大山特大桥2×200KN缆索吊机安装施工工艺_第1页
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/大山特大桥2×200KN缆索吊机安装施工工艺1、概述大山特大桥为绕避大山矿区,受地形控制而设的山间谷架桥,全长608.65m,主桥采用40m+64m+40m预应力混凝土连续梁,梁体为单箱室变高度变截面箱梁,箱梁顶板宽4.2m,箱宽3.2m。全桥共计18个墩台,最高墩为6号墩,墩高73.8m.由于地形复杂,桥位跨山谷,相邻高差大,便道修建极为不便,大型机械设备进场运输相当困难,且施工场地狭小,材料、机械设备运转都得依靠人工进行,直接增大了工程施工成本和制约了工程进度.为此我项目部经过反复论证,综合考虑决定采用缆索吊机辅助施工的施工方案。此缆索吊机参照中铁大桥局设计的2×200KN缆索吊设计工艺,结合我单位积累的成熟技术及施工经验设计而成。设计吊重为2×200KN(四台跑车同时起吊)。跨度布置为60m+160m+60m,其塔架分别布置在4#、7#墩基础上,结构尺寸为橫桥向8m,顺桥向2m,柳州侧塔架高70m,贵阳侧塔架高80m,结构为双立柱加上、中、下三道橫联连接的桁架,由万能杆件拼装而成.而此缆索吊的主锚锭分别利用3#、8#墩基础;其后风缆、牵引索、起重索锚锭于2#、9#墩基础.本缆索吊机采用双线吊重,每线两台共四台跑车组成,单线主索采用4φ52mm钢芯钢丝绳,起重索采用φ22mm钢丝绳,牵引索则采用φ28mm钢丝绳.缆索吊机具体布置详见2×200KN缆索吊机总布置图。2、主要设备及材料一览表序号各称规格单位数量每根长度(m)总重(kg)备注1跑车及起吊系统20t套42索鞍4门个43电动卷扬机20t单慢台4牵引用3电动卷扬机16t单慢台4起重用4N型万能杆件t384塔架用5新制件t100塔架用610t倒链个67主索φ52(6×37s,IWR,1870Mpa)根41055476868牵引索φ28(6×37+FC,1770Mpa)根27004074柳州侧9牵引索φ28(6×37+FC,1770Mpa)根27004074贵阳侧10起重索φ22(6×37+FC,1770Mpa)根41000668011后风索φ36(6×37s+FC,1700Mpa)根42204330柳州侧12后风索φ36(6×37s+FC,1700Mpa)根42204330贵阳侧13通风索φ36(6×37s+FC,1700Mpa)根2260255814主塔基础砼C30m396015地锚基础砼C15m315363、编写依据1)、大桥局集团设计的2×200KN缆索吊机施工设计图纸;2)、《黔桂铁路扩能改造工程大山特大桥施工图》;3)、《铁路桥涵施工规范》;4)、现行铁路施工、材料、机具设备等定额及现场实地勘察情况;5)、我单位积累的成熟技术,施工方法以及多年来所从事同类工程的施工经验,并结合本项目现有的施工管理水平。4、工艺流程图缆索吊机安装工艺流程图新制件制造、验收、进场挂设临时腰缆、永久腰缆挂设侧缆卷扬机基础浇筑卷扬机安装缆索吊机投入正常使用试吊缆索吊机全面检查、调试起重索、牵引索穿挂跑车安装φ52主索挂设及调整3#、8#墩承台浇筑挂设φ36后风缆及通风缆索鞍底梁、分配梁、承载梁及索鞍、缆风绳分配梁安装2#、9#墩承台浇筑主索预埋件安装后风缆、牵引索、起重索预埋件安装塔顶鹰嘴拼装及平台铺设塔架预埋件安装4#、7#墩承台浇筑缆索吊机塔架万能杆件拼装新制件制造、验收、进场挂设临时腰缆、永久腰缆挂设侧缆卷扬机基础浇筑卷扬机安装缆索吊机投入正常使用试吊缆索吊机全面检查、调试起重索、牵引索穿挂跑车安装φ52主索挂设及调整3#、8#墩承台浇筑挂设φ36后风缆及通风缆索鞍底梁、分配梁、承载梁及索鞍、缆风绳分配梁安装2#、9#墩承台浇筑主索预埋件安装后风缆、牵引索、起重索预埋件安装塔顶鹰嘴拼装及平台铺设塔架预埋件安装4#、7#墩承台浇筑缆索吊机塔架万能杆件拼装5、施工技术要点大山特大桥所用的缆索吊机塔架高,结构复杂,组成部件多,设计和使用要求严,安装和使用时,现场须精心组织、科学管理、深刻领会设计宗旨和使用要领,确保各项施工的安全、质量和进度.5。1预埋件安装预埋件加工完毕后,应对预埋件的材质、外形尺寸、加工精度及焊缝质量等进行严格检查,待检验合格后方可接收并投入使用。预埋件安装时,必须精确定位,固定牢固,浇筑基础砼时,施工人员不得踩、踫预埋件,振捣棒更不得踫撞预埋件,基础砼浇筑完毕必须立即对预埋件位置进行复测,以防基础砼施工过程中因某些原因而使预埋件挪位,确保其位置准确。精度要求:同一立柱两铰座预埋件顶面高差〈0.5mm;同一塔架铰座预埋件顶面高差≤2mm;同一塔架两立柱铰座预埋件中线:垂直于轴线方向<±0。5mm;平行于轴线方向〈5mm;相对误差<2mm;主索预埋件误差控制如下:垂直于轴线方向≤±2mm;平行于轴线方向<5mm;安装角度<0.1°预埋件下砼振捣必须认真、细致,保证砼的密实。5.2缆索吊机塔架拼装在测量复测预埋件的平面位置、高程符合要求后,方可进行下道工序。拼装前,应对新制件及委外加工件进行检查,并要求出具产品的质量检测报告及质量保证书。缆索吊机塔架拼装前,应组织技术交底,从事此项工程施工人员特别是工程技术人员应认真看图核图,弄通弄懂,以免拼装施工时因弄错而致返工或造成不良后果。安装塔架铰座构件,其安装误差控制如下:同一立柱两铰座底面高差〈0.5mm;同一塔架两立柱铰座底面高差<2mm;同一塔架两立柱铰座中线:垂直于轴线方向<±0.5mm;平行于轴线方向<5mm;塔架铰座安装完毕并调整到设计位置,再将此节塔柱底部与基础顶面相应预埋件临时焊接,将塔柱固于基础上。塔架拼装采用先将散根杆件在地面拼装接成2×4m立方框体桁架单元,而后利用30T汽车吊将桁架单元吊离地面在空中对接组拼的办法,不采用单片桁吊装,以免发生吊装变形或损伤杆件。当塔高超出汽车吊吊高后,采用单杆件散拼。塔架垂直拼装至设计有横梁的高度应及时将横梁予以联结,以使拼装中的塔架始终处于稳定状态。塔架拼装时,应注意拼装杆件的型号、位置、根数及拼接方式的核实,以免因弄错而致大量返工.塔架拼到10m时,必须在塔架四个方向分别拉两道临时缆风,腰缆受力控制在0。5~1t为宜。随着塔架拼装高度的增加而增加缆风,但以2套缆风绳交替循环使用,在拼到腰缆位置后应挂设腰缆,以保证结构稳定.节点螺栓拼装时,无论是主面或副面,联结螺栓应上满上足,并拧紧出丝;出丝以螺杆露出丝扣1~3丝为度,垫圈以1~3个为宜,必须从严掌握。杆件拼装时,节点钣与其相联的杆件以及两相联的杆件之间应密贴,,无肉眼可见的明显缝隙。杆件拼装时,正、副面间应垂直正交;框架单元不得出现歪扭。塔架拼装过程中垂直高度累计达16m段或安装联结横梁前,应由测量人员对已拼之塔架的立柱垂直度、柱顶位移、柱身侧向弯曲及柱与柱之间的距离等进行检测.确认各项指标符合要求后方可继续拼装,以确保缆索吊塔架空间位置的准确。塔架拼装累计高度达20m段时,经测量检查并作调整后对先期拼装的部分各节点之螺栓进行一次全面检查,补拧;以消除塔架因拼装而产生的过大变形,并将结构的非弹性变形降低到最低限度.塔架拼装完毕,应进行全面检查,各项误差应符合下列要求:塔顶标高:≯50.0mm塔顶纵向偏移:≯20。0mm塔顶横向偏移:≯H/1000塔顶平面高差hmax:≯10.0mm塔架杆件拼装完成后,应进行全面系统的检查和核实工作。检查的主要项目内容为:(a)全部杆件与节点拼装是否正确;(b)螺栓是否上满上足拧紧;(c)塔架根部下铰座与预埋件固结处是否焊牢无缝;(d)立柱倾斜及总体位移等。检查方法手段:立柱倾斜与总体位移等项目应用仪器观测;杆件间及杆件与节点钣间拼接密贴与否可用塞尺检查;螺栓拧紧与否可用塞尺检查或手锤敲击。检查标准按钢梁拼装要求掌握。检查结果应作好详细记录,以便针对问题及时处理。塔架拼装完毕并经检查合格后,方可拼装鹰嘴部分杆件。鹰嘴拼装完毕,开始铺设塔顶工作平台,并设置栏杆。工作平台安装完毕,开始安装索鞍底梁、索鞍分配梁等索鞍系统及缆风绳分配梁.5。3缆索吊机缆索系统绳索挂设缆索吊机缆索系统绳索布置见施工设计图.绳索穿挂前,由设计人员和主管工程师进行详细技术交底,确保参加缆索吊机安装的人员心中有数,方便工作。具体负责缆索吊机安装的工程技术人员必须认真看图核图,对缆索系统的布置、技术要求、绳索的种类、功能与作用、型号规格、长度及技术标准与指导等应了如指掌,以便能正确指导现场施工和及时解决现场施工中出现的问题.缆索钢丝绳进场时应附有出厂合格证和技术证明并对缆索钢丝绳的种类、型号规格、长度数量重量等进行验收登记,存档备查。同时在安装使用前必须严格、细致地对每一点钢丝绳进行检查,发现问题,及时提出,对存在安全隐患的,坚决不使用。钢丝绳进场后,应由工程部、安质部及物资部等有关部门联合进行外观检查和主要力学技术指标的抽检,检验项目的要求及方法以国家技术监督局1996年4月5日发布的GBT8918-1996为准。严防不合格的钢丝绳和经过涂装处理与调整及包装加工的旧钢丝绳进场,给工程施工带来严重隐患。缆索安装按下列顺序逐一穿挂:2×2φ36mm塔架后风缆→2×1φ36mm塔架通风缆→2×2φ36mm塔架后风缆→φ28mm牵引索→4φ52mm承重主索→4φ22mm起重索。塔架拼装完并安装好缆风绳分配梁后,先安装后风缆,然后安装通风缆,再对后风缆和通风缆的索力进行调整。安装索鞍:塔顶索鞍采用在塔顶的简易扒杆配5t卷杨机散件逐件吊装。安装前提前在加工场地进行组装,结构尺寸应符合要求,变形超标者应予以校正,结构各层接触密贴;滑轮装配合适,转动自如。经检查合格后,根据塔顶简易扒杆起重性能将其拆散为若干吊装件,再运至现场正式安装。主索挂设:主索安装时,先将一根φ28mm牵引索(长约700m)缠绕于柳州侧主地锚10t卷扬机上,牵引一端自柳州侧塔架外侧向上至塔顶,绕过牵引索转向滑轮后再降至山谷。