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文档简介
2025年轻烃装置操作(高级工)考试题库(附含答案)一、单项选择题(每题1分,共20题)1.轻烃装置中,膨胀机入口温度过低时,最可能导致的问题是()。A.出口压力升高B.叶轮结霜或冰堵C.润滑油黏度降低D.电机电流增大答案:B解析:膨胀机入口温度过低会使天然气中的水分或重烃组分凝结,可能在叶轮表面结霜甚至冰堵,影响设备运行效率和安全性。2.分馏塔操作中,若塔顶回流罐液位持续上涨,且塔顶压力稳定,最可能的原因是()。A.塔顶冷凝器换热效率下降B.塔底重沸器蒸汽量不足C.回流泵出口阀开度减小D.进料中轻组分含量增加答案:A解析:塔顶回流罐液位上涨通常与液相累积有关。若塔顶压力稳定,说明气相量未显著变化,冷凝器换热效率下降会导致气相冷凝量减少,液相无法及时排出,液位上涨。3.冷剂压缩机(离心式)正常运行时,若轴承温度突然升高5℃且持续上升,优先检查的项目是()。A.润滑油压力及温度B.压缩机入口流量C.电机功率因数D.冷剂组分变化答案:A解析:轴承温度异常升高的首要原因多为润滑系统问题,如润滑油压力不足、油温过高或油质恶化,导致轴承润滑不良,摩擦生热。4.轻烃装置中,分子筛脱水塔再生时,再生温度一般控制在()。A.80-120℃B.180-220℃C.280-320℃D.380-420℃答案:B解析:分子筛再生需通过高温脱附水分,温度过低无法彻底再生,过高会破坏分子筛结构,工业上通常控制在180-220℃。5.某装置轻烃收率(C3+收率)较设计值低5%,经检查原料气组成、处理量无变化,最可能的原因是()。A.脱乙烷塔塔顶温度偏高B.脱丙烷塔塔底温度偏低C.膨胀机转速提高D.冷箱热端温差减小答案:A解析:脱乙烷塔塔顶温度偏高会导致更多C3+组分随塔顶气(乙烷及更轻组分)排出,降低轻烃收率;塔底温度偏低会影响重组分分离,但对C3+收率影响较小。6.关于轻烃装置紧急停车的操作顺序,正确的是()。A.先停压缩机,再关进料阀,最后切断热源B.先切断热源,再停压缩机,最后关进料阀C.先关进料阀,再停压缩机,最后切断热源D.先切断热源,再关进料阀,最后停压缩机答案:D解析:紧急停车时应优先切断热源(如重沸器蒸汽)防止超温,再关闭进料阀避免物料继续进入系统,最后停压缩机防止喘振或设备损坏。7.冷剂系统(丙烷为冷剂)运行中,若冷剂储罐压力持续下降,且补充冷剂后无改善,最可能的泄漏点是()。A.压缩机密封处(气相)B.蒸发器液相出口管线C.冷凝器气相入口管线D.储罐底部排污阀(关闭状态)答案:A解析:冷剂储罐压力下降通常是气相泄漏导致(气相压力敏感),压缩机密封处若泄漏气相冷剂,会直接降低系统压力;液相泄漏主要导致冷剂量减少,但压力下降较慢。8.轻烃装置中,在线气相色谱仪主要监测的指标是()。A.原料气含水量B.塔顶产品中C2组分含量C.塔底重沸器温度D.润滑油机械杂质答案:B解析:气相色谱仪用于分析气体组分,塔顶产品(如乙烷)中C2组分含量需精确控制,避免C3+损失,是关键监测指标。9.膨胀机(透平式)运行时,若入口压力突然下降1MPa,正确的调整措施是()。A.提高膨胀机转速B.降低出口背压C.减少旁通阀开度D.增加入口加热量答案:C解析:入口压力下降会导致膨胀机做功能力降低,减少旁通阀开度可增加进入膨胀机的气量,维持转速和制冷效果;提高转速可能加剧振动,降低背压需下游系统配合,非紧急调整手段。10.分馏塔操作中,“液泛”现象的典型特征是()。A.塔顶温度骤降,塔底液位上升B.塔压差急剧增大,塔顶、塔底温度波动C.回流罐液位快速下降,塔底产品变轻D.进料流量突然中断,塔压迅速降低答案:B解析:液泛时塔内气液两相流动受阻,液相累积导致塔压差(塔底与塔顶压力差)急剧增大,同时气液传质效率下降,塔顶、塔底温度出现大幅波动。二、多项选择题(每题2分,共10题)1.