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文档简介
东海粮油工业(张家港)有限公司谷朊粉厂污水处理工程设计方案上海####环境工程公司二0一0年十一月目录一、概述二、水质水量三、污水处理工艺路线及工艺流程简图四、主要工艺设计参数五、主要处理构筑物及设备六、动力装置七、污泥处置八、定员九、主要技术经济指标十、几点说明十一、基本建设投资估算附:工艺平面布置图2一、概述模废水:淀粉废水及戊聚糖废水。前者浓度达到数万cr后者浓度更高,超过万。废水中亦很高,也达到几万为了确定废水处理工艺路线,自二四年四月开始至十一月,历时七个多月,用相同生产厂家、相同生产工艺所产生的废水作了试验。试验工艺(水解分离工艺。本污水处理工程系“三同时”建设项目,执行国标本污水处理工程建于生产扩建征地范围内,本工程涉及到的水、电等公用设施,由生产厂统一规划提供,污水站不单建。本污水处理方案涉及到污水处理站建筑红线范围内的工艺、总3图、水、电、气、自控仪表等各工种工程设计内容,基本建设投资估算与此相吻合。二、水质水量(一)水量1、谷朊粉及戊聚糖混合废水量(以下简称面粉深加工废水)q=15m3/h2、油脂废水及生活污水混合废水(稀释水)q=50m/h132(二)水质1、谷朊粉及戊聚糖混合废水(离心机分离后)CODcr5000mg/l;总氮1400mg/l;磷酸盐磷酸盐400mg/l;SS3000mg/l;PH3~42、油脂等混合废水CODcr6000mg/l;动植物油3000mg/l;70mg/l;SS3000mg/l;PH4~5(三)处理后出水水质CODcr≤100mg/l;70mg/l;BOD≤20mg/lSS≤6~95磷酸盐(以P计)≤0.5mg/l;氨氮≤15mg/l;PH三、废水处理工艺路线及工艺流程简图、小试分两个阶段实施:第一阶段单用戊聚糖2()废水试验;第二阶段用淀粉和戊聚糖混合废水试34糠醛CHO和四氢糖醇CH。它们的原水浓度都542472以小麦面粉为原料产生的高浓度戊聚糖度废水()的可生化性均较好,没有发现有中毒现象。三段工艺,小试进水浓度,出水为;厌氧工艺,进水,出水~验。原水为,为,磷酸盐为,总氮为。在未加任何药剂及调正值的条件、离心机转速为低速时,分离后的清液呈乳浊态,为,去除率为;为,去除率;磷酸盐,去除率为;总氮为,去除。、离心机转速为高速时,分离后的清液呈乳浊态,为,去除率为;为,去除率。水的值可削减以上;基本上完全分离掉,水呈乳浊态,由胶体物质形成;磷酸盐和总氮分别去除和以上。试5)序号,%12M322222345673所有加药化学处理的值调至~8是为了适应反应入前必须要调正值,试验证实,用()优于2调稳定性;二是()颗粒较重,起到载体作用,与胶体凝聚物26)2值3值。、试验原水配水浓度~,出水平均,去除率为左右,这组数据的正常运行只持续了天。过后,试验装置出现反常现象:出水和出气通道堵塞;污泥层堆积呈一园柱体,没有悬浮层;降低进水浓度(按处理量3小麦淀粉废水厌氧处理装置的运行实践(已运行一7年多)证明,在进水浓度为~的条件下,虽行的,但进水浓度应控制在以下,容积负荷控制在3和聚糖及纤维素。这些物质均属可生物降解物质,/大于5,但总量较大,浓度经车间排水前离心分离后仍达到~。经试验及类似工程实践证实,将原水稀释PP8谷朊粉厂排水中的总氮相当高,达,经粮油废水稀反谷朊粉厂废水中的主要是非溶介性有机质,采用国外进口离心机,基本上能全部分离掉,削减以上,水中残存的凝剂助凝剂对去除调至有正电荷,石灰投加后,致使胶体颗粒表面电荷发生中和,产生混凝,并在()沉降物作用下,发生共沉淀作用。本来原水呈2酸性,进入厌氧反应前,须调正值,用石灰(石灰乳)调的浮器可将绝大部份浮油、乳化油去除掉(相应可去除左9综上所述,拟采用以下工艺流程简图。