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文档简介

1、2015年03月02日SCR脱硝系统运行问题分析及建议 SCR脱硝系统存在的问题 改进措施及建议 典型案例分析2.3.1.一、SCR脱硝系统存在的问题2012年2013年2014年集团公司147台燃煤机组1、SCR脱硝机组数量激增,对工艺消化理解时间短、经验不足2、设计、运行、维护管理问题逐渐增多: 催化剂非正常失活、低负荷SCR迫退、空预器堵塞二、典型案例分析1、基本情况 集团某厂脱硝系统改造于2013年12月19日通过168试运 脱硝系统采用选择性催化还原(SCR)脱硝工艺,21层设计 SCR反应区布置在锅炉高温段空气预热器出口和省煤器之间 催化剂选用日立造船株式会社三角蜂窝板式催化剂 还

2、原剂为尿素,尿素制取氨气采用热解工艺 催化剂采用声波和蒸汽联合吹扫方式二、典型案例分析2、问题经过 2014年11月2日机组停备。停机前乙侧脱硝性能明显下降,反应器出口NOX浓度达120mg/Nm3左右,超出甲侧90mg/Nm3 ,NH3逃逸率已超出监视画面量程(量程为10ppm)。 2014年11月12日清理吹扫工作结束,11月13日01:34 锅炉点火,08:30具备投脱硝条件,开始投运第一只喷枪,09:04热解炉4只喷枪全部投运完毕,09:58脱硝系统投运正常。当时热解炉4支枪尿素溶液流量为79.3、108.5、116.79、121.4L/h,甲侧(AB)反应器出口NOX浓度64.6 m

3、g/Nm3,乙侧(CD)反应器出口NOX浓度192.9 mg/Nm3,甲、乙侧相差128 mg/Nm3。 经过调整后,热解炉4支喷枪流量都在110L/h左右,反应器出口NOX浓度没有明显变化,甲侧(AB)反应器出口NOX浓度65.1 mg/Nm3,乙侧(CD)反应器出口NOX浓度185.7 mg/Nm3,甲、乙侧相差120.6 mg/Nm3。无法满足环保排放要求,机组于11月13日21时20分停止运行。二、典型案例分析3、原因分析 经过多次专家论证、催化剂检测分析、流场测试分析,该机组脱硝系统运行异常的主要原因如下:(1)脱硝系统喷氨格栅设计布置不合理(2)脱硝反应区烟气温度场不均(3)SCR

4、反应区烟气流场不均(4)催化剂设计选型有偏差(5)喷氨均匀性控制难度大(6)运行调整问题二、典型案例分析3、原因分析(1)脱硝系统喷氨格栅设计布置不合理 该机组脱硝系统喷氨格栅布置在高温预热器之前,由于高温预热器入口风温在210左右,局部管壁温度低于硫酸氢铵的露点,使硫酸氢铵凝结成液态,并与烟气中的灰混合后形成垢体附着在预热器内管壁上,管壁上的垢片在温度变化情况及烟气冲刷下脱落至催化剂上,堵塞催化剂微孔,造成部分催化剂不能发挥作用。SCRCatalystNOxNOxNOxNH3NH3NH3N2N2N2H2OH2OH2O净烟气原烟气NH3 NH3 和SO3 的体积浓度比小于2 : 1 时: NH

5、3 + H2O + SO3 NH4HSO4 二、典型案例分析3、原因分析(2)脱硝反应区烟气温度场不均 预热器水平方向进风与垂直方向烟气进行热交换时,造成预热器出口烟温(即反应器入口烟温)在水平分布区域高低相差50-70度,机组实际运行中脱硝反应区温度在280-360之间,SCR反应区烟气温度场不均,低温烟气环境易形成液态硫酸氢铵,且脱落下来的硫酸氢铵280左右时不能完全挥发,造成液态硫酸氢铵粘附在催化剂上,使催化剂性能下降。二、典型案例分析3、原因分析(3) SCR反应区烟气流场不均匀 从停炉后所做的烟气流速试验区看,四个反应室以及单个反应室各部位烟气流速差别较大,造成氨气、烟气混合不均及催

