精益六西格玛案例分析课件_第1页
精益六西格玛案例分析课件_第2页
精益六西格玛案例分析课件_第3页
精益六西格玛案例分析课件_第4页
精益六西格玛案例分析课件_第5页
已阅读5页,还剩66页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

SIXSigmaBBProjectImprovementOfP569G1G2GAP

NG

ExampleOnly11.Project(Y)statement:

2.ProjectScope:3.BaselineandGoal:7.TeamMemberandsignatory

ProjectNo:Projectname:Department:

GB/BB:

SixSigmaProjectAuthorization6.ProjectEstimated$impact:A.Hardcosting

B.SoftcostingYUnitBaselineGoalEntitlement5.InteriorcustomerandexteriorCustomerBenefitsTeammemberDepartmentsignatoryDateclassifiedProjectLeaderSubChampionFinancialAnalystChampionsignatoryDate4.Startdate:enddate:

2D1ProjectSelection

改善P569G1G2GAP

客户品质600合计200CDT400CPT执行率98.3合计98.4CDT98.2CPT客户品质革新实现最高品质品质第一的Company为了创造品质第一的Company,从2001年1月至6月,制造部门开展“飞向900”活动,在此基础之上,为了实现最高品质和客户品质革新,给顾客提供更高品位的产品。从2001年7月至12月,制造部门继续开展“飞向600”活动。制造一科为了满足顾客对△COEK特性的要求,以及提高内部执行率。特选定G1G2GAP不良率最高的P569为改善PROJECT。Background:DMAIC3宏观经营目标经营目标Project目标部门目标效率/成本中心经营深化确保品质及生产性第一的XXX

实现最高品质客户品质革新P569G1G2不良率下降DMAICD3Strategicrelation52科组装工程SDDPTDDISDDISDIGSDMSDD外部顾客内部顾客+=…D4.IdentifyCustomerandCTQDMAICG1G2GAPOK;1.R,G,BGAP:在764~796um范围2.MAX(R,G,B)-MIN(R,G,B)<=15um

1.COEK特性良好的产品2.更高品位的产品VOCandCTQCustomer6DMAIC将Project重点放在IQC熔接组装焊接工程IQCSUB焊接洗净工程热处理组装熔接G1G2层别LENS焊接LENS检查APL检查LENS洗净结晶化D5ProjectScope7BASELINE

现况

BASELINEP569(Y):22300ppm目标P569(Y1):6000ppm极限目标P569(Y1):5000ppmDMAICD7GoalStatement9

1.P569不良率BASELINE分别为22300ppm,月产量均为100000EA。

2.P569G1G2不良率改善目标分别为6000ppm,标准单价分别计为21.15元/EA。

3.年效果金额为:P569年效果金额=100000EA/月*21.15元/EA*(22300-6000)ppm/10000000*12月/年=406080元/年

4.无形效果为:

为顾客提供更高品位的电子枪,增加顾客信赖度。D8ProjectEstimated$impact

DMAIC10

D9KeyplayerProjectLeader熔接管理

测量及数据记录整理,反馈熔接管理G1G2-GAP管理G1G2-GAP管理Process4LeaderProcess3LeaderQAProcess2LeaderProcess1LeaderSubChampionXXXCHAMPIONXXXDMAICMBB/BBXXX11

测量对象:G1G2间隔★[样本数量]:P569LENS10个★[测量机器]:6#G1G2间隔层别机(基准机)★[测量者]:A和B(1科,2科层别作业者)★[记录者]:2科层别作业者★[测量方法]:2个检查员分别对10个产品的R枪,G枪,B枪各测量2次。以验证测量系统是不是可以信赖。M1MSAFORYDMAICNO检查员测量次数测量值R测量值G测量值BNO检查员测量次数测量值R测量值G测量值B11780786788217877917843178479078741782788790517817877876178078578171776770769817857887799177676977410A17827857851027807857851B27787857872A27867917822B27867927853A27847907823B27857917864A27817897884B27837897915A27807867875B27827887866A27807867796B27817867807A27747717697B27747707698A27857887788B27857897809A27767707749B277776977410A278278578310B278378678513StdDevStudyVar%StudyVar%ToleranceSource(SD)(5.15*SD)(%SV)(SV/Toler)TotalGageR&R1.027405.291126.7917.64Repeatability0.935414.817424.3916.06Reproducibility0.424922.188311.087.29检察员0.000000.00000.000.00检察员*LENSNO0.424922.188311.087.29Part-To-Part3.6953419.031096.3563.44TotalVariation3.8355119.7529100.0065.84NumberofDistinctCategories=5RM1MSAFORY

