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水污染控制工程第四版(下册)试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.某城市污水处理厂采用A²/O工艺,若进水BOD₅为220mg/L,出水要求BOD₅≤20mg/L,则该工艺BOD₅去除率至少应达到A.86% B.90% C.91% D.95%答案:C解析:去除率=(220-20)/220×100%=90.9%,向上取整为91%。2.下列关于活性污泥法SVI值的说法正确的是A.SVI>200mL/g说明污泥沉降性能良好B.SVI<50mL/g表明污泥浓度过低C.SVI在80~120mL/g之间时污泥沉降性能最佳D.SVI与污泥龄无关答案:C解析:SVI在80~120mL/g区间沉降与浓缩性能平衡,过高易膨胀,过低则絮体细小。3.某工业废水含难降解有机物,拟采用Fenton氧化作为预处理,下列操作条件最合理的是A.pH=7,H₂O₂/Fe²⁺=1:1,反应30minB.pH=3,H₂O₂/Fe²⁺=10:1,反应120minC.pH=5,H₂O₂/Fe²⁺=3:1,反应60minD.pH=9,H₂O₂/Fe²⁺=5:1,反应15min答案:B解析:Fenton反应最佳pH为2.5~3.5,高H₂O₂/Fe²⁺比可提升•OH产率,延长反应时间保证矿化度。4.关于生物膜法填料的选择,错误的是A.比表面积越大越好B.孔隙率应大于90%C.材质需耐酸碱D.表面粗糙度越高越利于挂膜答案:A解析:比表面积过大易堵塞,应综合水力特性与生物量需求,通常500~1000m²/m³为宜。5.某污水厂采用MBR工艺,设计通量为25L/(m²·h),运行一年后通量降至15L/(m²·h),下列恢复通量措施最有效的是A.提高曝气强度至1.5倍B.投加PAC20mg/L连续运行C.次氯酸钠浸泡清洗膜组件D.降低MLSS至2000mg/L答案:C解析:通量下降主因膜污染,化学清洗可去除不可逆污染层,恢复膜通透性。6.下列关于反硝化滤池的说法正确的是A.滤速越高TN去除率越高B.需外加碳源时C/N比应大于4C.滤料宜采用粗砂以减小水头损失D.溶解氧应控制在2mg/L以上答案:B解析:反硝化属缺氧过程,DO<0.5mg/L,C/N≥4保证电子供体充足。7.某含Cr(VI)废水采用硫酸亚铁还原沉淀,最佳pH范围为A.1~2 B.3~4 C.7~8 D.9~10答案:B解析:pH3~4时Fe²⁺还原Cr(VI)速率快,且后续加碱形成Cr(OH)₃沉淀。8.关于臭氧-生物活性炭(O₃-BAC)联用工艺,下列说法错误的是A.臭氧可提高废水可生化性B.BAC滤池需定期反冲洗C.臭氧投加量越高越好D.BAC以生物降解为主吸附为辅答案:C解析:臭氧过量会抑制微生物活性,增加运行成本,需优化投加量。9.某造纸废水采用厌氧+好氧工艺,厌氧段出现VFA/ALK>0.5,应优先A.降低进水负荷 B.投加NaHCO₃ C.提高温度 D.增加回流比答案:A解析:VFA/ALK升高提示酸化,降低负荷可缓解产酸与产甲烷失衡。10.下列关于人工湿地植物选择原则,错误的是A.耐污能力强 B.根系发达 C.生长慢减少收割 D.具经济或景观价值答案:C解析:湿地植物需快速生长以吸收氮磷并输氧,生长过慢降低处理效率。二、多项选择题(每题3分,共15分)11.影响活性污泥法硝化效率的主要因素有A.溶解氧 B.温度 C.pH D.SRT E.进水BOD₅/TKN答案:ABCDE解析:硝化菌为自养菌,对DO、温度、pH、SRT敏感,BOD₅/TKN高导致异养菌竞争。12.下列属于高级氧化技术的是A.光催化TiO₂ B.电Fenton C.臭氧/UV D.湿式氧化 E.超滤答案:ABCD解析:超滤为物理分离,其余均产生•OH等强氧化自由基。13.关于化学沉淀除磷,正确的有A.铝盐最佳pH5.5~7 B.