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文档简介

工业工程方法在生产线平衡优化中的应用 1 21研究背景及意义 2 3 44生产线平衡理论 5 6 6 11S公司概述 1 3 34本章小结 5 61人机作业分析 6 63本章小结 12现场布局优化调整 4本章小结 19 1.20-1整数规划 2基于0-1整数规划数学建模的生产线平衡优化 3本章小结 24 1研究成果 252展望 25伴随着全球经济的快速发展,制造业之间的竞争越发激烈。因此为了保障能在市场中抢得足够的份额,就需要保证产品质量、提高产量、减少成本。本文以S公司铝件生产线为研究对象,S公司是当地一家中小型企业,该企业的铝件生产线存在着生产线不平衡的问题,因此本文基于精益生产的思想,结合工业工程的方法和Lingo对生产线进行平衡优化。本文先是对S公司生产现状进行分析,找出瓶颈工序喷塑并使用鱼骨图找出造成生产线不平衡的其它原因。对于瓶颈工序使用了人机作业的优化方法,将该工序生产节拍减少18%,且减员40%。该公司因为是流水线生产,存在人员更换的问题,因此将使用学习曲线制定生产节拍,日产能提升21.9%。对于鱼骨图分析得出造成生产线不平衡的其它原因,通过对生产布局和现场的改善进行优化。通过建立最小工作站为目标函数的0-1整数模型。显著。改善成果显示,本文方案切实可行,提高了关键词:生产线平衡;工业工程;精益生产第一章文献综述1.1背景我国经济建设在改革开放之后正处于飞速发展阶段的经济建设取得了伟大的成就,尤其是“中国制造”为代表的制造业的蓬勃发展,国成为“世界工厂”。在金融危机的影响下,西方国家经济整体呈现低迷状态,而中国经济还在不断发展。中科院工业经济研究员吴大海2015年在研究中强调,在我国近40年的改革发展中,制造业为经济发展、财政收入、民生国民经济发展的基础工业和现代工业,由之可推知被誉为我国经济发展的“发动机”(周子涵,吴俊轩,2022)错误?未找到引用源。。然而,随着我国经济发展进入“新常态”,中国制造本文以S电动工具铝件加工车间为例,该公司总占地面积2万随着柔性加工技术的突破,铝件生产得到了迅速的发展。人们的物质需求不断提高,因此在这种情况下,从表现中可见端倪如何提高生产效率,降低生产成本成为该公司首要考虑的问题。本文将基于精益生产思想,运用1.2研究意义本文选取S公司一条铝件生产线最为研究对象,对产线的生产均衡、产线布局和工位作业元素分布进行研究,找出该生产线存在的问题,并基于精益生产的思想,通过工业工程的方法对瓶颈工序进行深入地研究,对如何改进该生产线提出切实可行的方案,实现生产成本的降低和生产效率的提高,在这样的社会条件下提高公司竞争力,并为类似的公司提供一个可行的改善方法。2国内外研究现状国内对于生产线平衡问题主要运用工业工程改善方法,从现场实际出发,在尽可能节省成本的情况下提出改善方案。徐良在2019年将S公司生产线作为研究对象,通过对人机料法环进行分析并运用秒表测试法和双手作业分析优化调整瓶颈工序,减少瓶颈工序时间,完成改善错误;未找到引用源。。余丽芳,吴志强以JT公司50□径隔膜阀体作为值流图分析生产现状,再通过生产线平衡分析等找出问题,在此背景之中并运用精益生产的5S管理以及看板拉动生产进行优化调整,使得生产满足公司要求错误!未找到引用源。。赵睿渊,孙紫悦针对LY木业公司生产线,通过现场考察以及运用工艺流程图和流程程序图等分析问题,并通过生产布局的改善以及工位的调整来优化生产线,生产线平衡率提升了20%,效果显著错误!未找到引用源。。蓝浩然,严子涵,2017)以某空气过滤器装配线为研究对象,通过流程分析找出问题,并运用5WW1H和ECRS等工业工程方法进行改进,将生产节拍减少了50%,效果十分显著错误!未找到引用源。。程远航,袁世达在2018年以GX工地生产线为研究对象,用过秒表测试法测定生产线各个工序的作业时间,依据上述研究分析再对超节拍的工序进行动作分析和优化布局的方法进行改善,使超节拍的工序满足当前需求,优化后的生器生产线为研究对象,运用秒表测时法对生产节拍进行数据处理,再通过目视管理、看板管理以及6S管理,对生产线物流进行了优化调整,优化后平衡率提高了32.53%,效果显著错误!未找到引用源。。齐明杰,贺博远等人以C工时动机装配线为研究对象,运用工艺流程分析工序的不合理,并使用Flexsim进行建模仿真,找出瓶颈工序,在运用工业工程的优化方法进行优化,依据上述研究分析改善后的生产线平衡率提升至81%,提升效果显著错误!未找到出问题,在通过凯恩方程进行数学建模并运用MATLAB进行仿真运行,运行结果表明各机器之间的干涉小时,运行趋于平稳错误!未找到引用源。黄茜莹,吕冰心以S公司J型产品作为研究对象,结合价值流图对车间生产物流进行分析,再运用Flexsim仿真找出问题,整合已有成果可以推导出新结论运用SLP的方法对生产布局进行调整,优化后生产线平衡率提高了32.27%,生产节拍减少了14.4S,优化效果显著错误!