StdDevStudyVar%StudyVar%ToleranceSource(SD)(5.15*SD)(%SV)(SV/Toler)TotalGageR&R0.659153.39468.3411.32Repeatability0.659153.39468.3411.32Reproducibility0.000000.00000.000.00检察员0.000000.00000.000.00Part-To-Part7.8766440.564799.65135.22TotalVariation7.9041740.7065100.00135.69NumberofDistinctCategories=17GDMAIC14StdDevStudyVar%StudyVar%ToleranceSource(SD)(5.15*SD)(%SV)(SV/Toler)TotalGageR&R0.679123.497510.8611.66Repeatability0.672753.464610.7611.55Reproducibility0.092850.47821.481.59检查员0.092850.47821.481.59Part-To-Part6.2181432.023499.41106.74TotalVariation6.2551232.2139100.00107.38NumberofDistinctCategories=13B区分RGB基准结论%P/TV26.798.3410.86<30%

R,G,B的%P/TV都小于30%,该测量系统的重复性和再现性都比较好。R,G,B的%P/T都小于30%,测量仪器散布与规格对比,在允许水准内,良/不良区分能力足够.

综上:说明该测量系统可以信赖故我们应着手于工程能力的研究!!%P/T17.6411.3211.66<30%分类数51713>4M1MSAFORYDMAIC15可控P大于0.05Y有正态性P569R枪可控状态,且有正态性,工程能力不够充分需要继续改善!DMAICCPK=0.63P569G枪M2CapabilityAnalysis17可控P大于0.05Y有正态性P569B枪可控状态,且有正态性,工程能力不够充分需要继续改善!DMAICCPK=1.00P569B枪M2CapabilityAnalysis18可控P大于0.05Y有正态性P569Delta可控状态,且有正态性,工程能力不够充分需要继续改善!下一步我们必须先通过Processmapping找出关键“X”。DMAICCPK=0.51P569detalM2CapabilityAnalysis19无G1G2上限不良无G1G2上限不良无△不良无G1G2上限不良无G1G2上限不良无△不良无G1G2上限不良无G1G2上限不良无△不良IQC检查G1G2输入·G1LOT·G2LOT·检查者·高度测定仪·测定方法.测定模具类型CCUUCU输出无G1G2上限不良无G1G2上限不良无△不良·G1合格资材.G2合格资材.TAPE.焊接机.焊接电流·加压力·通电时间·电极棒高度·电极棒尺寸·作业者操作.作业方法CCCUCCCCCUU无G1G2上限不良无G1G2上限不良无△不良部品洗净G1G2·纯水温度·洗净液投放量·投放方法.搬运方法·作业者操作.洗净时间.干燥温度.脱水时间.纯水阻抗和PH值输入CCCCCCCCU类型输出部品热处理G1G2·热处理炉温度·传送带转速·部品投放方法·作业者操作.H2流量.N2流量CCCCCC正合G1G2匹配·G1G2LOT·G1G2SPACER厚度·层别机信赖性·号机间匹配性·与基准LENS差异·匹配者操作CCCCCCSUB焊接G1/G2+TAPEM3ProcessMappingDMAIC21无G1G2上限不良无G1G2上限不良无△不良M3ProcessMapping熔接中心部治具+部品+SPACER+B/G高温熔接输入·熔接温度·G1G2SPACER厚度·中心部治具·LENS幅度·加热时间·G1/G2合格部品·G1G2埋入量·冷却时间·作业者操作类型CCUCCUCCU输出无G1G2上限不良无G1G2上限不良无△不良·焊接时拿取位置·拔TAPE时力度·G1TAPE紧张度·G2G4紧张度·电极尺寸·通电时间·焊接压力·搬运中震动度·作业者操作无G1G2上限不良无G1G2上限不良无△不良CCCCCCCCU二检输入类型CUC输出无G1G2上限不良无G1G2上限不良无△不良无电极变形CC