铁盐可同步去除部分COD C.石灰除磷污泥量大 D.投加点可在初沉池前 E.后置投加利于化学污泥单独处理答案:ABCDE解析:各选项均符合设计规范与运行经验。14.下列措施可提高UASB反应器颗粒污泥活性的是A.控制上升流速0.5~1.0m/h B.进水碱度>1000mg/LCaCO₃ C.微量元素Ni、Co投加 D.维持温度35℃ E.定期投加惰性载体答案:ABCD解析:惰性载体无助于颗粒化,其余均促进产甲烷菌增殖与颗粒致密。15.关于膜污染模型,正确的有A.堵塞过滤模型假设颗粒进入膜孔 B.滤饼层模型假设污染层可压缩 C.标准堵塞模型适用于微滤 D.滤饼层阻力与厚度成正比 E.吸附污染与膜材质无关答案:ABCD解析:吸附污染与膜亲疏水性、电荷密切相关,E错误。三、判断题(每题1分,共10分)16.厌氧氨氧化菌可在DO>1mg/L条件下保持活性。答案:错解析:Anammox菌为严格厌氧菌,DO>0.1mg/L即受抑制。17.反渗透对Na⁺的截留率通常高于Mg²⁺。答案:错解析:RO对二价离子截留率高于一价,Mg²⁺>Na⁺。18.采用SBR工艺时,滗水阶段DO骤降可导致污泥上浮。答案:对解析:滗水期曝气停止,反硝化产氮气携带污泥上浮。19.电渗析过程中阳极室pH升高。答案:错解析:阳极反应2H₂O→4H⁺+O₂+4e⁻,pH下降。20.人工湿地对SS的去除主要靠植物吸收。答案:错解析:SS去除主要靠基质截留、沉淀,植物吸收占比<5%。21.臭氧氧化氰化物时,CN⁻被氧化为OCN⁻最终生成CO₂与N₂。答案:对解析:臭氧逐步氧化路径CN⁻→OCN⁻→CO₂+N₂。22.活性污泥法污泥龄越长,则污泥产率系数Y越大。答案:错解析:SRT↑,内源呼吸增强,表观Y减小。23.采用Fe/C微电解处理染料废水时,降低pH可提高色度去除率。答案:对解析:酸性条件促进Fe²⁺溶出与•OH生成,强化氧化。24.MBR膜通量与跨膜压差呈线性关系。答案:错解析:受污染层压缩影响,通量-TMP呈非线性,存在临界通量。25.化学沉淀法除氟常用Ca(OH)₂+CaCl₂组合,可形成CaF₂沉淀。答案:对解析:Ca²⁺与F⁻生成难溶CaF₂(Ksp=3.9×10⁻¹¹)。四、填空题(每空1分,共15分)26.活性污泥法典型污泥产率系数Y值为________(gMLSS/gBOD₅),内源衰减系数Kd为________d⁻¹。答案:0.4~0.6,0.05~0.127.A²/O工艺中,厌氧池ORP应控制在________mV,缺氧池ORP为________mV。答案:-200~-300,-50~-15028.臭氧与有机物反应途径包括________、________及间接自由基反应。答案:直接臭氧氧化,偶极加成29.反渗透膜污染指数SDI₁₅的测试压力为________MPa,合格值应≤________。答案:0.21,530.厌氧消化三阶段理论为________、________、________。答案:水解发酵,产氢产乙酸,产甲烷31.人工湿地水力负荷单位常用________,典型值为________cm/d。答案:cm/d,5~2032.化学除磷中,铁盐与磷摩尔比Fe/P为________时可满足出水TP≤0.5mg/L。答案:1.5~2.033.电Fenton中,阴极反应为________,阳极反应为________。答案:O₂+2H⁺+2e⁻→H₂O₂,Fe→Fe²⁺+2e⁻五、简答题(每题8分,共24分)34.简述MBR比传统活性污泥法的三大优势与两大劣势。答案:优势:(1)出水水质优,SS<1mg/L,浊度<0.2NTU,可直接回用;(2)污泥龄长,可富集硝化菌,NH₃-N去除率>98%;(3)占地省,无二沉池,节省50%以上占地。劣势:(1)膜污染导致能耗高,跨膜压差随时间上升,需化学清洗;(2)投资与运行成本高于传统工艺30%~50%,膜更换费用占年运行费20%。35.给出UASB反应器“颗粒污泥”形成的四个关键条件并解释其作用机理。