轻烃装置开车前,压缩机单机试运的目的包括()。A.检查轴承振动及温度B.验证润滑油系统运行可靠性C.测试喘振线是否符合设计D.确认电机转向是否正确答案:ABCD解析:单机试运需全面检查机械性能、润滑系统、控制逻辑及运行特性,确保后续联动试车安全。2.影响脱甲烷塔分离效率的主要因素有()。A.塔顶回流比B.塔底重沸器热负荷C.原料气中CO2含量D.塔板(或填料)堵塞程度答案:ABD解析:CO2含量过高可能导致冻堵,但正常操作中若已脱除,对分离效率影响较小;回流比、热负荷直接影响气液平衡,塔内件堵塞会降低传质效率。3.轻烃装置中,可能引发压缩机喘振的操作是()。A.入口流量低于最小喘振流量B.出口压力突然升高C.冷剂组分变轻(分子量减小)D.润滑油温度升高答案:ABC解析:喘振的本质是压缩机流量过低或压比过高,入口流量低、出口压力高(压比增大)、冷剂变轻(相同流量下做功能力下降,易进入喘振区)均可能引发喘振;润滑油温度不直接影响气流特性。4.分子筛脱水塔切换时,需确认的条件包括()。A.再生塔床层温度降至40℃以下B.运行塔出口露点达标(≤-70℃)C.切换阀密封性能良好D.原料气压力稳定在设计值±0.1MPa答案:ABCD解析:切换需确保再生塔已充分冷却(避免带热影响吸附)、运行塔仍有效、阀门无内漏、系统压力稳定(防止切换时压力波动)。5.轻烃装置停工检修前,氮气置换的合格标准是()。A.氧含量≤0.5%(体积分数)B.可燃气体浓度≤0.5%LELC.设备内温度≤40℃D.氮气置换流量≥设计流量的80%答案:AB解析:置换目的是消除氧气和可燃气体,氧含量≤0.5%、可燃气体浓度低于爆炸下限(通常≤0.5%LEL)为通用标准;温度和流量是过程控制参数,非最终判定标准。三、判断题(每题1分,共10题)1.膨胀机紧急停机时,应立即关闭入口阀,防止气体倒灌。()答案:×解析:膨胀机紧急停机时,应先打开旁通阀泄压,再关闭入口阀,直接关闭入口阀可能导致转子因惯性继续转动而吸入低压气体,引发喘振或反转。2.分馏塔操作中,提高回流比可以提高产品纯度,但会增加能耗。()答案:√解析:回流比增大,塔顶液相回流增加,气液传质更充分,产品纯度提高,但重沸器需提供更多热量,能耗上升。3.冷剂系统中,冷剂充装量过多会导致冷凝器液位过高,换热面积减少,冷凝效果下降。()答案:√解析:冷剂过多时,冷凝器内液相占据部分管束,有效换热面积减小,气相无法充分冷凝,导致冷凝压力升高,系统效率下降。4.轻烃装置中,原料气预处理(脱水、脱酸)的主要目的是防止设备腐蚀和低温冻堵。()答案:√解析:水分在低温下会结冰或形成水合物堵塞管道,酸性气体(如H2S、CO2)会腐蚀设备,预处理是关键步骤。5.压缩机轴承振动值超标时,可通过降低转速快速消除振动。()答案:×解析:振动超标可能由转子不平衡、不对中、轴承磨损等原因引起,盲目降速可能掩盖问题或导致更严重损坏,应停机排查原因。四、简答题(每题5分,共10题)1.简述轻烃装置中“冷箱”的作用及操作中需重点监控的参数。答案:冷箱是利用多股流换热器实现天然气预冷、冷剂复热的关键设备,作用是回收低温物流的冷量,降低装置能耗。操作中需重点监控:①热端温差(控制在设计值±2℃内,防止冷量损失过大);②各通道压力降(异常升高可能是堵塞或冻堵);③出口温度(确保进入分离单元的物料温度符合要求);④冷剂复热后的温度(影响压缩机入口状态)。2.分析轻烃收率(C3+)下降的可能原因(至少列出5项)。答案:①脱乙烷塔塔顶温度偏高,导致C3+随乙烷馏分损失;②膨胀机制冷效果下降(如入口温度过高、转速降低),低温分离效果变差;③原料气中C3+含量本身降低(需核对原料组成);④分馏塔回流比过小,气液传质不充分;⑤冷箱热端温差增大,冷量回收效率下降,导致进入分离单元的温度升高;⑥压缩机喘振或流量波动,系统压力不稳定影响分离效率。3.写出离心式压缩机启动前“盘车”操作的目的及合格标准。