TAPE焊接高强度+SUS焊接·焊接完了的LENS·检查员·日光灯·外观良品LENS·G5G6GO-NOGAGEG5G6DMAIC22无G1G2上限不良无G1G2上限不良无△不良无G1G2上限不良无G1G2上限不良无△不良M3ProcessMappingAPL输入·G5G6OK的LEN·APL模具·作业者·作业方法类型CCUC输出无G1G2上限不良无G1G2上限不良无△不良无G1G2上限不良无G1G2上限不良无△不良输入·结晶化φ,S值·LENSAPL·结晶化电极φ·焊接上下部芯棒φ,PITCH值·LASER焊接点·焊接强度·焊接正列度·K-STAPE整形·芯棒上部上升和下降速度·偏心检查·作业者操作类型CCCCCCCCCCU输出G1G2层别G1G2层别·基准机确认·测定机上下芯棒·芯棒平面度·反复测定信赖性·上下芯棒PITCH·压力测定标准·号机间匹配性·上部上升和下降速度·作业者操作CCCCCUCUULENS洗净·纯水温度·洗净液投放量·投放方法.搬运方法·作业者操作.洗净时间.干燥温度.脱水时间.纯水阻抗和PH值CCCCCCCCUHERME焊接Hermes+LensLaser焊接DMAIC23M3C&EMatrixDMAIC25M3C&EMatrixDMAIC26我们通过FMEA查找出了工程中9个关键的输入因子,对其关键输出因子有某种影响,其中我们先对其可以直接控制管理的的实施改善,改善后再作2次FMEA重新对“X”的优先度评价。M4FMEA结论DMAIC29M52次FMEADMAIC30M52次FMEADMAIC31M6AnalysisActionPlanDMAIC经过2次FMEA后,仍然比较重要的X有:

我们有必要在下一阶段对以上X因子作进一部的分析。X1.G1原材料孔部高度。X2.熔接幅度的变化。X4.G1G2Spacer厚度。X3.组装怍业者。X5.熔接温度。32A阶段计划:从M阶段我们得出,重要的X因子有:X1:

G1原材料孔部高度。X2.熔接幅度的变化。X3.熔接温度。

X4.组装作业者。X5.Spacer厚度。我们将在A阶段分析这5个X因子是否真的对Y有影响。DMAICMulti-variStudy33StdDevStudyVar%StudyVar%ToleranceSource(SD)(5.15*SD)(%SV)(SV/Toler)

TotalGageR&R6.24E-033.21E-0245.9880.37Repeatability6.24E-033.21E-0245.9880.37Reproducibility0.00E+000.00E+000.000.00operatorno0.00E+000.00E+000.000.00Part-To-Part1.21E-026.21E-0288.80155.25TotalVariation1.36E-026.99E-02100.00174.82NumberofDistinctCategories=3MSAFORX1DMAIC测量对象:G1原材料孔部高度样本数:10EA测量器:孔部高度仪测量者:2名测量方法:每人每EAG1测试2遍结论:P/TV=45.98%>30%P/T=80.37>30%明显分类数=3<5所以该测量系统不可以信赖.我们需要进行改善.34改善前改善后

测量孔部高度模具PIN无倒角,测量时有误差,测量值与韩国相差太大。不利于反馈韩国。测量孔部高度模具PIN有倒角,测量时无误差。反馈信息准确。增加倒角无倒角X1的测量系统改善改善前现象改善内容DMAIC35测量孔部高度上部模具PIN有定位,测量时无误差。反馈信息准确。

测量孔部高度上部模具PIN无定位,测量时有误差,测量值与韩国相差太大。不利于反馈韩国。改善后改善前无导向针增加导向针改善前现象改善内容X1的测量系统改善DMAIC36StdDevStudyVar%StudyVar%ToleranceSource(SD)(5.15*SD)(%SV)(SV/Toler)

TotalGageR&R1.65E-038.50E-0314.1421.25Repeatability1.65E-038.50E-0314.1421.25Reproducibility0.00E+000.00E+000.000.00operatorno0.00E+000.00E+000.000.00Part-To-Part1.16E-025.95E-0299.00148.79TotalVariation1.17E-026.01E-02100.00150.30NumberofDistinctCategories=10改善后MSAFORX1DMAIC测量对象:G1原材料孔部高度样本数:10EA测量器:孔部高度仪测量者:2名测量方法:每人每EAG1测试2遍结论:P/TV=14.14%<30%P/T=21.25<30%明显分类数=10>5所以该测量系统经过改善后可以信赖!37X1:G1原材料孔部高度影响分析DMAICOne-wayANOVA:C1,C2