用10t卷扬机将φ28mm钢丝绳牵引过山谷至贵阳侧(牵引的同时,放松10t卷扬机)。将φ28mm钢丝绳端头绕过贵阳侧塔顶索鞍牵引索转向滑轮,拉至主地锚,并缠绕于10t卷扬机上。将另一根φ28mm牵引索(700m)置于柳州侧塔架下,牵引一端自柳州侧塔架外侧向上至塔顶,绕过牵引索转向滑轮后,用螺栓夹子将端头固定在第一根牵引索上(螺栓夹子每隔20m一个)。收放柳州侧、贵阳侧两边10t卷扬机,拖拉另一端牵引索至贵阳侧塔顶,并临时栓固。按设计图灌注主锚头,在柳州侧主锚碇上安装主索调节梁A及主索锚固梁及φ32预应力高强精轧螺纹钢筋,在贵阳侧主锚碇上安装主索调节梁B,之后安装主索。将主索的无锚头端拖拽至塔顶,绕过索鞍支座滑轮后,与φ28牵引索用夹箍连接,夹箍至少用三个,间距10m左右.安装拖轮架,拖轮架悬挂于φ28牵引索上,承托φ52主索.拖轮应与φ28临时拖拉索捆扎牢固,拖轮架每隔30m一个。(拖轮架可用小钢筋环现场自制),收放临时拖拉索两端10t卷扬机,将主索拖至柳州侧后面,绕过索鞍支座滑轮后,再用同样的方法拖拉过贵阳侧塔顶、柳州侧塔顶至柳州侧锚碇处主索调节梁A,弯回用绳夹夹死。回拉φ28临时拖拉索,按同样步骤安装另外3根主索。在柳州侧按设计图要求用15t倒链粗调主索垂度。在柳州侧主索调节梁A上安装YCA60t千斤顶,张拉φ32预应力高强精轧螺纹钢筋,使每两根主索空索张力H0=35.820t,垂度f=17。626m,精确调整各主索,使每两根主索的跨中高差不大于2cm。牵引索穿挂时,一端与10t单慢卷扬机联结,死头暂搁置在7#墩塔架工作平台上,然后利用7#墩塔顶工作平台上分别安装北侧跑车、南侧跑车,待北侧跑车安装好后将北侧牵引索绕过北侧跑车牵引滑轮打梢,作为临时牵引索牵引跑车,待南侧跑车和联车绳安装好后将南侧牵引索绕过南侧跑车牵引滑轮,然后绕过牵引转向滑轮伸入9#墩承台锚死。利用临时牵引索将跑车牵引至4#墩塔顶工作平台,将北侧牵引索解梢,然后绕过牵引转向滑轮伸入2#墩承台锚死。起重索挂设时,一端与8t单慢卷扬机联结,死头暂搁置在7#墩塔架工作平台上,待北侧跑车安装好后,将北侧跑车起重索绕过上、下挂架滑轮后锁死在跑车上;南侧跑车安装好后,将南侧跑车起重索绕过上、下挂架滑轮后锁死在北侧跑车上。当跑车被牵引至4#墩塔顶工作平台时,将临时锁死的钢丝绳解开,然后绕过起重索转向滑轮伸入2#墩承台锚死。承重主索穿挂调整时采用测量仪器观测绳索的垂度和塔架位移,并通过调整塔架缆风索索力,使各项技术指标满足设计要求。缆索安装技术要求:单根主索应位于同一垂直面内,同一组主索应相互平行,垂度误差<50mm,垂度相对误差〈30mm,后锚固点位置一致,基位置误差<50mm。缆索穿挂安装的具体步骤按设计图纸办理。绳索穿挂及放张收卷时必须按种类型号予以编号,以免混淆弄错。绳索穿挂时,须注意控制钢丝绳长度;锚碇使用前,现场抽取有代表性的结构做锚固试验,确保锚碇使用时缆索的锚固稳妥可靠。缆索穿挂时,绳索锚固、联结、打梢等用的卡环应与钢丝绳相匹配并能满足受力要求;夹头数量和接头由计算确定,构造接头不少于6个。在利用导索挂索时,安排有经验的专业技工用撬棍适当挑拨绳索,以免滑车轮槽卡住夹头或绳索受损。缆索安装用滑车及卷扬机必须事先作详细检查。滑车须检查其销轴、轮柄、轮缘及油套是否完好;卷扬机须检查其滚筒、电机及刹车等是否处于良好状态。滑车安装时其位置与方向应正确并牢固可靠;卷扬机安装时底座平稳,地脚螺栓联结可靠,地垅能满足受力要求。缆索穿挂完毕并锚固好后,应组织一次全面检查;检查主要项目为:1)缆绳有否损伤和污染;2)绳索与滑车接触是否吻合;3)锚固点是否稳定可靠;4)接头是否牢固;5)主索垂度及张弛程度是否一致等等.检查结果应做详细记录,以便及时处理和备查。5.4缆索吊机跑车及吊点安装缆索吊机跑车及吊点结构详见设计图,施工前工程技术人员认真阅图核图,以利施工.所有的跑车及吊挂系统进场后首先组织有关人员对跑车与挂的轮柄、墙板、销轴及轴套等重要组成部件的外观及结构几何尺寸等项予以全面检查,并作好记录,办理签证。跑车安装并联结好后,其结构应紧固、稳定可靠,各部尺寸符合设计要求。同一线上的走行轮应对正一致,不同线同一排位置上的走行轮应对齐平行,不能出现倾斜与歪扭现象.轮槽与主索钢丝绳应吻合。以保证跑车走行时既不受绳索阻挂,也不磨损钢丝绳,同时又顺畅灵活。吊挂系统安装时,除须保证上、下挂架及滑车组牢固稳妥、各部尺寸满足要求外,还应注意钢丝绳的绕向走绳及出头,以保证吊挂系统的吊重能力。跑车走行用牵引卷扬机与吊点用超重卷扬机属大吨位卷扬机,使用前,必须对滚筒轮轴、挡板、电动机及刹车等部件进行详细检查,确认完好后方准使用.安装时底座及地脚螺栓联结应符合要求,钢丝绳排列应整齐,滚筒容绳量应满足最大用绳情况下滚筒仍保留三圈钢丝绳。吊挂系统安装完后,上、下挂架应平行且处于水平状态,绳索排列有序,无交叉扭结现象,且与轮槽吻合,起、落灵活、不互相磨擦。跑车与吊挂系统安装后,应对轮系加注钙基润滑脂,钢丝绳涂油,以实施保护和减小摩阻.缆索吊机使用所需要的电气设备及电线路的布置现场提前拿出实施方案并报有关部门核实。电气控制系统布置时,考虑下列因素:1)既有电源功率;2)地面标高稍高,以便能满足雨季施工;3)通视条件好,便于施工时瞭望和指挥。5。5调索、试吊缆索吊机安装好并办理验收签证手续后,即可进入到全面试吊阶段.将跑车(含配重)移至跨中,在柳州侧主索调节梁A上采用YCA60t千斤顶,张拉φ32预应力高强精轧螺纹钢筋,使每两根主索水平张力为52。4t,垂度f=17。980m,精确调整各主索,每根主索的高差不大于3cm。在对缆索吊机跑车和吊挂系统作全面检查,符合要求后,才可进行空载走行,确认无误后办理验收手续。试吊一般分为跑车空载反复运转、静载试吊和吊重运行三个步骤。静载试吊可按设计吊重的60%、100%及125%分三项进行,在各阶段试吊过程中,应仔细观测塔架位移,主索垂度,主索受力均匀程度,动力设施运转状况,牵引索、起重索在各转向轮运转情况,以及主索锚固情况等,并检查通讯指挥系统的通畅性能和各作业组之间协调情况.确认一切正常后,方可投入使用。6、安全注意事项及其他本工程高空作业量大,施工前,应对高空作业人员进行严格的体检,不适应高空作业的人员严禁上岗。各工种作业人员应持证上岗并登记备查,以策安全。缆索吊机拼接安装时,应做到指令统一、信号明确、服从指挥,以策安全并避免不必要的返工。进入施工现场,必须戴好安全帽,并挂牌上岗。缆索吊机安装使用时,高空作业频繁,工作人员须挂好安全带;上层作业时严禁向下扔东西和掉重物,以免伤人。缆索吊机应设上、下梯子,梯子应牢固稳妥并考虑防滑。设于塔顶上的工作平台应满铺脚手板,四周须装牢固的栏杆扶手并挂设安全网。缆索吊机绳索穿挂安装时,缆索打梢、过缆及临时联结与锚固须稳妥可靠,严防绳索脱落崩摔伤人.缆索吊机组拼安装时,应密切注意保持结构稳定,且待与缆索吊机安装完毕并经试吊合格后,必须制定详尽的安全使用规则并悬挂于吊机醒目处。缆索起重机因工作跨度大,故信号必须简捷明确,机上除配备信号灯、信号旗外,还应配备无线电对讲机.各种信号的表示方法应统一,应张贴于操作室内。起吊作业中注意事项:1)接到使用信号后,应通知机房,停止保养,等待开机;2)注意操作台上指示灯及仪表,是否指在正确位置;3)重物下及吊重物走行路线下,不准有人停留,不准人员搭乘;4)起升时,吊钩滑轮组(动滑轮)上部与小车底处距离不得小于1米;5)起吊重物时须严守“十不吊”原则,即:①被吊重物超过机械性能不准吊;②指挥信号不清不准吊;③吊物下方有人不准吊;④吊物上站人不准吊;⑤埋在地下物不准吊;⑥斜拉斜牵物不准吊;⑦松散物捆扎不牢不准吊;⑧零碎小物件无容器不准吊;⑨吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊;⑩六级以上强风不准吊。工作时,值班人员应经常检查各部运转情况,出现异常,应立即通知司机和信号员停止运转,进行检查。起重跑车系支承于主索上,缆索吊重起落刹车和吊砼罐卸载时,注意下挂架上吊重物反弹伤人,并采取防护措施,预防吊重物反弹及摆动。缆索吊机使用时,应经常对锚碇,塔底预埋件及联结件、钢丝绳磨耗,塔架节点螺栓、索鞍、锚固点及卷扬机等重要处的关键部位予以检查,发现异常及时处理。缆索吊机使用时,主索两端和超重索均应设置限位装置;工作完毕,应将起吊滑车吊钩走行到规定位置,并收紧吊钩,卷扬机应予制动并切断电源,电源闸刀盒应加锁。缆索吊机使用阶段,谢绝外来人员进场参观围看,交通路口有专人看守。缆索吊机运行和起吊重物时,须加强观察,严防绳索发生扭结;同时,注意观测承重主索垂度及张紧程度是否一致,塔顶位移及塔身变化,防止发生过大变形.缆索吊机应建立定期检查制度。①每月至少检查一次锚碇地垄位移情况,雨天应每天观察一次。②两塔头中心线纵横向偏移量,每半月检查一次.③主索锚头、主索调节梁、精轧螺纹钢筋及锚固螺母,每周检查一次。精轧螺纹钢筋要有防护措施,严禁碰电焊及与其它物件撞击。④拉条水平梁、缆风等处销轴每半月检查一次。⑤塔柱各节点螺栓,每半月检查一次。⑥塔柱索鞍、分配梁连接螺栓、滑轮组、吊钩、小车走行机构、导向轮每周检查一次。⑦主缆、风缆的松紧度,及钢丝绳夹头,每半月检查一次.同时大风后必须立即检查。⑧两岸塔柱必须装设避雷针,并接地保护,雷雨季节,每月检查一次.工作时间,值班人员不得离开工作岗位,严格执行交接班制度。实行对口交接,交清搞明,认真填写交接班记录、运转记录和维护保养记录。建立定期的检查、保养制度。对于关键部位的检查、观测、保养、维修定人、定部门,实行岗位责任制。其它未尽事宜,遵照有关工程施工安全技术规程中有关条文办理.附:施工布置图电厂分散控制系统故障分析与处理作者:单位:ﻫ摘要:归纳、分析了电厂DCS系统出现的故障原因,对故障处理的过程及注意事项进行了说明.为提高分散控制系统可靠性,从管理角度提出了一些预防措施建议,供参考。

