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工业废水处理工技能操作考试题库及答案一、单项选择题(每题1分,共30分)1.某印染厂采用“混凝+气浮”工艺,发现气浮池表面浮渣稀薄、出水带色,最可能的原因是A.混凝剂投加过量B.溶气罐压力过高C.回流比不足D.原水pH过低答案:C2.采用Fenton氧化处理含氰废水时,下列哪种操作顺序最合理A.先调pH=2,再加H2O2,最后加FeSO4B.先加FeSO4,再调pH=2,最后加H2O2C.先加H2O2,再调pH=2,最后加FeSO4D.先调pH=7,同时加入FeSO4与H2O2答案:B3.某园区综合废水COD=1800mg/L,B/C=0.15,欲提高可生化性,首选的预处理单元是A.臭氧催化氧化塔B.水解酸化池C.活性砂滤罐D.精密过滤器答案:B4.在UASB反应器中,颗粒污泥沉降速度骤降,VFA/ALK由0.2升至0.8,应优先采取A.投加NaHCO3B.降低进水COD负荷C.增加回流比D.提高反应器温度答案:B5.某电镀线混排废水含Cr6+、Ni2+、Cu2+,采用“还原+中和沉淀”工艺,还原剂宜选A.亚硫酸氢钠B.硫酸亚铁C.硫代硫酸钠D.水合肼答案:A6.下列关于MBR膜污染的说法,错误的是A.溶解性微生物产物(SMP)是主要污染物质之一B.临界通量随污泥浓度升高而增大C.间歇抽吸可延缓污染D.投加PAC可形成生物絮体减轻膜污染答案:B7.某厂采用“臭氧+生物活性炭”深度处理,发现出水COD反弹,最可能原因是A.臭氧投加量过大导致活性炭破碎B.生物膜老化脱落C.活性炭吸附饱和且生物再生不足D.臭氧接触池短流答案:C8.采用IC反应器处理高浓度酒精废水,内循环突然停止,首先应检查A.沼气压缩机是否跳闸B.进水pH是否过低C.出水堰是否堵塞D.颗粒污泥是否钙化答案:A9.某造纸黑液蒸发冷凝液COD=12000mg/L,色度高,采用“酸析+厌氧”工艺,酸析pH宜控制在A.1.5B.2.5C.3.5D.4.5答案:B10.下列关于反渗透化学清洗的说法,正确的是A.碱性清洗主要去除无机垢B.酸性清洗主要去除生物膜C.清洗pH不得超过膜元件允许范围D.清洗流量应低于正常运行通量答案:C11.某园区采用“调节+气浮+A/O+二沉+臭氧+BAC”工艺,发现BAC池亚硝酸盐累积,最可能原因是A.臭氧投加不足B.BAC层溶解氧过低C.进水CN比失衡D.反冲洗周期过长答案:B12.含氟废水采用“钙盐沉淀+絮凝”工艺,最佳pH范围为A.5~6B.7~8C.8~9D.9~10答案:C13.某厂污泥脱水机房恶臭明显,下列措施中见效最快的是A.投加FeCl3调理B.增加PAM投加量C.对储泥池加盖抽风生物滤池除臭D.降低带机速度答案:C14.采用电渗析回收酸洗废液中的H2SO4,发现电流效率下降,膜堆电压升高,首要原因是A.浓水室结垢B.淡水室极化C.阴膜中毒D.阳极腐蚀答案:A15.某化工厂高盐废水TDS=45000mg/L,欲采用蒸发结晶,最节能的预处理是A.反渗透浓缩B.正渗透浓缩C.碟管式反渗透(DTRO)D.电渗析浓缩答案:C16.下列关于厌氧氨氧化(Anammox)工艺的描述,错误的是A.属自养脱氮B.需控制NO2N/NH4N≈1.32C.最适温度30~35℃D.需外加碳源答案:D17.某电镀废水采用“离子交换+蒸发”闭路循环,树脂突然泄漏,最先进入的是A.蒸发器强制循环泵B.产水箱C.冷凝水罐D.离心母液槽答案:A18.采用“芬顿+混凝”处理含硝基苯废水,为降低污泥产量,可A.提高Fe2+/H2O2摩尔比B.用零价铁替代FeSO4C.后接电FentonD.提高反应pH至5答案:C19.某厂使用板框压滤机脱水,发现泥饼含水率由65%升至75%,最先排查A.进泥浓度是否下降B.压榨水压是否不足C.滤布是否老化D.PAM分子量是否过低答案:B20.关于A2O工艺内回流,下列说法正确的是A.内回流比越大,总氮去除率一定越高B.内回流携带的DO会抑制反硝化C.内回流点宜设在厌氧段末端D.内回流比通常低于50%答案:B21.某屠宰废水采用“水解+接触氧化”工艺,发现二沉池污泥上浮,SVI=180mL/g,最可能原因是A.反硝化浮泥B.污泥钙化C.低pH抑制D.温度冲击答案:A22.采用“臭氧催化氧化”处理含抗生素废水,催化剂载体宜选A.颗粒活性炭B.γAl2O3负载MnCeC.沸石D.石英砂答案:B23.某厂RO系统回收率75%,段间增压泵扬程不足,会导致A.