污水处理工艺流程简图(未含污泥系统和加药系统)药剂药剂粮油废水q=50m/h直排31在生产车间药剂面粉深加工混合废水●Aq=15m3/h2加温药剂A●●B药剂10B●出水四、主要工艺设计参数(一)粮油废水预处理油脂废水调节池隔油池沉淀池I气浮池至面粉深加工混合废水q=50m/d31水力停留时间(h)168001.520.75有效容积(m3)75CODcr去除率(%)106030出水CODcr(mg/l)6000540021601512动植物油去除率(%)401095出水油(mg/l)SS去除率30001800162081(%)8070出水SS(mg/l)磷酸盐去除率(%)3000600180807011出水p(mg/l)70144.2(二)面粉深加工混合废水A、厌氧处理工段粮油废水q=50m/d32药剂混合废水调节池离心机沉淀池A混合池UASB沉淀池B至予曝气池q=15m/h32水力停留时间(h)高速214.6kg/m753•d2有效容积(m3)25CODcr去除率(%)20出水CODcr(mg/l)出水总氮5000040000103942599(mg/l)P去除率1400242(氨氮)(%)5出水P(mg/l)9140038012B、厌氧后处理工段接厌氧工段预曝池沉淀池CH/O池沉淀池DH池SBR池过滤器清水池出水q=65m/h34水力停留时间(h)1022421560816(反应)V=6m/h1有效容积(m3)65052065CODcr去除率(%)30107010207010出水CODcr(mg/l)1819氨氮去除率163749144235410695<100(%)出水氨氮604080(mg/l)975812<15P去除率(%)6050809013出水P(mg/l)空气需要量36.418.23.640.37<0.5358(m3/h)1127151242氧利用率(%)1515五、主要处理构筑物及设备1、调节池I(20×5.1×8.5m):其主要功能是调节粮油废水水质水量。废水由车间压力输送至此。池内设集油器,池顶设冷却塔,以备夏季高温时降温。水力停留时间16小时,系钢筋砼防腐构筑物。2、隔油池(8×4×2.4m):其主要功能是分离水中浮油,池内设浮油回收机、池壁防腐、浮油回收机系不锈钢设备。3、沉淀池I(φ7×7.4m)两座:其主要功能是分离水中SS,并在投药条件下实现破乳。采用竖流式沉淀池,水力比表面负荷<0.72m3/m·h。系钢筋砼构筑物。24、气浮器(TJQJ-50型):其主要功能是分离破乳后的浮油,系组合式成套专用设备。5、反应器A(5×2×2.5m):其主要功能是将离心分离后的谷朊粉厂废水在投加Ca(OH)条件下,使PH调正至7.8~8,中和2胶体物质的电荷,破坏胶体的稳定性。系钢结构专用设备。6、沉淀池A(φ5.2×6.3m):其主要功能是实现胶体凝结体和Ca(OH)的共沉淀,部分削减水的COD值,采用竖流式沉淀2cr池,水力比表面负荷<0.72m3/m2·h。系钢筋砼构筑物。147、混合池(15×3×3.5m):其主要功能是将稀释水(粮油废水)在此与谷朊粉厂废水混合,并调正进入UASB反应器的PH值与水温。系钢筋砼构筑物。8、UASB(45×15×8.9m):其主要功能是在厌氧条件下降解大部分有机污染物,并实现氨化和释磷反应。容积负荷4.6kg/m·d,3设双层三相分离器。反应温度35±2,PH6.8~7.8。压力配水,设内°循环系统。沼气直排,暂不考虑回收利用。9、沉淀池B(20×4×5.3m):其主要功能是截留UASB出水中夹带之生物污泥。采用斜板沉淀池,水力比表面负荷<1.2m3/m·h,2系钢筋砼构筑物。10、予曝池(35×4.6×6m):其主要功能是作为厌氧生物反应向好氧生物反应的过渡段,并部分实现碳化和硝化反应。水力停留时间10小时。内挂SH-I型醛化维纶填料,用膜式微孔曝气器曝气。系钢筋砼构筑物。11、沉淀池C(φ7.6×7.6m):其主要功能是在投药条件下,实现化学除磷。采用竖流式沉淀池,水力比表面负荷<0.72m3/m·h,2系钢筋砼构筑物。12、H/O池(35×9.8×6m):其主要功能(1)实现一次反硝化脱氮;(2)实现二次硝化;(3)部分削减COD,内挂SH-I型醛cr化维纶填料,用膜式微孔曝气器曝气,水力停留时间24小时。系钢筋砼构筑物。13、沉淀池D(φ7.6×7.6m):其主要其功能是实现二次化学除磷。采用竖流式沉淀池,水力比表面负荷<0.72m3/m·h,系钢筋砼2构筑物。14、H池(35×3.6×6m):其主要功能是实现二次生物脱氮。