未找到引用源。2.2国外研究现状在1913年美国福特汽车公司安装了世界上第一条流水线之后,这种生产模式便受到了各行业的青睐和模仿。生产线上存在的问题也随着不断地发展而愈发明显,企业通过优化调整生产线上各个工序的作业负荷来降低效率损失和提高生产效率,。1954年,Bryton在《连续生产线平衡》一书中第一次提出并解决生产线平衡问题,现有结果为基础可推出这引发了人们对于该问题的研究,并得出了各种不同的解决方法(付秀芳,周雅琴,2020)错误!未找到引用源。oGianlucaD’Antonio等以航空领域生产线为研究目标,通过建立MES作为数据流达等人在2019年等以U型拆卸线作为研究对象,通过建立混合整数规划模型以及AND/OR优先关系并通过迭代运算得到了最优解错误!未找到引用源。。RasulEsmaeilbeigi等在2015年通过建立混合整数线性规划公式并求解得出了以E型装配线线路效率最大化为目标函数的最优解,从这些统计中看出并取得改善成功(张祥远,李婉茹,2021)错误!未找到引用源。Zhong等人在2019年通过研究一种有效的离散人工鱼群算法,通过搜索全局最优解解决了因约束复杂而难以解决的双边装配线平衡问题错误!未找到引用源。。JordiPereira等人在2018年通过提出混合元启发式并结合遗传算法来解决机器人装配线平衡问题,并使得生产线平衡率稳定在92%左右(成昊羽,赵欣怡,2020))错误!未找到引用源。。Tuncel等人在2014年以双边流水线为研究对象,通过教学优化算法提出优化方案,使得生产线平衡指数降低,从这些条件年通过遗传算法和剩余矩形填充算法相结合,通过改善关键工厂的生产布局,达到了总成Sulistio等在2018年通过建模与仿真的方法对中小型企业牛产线进行研究分析并得到在2018年以Y公司铝工业为研究对象,通过离散系统模拟对生产的三种场景进行实验设OAKSARAYLI等人在2009年通过将机器布局类型传输至PROMODEL仿真软件中分析优化实现了生产布局调整,达到了减少物料搬运和降低生产成本的目的错误!未找到引用源。02.3总结随着国内经济和科学技术的不断发展,制造企业间的竞争越来越激烈,越来越多的企业发现了生产线的优化可以提高产能、增快效率、降低成本,这十分有利于企业竞争力的提高,这使得生产线优化问题逐渐得到各个企业的重视。生产线平衡问题的研究方法主要是工业工程改善法、遗传算法和系统仿真建模这三类。但是从国内外学者的研究中可以发现,从这些反应可以察觉大多数学者在研究问题时只从单一的方法进行考虑.而没有将三个方法进行有机,地结合。本文是通过工业/工程方法和仿真建模两方法结合对生产线中工业流程不合理的地方进行改善,而且也对生产线上操作者的动作问题和布局问题,将生产线的人、机结合不断完善(周子豪,李思悦,2021)。本文旨在为S公司一样的中小企业提供一些可行的建议,帮助这些企业在市场竞争中取得优势。3生产线的基本分类及特点在现如今的时代背景下,生产线生产模式广泛运用于各个行业。尤其是制造业,几乎所有的大批量生产都是使用的生产线模式。但是生产线在生产过程中受到了许多因素的制约,比如员工、机器、物料以及加工过程和生产现场错误!未找到引用源。O产品生产分类可以通过生产线加工工艺以及产线柔性进行分类,生产类型如下:单一产品生产是生产线只生产一种产品,柔性差,已经与当下多元化生产模式脱轨。多产品生产的生产过程可以生产多种产品,但是柔性较差,只能满足时间间隔长的产混合生产可以满足投产间隔短的产品生产,因此柔性好。以下是生产线的特点:(1)传送带运输产品到各个工位,最大限度减少在制品积压和加工中的等待时间。(2)呈封闭式生产,所有工序的生产均在生产线上。(3)制定统一的生产节拍,由之可推知每道工序都制定了统一的生产节拍,员工需要在生产节拍内完成生产,从而减少浪费现象。(4)产品单项流动,产品的生产按照工艺流程从上一道工序运到下一道工序,不能出现往返。(5)规范化专业化,需要作业员工操作成熟度高并按照生产规范进行生产错误!未找到引用源。o4生产线平衡理论o生产线平衡即对生产的所有工序进行平均化,通过调整作业负荷,使得各个工序之间生产节拍极可能相近的方法。从表现中可见端倪生产线平衡优化问题归根结底就是找到各个工序的最优排列,这种生产关系决定着工艺流程顺序,影响着企业的生产效率和成本问题,是制造业的根本。因此,生产线平衡优化十分重要(何明杰,林雨翔,2020)。生产线平衡主要问题如下:(1)通过生产节拍求得最小工作站数;(2)通过工作站数求得最小工作节拍错误!未找到引用源。O(1)生产线平衡率K一生产线工作站数;Tm一第m工作站时间;Max(Tm)一瓶颈工序时间。 Table1-1Evaluationindexofproductionlinebalancer优良差(2)生产线的日产能(3)生产线平衡指数BI。生产线平衡指数是衡量各工站之间作业偏差程度的指标。