答案:(1)适宜上升流速0.5~1.0m/h:水力筛选使沉降性能差的絮体洗出,保留致密颗粒;(2)碱度>1000mg/LCaCO₃:缓冲VFA积累,维持pH6.8~7.2,保护产甲烷菌;(3)微量元素Ni、Co、Mo浓度分别为0.1、0.05、0.05mg/L:构成产甲烷酶辅因子F₄₃₀,促进CH₄生成;(4)局部剪切力:气泡上升与水流产生剪切,促使微生物自凝聚成颗粒核,Ca²⁺、Mg²⁺作为桥联剂加速钙化。36.说明臭氧-生物活性炭(O₃-BAC)联用工艺中臭氧投加量优化的实验思路。答案:步骤1:取原水测定COD、UV₂₅₄、BOD₅/COD,设置臭氧投加量梯度0、2、5、8、12mg/L;步骤2:反应30min后测定剩余臭氧、COD、可生化性BOD₅/COD,绘制可生化性-投加量曲线;步骤3:将各臭氧出水接种驯化BAC柱,空床接触时间30min,连续运行30d,测定COD、NH₃-N、AOC(可同化有机碳);步骤4:以COD去除总量=臭氧氧化去除+BAC去除为目标函数,计算单位COD去除成本(臭氧电耗+炭更换+反冲洗),取成本最低点为最优投加量;步骤5:验证试验,连续运行3个月,监测膜污染指数、微生物活性(ATP),确保BAC生物量>5000ng/g炭。六、计算题(共36分)37.某城市污水厂设计流量Q=40000m³/d,进水BOD₅=220mg/L,TN=45mg/L,采用A²/O+MBR工艺,要求出水BOD₅≤10mg/L,TN≤10mg/L,TP≤0.3mg/L。已知:(1)好氧池MLSS=8000mg/L,SRT=25d,污泥产率Y=0.6gMLSS/gBOD₅,Kd=0.06d⁻¹;(2)硝化菌最大比增长速率μₘ=0.9d⁻¹(20℃),温度修正系数θ=1.07,冬季最低温度12℃;(3)反硝化速率qdn=0.12gNO₃⁻-N/(gMLSS·d)(20℃),θ=1.05,冬季12℃;(4)化学除磷采用PAC,Al/P摩尔比1.8,Al₂O₃含量30%,商品液密度1.2kg/L。求:(1)好氧池有效容积V₁;(2)校验冬季硝化是否安全(NH₃-N≤1mg/L);(3)缺氧池容积V₂(需外加碳源量以乙酸钠计);(4)日耗PAC商品液体积。解:(1)每日剩余污泥量ΔX=YQ(S₀-S)-KdXvV₁,其中Xv=MLSS=8000mg/LBOD去除量=40000×(220-10)×10⁻³=8400kg/d设V₁未知,则ΔX=0.6×8400-0.06×8000×V₁×10⁻³=5040-0.48V₁又SRT=XvV₁/ΔX→25=8000V₁/(5040-0.48V₁)解得V₁=16800m³(2)12℃时μ=μₘ×1.07^(12-20)=0.9×0.54=0.486d⁻¹安全SRTₙ=1/μ=2.06d,实际SRT=25d≫2.06d,硝化安全。(3)需反硝化NO₃⁻-N=TN去除量-污泥合成氮污泥合成氮=0.12ΔX=0.12×(5040-0.48×16800)=0.12×4224=507kg/dNO₃⁻-N=40000×(45-10)×10⁻³-507=1400-507=893kg/d12℃qdn=0.12×1.05^(12-20)=0.12×0.66=0.079g/(g·d)缺氧池MLSS=6000mg/L(设)则V₂=893/(0.079×6000×10⁻³)=1884m³外加碳源:C/N=4计,乙酸钠需893×4×82/14=20900kg/d(4)TP去除量=40000×(45-0.3)×10⁻³=1788kg/d≈57.7kmol/dAl需57.7×1.8=103.9kmol/d=2805kgAl/dAl₂O₃需2805×102/(2×27)=5299kg/d商品液量=5299/0.3/1.2=14720L/d=14.7m³/d38.某印染废水流量2000m³/d,COD=1800mg/L,色度800倍,拟采用臭氧+SBR联合工艺。