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文档简介
第一单元第1题一、第一单元第一题课程UNIT-01Chineseworkbook.cse练习EX-CN01A相关作用:开机相关作用:取样观察实际效果相关作用:分析原因相关作用:修改问题相关作用:重新取样观察相关作用:若无印刷错误,则该题结束相关作用:练习结束第一单元第2题课程UNIT-01Chineseworkbook.cse练习EX-CN01B相关作用:开机相关作用:取样观察实际效果相关作用:分析原因查看印刷错误看印刷错误的真正原因,错误的位置在机组3,下一步进行对机组3印刷滚筒上下位值进行调试相关作用:具体看上下位值差多少相关作用:修改存在问题相关作用:重新取样再观察相关作用:若无印刷错误,则该题结束相关作用:练习结束第一单元第3题课程UNIT-01Chineseworkbook.cse练习EX-CN01C相关作用:开机相关作用:取样观察实际效果相关作用:分析原因查看印刷错误看印刷错误的真正原因,错误的位置在机组3和机组2,下一步进行对机组3和机组2印刷滚筒左右位置进行调试相关作用:具体看上下左右位值差多少相关作用:修改存在问题相关作用:重新取样再观察相关作用:若无印刷错误,则该题结束相关作用:练习结束胶版印刷故障排除一、故障原因二、步骤打开shot7.0海德堡开机,开始打印样张三、取样错误分析原因是水太多了打开油墨控制界面选择下方蓝色部分,调整数值到35再进行取样,发现正常。无错误。s完成此题胶版印刷故障排除一、故障原因二、步骤打开shot7.0海德堡开机,开始打印样张三、取样错误分析原因是水太多了打开油墨控制界面选择下方蓝色部分,调整数值到35再进行取样,发现正常。无错误。s完成此题胶版印刷故障排除一、故障原因二、步骤打开shot7.0海德堡开机,开始打印样张三、取样错误分析错误原因是印单不符打开密度调节,发现黄色部分没有,说明色锟没开。打开黄色色锟再进行取样,发现正常。s完成此题第一单元前3题目录一、第一单元第一题二、第一单元第二题三、第一单元第三题一、第一单元第一题课程UNIT-01Chineseworkbook.cse练习EX-CN01A相关作用:开机相关作用:取样观察实际效果相关作用:分析原因相关作用:修改问题相关作用:重新取样观察相关作用:若无印刷错误,则该题结束相关作用:练习结束二、第一单元第2题课程UNIT-01Chineseworkbook.cse练习EX-CN01B相关作用:开机相关作用:取样观察实际效果相关作用:分析原因查看印刷错误看印刷错误的真正原因,错误的位置在机组3,下一步进行对机组3印刷滚筒上下位值进行调试相关作用:具体看上下位值差多少相关作用:修改存在问题相关作用:重新取样再观察相关作用:若无印刷错误,则该题结束相关作用:练习结束二、第一单元第3题课程UNIT-01Chineseworkbook.cse练习EX-CN01C相关作用:开机相关作用:取样观察实际效果相关作用:分析原因查看印刷错误看印刷错误的真正原因,错误的位置在机组3和机组2,下一步进行对机组3和机组2印刷滚筒左右位置进行调试相关作用:具体看上下左右位值差多少相关作用:修改存在问题相关作用:重新取样再观察相关作用:若无印刷错误,则该题结束相关作用:练习结束
1-H故障分析与排除-色差
第一步:进入7.0页面首先,选择相应路径进行故障分析排除。其次,输入姓名开始作业。第二步:开机进入开机界面,点击开机按钮,速度达到3000时再点击生产按钮开始生产。生产开机第三步:取样开始生产后点击取样按钮,然后再点击样张对比,查看与标准样张的不同,分析出样张所出现的故障。进而解决印刷故障。第四步:样张对比分析分析结果:比较取样和标准样。进行对比后,有严重色差现象。第五步:自行分析选用联机密度计分析颜色色差问题第五步:自行分析用联机密度计分析并非油墨出现问题产生色差第六步:印张故障分析点击印张故障分析表,查看故障是否与自己的分析一致,再查看故障所出现的位置,然后开始修复。第六步:印张故障分析点击印张故障分析表,查看故障是否与自己的分析一致,再查看真正原因及故障所出现的位置,然后开始修复。第六步:印张故障分析点击印张故障分析表,查看故障是否与自己的分析一致,再查看故障所出现的位置,然后开始修复。查看后发现,故障位置为印刷机组4,真正原因是:印刷机组4未打开。第七步:分析调整印刷机组4未打开第七步:分析调整点击打开印刷机组4第八步:重新取样关闭急停,重新开机,取样。重新取样后发现与标准样张一致。表示印刷无故障。第九步:查看印张分析返回印张分析表,看看是否与自己的分析一致,发现无印刷错误后可以开始生产。完成练习。第十步:完成练习,查看摘要完成练习后分析摘要内容,完成练习的标准是用最短的时间花总费用最少。
胶版印刷机故障排除03路径03单元-A无法开机、套印不准
输纸部分故障
输纸部分的作用是把纸纸堆的当中的纸张一张张的分离并送出,准确的传送到前规处定位。输纸部分由纸台,飞达,输纸辊,输纸板及检测部分组成。
作用
①飞达:飞达是将纸向前一张张地传到输纸板上。
②输纸板:起到输纸带与压纸轮的支撑作用。
③输纸板上的压纸轮:全称为输纸压轮,压住纸张进行输送。
