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文档简介

为响应国家“双碳”战略,深入开展节能降碳工作,结合XX公司生产情况,拟定于XX年X月X日开展节煤剂试验。一、成立节煤剂试验小组为公平、公正开展节煤剂试用工作,现成立试验小组,名单如下:组

长:XXX组

员:XXX

XXX

XXX……二、试验生产线及掺量XX水泥生产线,节煤剂掺量:(1.0±0.1)‰(试验过程中,严格按此掺量控制)。三、试验条件(一)原燃材料:1、所有原材料的品种保持一致,矿点不发生变化。2、煤炭品种保持不变,满足试验期间的总量需求。3、窑工艺系统检查完好,无工艺事故隐患。(二)计量管理:1、入窑煤粉秤:试验开展前,生产部须对入窑煤粉秤进行校准,并提供记录,无特殊原因,计量称不得进行调整。2、入窑生料秤:固定使用转子秤,试验开展前,生产部须对生料秤进行校准,并提供记录,无特殊原因,计量秤不得进行调整。3、若上述计量设备在试验期间出现信号漂移,可以根据入窑斗提电流的增加值,进行折算产量(按实际生产核准单位电流对应的产量数值)。四、试验实施过程(一)节煤剂掺入方式及掺加量:在入磨原煤皮带上安装喷头,按(1.0±0.1)‰的掺加量进行均匀掺入。(二)掺量控制:试验过程中,节煤剂厂家负责节煤剂的准确掺入工作;生产部负责现场监督工作,每班一次共同对节煤剂流量进行抽测。(三)试验期间暂停使用黄磷渣、轮胎粉、煤矸石等替代原燃材料,熟料三个率值稳定。当过程中物料配比发生大的变化时,双方通过会议协商后决定。(四)试验过程:1、满足下述要求的情况下,稳定运行7天的各项数据作为基准数据(空白数据):(1)、入窑生料量,入窑提升机电流,每小时记录一次;(2)、熟料0.915±0.01,SM:2.20±0.05,IM:1.55±0.1;三率值合格率≥85%;(3)、入窑煤粉热值:5500±100kcal/kg(挥发份≥20%,硫含量≤1.0%);(4)、入窑煤粉细度≤8.0%(80μm筛余),水分≤2.0%,入窑生料细度≤2.2%(200μm筛余),合格率≥80%;(5)、入窑煤粉量和煤磨原煤产量及窑头煤仓重和窑尾煤仓重都做统计;(6)、每两个小时记录窑尾废气SO2和NOX的排放量,及每班次氨水喷入数量吨位。2、在上述条件不变的情况下,加入供方节煤剂,连续运行8天时间。(1)、保持煤种比例和其他条件不变,添加供方节煤剂第1天为过渡阶段,数据不采集。(2)、保持煤种比例和其他条件不变,添加供方节煤剂第2天起连续7天数据为试验阶段。(五)过程控制指标1、入窑生料细度0.2≤2.2%,出磨煤粉细度:0.08筛余≤8.0%。2、出窑熟料f-CaO≤1.5%;3、配料方案:执行试验开始前拟定的配料方案:0.915±0.01,SM:2.20±0.05,IM:1.55±0.14、试用期间相关样品检测频次,各阶段按正常检测频次进行。如有特殊要求,双方协商后可调整检验频次。五、试验数据收集和整理1、各相关部门负责对试用数据的收集整理。(包括生产过程控制参数、产量、质量的数据收集整理)2、数据剔除:各阶段开展期间出现窑大幅度减产、止料和停窑情况,则剔除异常情况内的数据。

3、数据收集及频次:入窑生料累计量/班、煤粉指标/班(头煤秤、尾煤秤累计量)、工业分析/天、原煤的计量/班(入磨煤皮带秤累计量和煤粉仓重)、出窑熟料质量(立升重、f-CaO、三率值每班统计)、大气排放数据2h/次(主要包含SO2和NOx排放数值)、每班氨水喷入数量吨位。4、试验取数:熟料产量取入窑生料计量称数值,入窑煤空干基水分以工业分析检测时水分,收到基水分以每均化堆煤炭加权平均水分为计算依据。5、煤炭消耗取数为:各阶段入窑头煤粉秤累计值+窑尾煤粉秤累计值。6、熟料日产量计算方式:熟料日产量=每日使用生料量÷1.56(注:1.56为XX公司生料熟料转换系数)7、计算标煤耗煤炭热值取值取出磨煤粉工业分析数据。8、标煤耗计算:标准煤耗=[(头煤秤累计值+尾煤秤累计值)×热值加权平均值]/7000/入窑生料秤累计值/料耗比;节煤量S=空白期标准煤耗-加剂后标准煤耗。9、节煤剂掺量=加节煤剂试验阶段实际消耗数量/实际用煤量;加节煤剂试验阶段实际消耗数量采用进厂量+双方盘点进行计算;同时参考液位数据变化,试验最终节煤剂掺量大于1.0‰时,超出部分买方不进行结算。10、所有收集整理的试用数据,都要经甲乙双方签字确认。(若双方存在争议时,由甲方小组与乙方共同商议决定);六、试用效果评价1、标准煤耗下降值S考核标准:≥2.0kg/t;2、评价数据来源均为计量秤的数据(或特殊情况时双方确认)。七、其他说明1、节煤剂进厂使用前、买方煤磨/窑系统稳定运行时,双方共同采集没有使用节煤剂的各项数据,计算空白期标准煤耗。连续使用节煤剂期间,采集相关数据核算加剂后标准煤耗,买卖双方签字认可;使用前后,买方各计量称(含入磨原煤秤)参数不得单方面修改,校秤由双方参与并签字确认,买方负责节煤剂掺量的实测工作,使用和不使用节煤剂的标准煤耗均以买方的入窑生料称、头煤秤、尾煤秤和料耗比计算数据为准,相关主机设备运行电流作为参考值。2、试验过程中,节煤剂厂家遵守公司安全等现场管理,不得干预对煤磨、窑等系统的操作,若对操作参数有异议时,可通过与生产部负责人员沟通,经生产部人员负责落实。3、对于过程中出现异议的,以书面通知为准。4、双方确定定期会议频次及时间。八、各部门职责1、综合部:负责节煤剂进厂协调。2、技术部:(1)收集过程中的质量相关数据,组织开展总结分析工作。(2)试用期间保持生料配料稳定性,熟料三率值满足质量控制要求。3、生产部(1)监督执行上述配料方案并得以落实及进厂节煤剂的验收、使用过程掺入量监督抽查。(2)稳定进厂石灰石氧化钙控制指标为(50±2)%控制。(3)试用期间由生产部协调,负责每天对试用过程进行跟踪和评估,并且予以确认;(4)统计烧成窑连续各阶段每个班次的烧成工艺参数(入窑生料累计量、头煤秤累计值+尾煤秤累计值、煤粉质量(工业分析、热值)、原煤的计量(入磨煤皮带秤累计量和煤粉仓位)、大气排放数据SO2和NOx排放速率数值2h/次、氨水喷入数量吨位/班。)(5)在加节煤剂的试用过程中保证煤磨磨制的煤粉细度、水分和生料磨生料细度;协助安装节煤剂的加入装置。(6)根据需方工艺质量控制要求操作烧成系统,保证烧成系统的稳定运行,当节煤剂加入后,烧成系统工况会变得更好,窑操作员需根据窑况及时对工艺参

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