指Ti一第i个工站标准作业时间;5研究内容及方法本文以S公司生产车间一条产线作为研究对象,通过结合运用定性和定量分析,寻找生产线可能存在的问题,依据上述研究分析并运用精益生产思想机型改善。主要研究内容(3)运用5W1H和5S对生产现场和现场布局进行调整。通过对分析鱼骨目标函数的0-1整数规划和Lingo求解得出最优方案。本章介绍了研究背景和意义,阐述了国内外研究现状,增加了本文的可行性。并介绍第二章公司铝件生产线现状分析S公司是当地一家中小型电动工具以及电动工具附件生产公司。该公司生产的附件主在当今时代背景下,制造业日益发达,人们对于电动工具的需求也日益增大。随着市因此竞争越来越激烈。随着技术的成熟,进入电动工具制造的门槛也越来越低,但是保障产品的质量和产量,想要保障这两方面,就必须优化生产线,增品率,从这些统计中看出使得从竞争中脱颖而出。随着柔性技术的突破,S公司在得到发展的同时也需要面对来自同行业的挑战。因此需要通过技本文的研究对象是该公司一个铝件生产工厂,研究对象是铝件,其组织结构图如图2-1。包包装车间清洗车间检查车间钻孔车间喷塑车间抛光车间毛刺处理车间熔解车间图2-1铝件生产组织结构图Figure2-1Organizationchartofaluminumproduction该铝件工厂是S公司十分重要的工厂,但也因为成立时间不久而存在许多问题。在市场竞争日益激烈、人工成本过高的背景下,该公司不得不进行变革。本章将结合S公司铝件生产工厂的实例,对铝件生产生产线进行优化。从这些条件可以体影响铝件生产效率的主要原因。铝件生产工厂负责各种型号的铝件生产,其生产过程如图图2-2铝件生产流程图Figure2-2Flowchartofaluminumproduction从铝件生产的各个生产过程可以看出,从这些反应可以察觉铝件生产包含换模、锉平、喷塑等19个作业元素。由于喷塑是成批操作,无法单个研究作业元素,因此本文以一批30个为研究对象。铝块熔化、铝件的冷却放置、换模和浇注是必须且时间相对固定的,因此不计算其在生产线中的影响。由之可推知表2-1为一批铝件生产所需时间(唐子凡,周艺辰,2022)。工序时间(分)工序时间(分)16253孔机中4取出放置冷却5用切割机切去飞边,用6检查钻孔质量67合格后清洗擦防锈油8499将铝件放入喷塑机中97自动喷塑铝件生产包括铝块熔化、浇注成型、去毛刺、抛光、喷塑、钻孔、防锈油和包装8个工作站。见表2-2工站及工时表。工站工站作业(分)工位(人)工序工序工时(分)1铝块融化112型1234取出放置冷却3去毛刺1556用切割机切去飞边,用锉刀4178459将铝件放入喷塑机中95喷塑1自动喷塑6561将铝件放入钻孔机中7防锈油1合格后清洗擦防锈油681装箱97生产线平衡率=总时间/(工作站数*并瓶颈2生产线存在问题随着日益膨胀的市场需求,S公司也在增加订单的接受,并不断提高产量,但是蓬勃的市场背后却是日益激烈的市场竞争,S公司也将提高产量、减少成本、降低生产节拍作为改善目标,以此达到精益生产的目的(王俊宁,李博涛,2022)。从表现中可见端倪在对单批铝件的生产进行分析可以得出喷塑工站所需时间是50min,与时间第二长的钻孔也相差较大。在这样的社会条件下这样会使得喷塑工序前的作业因为持续生产而产生疲劳,喷塑工序后的作业存在较长等待时间,造成生产的停滞,工位分布并不合理。图2-3显示出各从图2-3可知,喷塑工站作业时间最对,为50min,是瓶颈工站。因此需要对此工站以下是产生瓶颈工序的原因:(1)工序检查严格,多次检查提高合格率,也增加了生产时间。由于人为加工误差或是机器参数调校不准确,都会使得生产过程中出现不合格品。S公司为了减少不合格品,实行多次检查时间,在此背景之中单批检查时间为10-15min,时间较长,在产量大时会增加生产时间。(2)人机安排不合理在瓶颈工序喷塑中,员工操作时间为20min,机器作业时间为30min,而且在机器运行时员工是处于空闲状态,依据上述研究分析因此在作业过程中人和机器不能很好的协调配合,人机作业未能实现最优化。3基于鱼骨图分析法的生产线问题分析3.1鱼骨图分析法鱼骨图是日本管理大师石川馨先生发明的一种发现问题“根本问题”的方法。通过强调发掘问题的根源,不断讨论因果关系,整合已有成果可以推导出新结论使得达到持续改次要原因↵主要原因↵↵↵图2-4鱼骨图3.2生产线问题分析造成该生产线瓶颈工序以及存在的其它问题可以通过鱼骨图清楚表示,鱼骨图见图2-5。造成该生产线瓶颈工序以及存在的其它问题可以通过鱼骨图清楚表示,鱼骨图见图2-5。生产转换时间过长度不高生产线不平衡原因存在堆积现场布局不合理缺少标准作业指导物流搬运距离过长缺少5S作业指导不均衡机器故障通过鱼骨图可以得出造成生产线不平衡的主要原因如下(唐子萱,何博文,2021):(1)搬运距离过长因为涉及到多个车间,由上前文所分析而且机器多为大型机器,因此一旦机器摆放不合理就难以移动,而且产品生产所需的设备分布在不同车间,所以待加工品在各个车间之间的流转就会比较复杂。