前段通量下降,后段通量上升B.前段通量上升,后段通量下降C.两段通量均下降D.两段通量均上升答案:B24.关于污泥厌氧消化,下列哪项措施可提高产气率A.投加NaClO提高ORPB.热水解预处理C.降低C/N比D.缩短SRT答案:B25.某线路板废水Cu2+=80mg/L,采用“螯合树脂+酸再生”,再生液宜采用A.5%HClB.10%NaOHC.5%H2SO4D.饱和NaCl答案:A26.采用“生物转笼”处理高氨氮垃圾渗滤液,发现硝化效率下降,首先检测A.转笼转速B.进水碱度C.膜盘孔径D.转笼轴心DO答案:B27.某厂采用“电絮凝”除磷,发现絮体细小,出水浑浊,应优先A.提高电流密度B.降低极板间距C.倒换极性D.投助凝剂答案:D28.关于高浓度有机废水IC反应器,下列哪项不是内循环动力来源A.沼气提升B.进水泵扬程C.汽提蒸汽D.出水虹吸答案:D29.某染料废水采用“微电解+芬顿”,发现铁碳板结,最有效的预防措施是A.提高pH至4B.间歇曝气C.投加NaClD.提高铁碳比答案:B30.采用“MBR+NF”工艺处理垃圾渗滤液,发现NF膜快速污染,进水最需控制的指标是A.硬度B.硅C.有机胶体D.氯离子答案:C二、判断题(每题1分,共10分)31.臭氧氧化对含氯代烃废水去除率高于UV/H2O2。答案:错32.厌氧颗粒污泥黑色发亮说明其活性良好。答案:对33.反渗透进水SDI15>5时,可通过投加阻垢剂延长膜寿命。答案:错34.污泥石灰稳定后pH>12并维持2h即可杀灭病原菌。答案:对35.采用“短程硝化厌氧氨氧化”工艺无需外加碳源。答案:对36.电Fenton中阳极溶解铁量与电流密度无关。答案:错37.生物膜法比活性污泥法更耐低温。答案:对38.RO浓水采用蒸发器时,硅垢可通过投加分散剂完全避免。答案:错39.UASB反应器上升流速越大,颗粒污泥粒径越大。答案:错40.采用“芬顿+混凝”工艺,污泥产量与H2O2/Fe2+摩尔比呈正相关。答案:对三、填空题(每空1分,共20分)41.按《污水综合排放标准》GB89781996,排入Ⅲ类水域的COD一级标准为____mg/L。答案:10042.厌氧消化三阶段理论中,产乙酸阶段的主要微生物是____菌。答案:产氢产乙酸43.臭氧与有机物反应途径包括直接反应和____反应。答案:间接(自由基)44.RO膜最大允许余氯浓度为____mg/L。答案:0.145.活性污泥法F/M单位是____。答案:kgBOD5/(kgMLSS·d)46.生物除磷的绝对必要条件是____。答案:厌氧/好氧交替47.离子交换树脂再生度计算公式:再生度=____×100%。答案:再生后交换容量/全交换容量48.气浮池溶气效率常用____表示。答案:释气量/溶气量49.蒸发器强制循环泵常用材质为____。答案:双相钢220550.高级氧化中,·OH氧化还原电位为____V。答案:2.851.污泥厌氧消化最佳C/N比为____。答案:20~3052.用于含铬废水还原的ORP控制值为____mV。答案:250~30053.MBR膜通量衰减系数k的单位是____。答案:L/(m2·h·kPa)54.臭氧催化氧化常用催化剂活性成分____。答案:Mn、Cu、Ce55.线路板废水络合铜常用破络剂为____。答案:Na2S56.生物滤池除臭空床停留时间一般为____s。答案:15~3057.电渗析极限电流密度由____定律计算。答案:CowanBrown58.污泥石灰稳定后需将pH降至____以下方可农用。答案:1159.反渗透段间增压泵作用为补偿____损失。答案:渗透压与摩擦60.短程硝化控制的关键DO为____mg/L。答案:0.3~0.5四、简答题(每题6分,共30分)61.某印染废水“混凝+气浮”出水COD仍高于500mg/L,列出三种深度处理组合工艺并说明理由。答案:(1)臭氧+BAC:臭氧断链开环提高可生化性,BAC利用生物降解与吸附协同,COD可降至80mg/L以下;(2)Fenton+混凝沉淀:·OH无选择氧化,对染料发色团破坏彻底,后续混凝去除铁泥,COD<120mg/L;(3)MBR+NF:MBR截留难降解大分子,NF进一步去除色度与COD,出水COD<50mg/L,满足回用。62.简述UASB反应器“颗粒污泥钙化”现象、成因及恢复措施。答案:现象:颗粒污泥表面白色、沉降速度加快但活性下降,产气减少,VFA累积。成因:进水硬度高、碱度高,CO2与Ca2+生成CaCO3沉积;pH>7.5加速沉淀;上升流速低,剪切不足。