版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
某油田清、污水混合处理工艺技术摘要:某油田是一个油层埋藏深、渗透率低的复杂断块油田,注水开发后,对注入水的水质要求很高。经过在实践中不断创新改造,总结出了一项新的水处理工艺技术关键字:水处理混合处理成本水质稳定Abstract:Wennanoilfieldischaracteristicwithshallowembeded,lowpermeableandcomplicatedfaultblock,thereservewithlowpermeabilitycoversover60percentintotalreserves,sothequalityforinjectionwaterisquitehigh.Theinjectionwaterhardlysweptupthelow-permeableformationduetononstandardinjectingwaterqualitybefore1995,whichledtoquitedifficulttodevelopthelowpermeabilityreserveandtoformseverecorrosionininjectingsystem,sothehugelossisinevitableforoilfielddevelopment.After1995,throughtechnicians’continuoussummarizationandcreationinpractice,weresearchedonenewwaterdisposaltechnology:Clean&DirtyWaterMixtureDisposalTechnology.Itsmainfeatureistopre-mixandreactforcleananddirtywaterresource,subsequentlyformastablewaterqualitysystemsoastoresolvethecorrosionanddepositionproblemfortwounsuitedqualitywaterininjection,andrealizethewaterqualitytomeetoperationalstandard.Thistechnologyhassomanyadvantagesincludinglowcost,highautomation,easyoperation,stablewaterqualityandsoforth,thewaterqualityindexafterdisposalreachesA1levelinSY5329-94;furthermore,itmatcheswithformationwaterverywell,neverdepositinthegroundcondition.Theapplicationofthistechnologylaysasolidfoundationforwaterinjectiondevelopmentinlow-permeableoilreserves.1前言某油田位于东濮凹陷中央隆起带文留构造的南倾部分,是一个异常高压、低渗、高饱和的复杂断块油气藏。油藏平均埋深3100m,储层平均孔隙度11.4~21.6%,平均空气渗透率4.3~208.9×10-3um2,平均孔喉直径1~5.4um。1983年以来,陆续投入了10个断块区共26个开发单元,动用石油地质储量6517×104t,其中,按渗透率统计,渗透率小于30×10-3um2的油层地质储量占全油田已动用储量的58%。特殊复杂的地质特征,给某油田的注水水质提出了严格的要求,油田自1984年投入注水开发以来,水质问题便成为人们关心的热点、难点。2问题的提出某油田的注水,先后经历过注清水、清污混注等阶段,担负其水处理与回注任务的是文二污水处理站。该站设计了两套并行的水处理工艺流程:一套是日处理能力为5000m3的“斜板除油—诱导浮选—压力过滤—精滤”[1]密闭处理装置;另一套日处理能力为8000m3的“自然除油—混凝除油、斜管沉降—压力过滤”[1]密闭处理工艺流程。两套水处理流程并联运行,均用来处理含油污水,技术改造之前,采用处理后的污水与清水混和后再回注。2.1产生的问题某油田的日注水量大约在12000m3左右,其中油井产出污水量大约为6000m3左右,每天需补充浅层清水量6000m3左右,两种水源的基本情况见表1和表2。