俄制500MW汽轮机高压转子轴承_第1页
俄制500MW汽轮机高压转子轴承_第2页
俄制500MW汽轮机高压转子轴承_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、汽轮机高压转子轴承振动波动原因分析摘要:我公司#2机组为俄制500MW机组,在机组高负荷期间,特别是机组负荷480MW以上,高压转子#1、2轴 承振动和轴振很不稳定,存在较大波动,而且振动的波动与负荷以及高压调门开度关系密切,振动出现波动的负 荷点重复性很好。在机组负荷500MW,高压缸#1高压调门全开,#4高压调门基本未开情况下,#2高压调门开度 57mm左右,#3高压调门开度15mm左右时,高压转子前后轴承(即#1、2轴承)振动明显增大,在#1、4高压调门 开度不变情况下,#2、3高压调门偏离(开大或关小)上述开度,则高压转子前后轴承振动均会减小,且在此开 度左右变化时,振动波动频繁,幅值

2、较大且重复性好,初步分析认为,高压转子在高负荷时的不稳定振动属于汽 流激振。主题词:汽轮机振动稳定性低频振动汽流激振High-pressure steam turbine rotor bearing vibrationfluctuation analysisDing xue-liang, Ou yang-zhiGuohua Panshan Power Generation Co. Ltd.,Tianjin jixian 301900,ChinaAbstract: Our # 2 units for the Russian-made 500MW units, the unit during th

3、e high-load, especially the load more than 4 80 high-pressure rotor #1,2 bearing vibration and shaft vibration is very unstable, there is greater volatility, and volatility of vibration and load, as well as high-handed tone close to opening, vibration load fluctuations in a very good point repeatabi

4、lity. Load in the 500MW, high-pressure cylinder # 1 high-pressure full-tone, # 4 high-pressure basic tone is not open cases, the # 2 high-pressure tone about opening 57mm, # 3 high-pressure opening tone around 15mm, the high-pressure rotor bearings before and after (that is, # Bearing 1,2) vibration

5、 increases markedly, the high pressure in the #1,4 tone opening unchanged circumstances, # 2,3 high-pressure pitch deviation (open large or small clearance) the opening, the before and after high-pressure rotor bearing vibration will reduced, and in this opening about changes, vibration fluctuations

6、 frequent, larger amplitude and good reproducibility, preliminary analysis of the view that high-pressure rotor in high-load instability vibration excitation belonging to steam flow.Key words: steam turbine; Vibration Stability; Low-frequency vibration; Steam flow excitation俄制500MW汽轮机概况我公司#2机组为俄制500

7、MW机组,汽轮机为K500-240-4型超临界压力、一次中间再热、单轴、 四缸四排汽、凝汽式汽轮机。汽轮机本体由一个高压缸,一个中压缸和两个低压缸组成,所有 缸体均为双层结构。其中高压缸为回流式,采用喷嘴调节。新蒸汽经过两个高压主汽门、4个高 压调门由汽缸中部进入左侧调节级和五个压力级,然后回转180度进入右侧六个压力级,然后排 往再热汽冷段,再热蒸汽经两个中压主汽门、4个中压调门进入中压缸。中压缸排汽进入两个低 压缸做功后排入凝结器,中低压缸均为对称布置。高、中压转子为整锻件,低压转子为套 装件,所有转子的联接均为刚性联接。高压转子的前后支持轴承为摆动楔型轴承,每个轴承 共有六块可倾瓦,中压

8、转子前轴承为推力支持联合轴承,其余均为椭圆搪孔轴承。汽流激振的特征汽流激振主要特征:一是发生在高压转子部分。二是应该出现较大量值的低频分量且再现性 好。三是振动的增大受运行参数的影响明显,如机组负荷、蒸汽流量、调门开度等,且增大应该 呈突发性;汽流激振的机理汽轮机汽流激振力通常来自三个方面:3.1叶顶间隙激振力汽轮机叶轮在偏心位置时,由于叶顶间隙沿圆周方向不同,蒸汽在不同间隙位置处的泄漏量 不均匀,使得作用在叶轮沿圆周向的切向力不相等,就会产生一作用于叶轮中心的横向力(合力), 也称为间隙激振力。该横向力趋向于使转子产生自激振动。3.2汽封汽流激振力由于转子的动态偏心,引起轴封和隔板汽封腔室中

9、沿周向蒸汽压力分布的不均匀,产生一垂 直于转子偏移方向的合力,使转子运动趋于不稳定。3.3作用在转子上的静态蒸汽力在喷嘴调节的汽轮机中,由于调节级喷嘴进汽的非对称性,高压蒸汽会产生一个不对称的蒸 汽力作用在转子上,在某个工况下其合力可能是一个向上抬起转子的力,从而减少了轴承比压, 导致轴瓦稳定性降低。此力的大小和方向受机组运行中各调节阀的开启顺序、开度和各调节阀控 制的喷嘴数量的影响。振动故障分析高压转子#1、2轴承在大负荷时发生的不稳定振动属于低频振动。汽轮发电机组轴系产生突 发性低频振动的原因主要有轴承油膜振荡和汽流激振,二者均属于不稳定自激振动。系统一但失 稳,振幅将随时间迅速发散,呈现

