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文档简介
提高沥青混凝土强度、降低沥青消耗qc成果汇报一、小组概况我们的QC小组由经验丰富的工程技术人员、施工人员和质量管理人员组成,小组成员涵盖了从原材料采购到现场施工各个环节的专业人才。小组共有8名成员,具备丰富的道路工程建设经验和扎实的专业知识。我们定期开展活动,活动频率为每周一次,自活动开展以来,小组成员积极投入,为解决提高沥青混凝土强度、降低沥青消耗的问题贡献了自己的智慧和力量。二、选题理由在道路工程建设中,沥青混凝土是一种常用的路面材料。然而,当前的沥青混凝土存在一些问题。一方面,沥青混凝土的强度不足,导致路面在使用过程中容易出现裂缝、车辙等病害,缩短了路面的使用寿命,增加了后期的维护成本。另一方面,沥青作为一种稀缺且昂贵的材料,其在沥青混凝土中的消耗量大,不仅增加了工程成本,还对资源造成了一定的浪费。因此,提高沥青混凝土强度、降低沥青消耗具有重要的现实意义,既可以提高路面的质量和耐久性,又可以节约工程成本,实现资源的合理利用。三、现状调查我们对多个已完成的道路工程进行了实地调查和数据收集。通过对不同路段的沥青混凝土路面进行钻芯取样、强度测试和沥青含量分析,发现当前沥青混凝土的强度普遍低于设计要求,部分路段的强度甚至达不到设计值的80%。同时,沥青的实际用量比设计用量高出5%-10%。经过进一步分析,我们发现造成这些问题的主要原因包括原材料质量不稳定、配合比设计不合理、施工工艺不规范等。四、目标设定基于现状调查的结果,我们设定了本次QC活动的目标:将沥青混凝土的强度提高20%,使其满足设计要求;同时,将沥青的消耗降低8%,实现节约成本和资源的目的。我们对实现目标的可行性进行了分析,认为通过优化原材料选择、调整配合比设计和改进施工工艺等措施,我们有能力实现既定目标。五、原因分析我们组织小组成员运用头脑风暴法对影响沥青混凝土强度和沥青消耗的原因进行了深入分析,并绘制了因果图。从人员、材料、机械、方法和环境五个方面进行了全面排查,共找出了12条可能的原因。例如,人员方面存在施工人员操作不熟练、质量意识淡薄的问题;材料方面有骨料级配不合理、沥青质量不稳定的情况;机械方面表现为搅拌设备计量不准确;方法方面是施工工艺不规范;环境方面如温度和湿度对施工质量有影响等。六、要因确认针对找出的12条原因,我们制定了要因确认计划表,对每条原因进行逐一确认。通过现场测试、数据分析、查阅资料等方法,最终确定了4条主要原因:骨料级配不合理、沥青与骨料的粘附性差、搅拌时间不足和施工温度控制不当。1.骨料级配不合理:通过对不同级配的骨料进行筛分试验和强度测试,发现级配不合理会导致沥青混凝土的空隙率增大,从而降低其强度。同时,不合理的级配还会影响沥青的分布,增加沥青的用量。2.沥青与骨料的粘附性差:采用水煮法对沥青与骨料的粘附性进行测试,结果表明粘附性差会导致沥青在使用过程中容易从骨料表面脱落,降低沥青混凝土的整体性能,为了保证性能就需要增加沥青的用量。3.搅拌时间不足:在搅拌过程中,我们对不同搅拌时间的沥青混凝土进行了性能测试,发现搅拌时间不足会导致沥青与骨料混合不均匀,影响沥青混凝土的强度和质量。4.施工温度控制不当:在不同的施工温度条件下进行试验,发现温度过高会使沥青老化,降低其性能;温度过低则会导致沥青的流动性变差,影响施工质量,为了保证施工质量就需要增加沥青的用量。七、制定对策针对确定的4条主要原因,我们制定了相应的对策。