AnalysisofVarianceSourceDFSSMSFPFactor1125.00125.0029.150.000Error1877.204.29Total19202.20Individual95%CIsForMeanBasedonPooledStDevLevelNMeanStDev-----+---------+---------+---------+-1102.8002.098(----*-----)2107.8002.044(----*-----)-----+---------+---------+---------+-PooledStDev=2.0712.55.07.510.0结论:P=0.000<0.05Ho不成立,Ha成立说明G1原材料孔部高度对G1G2GAP有影响。1#材料(孔部高度差△小)生产的LENSG1G2GAP△小,对减少不良有利,所以我们尽可能选择孔部高度差△小的材料,或向韩国部品公司要求来此类材料。Y:G1G2GAPX1:孔部高度不同的两种G1原材料Ho假设:孔部高度对G1G2GAP无影响Ha假设:孔部高度对G1G2GAP有影响目的:判断孔部高度对G1G2GAP有无影响38GageR&RStdDevStudyVar%StudyVar%ToleranceSource(SD)(5.15*SD)(%SV)(SV/Toler)TotalGageR&R2.49E-020.12849229.9032.12Repeatability1.33E-020.06861315.9717.15Reproducibility2.11E-020.10863925.2827.16作业者1.32E-020.06796615.8216.99作业*SAMPLE1.65E-020.08475419.7221.19Part-To-Part7.96E-020.41006495.42102.52TotalVariation8.34E-020.429724100.00107.43NumberofDistinctCategories=4MSAFORX2结论:%R&R=29.30%<30%P/T=32.12>30%明显分类数=4<5所以该测量系统不可信赖.需要加以改善.DMAICY:G1G2GAPX2:幅度样本数:10EALENS测量者:1.XXX2.XXX测量方法:每人每EALENS测试2遍39GageR&R

StdDevStudyVar%StudyVar%ToleranceSource(SD)(5.15*SD)(%SV)(SV/Toler)

TotalGageR&R1.85E-020.09531022.5723.83Repeatability7.58E-030.0390529.259.76Reproducibility1.69E-020.08694220.5821.74作业者1.08E-020.05556013.1513.89作业者*SAMPLE1.30E-020.06687315.8316.72Part-To-Part7.99E-020.41148197.42102.87TotalVariation8.20E-020.422375100.00105.59NumberofDistinctCategories=6MSAFORX2改善后测量方法改善内容:改善前两个测量者的测量位置不统一,改善后测量位置统一为G1翅膀埋入部,并标准化。改善后测量系统现况:%R&R=22.57%<30%P/T=23.83<30%明显分类数=6>5所以该测量系统可以信赖.DMAICY:G1G2GAPX2:幅度样本数:10EALENS测量者:1.XXX2.XXX测量方法:每人每EALENS测试2遍40One-wayANOVA:Gversus幅度

AnalysisofVarianceforGAPSourceDFSSMSFP幅度156.0056.006.760.023Error1299.438.29Total13155.43Individual95%CIsForMeanBasedonPooledStDevLevelNMeanStDev--+---------+---------+---------+----17803.433.31(---------*--------)7799.432.37(---------*--------)--+---------+---------+---------+----PooledStDev=2.88797.5800.0802.5805.0X2:幅度影响分析DMAICY:G1G2GAPX2:幅度大小两个水准Ho假设:幅度大小对G1G2GAP无影响Ha假设:幅度大小对G1G2GAP有影响目的:判断幅度大小对G1G2GAP有无影响结论:P=0.023<0.05Ho不成立,Ha成立说明幅度大小对G1G2GAP有影响。幅度变小时G1G2GAP变大。幅度变大时G1G2GAP变小。所以我们尽可能利用幅度与G1G2GAP的关系来控制G1G2GAP。41X3:温度影响分析结论:R-sq(adj)=81.7%>80%说明温度大小对G1G2GAP有影响。温度变小时G1G2GAP变大。温度变大时G1G2GAP变小。所以我们尽可能利用温度与G1G2GAP的关系来控制G1G2GAP。Y:G1G2GAPX3:不同温度设定Ho假设:温度对G1G2GAP无影响Ha假设:温度对G1G2GAP有影响目的:判断作业者对G1G2GAP有无影响42X4:作业者影响分析DMAICY:G1G2GAPX3:不同作业者2名Ho假设:不同作业者的G1G2GAP等方差Ha假设:不同作业者的G1G2GAP等方差目的:判断不同作业者的G1G2GAP方差是否相同.结论:P=0.000<0.05Ho不成立,Ha成立说明不同作业者的G1G2GAP方差不同。我们需要对作业性不良作出改善.TestforEqualVariancesBonferroniconfidenceintervalsforstandarddeviations