在选定数据分析策略时,本文不仅沿用了经典的统计解析手段,如描述统计、回归技术等,还引入了近年来快速崛起的数据挖掘技术和算法。例如,本文利用聚类分析来揭示数据中的潜在结构,或运用决策树算法来预测未来动向。这些先进方法为深刻剖析复杂现象提供了有力后盾,并有助于发现隐藏在海量数据背后的深层关系。此外,本文还特别强调了综合策略的应用,即将定量研究与定性分析相结合,以获得更为全面的研究视角。当出现生产线不平衡的情况时,现有结果为基础可推出就会使得员工将产品在整个区域搬运,这就增加了物流的距离,不仅会增加物流成本,还会增加生产周期(2)生产现场问题铝块的熔化、抛光和钻孔产生的大量噪音,会对员工的生产造成不利影响,而且现场缺乏工艺指导书作为操作准则,从这些统计中看出会大大增加不良品的产生;熔化注件需要冷却,喷塑需要长时间的等待,因此会造成现场大量的堆积,影响员工有序作业。(3)工序节拍不平衡在生产过程中,员工的熟练度会随着作业时间的增加而提高,这会使得作业时间减少,但是由于新工时的不及时统计与更新,从这些条件可以体会到影响到了生产线平衡,使得产量无法提高,导致丢失扩大市场的机会。在对瓶颈工序优化完成之后,将着重对这三个主要原因进行优化调整。对生产布局进行调整减少搬运和库存浪费,从这些反应可以察觉对生产现场进行改善,使得生产更加平稳,再通过学习曲线重新制定生产节拍来增加产量(许雅,陈婉君,2020)。4本章小结在市场需求增加,铝件生产线也要提高产量的情况下,生产过程中逐渐暴露了一些问题,通过对生产线实际分析发现,该生产线主要问题有:瓶颈工序使得生产线不平衡;工序检查时间过长;人机作业不合理;运输浪费等问题。使用鱼骨图从“人机料法环”对生产线可能存在的问题进行分析,并寻找改善方案,提高产能产量。第三章基于人机作业分析的喷塑工位优化研究本章是基于第二章分析得出生产线的瓶颈工序,并通过操1人机作业分析人机作业分析是运用人机作业图应用于机械作业的作业的现场考察,由之可推知记录操作者和机器在同一时间的工作情通过记录分析得出的人机作业图可以充分体现人机关系是否协调者可以操作几台机器,达成充分发挥机器能力,从而实现自2基于人机作业分析的喷塑工位生产优化铝件生产线喷塑机器如图3-1所示。从表现中可见端倪喷塑机的运行是先将成批的铝喷塑工站进行人机作业改善,在这样的社会条件下喷塑时间表见表3-1(丁一凡,余慧工站工站作业工站时间(分)工位(人)工序工序作业工序工时(分)作业工人需要独立完成9、10、11、12四道工序,同时机器存在自动作业情况,因此从现场实际分析喷塑工位实际内容。详见表3-2。 从待加工箱中取出铝件4、停车,松开夹具将铝件放入喷塑机中5、检查将铝件夹紧自动喷塑6、将铝件放入完工箱中从实际人机作业操作中可以看出,依据上述研究分析作业人员需要完成取放铝件、检查等操作。这些操作都会影响机器的开始运转时间,整合已有成果可以推导出新结论使得总工时增加。接下来将通过人机作业对瓶颈工序进行分析研究。本文致力于研究过程中误差的有效控制,主要通过一系列严密手段与策略,来确保数据的精确性及成果的稳固。本文制定了详尽的研究计划,并对可能产生误差的各类因素进行了深入考量与分析,诸如环境变动、人为操作多样性以及数据精度等。通过采用标准化操作流程与先进技术手段,本文保证了数据的一致性和可复制性。为了进一步提升数据质量,本文还实施了双数据记录与交叉验证机制,有力规避了人为错误或输入偏差导致的数据歪曲。主要从喷塑机运转时人机作业时间和人机空闲时间优化和调整,图3-2为改善前的人机作业。工位名称喷塑设备名称喷塑机操作者姓名绘图者分析者人1、从待加工箱中取出铝件2.、将铝件放入喷塑机中空闲图号编号型号技术等级分钟3工作周期操作时间闲置时间工作周期人机运转时间闲置时间人机机空闲自动运行4、停车,松开夹具5、检查6、将铝件放入完工箱中353人工作时间机器工作时间空闲时间分析如下:(1)一个周期需要完成内容。人的工作:①、从待加工箱中取出铝件;②、将铝件放入喷塑机中;③、将铝件夹紧自动喷塑;④、停车,松开夹具;⑤、检查;⑥、将铝件放入完工箱中。作业元素1、2、3、4需要机器停止才能进行操作,属于人机联合操作,作业5、6可以在机器运行时操作,由上前文所分析属于人的独立操作。机器的工作:机器完成一个周期做业所需要的时间是30分钟。整个喷塑工序一个周期生产的时间是50分钟。其中人的空闲时间为30分钟,机器的闲置时间为20分钟。人的时间利用率为40%,机器的时间利用率为60%(薛思远,程丽霞,2021)。从上述分析可以看出,现有结果为基础可推出机器在运转时员工有着大量的空闲时间,没有实现人机协调作业。①、工作人员需要弯腰去取在地上的待加工件。