关键词:DCS故障统计分析预防措施ﻫﻫ随着机组增多、容量增加和老机组自动化化改造的完成,分散控制系统以其系统和网络结构的先进性、控制软件功能的灵活性、人机接口系统的直观性、工程设计和维护的方便性以及通讯系统的开放性等特点,在电力生产过程中得到了广泛应用,其功能在DAS、MCS、BMS、SCS、DEH系统成功应用的基础上,正逐步向MEH、BPC、ETS和ECS方向扩展。但与此同时,分散控制系统对机组安全经济运行的影响也在逐渐增加;因此如何提高分散控制系统的可靠性和故障后迅速判断原因的能力,对机组的安全经济运行至关重要。本文通过对浙江电网机组分散控制系统运行中发生的几个比较典型故障案例的分析处理,归纳出提高分散系统的可靠性的几点建议,供同行参考。ﻫ

1考核故障统计ﻫ浙江省电力行业所属机组,目前在线运行的分散控制系统,有TELEPERM—ME、MOD300,INFI—90,NETWORK—6000,MACSⅠ和MACS—Ⅱ,XDPS—400,A/I.DEH有TOSAMAP—GS/C800,DEH-IIIA等系统。笔者根据各电厂安全简报记载,将近几年因分散控制系统异常而引起的机组故障次数及定性统计于表1