10、突发性的振动特征,均为低频振动,造成的危害较大,严重时 可能被迫限负荷运行,降低了机组的可用率,或因振动大造成机组跳闸,严重威胁机组安全。我公司#2机组属于俄制大容量高参数超临界机组,#1、2轴承为可倾瓦轴承,轴瓦本身的稳定 性较好;通过多次跟踪机组升降负荷过程,注意到在450M W以前,#1、2轴承轴振没有明显的低 频成分,450MW以后出现明显低频成分,480MW以后低频成分显著增加,满负荷500M W时,低频振 动值和出现的频繁程度都大大增加。不稳定振动随负荷的变化特征具有较好的重复性,并且这种 不稳定低频振动同时发生在高压转子的两个轴瓦上。所有这些都表明该机组高压转子的不稳定振 动属于

11、汽流激振的可能性较大。#2机组出现明显汽流激振与各高压调门的开度有关系。自2008年6月8日23: 57开始,#2机组 负荷500MW,在高压缸#1高压调门全开,#4高压调门基本未开情况下,#2高压调门开度57mm左右, #3高压调门开度15mm左右时,高压转子前后轴承(即#1、2轴承)振动幅值明显增大,#2轴承Y向 轴振经常达150m报警,在#1、4高压调门开度不变情况下,#2、3高压调门偏离(开大或关小) 上述开度,则高压转子前后轴承振动幅值均会减小,从振动曲线上看,#2高压调门开度57mm左右, #3高压调门开度15mm左右变化时,高压转子#1、2轴承轴振、瓦振摆幅均明显增大,并带动#3

12、、4、 5轴承振动也不同程度的增大。直到2008年6月9日9: 15,锅炉投入12组本体蒸气吹灰,主蒸汽流 量增加,在#1、4高压调门开度不变情况下,#2高压调门开至60mm,#3高压调门开度16mm以上时, #1、2轴承轴振、瓦振摆幅均明显减小,恢复到了增大以前的水平。在#2机组正常运行期间,高中压转子1、2瓦轴振在带大负荷期间很不稳定,存在较大波动; 而且振动的波动与负荷和高压调门开度关系密切,且出现在#3高压调门开启并参与机前压力调节 后,振动出现波动的负荷点重复性很好。初步分析认为,高中压转子在高负荷时的低频不稳定振 动属于汽流激振,只不过在高压调门某一开度下,汽流激振现象更为明显而已

13、。原因是各高压调 门进汽方式以及近期流量分配一方面可影响轴颈在轴承中的位置,造成转子运动失稳。另一方面,使转子在汽缸中的径向位置发生变化,引起通流部分间隙的变化。以下表为高压缸#1高压调门全开,#4高压调门基本未开情况下,#2高压调门开度57mm左右,#3高压调门开度15mm左右时的振动(以m)统计:#1高调开度mm#2高调 开度mm#3高调 开度mm#4高 调开 度mm#1轴承振动#2轴承振动#1轴承轴振X#2轴承轴振X#1轴承 轴振Y#2轴承轴振Y73.654.4014.43110.6410.0665.1280.1243.6897.2073.654.9414.57112.7011.0174

14、.7685.0549.10105.0773.656.5514.98120.2213.72103.6899.8465.36128.6873.657.7915.27125.7215.56137.21119.2079.88156.2473.659.9715.77112.6210.5574.5183.5349.23106.1373.661.8016.51111.7010.8968.6279.2048.91103.09减小汽流激振的方法及建议减小汽流激振力,具体办法如下:5.1适当增大叶顶汽封的径向间隙、减小其轴向间隙。#1机组曾经出现围带汽封出现缺损现象, 建议机组检修时对#2机高压动叶围带汽封进行重

15、点检查,以便进行即时修复。5.2调整转子在汽缸中的位置使圆周方向的动静间隙尽量均匀。建议机组检修时对#2机高压缸圆 周方向的动静间隙进行检查和调整。5.3在叶顶汽封和端部汽封间隙等处安装止涡装置,利用该装置干扰间隙内工作介质的周内流动, 以减小其产生的汽流力。5.4改变进汽调门的开启顺序或开启重叠度。目前我公司#2机组在满负荷时,#2高压调门为全开, 满负荷时仍参与机前压力的调节,根据#2、3高压调门在某一开度配合时出现明显汽流激振现象, 建议会同技术部门根据这一现象考虑调整各高压调门开启重叠度,因为#2机组电调改造时同样需 面对这一问题。总之#2机组在机组高负荷期间,高压转子#1、2轴承振动以及X、Y方向轴

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论