因此可以在工位处设置一个在站立时高达胯部的“中转站”,在开始作业时,将四箱铝件放入中转台,取件直接伸手去拿,一箱取完将空箱子放在旁边,从这些统计中看出将完成的铝件放入空箱子,取放件时就不用弯腰,这样既可以减少作业时间又可以缓解作业疲劳,设置中转站后一周期取放件的时间②、由于检查时间占人的工作总时间的25%,从这些条件可以体会到所以需要作业人员通过学习和培训减少操作时间。通过培训可以减少1分钟的检查时间,新的人机作业图见图3-3。零件名称铝件工位名称喷塑设备名称喷塑机绘图者分析者人1、从待加工箱中取出铝件2.、将铝件放入喷塑机中图号编号型号技术等级分钟14人机工作周期操作时间闲置时间工作周期运转时间闲置时间人机机空闲图3-3人机操作程序图③、将人的操作5、6安排到机器运行的时间内进行,该两项需要6分钟,而机器运行需要30分钟,因此可以容纳。从这些反应可以察觉在此基础上进行改善的人机操作程序图见图3-4(靳志远,霍雅婷,2018)。图号工作周期工位名称喷塑编号人操作时间设备名称喷塑机型号闲置时间工作周期操作者姓名技术等级机运转时间闲置时间绘图者人分析者机人分钟机4、停车,松开夹具3空闲46将铝件放入完工箱中2空闲自动运行12.、将铝件放入喷塑机中4空闲3、将铝件夹紧自动喷塑3改善后操作周期从47分钟减少到41分钟,人的利用率从36%增加到41%,机器的利用率从64%增加到73%(靳子天,霍在珍,2021)。由之可推知虽然提高了生产效率,但是1、2、3、4工序的11分钟也可以容纳到机器运行的24分钟,因此可以考虑一个人操作两台喷塑人时间人时间工作时间空闲时间7周期时间机130/min机1机2人机1机2时间机1时间机2时间装铝件18空闲8自动运行8卸铝件2装铝件238空闲26自动运行3016自动运行空闲7卸铝件13空闲3一人操作两台机器之后虽然机器的利用率依旧是73%,但是人的利用率从41%提升到83%,提升效果十分明显,从表现中可见端倪不仅实现了人机协调作业,还减少了作业人员,达到了减少成本的目的(陈泽明,王晓琳,2017)。于信息搜罗的起始环节,咱们动用了诸多举措,像问卷探查、现场交流以及既往资料梳理等等,力求全方位、无遗漏地采撷精准且丰富的资料。后续针对这些资料展开条理分明的剖析与整合,进而顺利达成对课题猜想的佐证,还挖掘出了深藏其中的内在逻辑与隐匿牵连。纵然当下探究有所成效,可咱们也明白,世间探究之事,无完满无缺者。后续探索大可在当下成就之上持续发力,特别是抽样规划、探究手段打磨以及理论架构优化等方面,有着广袤的拓展境地。3本章小结本章是对生产线的瓶颈工序喷塑工位的优化,分析得出该工序出现问题的原因是人机作业不协调造成,因此通过人机作业优化,在这样的社会条件下实现一个人操作两台机器,完成减员2人,并且将生产节拍从原先的50分钟降为41分钟,减少了18%,不仅提高产能,还节约了成本。第四章基于现场管理方法的生产线优化本章基于第二章对生产现场和现场布局存在的问题进行优化调整,通过5W1H对现场布局进行改善,分析生产现场对员工造成的影响并进行调整。1理论方法1.1工作研究理论工作研究是通过理论和实践为生产提供指导,主要方法有方法研究和作业测定,通过研究分析生产线的作业流程,再进行作业测定制定标准作业时间,最后得出最优化流程进究的主要内容如下:(1)提高工作效率当订单数量增加时,在已有的人员和设备前提下,进行平稳、流畅的生产。实现提高产量、降低成本的目的。(2)作业标准化研究分析生产线的作业环境、生产流程等方面。由上前文所分析通过制定便准作业指导书来培训作业人员的专业技能,以此减轻作业疲劳,提高效率。(3)标准作业时间的测定根据作业指导书和生产规范进进行生产,根据标准作业测定确定标准作业时间。1.2程序分析法程序分析法是对产品生产过程的各个工序状态进行记录、分析和改善的工业工程方法。它是通过符号形式记录、设计工艺过程中工艺流程和物流过程的方法,现有结果为基础可推出程序分析可以反应整条生产线工序之间的关系,以便于制定改善计划(刘嘉慧,冯博文,2019)。程序分析的目的是通过调整各工序之间的关系做到消除浪费的目的,因此存在工序的山间增加,从这些统计中看出所以并不是所有存在的工序就是合理的。1979年美国综合制定5种符号以便于标准格式。见表4-1。名称符号操作O□检查原材料、零件或制品的数量或品质→等待D▽针对这5方面,分析的侧重点不同。(1)操作分析主要是优化产品生产的操作,通过减少加工次数和加工时间来提高生产效率。(2)检查分析是通过分析检验手段和检验工具是否合理(陈志强,张依婷,2019)。尽量将检验与其它工序结合以提高效率析搬运重量、距离、频率和时间,尽量降低和消除由于搬运带来的不必要浪费。(4)等待分计划相结合统筹安排。1.3作业测定作业测定是通过各种技术手段确定合格员工按作业指导书规范作根据收集到的作业时间、评比因素等有关数据,然后通过标准作准作业时间错误!未找到引用源。,标准作业时间的组成如图4-1。