表1热工考核故障定性统计

2热工考核故障原因分析与处理ﻫ根据表1统计,结合笔者参加现场事故原因分析查找过程了解到的情况,下面将分散控制系统异常(浙江省电力行业范围内)而引起上述机组设备二类及以上故障中的典型案例分类浅析如下:ﻫ2.1测量模件故障典型案例分析ﻫ测量模件“异常”引起的机组跳炉、跳机故障占故障比例较高,但相对来讲故障原因的分析查找和处理比较容易,根据故障现象、故障首出信号和SOE记录,通过分析判断和试验,通常能较快的查出“异常”模件.这种“异常"模件有硬性故障和软性故障二种,硬性故障只能通过更换有问题模件,才能恢复该系统正常运行;而软性故障通过对模件复位或初始化,系统一般能恢复正常。比较典型的案例有三种:ﻫ(1)未冗余配置的输入/输出信号模件异常引起机组故障.如有台130MW机组正常运行中突然跳机,故障首出信号为“轴向位移大Ⅱ",经现场检查,跳机前后有关参数均无异常,轴向位移实际运行中未达到报警值保护动作值,本特利装置也未发讯,但LPC模件却有报警且发出了跳机指令。因此分析判断跳机原因为DEH主保护中的LPC模件故障引起,更换LPC模件后没有再发生类似故障。另一台600MW机组,运行中汽机备用盘上“汽机轴承振动高”、“汽机跳闸"报警,同时汽机高、中压主汽门和调门关闭,发电机逆功率保护动作跳闸;随即高低压旁路快开,磨煤机B跳闸,锅炉因“汽包水位低低"MFT。经查原因系#1高压调门因阀位变送器和控制模件异常,使调门出现大幅度晃动直至故障全关,过程中引起#1轴承振动高高保护动作跳机。更换#1高压调门阀位控制卡和阀位变送器后,机组启动并网,恢复正常运行。ﻫ(2)冗余输入信号未分模件配置,当模件故障时引起机组跳闸:如有一台600MW机组运行中汽机跳闸,随即高低压旁路快开,磨煤机B和D相继跳闸,锅炉因“炉膛压力低低”MFT。当时因系统负荷紧张,根据SOE及DEH内部故障记录,初步判断的跳闸原因而强制汽机应力保护后恢复机组运行。二日后机组再次跳闸,全面查找分析后,确认2次机组跳闸原因均系DEH系统三路“安全油压力低”信号共用一模件,当该模件异常时导致汽轮机跳闸,更换故障模件后机组并网恢复运行.另一台200MW机组运行中,汽包水位高Ⅰ值,Ⅱ值相继报警后MFT保护动作停炉。查看CRT上汽包水位,2点显示300MM,另1点与电接点水位计显示都正常。进一步检查显示300MM的2点汽包水位信号共用的模件故障,更换模件后系统恢复正常。针对此类故障,事后热工所采取的主要反事故措施,是在检修中有针对性地对冗余的输入信号的布置进行检查,尽可能地进行分模件处理.ﻫ(3)一块I/O模件损坏,引起其它I/O模件及对应的主模件故障:如有台机组“CCS控制模件故障"及“一次风压高低”报警的同时,CRT上所有磨煤机出口温度、电流、给煤机煤量反馈显示和总煤量百分比、氧量反馈,燃料主控BTU输出消失,F磨跳闸(首出信号为“一次风量低”)。4分钟后CRT上磨煤机其它相关参数也失去且状态变白色,运行人员手动MFT(当时负荷410MW)。经检查电子室制粉系统过程控制站(PCU01柜MOD4)的电源电压及处理模件底板正常,二块MFP模件死机且相关的一块CSI模件((模位1-5—3,有关F磨CCS参数)故障报警,拔出检查发现其5VDC逻辑电源输入回路、第4输出通道、连接MFP的I/O扩展总线电路有元件烧坏(由于输出通道至BCS(24VDC),因此不存在外电串入损坏元件的可能)。经复位二块死机的MFP模件,更换故障的CSI模件后系统恢复正常。根据软报警记录和检查分析,故障原因是CSI模件先故障,在该模件故障过程中引起电压波动或I/O扩展总线故障,导致其它I/O模件无法与主模件MFP03通讯而故障,信号保持原值,最终导致主模件MFP03故障(所带A-F磨煤机CCS参数),CRT上相关的监视参数全部失去且呈白色.