实验得:(1)臭氧投加量1mgO₃/mgCOD时,COD去除率35%,色度去除70%,BOD₅/COD从0.18升至0.38;(2)SBR污泥负荷0.25kgCOD/(kgMLSS·d),MLSS=4000mg/L,COD去除率85%,色度去除30%;(3)臭氧发生器电耗15kWh/kgO₃,电价0.7元/kWh;(4)污泥处置费3000元/tDS,Y=0.4gMLSS/gCOD,Kd忽略。求:(1)总出水COD、色度;(2)臭氧日耗电量与电费;(3)日污泥产量与处置费;(4)与单独SBR(COD去除75%,色度去除40%)比较,增加成本与改善效果。解:(1)臭氧段:COD=1800×(1-0.35)=1170mg/L,色度=800×(1-0.7)=240倍SBR段:COD=1170×(1-0.85)=175mg/L,色度=240×(1-0.3)=168倍(2)臭氧投加量=1800×2000×10⁻³×1=3600kg/d电耗=3600×15=54000kWh/d,电费=54000×0.7=37800元/d(3)总COD去除=2000×(1800-175)×10⁻³=3250kg/d污泥量=0.4×3250=1300kgDS/d,处置费=1300×3000/1000=3900元/d(4)单独SBR:出水COD=1800×(1-0.75)=450mg/L,色度=800×(1-0.4)=480倍改善:COD多降450-175=275mg/L,色度多降480-168=312倍增加成本:臭氧电费37800元/d,污泥量相同,无增加。单位COD去除成本增加=37800/(275×2000×10⁻³)=68.7元/kgCOD七、综合设计题(共30分)39.某化工园区拟建5000m³/d的难降解废水处理站,进水COD3500mg/L,BOD₅/COD=0.15,色度1200倍,Cl⁻4000mg/L,TDS12000mg/L,NH₃-N120mg/L,TN180mg/L,TP8mg/L,要求出水COD≤80mg/L,NH₃-N≤5mg/L,TN≤15mg/L,色度≤40倍,回用于循环冷却水。给定场地30m×60m,冬季最低水温14℃,夏季32℣。任务:(1)提出工艺流程并绘框图;(2)计算主要单元设计参数(容积、面积、负荷、回流比);(3)给出污泥处理与处置方案;(4)估算总投资与年运行成本(含电费、药剂、膜更换、污泥)。答案:(1)工艺流程:原水→均质池→Fe/C微电解→Fenton→中和絮凝沉淀→水解酸化→UASB→缺氧/好氧MBR→臭氧-BAC→UF→RO→回用污泥:物化污泥→板框脱水→危废焚烧;生化污泥→带式浓缩→板框→与物化泥混烧。(2)设计参数:均质池:HRT=8h,V=5000×8/24=1667m³,分两格,每格10m×8m×5.2mFe/C微电解:HRT=45min,V=156m³,填料高度2m,面积78m²,分2池,脉冲床Fenton:HRT=2h,V=417m³,分2池,pH=3,H₂O₂/COD=1.2,Fe²⁺/H₂O₂=1:10中和沉淀:HRT=2h,V=417m³,投加Ca(OH)₂调pH=7.5,PAM1mg/L,表面负荷0.8m³/(m²·h),面积65m²水解酸化:HRT=8h,V=1667m³,上升流速0.8m/h,组合填料填充率60%UASB:容积负荷8kgCOD/(m³·d),V=3500/8=4375m³,分2座,直径12m,高10m,水力上升流速0.6m/h,三相分离器堰负荷<25m³/(m·d)A/O-MBR:进水COD=3500×(1-0.25-0.35-0.2)=700mg/L污泥负荷0.15kgCOD/(kgMLSS·d),MLSS=8000mg/L,好氧池V=700×5000/(0.15×8000)=2917m³,HRT=14h缺氧池V=0.3×2
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