从表中可以看出,油井产出水为CaCl2型,注水水源基本情况表表1水源类型日供水量m3/dd总矿化度mg/ll水型PH值水温℃机杂mg/l含油mg/l含铁mg/l含氧mg/l含硫mg/lCO2mg/llSRB个/mllTGB个/ml油井产出水60006~8×104CaCl26.042〉1018827.400.374103102清水60001018~15334NaHCO37.020200.320.13.710103清水为NaHCO3型,二者之间不配伍,所以二者混合后,机杂含量急剧上升,注水水质恶化。清污混注过程中,在生产现场还发现注水管网流程及注水井井下油套管腐蚀结垢严重,最大点蚀速率达3mm/a以上,最大结垢速率达5mm/a以上。据统计,清污水先分别处理后再混注,油田因注水系统腐蚀结垢及井口水质长期不达标所造成的经济损失每年都在2500万元以上,该油田带来了巨大的经济损失。2.2产生问题的原因分析清、污水混注后,主要表现出以下两方面:1)结垢加剧,悬浮物含量增高:污水中含有大量的Ca2+、Mg2+、Fe2+、SO42-和部分HCO3-,清、污水混合后,清水中的HCO3-加速了CaCO3的沉淀;温度升高,压力下降可以促使HCO3-分解,加速成垢。其反应机理[1]如下:Ca2++2HCO3-→CaCO3↓+CO2+H2OFe2++2HCO3-→FeCO3↓+CO2+H2O2)细菌大量繁殖:污水中含有大量有机物,但因矿化度高,介质与胞体内渗透压差大,故不宜滋生细菌,清水里有生成细菌的条件,可又没有营养物质,故单一污水或清水都不适合细菌大量繁殖。而两者混合后,既有营养物质,又有细菌生长的最佳环境条件(温度、含盐量、PH值),因此,大量细菌繁衍滋生(测定混合水中SRB的含量高达106个/ml)。腐蚀产物和垢物的沉积,又为硫酸盐还原菌提供了良好的生存环境,加剧腐蚀,致使注水水质沿注水管网急剧恶化。2.3清、污水先混合后处理问题的提出清、污水先分别处理后再混合导致注水系统腐蚀、结垢严重,系统水质难以达标。问题的解决有两条途径:一、是清、污水分注;二是清、污水先混合,经处理后混注。清污分注存在两个问题:⑴清水对地层伤害大(储层存在中强度水敏),清水与地层水不配伍,易结垢,对油层的伤害加大;⑵清、污分注需要从储水罐、注水泵、分水器、流程上完全分开,不仅需要耗费大量资金改造现有工艺流程、装置和设备,而且将增大分注后的运行和管理费用。因此,开展清、污混合处理可行性研究十分必要。采油四厂于1993年首先提出并于1994年初正式以“清污水先混合后处理水质达标可行性研究”为题进行立项、研究,其中心论点就是“让两种不同性质的水源提前混合、反应,将地下的矛盾提前到地面解决,将系统中的矛盾提前到站内解决”。3“清污水先混合后处理水质达标工艺技术”的研究及应用3.1清污水先混合后处理水质达标工艺技术的研究清污水混合处理的技术关键是清污两大不配伍水源在污水站内混合反应后能否形成一个稳定的水质体系,且处理后的水质能否达标,并与地层水配伍性好。为此,采油四厂与有关专家组成专门的项目组,进行了长达一年半的研究和试验,并获得成功。研究试验的主要内容有:清污水混合处理工艺技术研究,水处理工艺动态摸拟试验,储层敏感性试验,驱油效率试验,杀菌试验,不同PH值的清污混配水在地面和地层条件下的化学稳定性及与地层水的配伍性试验、垢物分析等,取得了1000多个主要数据,为清污水混合处理工艺奠定了坚实的基础。3.2清污水先混合后处理工艺技术的应用在室内研究试验成功的基础上,1995年9月17日在文二污水处理站进行了现场试验,历时44天,累计处理水量484541m3。试验过程中对处理后的水质进行了系统监测和评价,结果表明:1)处理后的水质达到了某低渗透油藏注入水水质标准(见表2),动态挂片测试腐蚀速率为0.003~0.0182mm/a,低于行业标准[2]。2)地面和地层条件下,处理后的水化学稳定性好,不结垢。3)处理后的水与地层水配伍性好。清污混合处理工艺现场试验水质监测数据表表2取样地点取样时间PH值水温℃含氧mg/lS2-mg/l悬浮物mg/l含油mg/l滤膜系数含铁mg/l细菌个/mlFe3+∑FeSRBTGB文二污滤后水6.5290.020.22.04260.30.5010注水泵房6.5290.010.32.43310.20.410104“清、污水先混合后处理水质达标工艺技术”的配套完善4.1初期的试验流程及缺陷清、污水混合处理工艺技术在文二污水站应用初期的流程如下图如示。因原斜管沉降罐内部构件腐蚀穿孔短路,试验被迫利用文二联的万方事故池作为平流式沉淀池进行。