2.2主控制器故障案例分析

由于重要系统的主控制器冗余配置,大大减少了主控制器“异常”引发机组跳闸的次数。主控制器“异常”多数为软故障,通过复位或初始化能恢复其正常工作,但也有少数引起机组跳闸,多发生在双机切换不成功时,如:ﻫ(1)有台机组运行人员发现电接点水位计显示下降,调整给泵转速无效,而CRT上汽包水位保持不变。当电接点水位计分别下降至甲—300mm,乙—250mm,并继续下降且汽包水位低信号未发,MFT未动作情况下,值长令手动停炉停机,此时CRT上调节给水调整门无效,就地关闭调整门;停运给泵无效,汽包水位急剧上升,开启事故放水门,甲、丙给泵开关室就地分闸,油泵不能投运。故障原因是给水操作站运行DPU死机,备用DPU不能自启动引起。事后热工对给泵、引风、送风进行了分站控制,并增设故障软手操。ﻫ(2)有台机组运行中空预器甲、乙挡板突然关闭,炉膛压力高MFT动作停炉;经查原因是风烟系统I/O站DPU发生异常,工作机向备份机自动切换不成功引起。事后电厂人员将空预器烟气挡板甲1、乙1和甲2、乙2两组控制指令分离,分别接至不同的控制站进行控制,防止类似故障再次发生。ﻫ2。3DAS系统异常案例分析ﻫDAS系统是构成自动和保护系统的基础,但由于受到自身及接地系统的可靠性、现场磁场干扰和安装调试质量的影响,DAS信号值瞬间较大幅度变化而导致保护系统误动,甚至机组误跳闸故障在我省也有多次发生,比较典型的这类故障有:

(1)模拟量信号漂移:为了消除DCS系统抗无线电干扰能力差的缺陷,有的DCS厂家对所有的模拟量输入通道加装了隔离器,但由此带来部分热电偶和热电阻通道易电荷积累,引起信号无规律的漂移,当漂移越限时则导致保护系统误动作.我省曾有三台机组发生此类情况(二次引起送风机一侧马达线圈温度信号向上漂移跳闸送风机,联跳引风机对应侧),但往往只要松一下端子板接线(或拆下接线与地碰一下)再重新接上,信号就恢复了正常。开始热工人员认为是端子柜接地不好或者I/O屏蔽接线不好引起,但处理后问题依旧。厂家多次派专家到现场处理也未能解决问题。后在机组检修期间对系统的接地进行了彻底改造,拆除原来连接到电缆桥架的AC、DC接地电缆;柜内的所有备用电缆全部通过导线接地;UPS至DCS电源间增加1台20kVA的隔离变压器,专门用于系统供电,且隔离变压器的输出端N线与接地线相连,接地线直接连接机柜作为系统的接地。同时紧固每个端子的接线;更换部份模件并将模件的软件版本升级等.使漂移现象基本消除。ﻫ(2)DCS故障诊断功能设置不全或未设置。信号线接触不良、断线、受干扰,使信号值瞬间变化超过设定值或超量程的情况,现场难以避免,通过DCS模拟量信号变化速率保护功能的正确设置,可以避免或减少这类故障引起的保护系统误动。但实际应用中往往由于此功能未设置或设置不全,使此类故障屡次发生。如一次风机B跳闸引起机组RB动作,首出信号为轴承温度高.经查原因是由于测温热电阻引线是细的多股线,而信号电缆是较粗的单股线,两线采用绞接方式,在震动或外力影响下连接处松动引起轴承温度中有点信号从正常值突变至无穷大引起(事后对连接处进行锡焊处理)。类似的故障有:民工打扫现场时造成送风机轴承温度热电阻接线松动引起送风机跳闸;轴承温度热电阻本身损坏引起一次风机跳闸;因现场干扰造成推力瓦温瞬间从99℃突升至117℃,1秒钟左右回到99℃,由于相邻第八点已达85℃,满足推力瓦温度任一点105℃同时相邻点达85℃跳机条件而导致机组跳闸等等。预防此类故障的办法,除机组检修时紧固电缆和电缆接线,并采用手松拉接线方式确认无接线松动外,是完善DCS的故障诊断功能,对参与保护连锁的模拟量信号,增加信号变化速率保护功能尤显重要(一当信号变化速率超过设定值,自动将该信号退出相应保护并报警。当信号低于设定值时,自动或手动恢复该信号的保护连锁功能)。

(3)DCS故障诊断功能设置错误:我省有台机组因为电气直流接地,保安1A段工作进线开关因跳闸,引起挂在该段上的汽泵A的工作油泵A连跳,油泵B连锁启动过程中由于油压下降而跳汽泵A,汽泵B升速的同时电泵连锁启动成功。但由于运行操作速度过度,电泵出口流量超过量程,超量程保护连锁开再循环门,使得电泵实际出水小,B泵转速上升到5760转时突然下降1000转左右(事后查明是抽汽逆止阀问题),最终导致汽包水位低低保护动作停炉。此次故障是信号超量程保护设置不合理引起.一般来说,DAS的模拟量信号超量程、变化速率大等保护动作后,应自动撤出相应保护,待信号正常后再自动或手动恢复保护投运。ﻫ2.4软件故障案例分析

分散控制系统软件原因引起的故障,多数发生在投运不久的新软件上,运行的老系统发生的概率相对较少,但一当发生,此类故障原因的查找比较困难,需要对控制系统软件有较全面的了解和掌握,才能通过分析、试验,判断可能的故障原因,因此通常都需要厂家人员到现场一起进行。这类故障的典型案例有三种:

(1)软件不成熟引起系统故障:此类故障多发生在新系统软件上,如有台机组80%额定负荷时,除DEH画面外所有DCS的CRT画面均死机(包括两台服务器),参数显示为零,无法操作,但投入的自动系统运行正常。当时采取的措施是:运行人员就地监视水位,保持负荷稳定运行,热工人员赶到现场进行系统重启等紧急处理,经过30分钟的处理系统恢复正常运行.故障原因经与厂家人员一起分析后,确认为DCS上层网络崩溃导致死机,其过程是服务器向操作员站发送数据时网络阻塞,引起服务器与各操作员站的连接中断,造成操作员站读不到数据而不停地超时等待,导致操作员站图形切换的速度十分缓慢(网络任务未死).针对管理网络数据阻塞情况,厂家修改程序考机测试后进行了更换。另一台机组曾同时出现4台主控单元“白灯”现象,现场检查其中2台是因为A机备份网停止发送,1台是A机备份网不能接收,1台是A机备份网收、发数据变慢(比正常的站慢几倍).这类故障的原因是主控工作机的网络发送出现中断丢失,导致工作机发往备份机的数据全部丢失,而双机的诊断是由工作机向备份机发诊断申请,由备份机响应诊断请求,工作机获得备份机的工作状态,上报给服务器。由于工作机的发送数据丢失,所以工作机发不出申请,也就收不到备份机的响应数据,认为备份机故障.临时的解决方法是当长时间没有正确发送数据后,重新初始化硬件和软件,使硬件和软件从一个初始的状态开始运行,最终通过更新现场控制站网络诊断程序予以解决.ﻫ(2)通信阻塞引发故障:使用TELEPERM-ME系统的有台机组,负荷300MW时,运行人员发现煤量突减,汽机调门速关且CRT上所有火检、油枪、燃油系统均无信号显示。热工人员检查发现机组EHF系统一柜内的I/OBUS接口模件ZT报警灯红闪,操作员站与EHF系统失去偶合,当试着从工作站耦合机进入OS250PC软件包调用EHF系统时,提示不能访问该系统。通过查阅DCS手册以及与SIEMENS专家间的电话分析讨论,判断故障原因最大的可能是在三层CPU切换时,系统处理信息过多造成中央CPU与近程总线之间的通信阻塞引起。根据商量的处理方案于当晚11点多在线处理,分别按三层中央柜的同步模件的SYNC键,对三层CPU进行软件复位:先按CPU1的SYNC键,相应的红灯亮后再按CPU2的SYNC键。第二层的同步红灯亮后再按CPU3的同步模件的SYNC键,按3秒后所有的SYNC的同步红灯都熄灭,系统恢复正常.ﻫ(3)软件安装或操作不当引起:有两台30万机组均使用ConductorNT5.0作为其操作员站,每套机组配置3个SERVER和3个CLIENT,三个CLIENT分别配置为大屏、值长站和操作员站,机组投运后大屏和操作员站多次死机.经对全部操作员站的SERVER和CLIENT进行全面诊断和多次分析后,发现死机的原因是:1)一台SERVER因趋势数据文件错误引起它和挂在它上的CLIENT在当调用趋势画面时画面响应特别缓慢(俗称死机).在删除该趋势数据文件后恢复正常。2)一台SERVER因文件类型打印设备出错引起该SERVER的内存全部耗尽,引起它和挂在它上的CLIENT的任何操作均特别缓慢,这可通过任务管理器看到DEV.EXE进程消耗掉大量内存。该问题通过删除文件类型打印设备和重新组态后恢复正常。3)两台大屏和工程师室的CLIENT因声音程序没有正确安装,当有报警时会引起进程CHANGE。EXE调用后不能自动退出,大量的CHANGE.EXE堆积消耗直至耗尽内存,当内存耗尽后,其操作极其缓慢(俗称死机)。重新安装声音程序后恢复正常。此外操作员站在运行中出现的死机现象还有二种:一种是鼠标能正常工作,但控制指令发不出,全部或部分控制画面不会刷新或无法切换到另外的控制画面。这种现象往往是由于CRT上控制画面打开过多,操作过于频繁引起,处理方法为用鼠标打开VMS系统下拉式菜单,RESET应用程序,10分钟后系统一般就能恢复正常。另一种是全部控制画面都不会刷新,键盘和鼠标均不能正常工作。这种现象往往是由操作员站的VMS操作系统故障引起。此时关掉OIS电源,检查各部分连接情况后再重新上电。如果不能正常启动,则需要重装VMS操作系统;如果故障诊断为硬件故障,则需更换相应的硬件。ﻫ(4)总线通讯故障:有台机组的DEH系统在准备做安全通道试验时,发现通道选择按钮无法进入,且系统自动从“高级"切到“基本级”运行,热控人员检查发现GSE柜内的所有输入/输出卡(CSEA/CSEL)的故障灯亮,经复归GSE柜的REG卡后,CSEA/CSEL的故障灯灭,但系统在重启“高级"时,维护屏不能进入到正常的操作画面呈死机状态。根据报警信息分析,故障原因是系统存在总线通讯故障及节点故障引起。由于阿尔斯通DEH系统无冗余配置,当时无法处理,后在机组调停时,通过对基本级上的REG卡复位,系统恢复了正常.

ﻫ(5)软件组态错误引起:有台机组进行#1中压调门试验时,强制关闭中间变量IV1RCO信号,引起#1—#4中压调门关闭,负荷从198MW降到34MW,再热器压力从2.04MP升到4。0Mpa,再热器安全门动作.故障原因是厂家的DEH组态,未按运行方式进行,流量变量本应分别赋给IV1RCO-IV4RCO,实际组态是先赋给IV1RCO,再通过IV1RCO分别赋给IV2RCO—IV4RCO。因此当强制IV1RCO=0时,所有调门都关闭,修改组态文件后故障消除。

2。5电源系统故障案例分析ﻫﻫDCS的电源系统,通常采用1:1冗余方式(一路由机组的大UPS供电,另一路由电厂的保安电源供电),任何一路电源的故障不会影响相应过程控制单元内模件及现场I/O模件的正常工作.但在实际运行中,子系统及过程控制单元柜内电源系统出现的故障仍为数不少,其典型主要有:

(1)电源模件故障:电源模件有电源监视模件、系统电源模件和现场电源模件3种.现场电源模件通常在端子板上配有熔丝作为保护,因此故障率较低。而前二种模件的故障情况相对较多:1)系统电源模件主要提供各不同等级的直流系统电压和I/O模件电压。该模件因现场信号瞬间接地导致电源过流而引起损坏的因素较大。因此故障主要检查和处理相应现场I/O信号的接地问题,更换损坏模件。如有台机组负荷520MW正常运行时MFT,首出原因“汽机跳闸"。CRT画面显示二台循泵跳闸,备用盘上循泵出口阀〈86°信号报警。5分钟后运行巡检人员就地告知循泵A、B实际在运行,开关室循泵电流指示大幅晃动且A大于B。进一步检查机组PLC诊断画面,发现控制循泵A、B的二路冗余通讯均显示“出错”。43分钟后巡检人员发现出口阀开度小就地紧急停运循泵A、B。事后查明A、B两路冗余通讯中断失去的原因,是为通讯卡提供电源支持的电源模件故障而使该系统失电,中断了与PLC主机的通讯,导致运行循泵A、B状态失去,凝汽器保护动作,机组MFT。更换电源模件后通讯恢复正常.事故后热工制定的主要反事故措施,是将两台循泵的电流信号由PLC改至DCS的CRT显示,消除通信失去时循泵运行状态无法判断的缺陷;增加运行泵跳闸关其出口阀硬逻辑(一台泵运行,一台泵跳闸且其出口阀开度〉30度,延时15秒跳运行泵硬逻辑;一台泵运行,一台泵跳闸且其出口阀开度〉0度,逆转速动作延时30秒跳运行泵硬逻辑);修改凝汽器保护实现方式。2)电源监视模件故障引起:电源监视模件插在冗余电源的中间,用于监视整个控制站电源系统的各种状态,当系统供电电压低于规定值时,它具有切断电源的功能,以免损坏模件。另外它还提供报警输出触点,用于接入硬报警系统。在实际使用中,电源监视模件因监视机箱温度的2个热敏电阻可靠性差和模件与机架之间接触不良等原因而故障率较高。此外其低电压切断电源的功能也会导致机组误跳闸,如有台机组满负荷运行,BTG盘出现“CCS控制模件故障”报警,运行人员发现部分CCS操作框显示白色,部分参数失去,且对应过程控制站的所有模件显示白色,6s后机组MFT,首出原因为“引风机跳闸”。约2分钟后CRT画面显示恢复正常。当时检查系统未发现任何异常(模件无任何故障痕迹,过程控制站的通讯卡切换试验正常)。机组重新启动并网运行也未发现任何问题。事后与厂家技术人员一起专题分析讨论,并利用其它机组小修机会对控制系统模拟试验验证后,认为事件原因是由于该过程控制站的系统供电电压瞬间低于规定值时,其电源监视模件设置的低电压保护功能作用切断了电源,引起控制站的系统电源和24VDC、5VDC或15VDC的瞬间失去,导致该控制站的所有模件停止工作(现象与曾发生过的24VDC接地造成机组停机事件相似),使送、引风机调节机构的控制信号为0,送风机动叶关闭(气动执行机构),引风机的电动执行机构开度保持不变(保位功能),导致炉膛压力低,机组MFT。