恢复:短期用酸洗(pH=5.5、2h)溶解表面CaCO3;长期投加软水、降低碱度;提高上升流速至0.8m/h以上;适量投加EDTA螯合。63.某厂RO系统回收率由75%提至85%,列出三种可行技术路线并对比优缺点。答案:(1)段间增压:仅加泵,投资低,能耗增10%,但后段膜污染加快;(2)浓水DTRO:浓水再浓缩,系统回收率可达90%,膜更换费用高,能耗0.8kWh/m3;(3)正渗透+蒸发:FO将浓水再浓缩至TDS200g/L,蒸发量小,占地少,但需可溶驱动液回收系统,投资高。64.说明“厌氧氨氧化”工艺启动阶段“红褐色泡沫”产生机理及控制方法。答案:机理:启动初期NO2N累积,兼性厌氧菌利用Fe2+、Mn2+产生红褐色Fe3+沉淀,附着气泡上浮形成泡沫。控制:降低NO2N至80mg/L以下;投加惰性载体稀释泡沫;表面喷淋消泡水;提高pH至7.2减少Fe2+溶解。65.某线路板废水含EDTACu,采用“电絮凝+膜分离”,分析电极材料选择、极板间距及电流密度优化思路。答案:电极:阳极用Fe,溶解产生Fe2+与EDTA竞争络合,且生成Fe(OH)3絮体;阴极用不锈钢,析氢搅拌。极距:8mm,兼顾能耗与絮体成长;太小易短路,太大电阻高。电流密度:20A/m2,Cu去除率>98%,能耗0.6kWh/m3;过高则Fe3+增多,絮体致密但膜污染加剧,需倒极2h/次。五、计算题(每题10分,共30分)66.某厂废水流量2000m3/d,COD=3000mg/L,采用UASB+好氧工艺,要求出水COD<100mg/L。已知UASB去除率80%,好氧段去除率85%,求:(1)UASB出水COD;(2)好氧段所需进水COD;(3)若好氧段实际去除率仅75%,求最终出水COD是否达标。答案:(1)3000×(10.8)=600mg/L(2)600mg/L(3)600×(10.75)=150mg/L>100mg/L,不达标,需提高好氧段去除率或增加深度处理。67.某RO系统进水TDS=3500mg/L,回收率75%,要求浓水侧CaSO4饱和度指数<1.0。已知浓水浓缩4倍,Ca2+=160mg/L,SO42=960mg/L,离子强度修正系数0.85,CaSO4溶度积Ksp=2.4×105,判断是否需要投加阻垢剂。答案:浓水Ca2+=160×4=640mg/L=16mmol/LSO42=960×4=3840mg/L=40mmol/L离子强度I=0.5ΣCiZi2=0.5(16×4+40×4)=112mmol/L=0.112mol/L活度系数γ±=0.85Qsp=[Ca2+][SO42]γ±2=16×40×0.852=462.4(mmol/L)2=4.62×102(mol/L)2Ksp=2.4×105(mol/L)2Qsp>Ksp,饱和度指数>1,需投加阻垢剂或软化。68.某污泥带式脱水机,进泥量30m3/h,含固率2%,要求泥饼含固率22%,PAM投加量3kg/tDS,求:(1)每小时绝干污泥量;(2)泥饼产量;(3)PAM日用量。答案:(1)30×2%=0.6tDS/h(2)0.6/22%=2.73t泥饼/h(3)0.6×3×24=43.2kg/d六、案例分析题(每题15分,共30分)69.某化工园区废水“调节+水解+A/O+二沉+臭氧+BAC”,设计流量5000m3/d,进水COD=2500mg/L,TN=180mg/L,NH4N=150mg/L,TP=3mg/L。运行后出现:(1)二沉池出水NH4N=80mg/L,TN=120mg/L;(2)臭氧投加量80mg/L,BAC出水COD=120mg/L,色度仍80倍;(3)污泥脱水机房恶臭。问题:a.分析A/O系统氨氮超标原因,提出三项调试措施;b.说明色度去除不达标原因,给出两种改造方案;c.给出脱水机房除臭工艺参数。答案:a.原因:DO不足(<1mg/L),内回流比低(<200%),碱度不足(<7.1倍NH4N),污泥龄短(<8d)。措施:将好氧段DO升至2~2.5mg/L;内回流比调至300%;投加NaHCO3维持碱度>400mg/L。b.原因:臭氧投加量不足,接触时间<15min,催化剂失效,BAC生物膜未成熟。改造:①臭氧催化氧化塔加装γAl2O3负载MnCe催化剂,提高·OH产率,臭氧投加量降至60mg/L;②后接活性炭纤维(ACF)吸附罐,空床接触时间2

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