评比因素图4-1标准作业时间的构成Figure4-1Compositiono根据现场秒表多次测量得到各工序生产需要的时间,并以平均值作业时间为观察时间和评比因素的乘积;根据工作人员的生理和心理本需求宽放率取2%-5%;从这些反应可以察觉不良的工作环境和疲劳工作取5%以上,本还跨越了多样的时间维度与社会情境,为理论框架的全面校验计分析软件对量化数据进行处理,可以精准地核查原理论框架的各项预设,并发现其中的不足之处。未来研究将考虑引入更多变量或采用更大规模效力与预测精准度。标准时间计算步骤:便准时间=正常时间+宽放时间正常时间=观察时间*评比因素标准时间=观察时间*评比因素*(1+宽放率)1.45S管理5S管理又称5S活动,是源自于日本的一种现场管理方法,通过展开整理、整顿、清(Seiketsu)和素养(Shitsuke)的缩写(徐晨曦,周怡婷,2023)。具体见表4-2。表4-25S含义名称举例区分必需品与非必需品清扫素养员工养成遵守规章制度的习惯清扫车间以及工作台2现场布局优化调整2.1现场布局改善运用流程程序图观察生产过程的活动,并分析整个过程是否存在问题,流程程序图见图4-2。工序符号时间人员流程程序编号名称人O→□D1O12浇注成型O13→4去毛刺O15→46O17→8喷塑O19等待D□5→5O1等待D1→□6防锈油O1→O1/88622所用时间(m)/时间百分比(%)/人图4-2流程程序图由上图可知,整个生产过程搬运27min,占比15.5%,包装前的搬运时间为6.4min,占搬运比重的23.7%(邱梦洁,杨文彦,2023)。由之可推知出现这种情况的原因是因为包装区域和防锈油区域不在同一个车间,因此需要专门将铝件搬运至包装的区域,这样就会花费更多时间,使得生产周期变长。在处理数据时,本文运用了多样化的统计手段来验证数据的可靠性,并找出可能存在的异常情况。通过仔细分析数据分布的特点,识别并排除了那些与常规值相差甚远的数据,同时确保关键样本信息得以保留。此外,本文也进行了参数敏感度测试,以确定不同变量的变动对结论稳定性和广泛适用性的影响。图4-3为现场布抛光融化注型融化注型钻孔门门门门包装防锈油包装由图可知,防锈油与包装的区域之间距离较长,而熔化注型需要冷却,因此需要等待产品达到一定数量才能运往去毛刺区域,从表现中可见端倪使得去毛刺工序的操作员等待时间长,而且搬运时间也是浪费。太多的在制品的挤压也会影响生产现场,不利于工人们有序展开活动。因此运用5W1H对现场布局进行分析,找出不合理之处(郝思远,韩玉彤,2022)。时间(When)、地点(Where)、人员(Who)和方法(How)进行书面描述、并以此进行操作,从而完成指标的方法错误!未找到引用源。。见表4-3。第一次提问第二次提问第三次提问是否由必要做是否可以做别的原因什么原因为什么这样做是否非做不可时间为什么在这个时间到底什么时间做地点什么地点为什么在这个地点到底改在哪里做人员为什么让他做到底由那个人员负责怎么做具体分析如下:问:防锈油和包装区域之间长时间的搬运是不是浪费行为。答:是。问:为什么会造成布局不合理?答:因为车间空间有限,在这样的社会条件下而熔化注型和喷塑需要大量空间,因此最后只能将包装和防锈油安排到现在的位置。问:是否可以进行调整?答:可以。问:如何进行调整?答:将包装区域和去毛刺区域进行交换。问:为何这样调整?答:因为熔化车间和喷塑车间的机器太大,难以调整,钻孔和抛光都是车床,也不方便移动,防锈油和喷塑是前后工序,以你需要布置在一个车间,所以将去毛刺和包装区域进行调换,而且去毛刺和熔化注型是前后工序,因此不需要将一定数量的注件冷却至一定温度再一起送到去毛刺车间,依据上述研究分析这样就避免了去毛刺工序的等待时间,就解决了堆积问题,并且包装区域的调整,也使得包装和防锈油区域的距离拉近,减少了搬运距离和时间的,也就减少了浪费(孙语婷,李振华,2022)。本框架模型的一大特色在于其高度的灵活性与可扩展性。面对多样化的研究需求,本文在构建时采用了模块化的设计理念,使得模型能够根据需要灵活调整或替换组件,而不影响整体架构的稳定性和效能。这一设计理念不仅提升了模型的应用潜力,也为后续研究者提供了一个开放的探索空间,激励他们在既有框架上进行二次创新或改进。调整后的现场布局见图4-4。抛光包装融化注型融化注型钻孔门门门门防锈油3生产现场的改善生产现状的不合理会对员工造成极大的影响,比如环境问题,新员工的培训问题等,都会造成生产的停滞,从而能影响生产线平衡(叶宇彤,王建国,2022)。由上前文所分析生产线存在的问题如下:(1)人员问题因为铝件生产是流水线作业,因此会频繁出现老员工的离职和新员工的入职,而操作员是生产线上最有价值的资源。因此该公司应该对入职员工进行全面而又规范的培训,让员工能够快速安全的上手(王若和,蔡语嫣,2019)。流水线生产需要长时间的重复作业,是的操作员会产生疲劳乏味,因此可以制定可行的奖惩机制,现有结果为基础可推出不仅让员工能产生成就感,也提高了员工的归属感。对于新员工而言,操作数熟练度随着时间会越来越高,每名员工操作时间都与学习率相关,生产线的平衡和产量的增加都受到学习率的影响。