(2)电源系统连接处接触不良:此类故障比较典型的有:1)电源系统底板上5VDC电压通常测量值在5.10~5。20VDC之间,但运行中测量各柜内进模件的电压很多在5V以下,少数跌至4.76VDC左右,引起部分I/O卡不能正常工作.经查原因是电源底板至电源母线间连接电缆的多芯铜线与线鼻子之间,表面上接触比较紧,实际上因铜线表面氧化接触电阻增加,引起电缆温度升高,压降增加。在机组检修中通过对所有5VDC电缆铜线与线鼻子之间的焊锡处理,问题得到解决。2)MACS-ⅠDCS运行中曾在两个月的运行中发生2M801工作状态显示故障而更换了13台主控单元,但其中的多数离线上电测试时却能正常启动到工作状态,经查原因是原主控5V电源,因线损和插头耗损而导致电压偏低;通过更换主控间的冗余电缆为预制电缆;现场主控单元更换为2M801E-D01,提升主控工作电源单元电压至5。25V后基本恢复正常。3)有台机组负荷135MW时,给水调门和给水旁路门关小,汽包水位急速下降引发MFT.事后查明原因是给水调门、给水旁路门的端子板件电源插件因接触不良,指令回路的24V电源时断时续,导致给水调门及给水旁路门在短时内关下,汽包水位急速下降导致MFT.4)有台机组停炉前,运行将汽机控制从滑压切至定压后,发现DCS上汽机调门仍全开,主汽压力4260kpa,SIP上显示汽机压力下降为1800kpa,汽机主保护未动作,手动拍机。故障原因系汽机系统与DCS、汽机显示屏通讯卡件BOX1电源接触点虚焊、接触不好,引起通讯故障,使DCS与汽机显示屏重要数据显示不正常,运行因汽机重要参数失准手动拍机。经对BOX1电源接触点重新焊接后通讯恢复.5)循泵正常运行中曾发出#2UPS失电报警,20分钟后对应的#3、#4循泵跳闸.由于运行人员处理及时,未造成严重后果。热工人员对就地进行检查发现#2UPS输入电源插头松动,导致#2UPS失电报警。进行专门试验结果表明,循泵跳闸原因是UPS输入电源失去后又恢复的过程中,引起PLC输入信号抖动误发跳闸信号.ﻫ

(3)UPS功能失效:有台机组呼叫系统的喇叭有杂音,通信班人员关掉该系统的主机电源查原因并处理.重新开启该主机电源时,呼叫系统杂音消失,但集控室右侧CRT画面显示全部失去,同时MFT信号发出.经查原因是由于呼叫系统主机电源接至该机组主UPS,通讯人员在带载合开关后,给该机组主UPS电源造成一定扰动,使其电压瞬间低于195V,导致DCS各子系统后备UPS启动,但由于BCS系统、历史数据库等子系统的后备UPS失去带负荷能力(事故后试验确定),造成这些系统失电,所有制粉系统跳闸,机组由于“失燃料”而MFT。

(4)电源开关质量引起:电源开关故障也曾引起机组多次MFT,如有台机组的发电机定冷水和给水系统离线,汽泵自行从“自动”跳到“手动”状态;在MEH上重新投入锅炉自动后,汽泵无法增加流量.1分钟后锅炉因汽包水位低MFT动作。故障原因经查是DCS给水过程控制站二只电源开关均烧毁,造成该站失电,导致给水系统离线,无法正常向汽泵发控制信号,最终锅炉因汽包水位低MFT动作.

ﻫ2.6SOE信号准确性问题处理ﻫ

一旦机组发生MFT或跳机时,运行人员首先凭着SOE信号发生的先后顺序来进行设备故障的判断.因此SOE记录信号的准确性,对快速分析查找出机组设备故障原因有着很重要的作用。这方面曾碰到过的问题有:ﻫ

(1)SOE信号失准:由于设计等原因,基建接受过来的机组,SOE信号往往存在着一些问题(如SOE系统的信号分辨力达不到指标要求却因无测试仪器测试而无法证实,信号源不是直接取自现场,描述与实际不符,有些信号未组态等等),导致SOE信号不能精确反映设备的实际动作情况。有台机组MFT时,光字牌报警“全炉膛灭火”,检查DCS中每层的3/4火检无火条件瞬间成立,但SOE却未捉捕到“全炉膛灭火"信号。另一台机组MFT故障,根据运行反映,首次故障信号显示“全炉膛灭火",同时有“DCS电源故障”报警,但SOE中却未记录到DCS电源故障信号。这使得SOE系统在事故分析中的作用下降,增加了查明事故原因的难度。为此我省各电厂组织对SOE系统进行全面核对、整理和完善,尽量做到SOE信号都取自现场,消除SOE系统存在的问题。同时我们专门开发了SOE信号分辨力测试仪,经浙江省计量测试院测试合格后,对全省所属机组SOE系统分辨力进行全部测试,掌握了我省DCS的SOE系统分辨力指标不大于1ms的有四家,接近1ms的有二家,4ms的有一家。

(2)SOE报告内容凌乱:某电厂两台30万机组的INFI-90分散控制系统,每次机组跳闸时生成的多份SOE报告内容凌乱,启动前总是生成不必要的SOE报告.经过1)调整SEM执行块参数,把触发事件后最大事件数及触发事件后时间周期均适当增大。2)调整DSOEPoint清单,把每个通道的SimpleTrigger由原来的BOTH改为0TO1,RecordableEvent。3)重新下装SEM组态后,问题得到了解决。ﻫ

(3)SOE报表上出现多个点具有相同的时间标志:对于INFI-90分散控制系统,可能的原因与处理方法是:1)某个SET或SED模件被拔出后在插入或更换,导致该子模件上的所有点被重新扫描并且把所有状态为1的点(此时这些点均有相同的跳闸时间)上报给SEM。2)某个MFP主模件的SOE缓冲区设置太小产生溢出,这种情况下,MFP将会执行内部处理而复位SOE,导致其下属的所有SET或SED子模件中,所有状态为1的点(这些点均有相同跳闸时间)上报给了SEM模件.处理方法是调整缓冲区的大小(其值由FC241的S2决定,一般情况下调整为100).3)SEM收到某个MFP的事件的时间与事件发生的时间之差大于设定的最大等待时间(由FC243的S5决定),则SEM将会发一个指令让对应的MFP执行SOE复位,MFP重新扫描其下属的所有SOE点,且将所有状态为1的点(这些点均有相同的跳闸时间)上报给SEM,。在环路负荷比较重的情况下(比如两套机组通过中央环公用一套SEM模件),可适当加大S5值,但最好不要超过60秒。ﻫ2.7控制系统接线原因