6、化剂负荷分配不均,甲、乙两侧脱硝出口氮氧化物浓度偏差较大。二、典型案例分析3、原因分析(4) 催化剂设计选型有偏差 催化剂工作区域烟气速度过高。实际烟气空塔流速为4.3 m/s (机组满负荷时烟气量为80万m3/h),已接近设计值上限,造成催化剂在短期内磨损严重,机械强度下降; 催化剂工作区域烟气温度的设计条件与运行条件偏差较大,造成催化剂设计体积偏少,脱硝整体性能达不到设计要求; 该类型催化剂WO3含量1.7%左右,远低于常规催化剂5-10%的含量,对催化剂的活性、选择性和机械强度有一定的影响。 二、典型案例分析3、原因分析(5)喷氨均匀性控制难度大 机组脱硝系统每两个反应区仅对应了一排氨喷

7、嘴,在流场不均的情况下,无法分别进行喷氨均匀性调整,造成反应区局部脱硝效率低或氨逃逸率高。(6)运行调整问题 在SCR反应区局部温度低于300时,电厂未采取有效措施提升SCR反应区温度;喷氨投退未按运行规程严格执行。三、改进措施及建议1、严格控制脱硝系统出口氨逃逸(1)按照设计参数并依据SCR反应器出口NOx浓度调整喷氨量,严格控制氨逃逸不大于3ppm;(2)当SCR反应器入口浓度大于设计值、脱硝效率大于设计值时,应通过调整燃烧、降低机组负荷等方式实现NOx排放达标,严禁大幅增加喷氨量控制出口NOx浓度;(3)确保氨逃逸表计测量的准确性,量程、精度应满足控制要求,存在问题应进行技术改造,必要时

8、采用间接辅助监测手段,例如:定期在除尘器一电场飞灰中取样化验飞灰中的氨含量,对比监控;(4)当脱硝效率较低而局部氨逃逸率偏高时,应对喷氨格栅阀门进行调节优化,每年应进行一次NH3/NOX摩尔比分布(AIG)优化调整试验,以优化脱硝系统性能;(5)脱硝系统投入喷氨自动时,应定量分析影响供氨自动调节的因素,依据机组不同负荷时性能试验结果,增加机组不同负荷对应的最大喷氨量限制,当氨逃逸大于3ppm时,限制喷氨量的增加,防止自动调整时氨逃逸量超标。三、改进措施及建议2、确保SCR反应器烟气温度满足设计要求(1)SCR反应器入口烟气温度低于最低连续喷氨温度时,应通过协调负荷、燃烧调整等措施提高入口温度,

9、当达不到要求时,应停止喷氨;(2)SCR反应器入口烟气温度长期低于最低连续喷氨温度时,应通过省煤器改造、提高给水温度等方式,保证SCR反应器入口烟气温度高于最低连续喷氨温度,保障脱硝系统连续稳定运行。3、保证SCR反应器入口烟气速度均匀(1)机组大小修、停备期间,检查催化剂的磨损和积灰情况、整流器的冲刷情况,判断流场、浓度场均匀性,如果发现流场、浓度场不均匀,建议进行流场、浓度场均匀性试验;(2)当煤质改变较大时,重新核实烟气量和飞灰浓度,当与设计值差别较大时,及时进行流场、浓度场均匀性试验。三、改进措施及建议4、做好催化剂设计选型及维护管理工作(1)灰分较大时,采用耐磨型催化剂配方,合理设计催化剂节距和通道形式,采取顶端硬化、增厚、均质催化剂结构;(2)综合考虑烟尘浓度、粒径和烟气流速对催化剂磨损的影响,设计适当的SCR反应器截面尺寸和催化剂布置方案;(3)机组停炉期间,要对催化剂彻底检查定期进行催化剂活性检测,对催化剂、反应器、脱硝装置进出口烟道的积灰应进行真空吸尘清扫,严禁对催化剂冲洗和泡洗,停炉期间要采取措施防止催化剂受潮失活;(4)机组启动时,需要对燃烧条件进行监测,防止不完全燃烧时

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