现有结果为基础可推出因此本文对作业人员进行5天的调查,通过加工时间、加工数量以及累计时间和数量进行学习率的计算。经过对阶段性研究成果的整合,其对后续研究具有深刻的启示意义。首要的是在研究手段上,本文能发现一系列可改进与革新的领域。先前的研究为本文提供了丰富的教训与启示,让本文明白哪些方法奏效,哪些需作出天数累计加工量作业时间累计时间2345当学习比例为85%,可以计算得出学习系数b=-0.234根据学习曲线,设第三天测量时间为y1,产量为x1,第五天测量时间为y2,产量为累计产量与初始产量比值11Figure4-5Curveofproductionandworkinghours由图4-9可知,新工时的减少会随着产量的增加而趋于稳定,当产量提升到2%时,就需要制定新的生产工时,从这些反应可以察觉使得生产节拍跟得上订单的增加。以5次测量取平均值,评比系数取1,宽放率取5%。新的生产节拍见表4-6。Table4-6Newproductionman-hours工站工站作业工站时间(分)工位(人)工序工序工时(分)1铝块融化112型1234取出放置冷却3去毛刺15用切割机切去飞边,用锉刀416789将铝件放入喷塑机中85喷塑1自动喷塑将铝件放入钻孔机中54617防锈油1合格后清洗擦防锈油81装箱8该工厂拥有5条生产线,每日工作8h。得出以下数据:旧生产节拍=50min旧日产能=8x5x60x30/50=1440件由第一部分改进可知改进后喷塑时间为41min新生产节拍=41min由以上数据可知调整新的生产工时之后,生产节拍从50min降为41min,降低了18%,日产能从1440件增加到1756件,增加了21.9%,由之可推知有着明显的改善。前述阶段性研究成效与计算结果与前文综述结果大体一致,首要展示了本和稳固性。这种一致不仅验证了先前研究的发现,也为当前理论架构提供了更多的背书。通过细致的研究设计、数据收集和分析手段,本文能够复现前人研究基础上展开深入探索。这不仅增强了对研究预设的信赖,也验性。同时,这种一致性为跨研究比较提供了依据,有助于形成一体系框架。(2)方法问题不仅要对员工进行培训,还要编写工艺指导书作为员工的作业规范。工艺指导书对于生产是十分重要的,不仅是员工上岗的教材,也是质量改进的基础,更是杜绝不良品的关键。因此,车间负责人需要定期考察,从表现中可见端倪对不按照工艺指导书生产的员工进行记录和处罚(黄盈盈,王泽博,2019)。同时,也需要再不断地作业中对工艺指导书进行调整和改善,再反馈到员工的普遍操作中。本文依据既有的理论体系,构建了此次的框架模型,无论是在信息流动机制还是数据分析策略上,都体现了对前人智慧的尊重与继承,并在此基础上进行了创新与发展。在信息流程的设计上,本文参考了经典的信息处理学说,确保信息从采集、传送至分析的每一步都高效且精确。通过严格的信息源筛选和标准化处理流程,信息的准确性得到了充分保证,同时也更加注重信息流的公开透明与可追踪能力。(3)环境问题熔化车间是高温作业,因此对于熔化车间的员工要定时休息,保证与员工身体安全。对于抛光、钻孔车间的员工,可以提供耳塞来隔离噪音。去毛刺、钻孔、抛光车间在作业时会产生大量边角料和铝屑,因此需要进行及时的清理,在午休和下班前都要对作业区域进行清理,在这样的社会条件下将边角料回收再利用,将铝屑清扫干净,保证员工在干净整洁的车间进行作业,达到提高员工积极性的目的(王宇(4)建立5S检查表表4-75S检查表检查项目不得出现不利于生产或对人身存在危害的物品清扫工作台擦拭干净下班前对工作区域进行检查打扫素养员工按照作业指导书进行作业员工贯彻执行5S优化4本章小结本章通过学习曲线制定新的生产节拍,从这些条件可以体会到将日产能从1440件提升至1756件,提升了21.9%,并且通过对生产布局和布局现场的改善,减少了运输时间和库存堆积,通过基于工作者良好的生产环境来激发积极性,使得生产更加平稳,从而达到提高产量的目的。第五章基于0-1整数规划平衡优化本章通过以最小工作站为目标函数的整数规划建模,并通过Lingo求解,得出最优解。1.1线性规划的基本问题在生产过程遇到优化安排问题,都可以在一组约束条件下进行规划,找出最优方案。通过线性规划模型求解得出最优质,线性规划模型的一般形式如下错误!未找到引用源。1.20-1整数规划0-1整数规划是决策变量取0或者1的特殊整数规划,从这些反应可以察觉因此变量也可以成为二进制变量。许多逻辑、顺序关系都可以通过0-1变量法反应出来,例如开关、有无以及是否能在一起等问题。在数据解析阶段,既有研究的经验表明需加强对新兴分析工具与技术的利用。随着信息技术的不断革新,大数据分析、机器学习算法等尖端手段正逐步成为科研工作的核心组成部分。这些手段不仅加速了数据处理进程,还能挖掘出传统途径难以获得的深层信息与模式。因此,在后续研究中,本文应积极探索将这些先进技术融入分析流程的可能,以增强研究结论的精确度和深度洞察。