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集输工(技师)专业知识考试题(附答案)一、单项选择题(每题2分,共10分)1.某联合站采用三相分离器进行油气水分离,其工作压力应控制在()范围内。A.0.1-0.3MPaB.0.3-0.5MPaC.0.5-0.8MPaD.0.8-1.2MPa2.加热炉运行中,若火焰呈黄色且冒黑烟,最可能的原因是()。A.燃料气压力过高B.空气量不足C.燃料气含硫量高D.炉管结焦3.离心式输油泵的性能曲线中,流量与扬程的关系是()。A.流量增大,扬程升高B.流量增大,扬程降低C.流量与扬程无关D.流量先增后减,扬程先减后增4.电脱水器正常运行时,极板间电场强度应控制在()。A.500-1000V/cmB.1000-2000V/cmC.2000-3000V/cmD.3000-4000V/cm5.集输管线清管周期主要依据()确定。A.管线长度B.输送介质含蜡量C.管线材质D.季节温度二、判断题(每题2分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)1.电脱水器启运前,应先向罐内注水至极板以上500mm,再缓慢升压。()2.加热炉紧急停炉时,应立即关闭燃料气阀门,再停引风机。()3.输油泵长期反转运行会导致叶轮与泵壳磨损加剧。()4.安全阀校验周期为1年,校验后无需铅封。()5.清管球通过管线时,首站压力升高、末站压力下降可作为通过指示。()三、简答题(每题8分,共32分)1.简述离心泵发生气蚀的主要原因及预防措施。2.列举影响加热炉热效率的5个主要因素,并说明改善方法。3.电脱水器运行中出现电场不稳定(频繁跳闸),可能的故障原因有哪些?如何排查?4.从能耗角度分析,降低集输系统综合能耗的技术措施有哪些?四、计算题(每题10分,共20分)1.某输油管线内径为250mm,原油平均流速为1.2m/s,密度为850kg/m³,计算该管线的日输油量(吨/天)。(π取3.14,1天=86400秒)2.某电脱水器极板间距为300mm,工作电压为25kV,计算极板间电场强度(V/cm)。五、案例分析题(28分)某联合站外输泵(离心式)运行中出现出口压力波动(正常0.8MPa,波动范围0.5-1.0MPa),伴随泵体振动增大,电流指针摆动。现场检查发现:-入口过滤器压差为0.2MPa(正常≤0.1MPa);-原油温度25℃(设计温度35℃);-电机转速显示正常;-出口压力表校验合格。请分析可能的故障原因,并提出处理步骤及预防措施。答案一、单项选择题1.C(三相分离器工作压力通常控制在0.5-0.8MPa,确保气液充分分离)2.B(空气量不足会导致燃料燃烧不充分,火焰发黄冒黑烟)3.B(离心泵性能曲线呈负相关,流量增大时扬程降低)4.B(电脱水器电场强度一般控制在1000-2000V/cm,过高易击穿,过低脱水效果差)5.B(清管周期主要依据介质含蜡量,含蜡量越高,结蜡速度越快,清管越频繁)二、判断题1.√(注水至极板以上可避免极板间空气击穿,确保电场稳定建立)2.×(紧急停炉应先停引风机,再关闭燃料气阀门,防止炉膛负压过大吸入冷空气)3.√(输油泵设计为单向旋转,反转会导致叶轮与泵壳间隙异常磨损)4.×(安全阀校验周期为1年,校验后必须铅封并记录参数)5.√(清管球通过时,首站阻力增大压力升高,末站介质流量增加压力下降)三、简答题1.气蚀原因:①泵入口压力低于原油在该温度下的饱和蒸气压;②吸入管路阻力过大(如过滤器堵塞、阀门开度小);③原油温度过高(饱和蒸气压升高)。预防措施:①控制入口压力高于饱和蒸气压(如提高罐区液位);②定期清理入口过滤器;③调整原油温度至设计范围;④选用汽蚀余量小的泵型。2.影响因素及改善方法:①排烟温度过高:增加空气预热器回收烟气余热;②过剩空气系数过大:调整燃烧器配风,降低氧含量(控制在3%-5%);③炉体散热损失大:加强炉墙保温(更换破损保温层);④燃料不完全燃烧:清理燃烧器喷嘴,确保燃料与空气混合均匀;⑤炉管结焦:定期化学清洗炉管,减少热阻。3.故障原因及排查:①原油含水量过高(超过设计值):取样检测含水量,若>30%需调整前段脱水工艺;②极板间距不均或变形:停运后检查极板是否倾斜、绝缘支撑是否损坏;③电极绝缘棒击穿:用兆欧表测量绝缘电阻(应≥500MΩ);④原油温度过低(粘度大):检查加热炉运行参数,提高脱水温度至50-60℃;⑤供电系统电压波动:监测电脱水器进线电压(应稳定在±5%范围内)。4.降低能耗措施:①优化集输流程:采用“常温输送”替代加热输送(适用于低含蜡原油);②设备节能改造:更换高效输油泵(效率提升5%-10%)、使用变频调速控制流量;③余热回收:利用加热炉烟气余热加热原油或生活用水;④减少泄漏损耗:定期检测管线、阀门密封性,修复跑冒滴漏点;⑤优化运行参数:根据输量调整泵组合(大泵+小泵并联),避免“大马拉小车”。四、计算题1.解:管线截面积A=π×(D/2)²=3.14×(0.25/2)²=0.0490625m²体积流量Q=A×v=0.0490625×1.2=0.058875m³/s日体积流量=0.058875×86400=5091.3m³/d日输油量=5091.3×850=4327605kg≈4327.6吨/天2.解:极板间距=300mm=30cm电场强度E=电压/间距=25000V/30cm≈833.3V/cm五、案例分析题故障原因分析:①入口过滤器堵塞(压差0.2MPa>0.1MPa)导致泵入口流量不稳定,引发气蚀或抽空;②原油温度过低(25℃<35℃)使粘度增大,泵输送阻力增加,叶轮负荷波动;③入口管线可能存在气阻(低温原油易析出溶解气,形成气相段塞)。处理步骤:1.切换备用泵运行,避免主泵损坏;2.停泵后清理入口过滤器(更换滤芯或反冲洗),降低压差至0.1MPa以下;3.检查加热系统(如换热器、加热炉),提高原油温度至35℃±2℃;4.对入口管线进行排气操作(打开高点排气阀,直至排出连续液体);5.

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