LowerSigmaUpperNFactorLevels8.0348810.967216.991420operator13.244264.42826.860720operator2TestStatistic:6.134P-Value:0.00043

X5:Spacer厚度影响分析DMAICY:G1G2GAP不良数X5:厚度不同的两种G1G2SpacerHo假设:Spacer对G1G2GAP不良无影响Ha假设:Spacer对G1G2GAP不良有影响目的:判断Spacer对G1G2GAP不良有无影响检验方法:Chi-squareTesting结论:P=0.000<0.05Ho不成立,Ha成立说明Spacer的精度对G1G2GAP不良有影响,Spacer的精度越高,对减少G1G2GAP不良有利.ExpectedcountsareprintedbelowobservedcountsNGOKTotal1234598462140.134580.872594762482141.874779.13Total8293609442Chi-Sq=7.313+0.064+7.010+0.061=14.448DF=1,P-Value=0.000spacerNGOK3um2345985um594762Chi-SquareTest原始数据44AnalysisPhaseConclusion经过A阶段分析,我们判断对Y有影响的重要的X因子有:

我们有必要在下一阶段对以上X因子作进一部的分析及改善。DMAICX1.G1原材料孔部高度。X2.熔接幅度的变化。X4.G1G2Spacer厚度。X3.组装怍业者。X5.熔接温度。45原材料孔部高度改善前后分析改善前,G1孔部高度为-0.025改善后,G1孔部高度为-0.015IX1:原材料孔部高度改善DMAIC产品特性改善前后比较46原材料孔部高度改善前后分析

1#材料的孔部高度差为-0.027,G1G2GAP中G-GUN高,△偏大,GAPNG2#材料的孔部高度差为-0.015,G1G2GAP中G-GUN低,△小,GAPOK。AnalysisofVarianceSourceDFSSMSFPFactor11969.01969.0132.490.000Error58862.014.9Total592831.0Individual95%CIsForMeanBasedonPooledStDevLevelNMeanStDev----------+---------+---------+------C130845.174.79(---*--)C230833.712.61(--*---)----------+---------+---------+------PooledStDev=3.86836.0840.0844.0P≤0.05,改善前后有效果IX1:原材料孔部高度改善DMAIC47通过调节PLC程序,使BED在等待的过程中增加预热程序,保持了BED的温度,减少了加热熔接时幅度的散布。

在等待的过程中,因为无预热,BED易冷却致使加热熔接时的温度波动大。从而导致幅度变化大,不稳定,进一步影响G1G2Gap改善后改善前增加预热无预热DMAICIX2Width改善前后对照表改善前现象改善内容48点火系统改善后,幅度稳定多了!DMAIC结论:增加预热程序后,幅度的稳定性增加,变异缩小,幅度的CPK变化如下:改善前;CPK=0.59改善后:CPK=0.84IX2Width改善前后对照表幅度改善后,幅度的工程能力有改善!49IX3改善前后对照表改善前改善后

组装作业人员使用的拉钩尺寸长短不一,在作业过程中极其容易造成G1G2间隔不良。根据实际分析将拉钩尺寸标准化(金属部分长40mm),保证同样的长度,减少G1G2间隔散布。改善前现象改善内容拉钩尺寸长短不一金属端长度40mmDMAIC50改善前改善后

