新井85-21测井曲线分析中沙三上以下未发现断点,它与T85-23的曲线对应较好根据目前运用的小层平面图两井位于同一盘,由此以为85-23、94-3不连通值得疑心,利用微电极曲线和自然电位曲线进展重新对比,结果阐明两井沙三上地层对应较好,厚度的差别是由岩性变化引起的之后又以规范测井曲线与微电极自然电位相结合对94-4、94-3、85-23、94-2、85进展对比,结果阐明沙三上至沙三中的地层对应较好,不存在断层分割再结合94-3、85-23的单井动态变化曲线分析,见图7、8。 图7 T85-23单井动态变化曲线图8

9、 T94-3单井动态变化曲线从曲线对比可知,T94-3与T85-23的动态变化相吻合,这更加证明断层不存在 94-3及连通井的沙层厚度、浸透性、地层深度等资料进展对比,见表3 结果阐明无论是从沙层厚度还是浸透性,沙三上均好于沙三中。吸水剖面资料见图9。也反映沙三上的吸水才干好于沙三中,合注时沙三上是主要的吸水层位,由此断定85-23的水是由94-3的水引起的于是将94-3压水,沙三上动停,一个月后见到效果,见T85-23对比表4。 图9 T94-3吸水剖面图表4 T85-23消费前后对比表 经过对比分析,对目前运用的小层平面图重新认识,对比结果见图10、图11。 经过对比分析,对目前运用的小层

10、平面图重新认识,对比结果见图10、图11。 图10 现用沙三上小层平面图 图11 重新认识后沙三上小层平面图3.2 注水治理 根据石油大学新编T85断块小层划分图,对T85断23口油水井小层重新划分后,可知共30个小层,其中沙三上、沙三中共6个小层注采对应较好,其他24个小层皆为无水井或只需一个小层单向受效。这30个层 ,单向受效率47%,双向受效率10%,多向受效率3%,无水井对应占40%。由此看出,目前T85块主要出力层沙三中应该以加强注采调整为主。 T85-31井消费沙三中6-11,日产液18,油量4.5,含水75%,动液面1280.5米,功图供液缺乏,对应水井只需一口T85-13,注8

11、0m3/d,经过细分小层结合连通图发现T85-31与T85-13只需一个小层8对应,因笼统注水无法判别其注水量,但从小层厚度和浸透率对比可知T85-31主力层为11,其有效厚度7.0米,浸透率45达西,无对应水井,为完善T85沙三中井网,XT88水井于3月份转注沙三中,它的转注有效缓解供液缺乏的现状,含水稳定。3.2.1 对T85断块的注采关系进展重新调整,提高注采对应率,充分发掘沙三中潜力。3.2 注水治理我们针对T85断块沙三中今年长停井的治理,新开部分长停井,能量较低,而从其地层性质上看,其浸透率低,在从水井上看,T94-3、T94-4沙三中皆不吸水,导致对应油井T96-1、T81严重供

12、液缺乏,影响油井的正常消费.为完善井网,补充沙三中能量 ,我们采取增压泵注水,效果显著。2002年7月份,我们对T94-3、T94-4采取增压泵注水,。请看实施增压泵注水前后的产量对比:3.2.2 运用增压泵高压注水,补充地层能量。3.2 注水治理表7 增压注水前后T96-1产量对比表 表8 增压注水前后T81产量对比表经过地质上、注水上的治理, 经过采取增压泵注水,改善了T94-3井组供液缺乏的景象,同时提高了井组的注采对应率,效果显著。该断块获得了明显的效果。开井率由50%上升到75%,日 产液由777.4上升到823.4,日产油量由53.4上升到81.4,综合含水由93.13%下降至90

13、.11%,断块的单向受效率为 40%,双向受效率由10%提高到20%,多向受效率由3%上升到26.7%,单元注采对应率由 40%上升到75.2%,注采比由1 变到1.13。有效的保证了该断块原油产量的完成,并且提高了经济效益。 3.3.1加强三低井的管理任务T85断块具有低渗、低能的特点,大部分井液量低,含水低,日常管理任务非常重要,它直接关系到油井能否能正常消费,是原油稳产的保证。3.2工程治理我们对三低井主要采取以下措施:经过三低井的管理,保证了油井的正常消费,即消费时间,这也就保证了产量。3.3.1.1定期热洗 对低温、低含水的井用热洗车洗井,目的是将井筒内的附油、污物清洗掉,保证井筒畅

14、通无阻。3.3.1.2定期加清蜡剂 对结蜡井定期加防蜡剂,防止油井结蜡,发生蜡卡,影响油井正常消费。3.3.1.3及时录取资料,包括液、油、含水、动液面、套压任务制度等等。3.3.1.4 对液量低、保送管线长的井掺水伴送,防止管线堵塞。3.3.2有杆泵井采取最正确带产检泵时机的科学确定,实现油井稳产下的高产。在实践的消费中,由于抽油杆与油管、抽油泵与活塞的延续相互磨损,一段时间后会导致抽油泵或油管漏失。由于没有一种科学的指点方法,当一口井泵漏失时,采取的措施是被动的停产维护或会战期间的带产维护,这都具有一定的盲目性和随机性. 3.3.2.2 最正确检泵时机函数和图版的建立 油井在一个消费周期内

15、,最正确检泵时机确实定必需满足三个条件:一是实现相对高产,二是本钱控制在相对较低的程度,三是免修期相对较长. 3.3.2.1 最正确带产检泵时机确定的必要性该效益指数的前提是假定该井采液强度、消费参数已最优化,为在较长的时期内察看对比,取1000天作为时间段:据统计日产油每降1吨,平均需求30天时间,正常日产油1吨的抽油井,按吨油本钱300元/吨左右,为计算方便推导时不按泵径分类。 利用计算机编程计算,得到两组数,表示检泵和检探冲两种情况,由此得到不同a值的有杆泵井带产检泵或检探冲的最正确值。利用计算机绘图得到带产检泵和带产检冲的两套图版,如图:见图12 3.3.2.3实际验证 可以看出:在最正确时机实施带产检泵,吨油本钱比停产低9.53 元/吨,总油量比停产添加281.9吨,这部分油量的吨油本钱仅为40.64元/吨。 经过综合治理,T85断块产量明显上升,经济效益明显好转,我们对其进展了详细的效果评价。 一、单元地质概略及开发现状二、 T85断块目前存在问题 三、T85断块综合治理方案 四、效果评价 五、结论及建议 四 效果评价经过从地质、注水、工程三方面对T85断块进展综合治理,获得了较大的经济效益。详细目的对比方下:一、单元地质概略及开发现状二、 T85

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