所以0-1整数规划可以运用在许多问题上,比如选址、人员安排以及是否合并等问题(何语彤,邓俊杰,显枚举法又称完全枚举法,是通过列举所有的答案并逐一比较,由之可推知最后找到最优解的方法。隐枚举法思路是让所有变量从零出发,依次指定一些变量为1,从表现中可见端倪直到得到一个可行解,并以此作为最优解。隐枚举法通常应用于最小化问题,即先将所有变量取1,再依次检查变量取0的情况,直到出现能使目标函数保持约束的可行解(余丽芳,吴志强,2021)。2.10-1整数规划模型参数及变量CT:生产节拍i和j:生产线上作业元素的排列序号,i和j可以取从1开始的所有正整数序号;ti:第i个作业元素的生产节拍,i可以取从1开始的所有正整数序号;Pred:生产线上各个作业元素之间的优先关系;K:生产线上工作站序号,k可以取从1到L的所有正整数序号。Xik表示0-1变量Ck:0-1变量,当k工作站已经安排作业元素,则Ck=1,否则Ck=0。2.2优化关系图经过改善之后的工序和生产节拍都发生了变化,在这样的社会条件下前四道工序是机器运转且不停歇的工序,因此不做记录。作业元素的优先关系图见图5-1.(3)对作业元素的分配顺序进行约束,作业元素1必须在作业元素2之前分配且分配在作业元素2分配的工作站前(赵睿渊,孙紫悦,2021)。表达式为(4)当作业元素分配到工作站中,工作站CK指示值取值为1;如果没有,则是0。2.3基于Lingo软件对0-1整数模型的求解Lingo是美国Linda公司研发出来专门用于最优化问题求解的应用。Lingo不仅可以运用到线性规划和二次规划,依据上述研究分析还可以运用到非线性规划的求解。整数规划又是Lingo软件最具有特色的地方(蓝浩然,严子涵,2017)。对于前文结论的验证工作,在此暂不进行详细阐述,时间因素是一个重要的制约。科学研究通常是一个耗时且深入的过程,特别是在面对复杂问题或新领域时,需要足够的时间来观察和分析数据,以得出可靠的结论。尽管本研究已取得一些初步发现,但要对所有结论进行全面且细致的验证,还需更长时间的跟踪研究和反复实验。这不仅有助于消除偶然因素的干扰果具备更高的可信度和适用性。此外,技术手段的发展状况也对结论的验影响,随着科技的进步,新型研究工具和技术手段层出不穷,为科学研究提供了更多新的途径和方法。并且Lingo具有使用简答、求解快速等特点,由上前文所分析适用于实际遇Pred=((2,3)(3,5)(5,6)(6,7)(6.9)(6,13)(7,8)(9,12)(13,14)(14,15)(8,16)(12,16)(15,16)(16PRED(TASK,TASK)/5,66,76,96,136,89,1213,1414,158,1612,1615,1616,1717,!铝件生产线工作站集合;!X是派生集合TXT的一个属性。如果X(I,K)=1,则表示第I个任务指派给第K个工!任务123.…的完成时间如下;T=12.83.18.53.2830546.813.55.5余丽芳,吴志强time=41;!要满足每一个作业必须分派到一个工作站的条件(程远航,袁世达,2018);@FOR(TASK(I):@SUM(STATIO!对于每一个存在优先关系的生产工艺流程而言,现有结果为基础可推出前者对应的工作站I必须小于后者对应的工作站J;@FOR(PRED(I,J):@SUM(STATION(K):K*X(J,K!对于生产线上的每一个工作站而言,其花费时间必须小于等于生产节拍;@FOR(STATION(K):@SUM(TXS(I,K):T(I)*X(I,K))<=余丽芳,吴志强TIME);@FOR(STATION(K):@SUM(TXS(I,K):X(I,K))<=@s!此模型的目标函数是求最小工站数;MIN=@sum(station(k)!指定X(I,J)、A为0/1变量;2.4求解后的生产线平衡分析将源代码输入Lingo求解得到4个工作站为最优解。优化后的工作站见表5-1,调整工站工时见图5-2。Table5-1Optimalworkstatio工作站号作业元素作业时间总时间123图5-2调整后工站工时由上图可知,通过Lingo求解得出最优解为4个工作站,原来的8各工作站减少为4个工作站。生产节拍从41min变为34.3min。生产线平衡率=(32.9+34.3+29.6+30)/(4*34.3)=92.4%Lingo优化效果见表5-2,对比图见图5-3、5-4。Table5-2ComparisonofL改善前改善后综上所述,改善前后生产线平衡率以及平滑指数都得到优化,得出改善方案是切实可行的,因此生产线平衡率得到提高,从这些统计中看出通过改善达到了减员和降低生产节拍的目的,降低成本、提高产量,使得企业在市场中更具竞争力(程思远,韩晓鹏,2023)。3本章小结本章建立以最小工作站为目标函数的0-1整数规划模型,通过Lingo求解得出最优解。将得

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