即产出水加入1#药剂后与已加入2#药剂的清水混合,然后再加入3#药剂进入反应器反应,并在反应器中加入4#药剂,然后再进入平流式沉淀池沉降,沉降后的水利用污水处理站的原处理流程进入自然除油罐,然后再进入缓冲罐,再加压过滤,过滤后的水加入5#药剂后回注。该工艺流程的缺陷是:平流式沉淀池面积大,水面上漂浮的浮油靠人工不便回收,池底沉积的污泥每隔23天就会堆满全池,靠人工清池不但劳动强度大,且不便清除。更重要的是,当产出水含油较高时,就会出现水质上的波动,分析认为是部分药剂被污油吸附或消耗严重,造成水处理效果变差所致。另外,在试验过程中还发现,在平流式沉淀池中污泥与污油粘附在一起,形成一种油泥状物体,即不上浮,也不下沉,可以在水体中任何位置停留,这种物体在后续的提升过程中,极易被提升泵叶轮打碎,从而被带入滤罐,随着时间的累积,滤罐过滤效果变差。4.2清、污水混合处理工艺的配套完善针对清污水混合处理工艺试验中存在和发现的问题,2000年对文二污水站进行了改造和配套完善,形成了目前比较先进合理的水处理工艺流程。含油污水首先进入5000m3立式自然除油罐进行一级除油,然后再进入500m3立式自然除油罐进行二级除油,再进入浮选器进行三级除油,经过三级除油后的产出水含油量可降至10mg/l以下,然后加入1#药剂,经提升泵叶轮混合后与清水混合,再加入3#药剂,经管道快速混合器混合后进入反应器,反应器中先后加入2#药剂和4#药剂,使清污水充分反应,然后进入1000m3立式斜板沉降罐,沉降后进入平流式沉淀池进行二次沉降,从万方池提升出来的水直接进入压力滤罐过滤,过滤后加入5#药剂回注。改造的主要内容是:对含油污水先期进行除油,然后再与清水混合反应,去除泥垢,并加强对含油污水的除油处理,从而减小了污油对后续水处理的干扰和影响,并在平流式沉淀池前增设了斜板沉降罐,这不仅增强了悬浮物的去除作用,而且绝大部分的污泥沉降后,可以从设在罐底的排污设施排入专设的排污池中,对污泥集中进行浓缩处理,从而大大减轻了工人从平流式沉淀池收油和清泥的工作量,提高了工作效率。另外,新增设的斜板沉降罐被设计为逆向流,即水流在罐底部分配水,从罐上部收集。与同向流沉降罐相比,沉降后的水中悬浮物含量大大减少,为后续的水处理提供了保障,过滤后的水质明显提高,滤料的使用寿命大幅度延长。为保证水质的长期稳定达标以及各种水处理设施的安全高效运行,进一步降低操作人员的劳动强度,文二污水处理站还广泛应用自动化控制技术,对一些重要工艺参数的控制和操作辅以电气自动控制技术,近几年相继实现了滤罐反冲洗自动操作、沉降罐排污自动操作、浮选器液位自动控制、加药自动控制等,使工艺控制更加科学、合理,工艺效果更加稳定。另外,各种耐腐蚀材料和先进的防腐技术在文二污水处理站的应用也使水处理系统腐蚀大大减缓。5水处理效果及效益评价5.1水质处理效果清污水混合处理工艺配套完善后,工艺过程更加科学合理,水处理效果显著提高(见下表3),工人劳动强度大幅度降低,水质更加稳定。清污水混合处理工艺配套完善后的水处理效果表表3指标PH值溶解氧mg/lS2-mg/l悬浮物mg/l含油mg/l含铁mg/l滤膜系数细菌个/ml腐蚀速率mm/aaFe3+∑FeSRBTGB处理后的水质6.30.020.2≤120.10.3420100.025.2效果评
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年一网通办:基层治理新抓手
- 安全生产管理协议书14篇
- 山西2025年教师招聘《教育综合知识》考试真题(完整版)
- 译林版英语六年级下册Project1课时作业(二)
- 2026年特岗教师《教育综合知识》历年真题
- 护理查房评价标准
- 上颌窦根治术前护理常规
- 2026年外墙涂料作业安全措施及注意事项
- 燃气企业安全生产责任保险实施办法
- 南昌市教师招聘笔试题及答案
- 《新青年 郑出发》打造城市夜经济文旅美食商业街运营规划方案
- 2024高速公路沥青路面养护工程方案设计图集
- T/CAPA 1-2019脂肪注射移植
- 躯体活动障碍护理措施
- 音乐推广合同范本
- 年度得到 · 沈祖芸全球教育报告(2024-2025)
- DB11∕T 2192-2023 防汛隐患排查治理规范 市政基础设施
- 贵州省防雷检测专业技术人员资格参考试题库(含答案)
- 住院患者身体约束护理团标精神科保护性约束实施及解除专家共识
- AI在药物研发中的应用
- 危险化学品-危险化学品的运输安全
评论
0/150
提交评论