|要因|对策|目标|措施|负责人|完成时间||-|-|-|-|-|-||骨料级配不合理|优化骨料级配|使骨料级配符合设计要求|对不同产地、不同规格的骨料进行筛分试验,根据试验结果进行级配调整;建立骨料级配动态监控体系,确保施工过程中级配稳定|[负责人姓名1]|[具体时间1]||沥青与骨料的粘附性差|提高沥青与骨料的粘附性|使沥青与骨料的粘附性达到4级以上|选用优质的抗剥落剂,按照规定的比例添加到沥青中;对骨料进行预处理,如采用水洗、烘干等方法去除表面杂质|[负责人姓名2]|[具体时间2]||搅拌时间不足|延长搅拌时间|保证搅拌时间不少于规定时间|重新设定搅拌设备的搅拌时间参数;加强对搅拌过程的监控,确保搅拌时间符合要求|[负责人姓名3]|[具体时间3]||施工温度控制不当|严格控制施工温度|使施工温度符合工艺要求|配备温度监测设备,实时监测施工过程中的温度;根据温度变化及时调整施工工艺,如加热沥青、保温运输等|[负责人姓名4]|[具体时间4]|八、对策实施实施一:优化骨料级配我们对多个产地的骨料进行了详细的筛分试验,分析其颗粒级配情况。根据试验结果,结合设计要求,对骨料的级配进行了优化调整。在施工过程中,建立了骨料级配动态监控体系,每批次骨料进场都进行抽样检测,确保级配符合要求。同时,对搅拌设备的进料系统进行了改造,保证不同规格骨料的准确计量和均匀进料。实施二:提高沥青与骨料的粘附性经过市场调研和试验分析,我们选用了一种性能优良的抗剥落剂,并按照规定的比例将其添加到沥青中。在添加过程中,采用了先进的搅拌设备,确保抗剥落剂与沥青充分混合。同时,对骨料进行了预处理,将骨料通过水洗和烘干设备,去除表面的泥土和杂质,提高了沥青与骨料的粘附性。实施三:延长搅拌时间我们重新设定了搅拌设备的搅拌时间参数,将搅拌时间从原来的[X]秒延长到了[X]秒。为了确保搅拌时间符合要求,在搅拌设备上安装了时间监控装置,并安排专人负责监督。在搅拌过程中,对每一锅沥青混凝土进行实时监控,记录搅拌时间和搅拌质量。实施四:严格控制施工温度配备了先进的温度监测设备,在沥青加热、运输和摊铺过程中实时监测温度。根据不同的施工环境和季节,制定了详细的温度控制方案。在气温较低时,采用加热设备对沥青进行加热,保证其温度在规定范围内;在运输过程中,对沥青混凝土运输车辆进行保温处理,减少热量散失;在摊铺过程中,根据温度情况及时调整摊铺速度和压实工艺,确保施工质量。九、效果检查强度检测在对策实施后,我们对新生产的沥青混凝土进行了强度测试。通过钻芯取样和抗压强度试验,结果表明沥青混凝土的平均强度比原来提高了22%,达到了设计要求,说明我们采取的提高强度的措施取得了显著效果。沥青消耗统计对施工过程中的沥青用量进行了详细统计,与原来的用量进行对比分析。结果显示,沥青的消耗降低了9%,超过了我们设定的降低8%的目标,实现了节约成本和资源的目的。经济效益分析通过降低沥青消耗和减少后期维护成本,为工程带来了显著的经济效益。经计算,本次活动共节约成本[X]万元,同时提高了路面的质量和耐久性,减少了因路面病害导致的维修费用和交通拥堵损失。社会效益分析提高了沥青混凝土路面的质量,减少了路面病害的发生,提高了道路的通行安全性和舒适性,为社会公众提供了更好的出行条件。同时,节约了沥青资源,符合国家节能减排的政策要求,具有良好的社会效益。十、巩固措施为了巩固本次QC活动取得的成果,我们制定了一系列巩固措施。1.完善质量管理制度:建立健全沥青混凝土生产和施工的质量管理制度,明确各环节的质量标准和责任人,加强对施工过程的质量监督和检查。2.加强人员培训:定期组织施工人员和技术人员进行培训,提高他们的专业技能和质量意识,确保施工工艺和操作规范得到严格执行。3.建立原材料质量追溯体系:对原材料的采购、检验、使用等环节进行详细记录,建立质量追溯体系,确保原材料的质量稳定可靠。4.持续改进:定期对沥青混凝土的性能和质量进行监测和分析,总结经验教训,不断优化生产工艺和配合比设计,持续提高沥青混凝土的强度和质量,降低沥青消耗。十一、总结与下一步计划通过本次QC活动,我们成功地提高了沥青混凝土的强度,降低了沥青消耗,实现了既定目标。在活动过程中
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