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文档简介

QC成果

降低镀锌铁皮风管的漏光点中建二局第三建筑工程有限公司发布人:钟立庆二○一二年三月——武汉供电公司电力生产调度楼QC小组1.工程概况2.小组简介3.选题理由4.现状调查5.目标设定6.原因分析7.要因确认8.制定对策9.组织实施10.效果检查11.巩固措施与标准化12.总结和下一步打算目录一、工程概况二、小组简介本QC小组成立于2011年4月,由项目部项目经理、质检员、材料员、技术员等8人组成,小组成员均接受过TQC学习培训,小组具体情况如下表(表2-1)。QC小组概况

制表:种照芳日期:2011.4.30表2-1表2-2

QC小组成员情况

制表:种照芳日期:2011.4.30

※理由三控制好接缝漏光点是保证风管系统工程质量的前提条件。可以减少返修,降低施工成本。风管的漏光点多,漏风量增大,从而增加了能耗,浪费了资源,增加了工程使用期间的运行成本。

三、选题理由

※理由二规范中规定,低压系统风管10米接缝不大于2个漏光点且平均每100米接缝不大于16个漏光点为合格。通过检查大楼已施工完成的11-14层风管接缝,发现漏光点超标,存在100米接缝大于16个漏光点。※理由一工程质量目标为“鲁班奖”。该工程风管接缝长达58000多米,控制好风管接缝漏光点能保证本工程质量目标更好的实现。降低镀锌铁皮风管的漏光点四、现状调查

QC小组成员于2011年5月3日~7日集中对本工程11-14层已经安装完成的镀锌铁皮风管进行了检查,对施工过程中的漏光点测试记录进行了统计分析(见表4-1),共计抽检风管接缝长达500米,漏光点数为84处,每百米平均达到16.8处.镀锌铁皮风管的漏光点现状统计表

制表:种照芳日期:2011年5月8日表4-1

QC小组成员对风管漏光点进行了检查统计,找出了风管漏光的各个部位,并对其统计如下表(表4-2)。

镀锌铁皮风管的漏光点统计表制表:种照芳日期:2011年5月9日表4-2依据以上漏光点统计情况,qc小组成员绘制出镀锌铁皮风管漏光缺陷排列图(图4-1)。从排列图中可以看出,法兰与法兰连接处漏光是影响镀锌铁皮风管漏光的主要因素,累计频率达到82.14%,是A类因素,成为解决问题的主要对象。

制图:种照芳日期:2011年5月9日图4-1镀锌铁皮风管漏光点缺陷排列图五、目标设定通过QC活动降低镀锌铁皮风管的漏光点,风管漏光点从每100米接缝16.8处降低到10处,每10米接缝不大于1处。图5-1目标对比柱状图QC小组针对从排列图中得到的主要问题进行了积极讨论,各位成员踊跃发言,最终集思广益,主要从人、机、环、料、法五大方面着手进行归纳分析,绘制出了以下因果分析图(详见图6-1)。六、原因分析七、要因确认根据因果分析的原因,我们制定了要因确认计划表如下(表7-1)。并对可能存在的以下10条末端原因进行逐一分析确认。表7-1

要因确认计划表要因确认(续)续表7-1

要因确认计划表

制表:种照芳日期:2011年5月12日要求对所有施工工人进行培训教育。在施工前邀请通风空调专家进行培训,且测试合格后上岗。由右图(图7-1)可看出,工人考试成绩均在合格线上。图7-1工人考核成绩饼图制表人:严杰日期:2011年5月13日要因确认二:机械设备加工精度不高确认结论:非要因小组成员于2011年5月12日~13日对相关施工机械设备加工精度进行检测,发现加工精度全部在允许波动范围之内。要因确认一:培训不到位要因确认三:加工车间照度不够

小组成员于2011年5月13日对加工车间照度进行检测,光线充足,满足施工要求。确认结论:非要因

要因确认四:材料保管不当

小组成员于2011年5月13日对现场材料标识及堆放进行现场检查,发现现场材料堆放平整、整齐,标识清楚。确认结论:非要因

要因确认五:法兰螺栓未拧紧

小组成员于2011年5月13日对风管法兰连接螺栓进行全面检查,发现用扳手转动螺栓没有松动。法兰连接螺栓均已经拧紧。确认结论:非要因

小组成员于2011年5月16日对风管进行测量,检查确认标准:风管大边长≤300mm时,外边长偏差≤2mm,两对角线长度之差≤3mm;风管大边长>300mm时,外边长偏差≤3mm,两对角线长度之差≤3mm。对风管尺寸进行测量,风管尺寸偏差见下表(表7-2):表7-2

风管尺寸偏差测量表要因确认六:风管下料不当

确定结论:非要因制表人:邱强波时间:2011年5月16日要因确认七:法兰下料存在偏差

小组于2011年5月13日在现场抽查检验加工完成的半成品法兰材料,发现半成品材料存在偏差,共计检查抽检32根材料,发现有6根材料超过允许偏差,检查结果见下表(表7-3)。法兰下料采用尺量、划线的传统方法,偏差不易控制,影响法兰内径尺寸,而且施工效率较低,加工方法不能满足工程需求。