拔取SPACER时。LENS倾斜,导致拉G1G2SPACER时,SPACER倾斜,影响G1G2GAP.拔取SPACER时。LENS竖直,拉G1G2SPACER时水平,不影响G1G2GAP.LENS倾斜LENS竖直DMAICIX3改善前后对照表改善前现象改善内容51IX4G1G2SPACER改善改善前:样品及规格G1G2SPACER改善后样品及规格以5um为单位使用图片以3um为单位使用改善措施;为了保证控制的精度,将G1G2Spacer的变动规格由原来的5um变为3um,例:原来变动规格为:430um,435um,440um…现在为:430um,433um,436um…可以更好的保证调整的精度。DMAIC52IDOEPlanDOE设计目的:为了进一步优化G1G2GAPMean,并且减少StandDeviation,通过设置温度和Width来进行DOE。“-1”:1210“0”:1225“+1”:1240“-1”:20.70“0”:20.80“+1”:20.90FactorLevelResponseY1:GapMeanY2:GapSigma熔接温度Width(幅度)GoalY1:780±16Y2:目标为2,最大不超过5,越小越好.DMAIC53IDOEWorksheetDOE方法:应用22FullFactorialDesign,为了判断CenterPoint是否显著,所以加了3个CenterPoint.该实验Replicate2次,Repetition3次,3次的结果可以算出Sigma值和Mean值。DOE目标:该DOE需要使Mean达到目标值,使Sigma越小越好.DMAICStdOrder RunOrder CenterPt Blocks temp width Gap STD1 1 1 1 1210 20.7 762 2.732 2 1 1 1240 20.7 796 2.323 3 1 1 1210 20.9 756 3.124 4 1 1 1240 20.9 791 2.845 5 1 1 1210 20.7 762 2.656 6 1 1 1240 20.7 798 2.377 7 1 1 1210 20.9 756 3.218 8 1 1 1240 20.9 790 2.889 9 0 1 1225 20.8 788 1.1910 10 0 1 1225 20.8 787 1.1911 11 0 1 1225 20.8 788 1.17MeanSigma54结论:实验在调查影响G1G2Gap的实验中发现:Temp,width的MainEffect是显著的(因为P<0.05,,Interaction是不显著的(P>0.05),中心点也是显著的(P<0.05),因此需要进行下一步实验,增加StarPoint,再ResponseOptimizerIDOEForMeanDMAIC55IDOEForMean结论:实验在调查影响G1G2Gap的实验中发现:Temp,width的MainEffect是显著的,Interaction是不显著的,中心点也是显著的,因此需要进行下一步实验,增加StarPoint,再ResponseOptimizerDMAIC56结论:实验在调查影响G1G2Gap的StandDeviation的实验中发现:Temp,width的MainEffect是显著的(因为P<0.05,,Interaction是不显著的(P>0.05),中心点也是显著的(P<0.05),因此需要进行下一步实验,增加StarPoint,再ResponseOptimizerIDOEForSigmaDMAIC57IDOEForSigma结论:实验在调查影响G1G2Gap的StandDeviation实验中发现:Temp,width的MainEffect是显著的,Interaction是不显著的,中心点也是显著的,因此需要进行下一步实验,增加StarPoint,再ResponseOptimizerDMAIC58StdOrder RunOrder Blocks temp width Gap std1 1 1 1210.00 20.7000 762 2.730002 2 1 1240.00 20.7000 796 2.320003 3 1 1210.00 20.9000 756 3.120004 4 1 1240.00 20.9000 791 2.840005 5 1 1210.00 20.7000 762 2.650006 6 1 1240.00 20.7000 798 2.370007 7 1 1210.00 20.9000 756 3.210008 8 1 1240.00 20.9000 790 2.880009 9 1 1225.00 20.8000 788 1.1900010 10 1 1225.00 20.8000 787 1.1900011 11 1 1225.00 20.8000 788 1.1700012 12 2 1199.77 20.8000 739 3.0900013 13 2 1250.23 20.8000 797 2.5400014 14 2 1225.00 20.6318 784 3.7718515 15 2 1225.00 20.9682 773 4.58000IAddingStarPoint实验方向:在前面的实验中因为发现中心点显著,所以为了进一步分析,需要增加StarPoint,以调查反应面.DMAIC59结论:实验在增加中心点后,调查影响G1G2Gap的实验中发现:Temp,width的MainEffect是显著的,实验的二次方也是显著的(因为P<0.05,,Interaction是不显著的(P>0.05),所以我们可以ReduceModel,将Interaction取消后再分析IDOEForMeanDMAIC60结论:实验在增加中心点后,调查影响G1G2Gap的实验中发现:Temp,width的MainEffect是显著的,实验的二次方也是显著的(因为P<0.05),R-sq(adj)=99.8%,LackofFit的PValue>0.05,模型是合适的.下一步再进行残差分析.IReducin

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论