蒸汽锅炉低氮排放改造实施方案(利雅路 氮氧化物小于50mg)_第1页
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文档简介

#/12烟温低于90°C,将有大量冷凝水产生。当烟温在120-150°C时,烟气与新风混合后的助燃风温度在35-55°C之间,有利于降低氮氧化物,同时避免了大量冷凝水产生。如果烟温超过170°C,必须在烟囱上加装节能器,将烟温降下来。烟气再循环FGR管采用不锈钢管,管壁厚度要求按管径的国标要求。烟气再循环FGR接口取自锅炉出烟口,再循环管深入锅炉烟道中心位置,再循环管进烟口在迎风面位置45度切口。每台燃烧器的FGR管路最多有5个90度弯头,总长度不超过20米。整个FGR管路做保温处理以减少冷凝水的产生。FGR管进入燃烧器前,必须在FGR管的最低位置做冷凝水排水管,排水管口径为DN15,2个180°弯头,向下的排水管长度要大于300mm,并引至排水沟。FGR管内烟气为高温,为防止热胀冷缩,燃烧器与FGR管之间需加装补偿器。同时为防止散热过大使烟温过低,整个FGR管路做50mm厚度保温处理以减少冷凝水的产生。焊接时采用角接焊接连接,满焊,焊角高度8mm。焊接时为减小焊接变形,采用分段交错焊接,即焊接50mm长度后换位置只对面焊接,如此反复直至焊接完毕。焊接工作由持有技术监督局发证的焊工进行操作。烟气管道安装特别要注意以下几点:1) 烟气取口不宜取在水平排烟管道的底部;2) 烟气管道需保温处理;3) 烟气管道弯头不宜过多,一般不超过四个;4) 烟气管道需可靠支撑,不能将分量全部压在锅炉、燃烧器或风机上;5) 烟气管道最低位置应设置排水口;6) 烟气管道口径需大于燃烧器烟气蝶阀口径;7) 烟气入口管道做45°切口处理,开口朝向烟气源头的方向(与烟气流向相反)8) 烟气管道在尽量靠近烟气蝶阀的位置缩径至蝶阀口径大小,大小头建议使用偏心大小头,以便冷凝水聚集排出;9) 烟气管道两端的相对低点均需设置冷凝水排放口,冷凝水排放口建议做成水封式,水封最高点低于烟气管道最低点,以便冷凝水随时排出;10) 烟气管路上在靠近燃烧器或风机处需设置补偿器或软连接,避免硬连接。4、 电气安装将控制柜内线路引入燃烧器,完成控制柜与燃烧器之间的电气布线与接线,原操作方式不变。5、 燃烧器调试1、 检查各部件的安装是否正确;2、 检查各部件的动力和控制线接线,确保符合电气线路图要求;3、 通入燃气,最好使用氮气先充满燃气阀组,然后再通入天然气置换氮气;4、 冷态调试燃烧器各部件功能动作,使燃烧器各部件动作、功能符合运行要求;5、 点火,按要求进行热态调试直到燃烧器完全符合自动控制要求;6、 将烟气分析仪投入测试,调整供风量和烟气量,直到NOx排放至符合要求;7、 燃烧器运行考核,一般48小时大小火不间断连续运行;8、 操作知识和安全操作规程培训。六、项目预期绩效节能减排:降低了排烟温度,节约了能源;氮氧化物污染物排放浓度由120mg/m3降为50mg/m3,按现有排放量基础上减排60%,计算出每年污染物氮氧化物排放量减少0.4433t;改造项目预计10月份开始,11月份完成。减排量详见下方表格。

锅炉数量风量(ma/h*台)日运行时间(h)年运行时间(d)改造前排放浓度(mg/m3)改造前排放量(t/a)改造后排放浓度(mg/ma)改造后排放量

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