表7-3法兰下料偏差检查表确认结论:要因

制表:王法治日期:2011年5月13日要因确认八:法兰焊接方法不当确认结论:要因

小组于2011年5月14日在现场抽查检验加工完成的法兰成品,共计检查24片法兰,发现3片法兰平面度偏差超过2mm,4片法兰对角线偏差超过3mm,详细情况见下表(表7-4)。经检查发现法兰焊接方法存在不当,没有可靠的模具控制法兰的外形尺寸。焊接顺序不规范,法兰平面度较差。而且加工效率较低,不能满足施工要求。表7-4法兰焊接偏差检查表制表人:钟立庆时间:2011年5月14日小组成员于2011年5月15日对风管咬口进行检查,发现风管咬口不紧密,宽度不一致,表面不平整。确认结论:要因要因确认九:密封条安装不规范

小组成员在2011年5月15日发现施工人员施工过程中比较随意,没用固定施工方法,不能保证密封条完全严密。确定结论:要因要因确认十:风管咬口未压实根据确认结果以下4项因素确定为要因:要因2、法兰焊接方法不当3、密封条安装不规范4、风管咬口未压实1、法兰下料存在偏差八、制定对策

QC小组针对上述4项要因进行分析,制定措施对策表如下(表8-1)制表:种照芳日期:2011年5月16日表8-1措施对策表九、组织实施实施效果检查:小组成员于2011年5月24日对现场法兰下料半成品进行检查,抽取50个。法兰下料平面度的偏差都在2㎜以内,符合规范要求,同时施工效率也大有提高。

1、设计简单工具进行法兰下料。法兰下料的简单工具是利用一根已经调直的10#槽钢,在端头处焊接一根L50*50*5的角钢。

2、在10#槽钢上量取需下料尺寸,与机械切割台调平,与切割片调垂直,固定在切割机械上。然后进行批次下料,保证下料尺寸正确统一(见图9-1)。图9-1实施一:改进法兰原有的下料方法

1、制作法兰焊接模具。利用钢板制作焊接平台,把4~6个长50㎜的L50*5的角钢焊接在钢板平台上,尺寸为所加工法兰的尺寸,校准模具尺寸。

2、焊接法兰时,必须先行点焊法兰对角线,检查法兰的对角线的偏差。焊接采用对角线焊接方法,保证法兰的平整度,成品的焊接质量。

效果检查:小组成员于2011年5月28日对现场法兰成品进行检查,抽取成品50个。法兰平面度的偏差都在2㎜之内,法兰对角线的偏差都在3mm之内,同时大大的减少了法兰的制作时间。实施二:解决法兰焊接方法不当的问题1、制定密封条接缝施工方案,以便进行密封条的合理安装(图9-2)。2、加强现场检查次数,随时进行抽检,确保密封条安装质量得到有效控制。

实施效果检查:小组成员于2011年6月22日现场对风管连接处密封条进行检查,发现施工人员均能依照QC小组制定的方案进行施工。风管连接处密封较好,可以依据此方法施工。实施三:规范密封条安装施工方法图9-2密封条施工方案

实施效果检查:技术员王法治于2011年6月2日对风管制作现场咬口进行了检查,抽取50处合格率100%1、制定标准咬口形式:风管采用联合角咬口形式,确保咬口平整严密,如图(图9-3)所示。

2、加强现场检查:小组成员经常在现场巡视检查,发现有不合格咬口及时要求工人进行整改。风管咬口形式图示实施四:解决风管咬口未压实的问题图9-3通过QC小组的努力,成功的降低了镀锌铁皮风管的漏光点。QC小组于2011年6月15日对现场已完成的部分风管进行了分段测试,测试结果如下表(表10-1)。共计抽检风管的500米接缝,发现风管漏光点45处,平均每100米接缝9处漏光点,且符合每10米风管接缝不大于1处漏光点的目标要求。十、效果检查1、直接效果制表:种照芳时间:2011年6月16日

表10-1实施后镀锌铁皮风管漏光点数据统计表

图10-1

实施结果柱状图制图:种照芳日期:2011年6月16日根据以上统计数据,qc小组成员绘制了实施结果柱状图(图10-1

),由图可以看出,实施效果达到了QC小组的设定目标。实施效果详见图10-2、10-3。

图10-2图10-3

3、无形效果按照现状调查中平均每100米风管接缝存在16.8处漏光点计算,则平均每100米风管接缝减少漏光点7.8处。共计减少风管漏光点:(58000÷100)×7.8=4524(处)通过QC活动成功的减少了镀锌铁皮风管接缝的漏光点,从而降低了风管的漏风量,保证了系统运行的可靠性,降低了能耗,减少了业主使用期间的运行成本。另外,通过对新施工方法的学习,工人施工效率大有提高,减少了施工成本。

2、经济效果通过开展QC小组活动,提高了团队的战斗力和解决问题的信心,增强了质量、安全意识,掌握了镀锌铁皮风管施工工艺,培养了一批新技术人员,同时,在活动中创造了一个良好的学习氛围。通过对新材料、新工艺的学习,提高了qc小组成员的业务能力。十一、巩固措施与标准化1、巩固措施后续施工按照QC小组活动的要求,严格执行先行有效措施,严把质量关,明确责任,奖罚分明,不断改进。QC小组于2011年11月5日对后续施工中的风管接缝处进行测试,统计数据结果见下表(见表11-1),共计抽检风管的500米接缝,发现风管漏光点44处,每百米接缝漏光点平均为8.8处,且符合每1

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