第一步:如图
打开海德堡印刷机程序,进入程序选择题。
第二步:
选择路径为第三路径,第三单元。第三题题库。①
界面组成部分的介绍退出房间操作台取样部分机组1-机组六空调与湿度部分
点击操作台,进入操作界面,开始进行界面的操作。如下图:
第三步:
进入界面,点开机按钮,再点击生产按钮,操作失败,出现了无法开机的故障,点击下方按钮退出到操作界面进行操作。开机按钮生产按钮
第四步:
点击生产按钮,进入界面,此时取样界面为此图所示。
第五步:
对错误原因进行分析,通过查看原因为无纸张错误,所以无法正常开机。查看原因点击输纸部分
点击输纸部分,进入如下界面:急停按钮放纸部分向上升板向下降板
第六步
进入以下界面时:点击①号按钮,进行急停操作,在按④号按钮将纸板②的部分放下,按行为按钮将纸张放入,每次放入2000张,点击两次,可将纸放满,再一次点击③号按钮将纸板上升。如下图所示:①②③④
第七步
返回到界面,按下急停按钮,再一次按下开机按钮和生产按钮,启动生产点击SPS按钮,检查错误得到下一张图查看印刷错误原因如图:此步已解决
第八步
点击取样,进入取样界面,点击取样按钮,然后点击套印不准按钮,查看套印不准,对套印不准进行更改操作。如下图:套印不准按钮退出按钮
第九步
点击套印不准按钮,对套印不准(蓝版)的数值进行修改,改变数值分别为向下移动4个单位量,向左移动3个单位量。如下图:向下移动4个单位量向左移动3个单位量
第十步
再一次进入取样的操作界面,点击取样按钮,图版显示正常样版。如下图:取样查看套印,套印准确按此按钮退出
第十一步
进入如下界面,按下SPS按钮,此时显示无印刷错误。
第十二步按下此按钮,退出操作
第十三步
当退出房间操作室时,会显示如右图所示做此题的一些基本的信息。此时用户的操作练习完成。
胶版印刷机套印不准
故障排除
目录
1.套印不准的分类
2.套印误差范围
3.套印不准现象分析
4.套印不准影响因素5.印版工艺因素
套印不准定义:套印不准(RegiserDifference)在套色印刷过程当中,印迹重叠的误差也是图文和纸张之间位置配合不准确。纸路传送不准,水,墨路传递不准确,以及纸路同水,墨路的配合不准确都可能造成套印不准。从纸路来看,套印准确就是纸张在印刷过程中的每一环节的位置不随时间,条件的变化而变化,只要其位置变化就会造成套印不准。套印不准分为①前后套印不准②左右套印不准③左右式前后同时套印不准
(倾斜式套印不准)1.进入软件进入操作界面开机印刷
步骤流程
2.对试样进行取样
3.开始检查印刷错误
4.对试样的数值进行修改
5.检查诊断印刷错误
第一单元第1题
横向套印不准:
横向套印不准的原因有印版位置不对、纸张、油墨和纸带张力调节等问题。左中下中
左下右中左中改过错误后下中
第一单元第2题
纵向套印不准:纵向套印不准的原因有:印版拉伸变形、张力调节、印版安装、滚筒包衬等。左中右中
左中左下改过错误后:
第一单元第3题
双向套印不准左中右中右下左中左下右中右下
第二单元第10题左中右中左上右下改错之后左中右中中上左上右下
套印不准中的双影情况①②③
套印误差范围彩印网线印刷时,应达到的要求:纸张在印刷时的图文位置误差小于两个相邻的网点之间距离的一半。一般:
0.05~0.10mm的范围之内。印刷质量要求不太高的印刷品:
0.15~0.25mm
套印不准现象分析1.①纸张远离侧规5~6mm,过远易造成拉不到,过近会拉过头胶片也具有类似于纸张受潮后伸长,干燥时收缩的特点。②为提高耐印力而进行烤版处理,如果烤版的时间太长或温度不均匀,印版也易伸缩变形。③印版是用版夹紧固在印版滚筒上,在校规矩时,由于张力作用,PS版会产生拉伸变形,由原来的平面形成圆筒形,产生弯曲变形。2.毛刷轮太重。3.纸张本身有问题。(紧边,荷叶边,静电)4.分纸吸嘴与送纸吸嘴吸力不足导致纸张不能被飞达准确送出。5.滚筒包衬不当引起的套印不准。6.输纸堆过高导致套印不准。7.印刷机械及操作引起的套印不准。
印刷机械及操作引起的套印不准㈠相对于压纸轮,飞达送纸时间过早或过晚。㈡压脚和分纸吸嘴的相对高度小。㈢分纸吸嘴和递纸吸嘴的橡皮圈太小或太薄,吸力不足。㈣输纸机输纸时间和前规下落时间配合不当。㈤线带张紧力过小或压纸轮压力过轻,压纸轮磨损严重。㈥输纸台和输纸飞达转动轴上的万句球磨损严重。
侧规引起的套印不准㈠侧规压纸轮或挡板上的纸毛,墨渣等异物影响纸张顺利到位。㈡侧规盖板过高导致纸张拉过头或过低而拉不到位。㈢弹簧过紧导致纸张拉过头,过轻而拉不到位。㈣侧规压纸轮下落过早。㈤侧规压纸轮上台过晚。
单张纸侧规定位展示图
刮刀不稳引起的套印不准
在刮刀印刷过程中,出现印品无规律地纵向套印不准现象.检査定位部件,未发现问题。再检查递纸牙机构时发现递纸牙在牙台上叼住纸以后停留时间较长,并带有冲击振动影响。当交给压印滚简咬牙时,纸张不平稳,引起刮刀印刷套印不准。经过分析认为可能是靠刹螺钉4顶起定位块3
制版因素:
①.拼版②.胶片在储存的过程中发生形变。③.晒版导致。④.烤版。⑤.规矩线。印版因素:①.弯曲变形。②.拉伸变形。③
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