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文档简介

给排水系统节能改造项目总结报告一、项目背景与改造动因随着国家“双碳”战略推进及企业降本增效需求升级,我司针对XX园区(或建筑)既有给排水系统开展节能改造。原系统存在以下痛点:供水端水泵老化(定频运行、能效低于2级)、管网漏损率超15%;排水端污水处理工艺落后(传统活性污泥法,曝气能耗高)、雨水资源未有效利用;系统自动化程度低,依赖人工巡检,能耗管控缺乏精准性。改造必要性体现在三方面:一是响应《国家节水行动方案》,提升水资源利用效率;二是降低运营成本,原系统年水电支出占运维成本40%;三是保障系统安全,老旧管网爆管风险与日俱增,亟需升级。二、改造内容与技术路径(一)供水系统:从“粗放输配”到“精准节能”1.水泵变频化改造拆除3台老旧定频水泵(能效等级3级),替换为永磁同步变频水泵(能效1级),配套PLC变频控制柜。通过采集管网压力、流量数据,动态调节水泵转速(如早高峰供水时转速提升至85%,夜间降至30%),实现“按需供水”。改造后单泵运行能耗降低40%,系统综合节电率超35%。2.管网全生命周期优化采用声波检测+CCTV管道机器人定位漏损点(累计发现暗漏23处),更换DN100以上老化铸铁管为HDPE管(摩擦阻力系数降低40%),并对支管网加装智能水表(精度2级),建立“分区计量-漏损预警”机制。改造后管网漏损率从15.2%降至7.8%,年节水约2.3万吨。3.附属设施节能升级改造高位水箱补水系统,加装浮球+液位传感器双控装置,避免溢流浪费;更换全部手动阀门为电动调节阀(开关响应时间<1秒),并在关键节点安装压力变送器,实现管网压力动态平衡。(二)排水系统:从“被动处理”到“循环利用”1.污水处理工艺革新拆除传统曝气池,新建MBR膜生物反应器(膜通量15L/m²·h),通过“好氧+膜过滤”工艺替代二沉池,曝气能耗降低30%,污泥产量减少40%。处理后出水COD≤50mg/L,可直接回用于绿化灌溉(年回用量约1.8万吨)。2.排水管网效能提升采用高压水射流清洗疏通淤积管网(累计清理泥沙、杂物约50m³),修复破损检查井12座,优化管网坡度(由0.3%调整至0.5%),减少提升泵启停次数(日均运行时长从12h降至8h)。3.雨水资源化利用新建500m³雨水收集池,配套弃流装置+石英砂过滤系统,收集雨水经处理后(SS去除率≥85%)用于道路冲洗、绿化灌溉,年替代自来水约1.2万吨。(三)智能控制系统:从“人工运维”到“智慧管控”搭建水务智慧管控平台,集成供水/排水系统的压力、流量、能耗、水质等数据(采集频率1次/分钟),实现:远程监控:手机端实时查看设备状态,异常(如水泵过载、管网爆管)自动推送报警;能耗优化:通过大数据分析用水规律,生成“错峰运行”策略(如夜间低谷时段启动水泵补水,降低峰谷电价差支出);预测性维护:基于设备运行时长、故障频次,提前预警水泵轴承磨损、膜组件堵塞等隐患。三、实施过程与管理要点(一)项目组织与分工成立“节能改造专项组”,技术组负责方案设计、设备选型;施工组统筹管网改造、设备安装;监理组全程监督质量(关键工序如管道焊接、膜组件安装实行“旁站监理”)。每周召开进度例会,协调设计变更、材料供应等问题。(二)技术难点与突破1.管网改造不停水施工采用带压开孔技术(压力≤0.6MPa时作业),在主管道运行状态下完成支管接驳,避免全园区停水。施工前通过BIM模拟管道走向,优化开孔位置,缩短施工周期30%。2.MBR工艺微生物驯化初期微生物活性低(COD去除率仅60%),邀请环保专家调整进水负荷(从30%逐步提升至100%)、曝气强度(DO控制在2-4mg/L),2个月后系统稳定(COD去除率≥90%)。(三)施工管理与风险控制分“管网检测-分段改造-系统调试”三阶段施工,在管网改造期间:临时供水:采用“移动供水车+应急水箱”保障核心区域用水;安全防护:对开挖区域设置硬质围挡、夜间警示灯,避免第三方破坏;质量验收:管道焊接后进行1.5倍工作压力的水压试验,确保无渗漏。四、节能效益与综合价值(一)能耗与节水效益供水系统:年电耗从86万kWh降至56万kWh,节电率34.9%;管网漏损减少,年节水2.3万吨,节省水费约18.4万元。排水系统:污水处理曝气能耗从28万kWh降至19万kWh,节电率32.1%;雨水回收利用年节水1.2万吨,替代自来水支出约9.6万元。综合能耗:项目年总节电约39万kWh,节水3.5万吨,折合减少碳排放约380吨。(二)经济效益改造总投资约860万元(含设备、施工、运维平台),投资回收期约4.2年(年节省成本205万元,含电费158万元、水费27万元、运维人工20万元)。后续每年可稳定创造节能收益,预计第5年起年净收益超200万元。(三)环境与社会效益环境效益:减少污水排放3.5万吨/年,降低氮磷污染物排放约1.2吨;雨水资源化利用缓解市政供水压力,助力区域“海绵城市”建设。社会效益:形成“节能改造+智慧运维”的示范模式,为同类园区(建筑)提供可复制的技术路径。五、经验反思与未来展望(一)经验沉淀1.前期调研精准化:通过为期3个月的“用水普查+能耗审计”,明确“高耗能环节(水泵、曝气)+高损耗节点(管网漏损)”,为技术选型提供依据。2.技术协同专业化:联合水泵厂商、膜技术公司、自控系统服务商,确保设备兼容性与系统稳定性(如变频水泵与PLC控制柜的通讯协议匹配)。3.数据驱动运维:智慧平台积累的10万+条运行数据,为后续优化提供支撑(如根据季节变化调整水泵变频曲线)。(二)不足与改进方向1.改造期间临时供水方案存在“末端水压不足”问题,后续同类项目可增设“应急增压泵”,并提前与用户沟通用水时段。2.智能传感器(如压力变送器)故障率偏高(年故障率8%),需优化选型(选用防护等级IP68的产品),并建立备件库缩短维修时长。(三)未来规划1.技术迭代:引入AI算法+数字孪生,模拟管网水力工况,动态优化水泵组合运行策略;探索“光伏+储能”供电模式,降低电网依赖。2.范围拓展:将节能改造延伸至二次供水、冷却塔系统,目标总能耗再降15%;推动园区内企业参与“合同节水管理”,共享改造收益。3.行业输出:编制《工业园区给排水节能改造技术导则》,提炼“管网诊断-技术选型-智慧运维”全流程经验,助

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