答案:目的:①检查转子是否灵活,有无卡阻或摩擦;②确认轴承、密封等部件安装正确;③使润滑油在轴承内均匀分布,避免启动时干摩擦。合格标准:手动盘车3-5圈,转动阻力均匀无卡滞,无异常声响;电动盘车(若有)运行10-15分钟,轴承温度无异常升高,振动值≤25μm(峰值)。4.简述分子筛脱水塔“再生”操作的主要步骤。答案:①停止吸附,将塔内压力降至0.1-0.2MPa(微正压);②引入再生气体(通常为干燥后的低分气或氮气),以设计流量(如500-800Nm³/h)通入塔底;③缓慢升温至180-220℃(升温速率≤30℃/h),恒温4-6小时,脱附分子筛吸附的水分;④停止加热,用再生气体吹扫降温至40℃以下;⑤关闭再生气体,充压至操作压力,准备切换至吸附状态。5.轻烃装置运行中,发现冷剂压缩机出口温度突然升高15℃(从90℃升至105℃),请分析可能原因及处理措施。答案:可能原因:①压缩比增大(如出口压力升高或入口压力降低);②冷剂组分变轻(分子量减小,压缩功增加);③中间冷却器换热效率下降(冷却水量不足或结垢);④润滑油量不足或油温过高,轴承摩擦生热传递至介质;⑤入口过滤器堵塞,实际流量低于设计值,导致压缩功集中。处理措施:①检查出口压力(如下游系统是否堵塞),调整背压至正常值;②分析冷剂组分,补充重组分(如丙烷);③检查中间冷却器冷却水流量及温度,清洗管束;④确认润滑油压力、温度,必要时切换备用油泵;⑤清理入口过滤器,恢复正常流量。五、案例分析题(每题10分,共2题)案例1:某轻烃装置(处理量50×10⁴Nm³/d,原料气C3+含量8%)运行中,DCS显示脱丙烷塔塔底温度(设计值120℃)降至105℃,同时塔底产品(稳定轻烃)中C5含量从45%升至55%,塔顶产品(丙烷)中C4含量从2%升至8%。试分析原因及处理措施。答案:原因分析:(1)塔底重沸器热负荷不足:可能是蒸汽压力降低、重沸器管束结垢(换热系数下降)、蒸汽调节阀故障(开度不足)。热负荷不足导致塔底温度降低,重组分(C5+)无法充分汽化,更多C5+留在塔底,同时轻组分(C4)无法被蒸汽携带至塔顶,导致塔顶丙烷中C4含量超标。(2)进料位置不当:若进料口上移,导致进料中重组分在塔底累积,轻组分未充分分离。(3)回流比过大:过量回流液降低了塔内上升蒸汽量,削弱了传质效果,导致分离效率下降。处理措施:(1)检查重沸器蒸汽压力(设计0.8MPa),若低于0.7MPa,联系锅炉提高蒸汽压力;若蒸汽压力正常,排查调节阀开度(DCS显示50%,实际可能卡涩),手动全开确认;若仍无改善,切换至备用重沸器,清洗原重沸器管束。(2)确认进料位置(设计为第15层塔板),若因阀门误操作导致进料口上移(如第12层),调整至设计位置。(3)降低回流比(从3.5降至3.0),观察塔顶、塔底温度变化,若C4含量下降,说明回流比调整有效。案例2:冬季某轻烃装置运行中,膨胀机入口温度(设计-85℃)降至-95℃,且出口温度(设计-110℃)降至-125℃,同时轻烃收率较前日下降3%。现场检查发现冷箱入口原料气温度(设计-40℃)降至-50℃,冷箱热端温差(设计8℃)升至12℃。试分析原因及应急处理步骤。答案:原因分析:(1)冷箱热端温差增大:可能是冷箱内某通道堵塞(如原料气带液,重烃或水合物在换热器内冻结),导致冷量回收效率下降。原料气在冷箱内被过度冷却(入口温度-50℃低于设计-40℃),进入膨胀机前温度过低(-95℃),虽然膨胀机出口温度更低(-125℃),但由于冷箱堵塞,低温物流(如膨胀机出口气)的冷量无法有效传递给原料气,反而导致系统冷量过剩,部分轻烃(如C3)在冷箱内提前冷凝,未进入分馏塔,随干气排出,收率下降。(2)原料气带液:冬季气温低,原料气预处理(脱水、脱烃)效果可能下降,携带的液相在冷箱内低温下冻结,堵塞通道。应急处理步
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