控制系统接线松动、错误而引起机组故障的案例较多,有时此类故障原因很难查明。此类故障虽与控制系统本身质量无关,但直接影响机组的安全运行,如:ﻫ(1)接线松动引起:有台机组负荷125MW,汽包水位自动调节正常,突然给水泵转速下降,执行机构开度从64%关至5%左右,同时由于给水泵模拟量手站输出与给水泵液偶执行机构偏差大(大于10%自动跳出)给水自动调节跳至手动,最低转速至1780rpm,汽包水位低低MFT动作。原因经查是因为给水泵液偶执行机构与DCS的输出通道信号不匹配,在其之间加装的信号隔离器,因24VDC供电电源接线松动失电引起.紧固接线后系统恢复正常.事故后对信号隔离器进行了冗余供电。

(2)接线错误引起:某#2机组出力300MW时,#2B汽泵跳闸(无跳闸原因首出、无大屏音响报警),机组RB动作,#2E磨联锁跳闸,电泵自启,机组被迫降负荷。由于仅有ETS出口继电器动作记录,无#2B小机跳闸首出和事故报警,且故障后的检查试验系统都正常,当时原因未查明.后机组检修复役前再次发生误动时,全面检查小机现场紧急跳闸按钮前接的是电源地线,跳闸按钮后至PLC,而PLC后的电缆接的是220V电源火线,拆除跳闸按钮后至PLC的电缆,误动现象消除,由此查明故障原因是是跳闸按钮后至PLC的电缆发生接地,引起紧急跳闸系统误动跳小机。ﻫ(3)接头松动引起:一台机组备用盘硬报警窗处多次出现“主机EHC油泵2B跳闸”和“开式泵2A跳闸”等信号误报警,通过CRT画面检查发现PLC的A路部分I/O柜通讯时好时坏,进一步检查发现机侧PLC的3A、4、5A和6的4个就地I/O柜二路通讯同时时好时坏,与此同时机组MFT动作,首出原因为汽机跳闸。原因是通讯母线B路在PLC4柜内接头和PLC5、PLC4柜本身的通讯分支接头有轻微松动,通过一系列的紧固后通讯恢复正常。

针对接线和接头松动原因引起的故障,我省在基建安装调试和机组检修过程中,通过将手松拉接线以以确认接线是否可靠的方法,列入质量验收内容,提高了接线质量,减少了因接线质量引起的机组误动。同时有关电厂制定了热工控设备通讯电缆随机组检修紧固制度,完善控制逻辑,提高了系统的可靠性。ﻫ2.8控制系统可靠性与其它专业的关系ﻫ需要指出的是MFT和ETS保护误动作的次数,与有关部门的配合、运行人员对事故的处理能力密切相关,类似的故障有的转危为安,有的导致机组停机。一些异常工况出现或辅机保护动作,若运行操作得当,本可以避免MFT动作(如有台机组因为给煤机煤量反馈信号瞬时至零,30秒后逻辑联锁磨煤机热风隔离挡板关闭,引起一次风流量急降和出口风温持续下跌,热风调节挡板自动持续开至100%,冷风调节挡板由于前馈回路的作用而持续关小,使得一次风流量持续下降。但由于热风隔离挡板有卡涩,关到位信号未及时发出,使得一次风流量小至造成磨煤机中的煤粉积蓄,第5分钟时运行减少了约10%的煤量,约6分钟后热风隔离挡板突然关到位,引起一次风流量的再度急剧下降,之后按设计连锁逻辑,冷风隔离挡板至全开,使得一次风流量迅速增大,并将磨煤机C中的蓄煤喷向炉膛,造成锅炉燃烧产生局部小爆燃,引风机自动失控于这种异常情况,在三个波的扰动后(约1分钟),炉膛压力低低MFT。当时MFT前7分钟的异常工况运行过程中,只要停运该台磨煤机就可避免MFT故障的发生)。此外有关部门与热工良好的配合,可减少或加速一些误动隐患的消除;因此要减少机组停组次数,除热工需在提高设备可靠性和自身因素方面努力外,还需要热工和机务的协调配合和有效工作,达到对热工自动化设备的全方位管理。需要运行人员做好事故预想,完善相关事故操作指导,提高监盘和事故处理能力。

3提高热工自动化系统可靠性的建议ﻫ随着热工系统覆盖机、电、炉运行的所有参数,监控功能和范围的不断扩大以及机组运行特点的改变和DCS技术的广泛应用,热控自动化设备已由原先的配角地位转变为决定机组安全经济运行的主导因素,其任一环节出现问题,都有导致热控装置部分功能失效或引发系统故障,机组跳闸、甚至损坏主设备的可能.因此如何通过科学的基础管理,确保所监控的参数准确、系统运行可靠是热工安全生产工作中的首要任务。在收集、总结、吸收同仁们自动化设备运行检修、管理经验和保护误动误动原因分析的基础上,结合热工监督工作实践,对提高热工保护系统可靠性提出以下建议,供参考:

3.1完善热工自动化系统

(1)解决操作员站电源冗余问题:过程控制单元柜的电源系统均冗余配置,但所有操作员站的电源通常都接自本机组的大UPS,不提供冗余配置.如果大UPS电压波动,将可能引起所有操作员站死机而不得不紧急停运机组,但由于死机后所有信号都失去监视,停机也并非易事.为避免此类问题发生,建议将每台机组的部份操作员站与另一台机组的大UPS交叉供电,以保证当本机大UPS电压波动时,仍有2台OIS在正常运行。

(2)对硬件的冗余配置情况进行全面核查,重要保护信号尽可能采取三取二方式,消除同参数的多信号处理和互为备用设备的控制回路未分模件、分电缆或分电源(对互为备用的设备)现象,减少一模件故障引起保护系统误动的隐患。ﻫ(3)做好软报警信号的整理:一台600MW机组有近万个软报警点,这些软报警点往往未分级处理,存在许多描述错误,报警值设置不符设计,导致操作画面上不断出现大量误报警,使运行人员疲倦于报警信号,从而无法及时发现设备异常情况,也无法通过软报警去发现、分析问题。为此组织对软报警点的核对清理,整理并修改数据库里软报警量程和上、下限报警值;通过数据库和在装软件逻辑的比较,矫正和修改错误描述,删除操作员站里重复和没有必要的软报警点,对所有软报警重新进行分组、分级,采用不同的颜色并开通操作员站声音报警,进行报警信号的综合应用研究,使软报警在运行人员监盘中发挥作用.ﻫ(4)合理设置进入保护联锁系统的模拟量定值信号故障诊断功能的处理,如信号变化速率诊断处理功能的利用,可减少因接线松动、干扰信号或设备故障引起的信号突变导致系统故障的发生,未设置的应增加设置.ﻫ(5)继续做好热工设备电源回路的可靠性检查工作,对重要的保护装置及DCS、DEH系统,定期做好电源切换试验工作,减少或避免由于电源系统问题引起机组跳机等情况

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