内挂SH-I型维纶填料,水力停留时间8小时,系钢筋砼构筑物。15、SBR池(27.5×15×6m):其主要功能是作除磷脱氮的三级反应器,是改进型连续进水间隙曝气的活性污泥法(CF10八格,每一格按进水3小时、曝气14小时、沉淀2小时、排水3小15时及闲置2小时(其中半小时为排泥),采用电动阀门由电脑指令按顺序,八格轮回运行。排水液高度4.2m,池内污泥占池高1.4m。用膜式微孔曝气器曝气。16、过滤器(φ2.7×4.2m)两台:其主要功能作出水把关用。六、动力装置1、提升泵(100WQ65-15-5.5N=5.5kw×52、回流泵(100WQ65-15-5.5N=5.5kw3、反冲洗泵(150WQ200-10-15二台(一用一备N=15kw4、污泥泵(50WQ10-10-0.75四台(二用二备N=0.75kw×25、气浮器(TJQJ-50N=12.5kw6、板框压滤机(XAY80/920-V-1三台(二用一备N=1.5kw×27、螺杆泵(G42-I型三台(二用一备N=2.2kw×28、搅拌器w×7七台N=0.55kw9、三叶鼓风机(SSR-200),△p58.8kpa,三台(二用一备),N=45kw×210、加药泵A二台(一用一备)N=1.1kw11、加药泵BN=0.37kw×3六台(三用三备)12、冷却塔(50-NG)一台(备用)N=4kw七、污泥处置本污水站的污泥主要产生于沉淀池,其次是气浮池。由于采用石灰投药,故产泥量较大,约每天生成含水率为98%的污泥1678m,经板框压滤后,最终每天约生成含水率为78~80%的污泥37.8~8.0m。此污泥无毒无害,可按一般废弃物处置。3八.定员污水站定员按24小时三班四运行制配备。检修工不单设,由全厂统一调配。人员配备表工种站长人数1备注大专以上文化分析员操作工合计1810九、主要技术经济指标1、处理能力:65m3/h(1560m/d)32、截污量:25044kgCODcr/d3、建筑面积:298m4、占地面积:5090m5、总有效装机容量:169.46KW6、单位电耗:1.96kw·h/m7、基本建设总投资:1096.68万元8、运行费:4.992元/m9、折旧费(按15年计):1.284元/m运行费组成一览表单位处理水费用,元/m223水33项目计算标准备注3电费0.5元/kw.h460元/吨0.983.45Ca精石灰17(OH)2PAC2300元/吨13000元/吨800元/人·月2%0.17PAM0.1950.1710.0264.992人工费维修费合计十、几点说明1、本方案中土建投资估算,未包括特殊地基处理费用。2、考虑到油脂废水原水水温较高,且占总处理水量的77%,估计与面粉深加工废水混合后,水温基本上能满足UASB反应的要求,但设计仍考虑引一根蒸汽管至混合池作备用措施。十一、基本建设投资估算(65m3/h方案)序单数价单价(元)格总价(万元)项目备注号(一)⒈位量土建工程建筑物M229865019.37⒉构筑物18⑴调节池⑵沉淀池I⑶混合池⑷沉淀池A⑸UASBMMMMMMMMMMMMMMMM33333333333333338672851581346008424972119345205234588225201799533.208.55防腐防腐4.744.02178.0012.7229.163.57⑹沉淀池B⑺予曝池⑻中间水池A、B⑼沉淀池C⑽H/O池⑾沉淀池D⑿H池10.3561.5610.3526.4673.005.37⒀SBR⒁污泥池⒂中间水池C⒃清水池小计3.04812.59466.683.503.4.5.设备基础道路地坪4.00土建工程合计493.55(二)安装工程设备类1.序单数价单价(元)格总价(万元)项目备注号位量带耦合装置、液位控制器、室外控制⑴提升泵台9108009.72⑵回流泵⑶反冲洗泵⑷污泥泵台台台224108002006041812.164.011.67同上同上19⑸反应器A⑹反应器B⑺隔油池台台台台套台台台台台台台台台个131212335232615320006400011380058003.2019.2011.381.16⑻
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