污水处理工艺及处理方案_第1页
污水处理工艺及处理方案_第2页
污水处理工艺及处理方案_第3页
污水处理工艺及处理方案_第4页
污水处理工艺及处理方案_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

污水处理工艺及处理方案城市污水在清晨的管网里像一条沉默的暗河,携带着厨房油脂、厕所菌群、洗衣磷盐、工业偷排的络合镍、地表冲进来的微塑料,温度18~22℃,pH6.9~7.4,COD380~450mg·L⁻¹,BOD₅180~220mg·L⁻¹,NH₄⁺-N35~48mg·L⁻¹,TN45~60mg·L⁻¹,TP4.5~6.2mg·L⁻¹,SS220~300mg·L⁻¹,色度80~120倍,电导率1200~1600μS·cm⁻¹。这样一组水质,若直接排入河道,五日生化需氧量就会把溶解氧拖到2mg·L⁻¹以下,氨氮在亚硝酸菌作用下先升后降,中间出现的NO₂⁻-N峰值足以让鱼类鳃丝出血,总磷在光照充足的缓流段催生蓝藻,微囊藻毒素-LR可在72h内富集到贝类体内,超过WHO限值4μg·L⁻¹。因此,工艺选择必须同时完成“碳氧化-硝化-反硝化-除磷-消毒-新兴污染物削减”六道关卡,并保证出水COD≤30mg·L⁻¹、NH₄⁺-N≤1.5mg·L⁻¹、TN≤10mg·L⁻¹、TP≤0.3mg·L⁻¹、SS≤5mg·L⁻¹、粪大肠菌群≤1000MPN·L⁻¹,同时把运行能耗控制在0.35kWh·m⁻³以下,污泥产率降到0.45kgDS·kg⁻¹COD以下,占地不超过0.25m²·m⁻³·d⁻¹,寿命30年,投资内部收益率≥7%。一、预处理:让“大杂烩”先学会排队厂区设两套旋转式细格栅,栅隙3mm,倾角75°,过栅流速0.8m·s⁻¹,配套无轴螺旋压榨机,栅渣含水率55%,直接送入垃圾焚烧厂。之后采用“曝气沉砂+旋流除砂”双级除砂,曝气沉砂池水力停留时间6min,气水比0.12Nm³·m⁻³,旋流器直径1.2m,表面负荷160m³·m⁻²·h⁻¹,砂粒粒径≥0.2mm去除率≥95%,有机分≤10%。为削减后续MBR膜磨损,增设1mm孔径转鼓微滤机,冲洗泵采用变频控制,冲洗水用量≤产水量的1.5%,冲洗废水回流至前端。针对餐饮密集区来水油脂偏高,设置平流隔油池,水力停留时间30min,水平流速3mm·s⁻¹,设链板式刮油机,浮油进入储罐后由有资质单位拉运,隔油池出水含油量≤20mg·L⁻¹。二、生化主体:五段Bardenpho-MBR耦合侧流反硝化生化池分五格,依次为厌氧/第一缺氧/第一好氧/第二缺氧/第二好氧,总HRT16h,污泥龄15d,MLSS8g·L⁻¹,内回流比400%,污泥回流比100%。厌氧段设水下搅拌器,保证0.3m·s⁻¹的轴向流速,聚磷菌在此释放磷;第一缺氧段接受来自好氧2的硝化液,利用原水碳源反硝化,C/N比控制在4.2~4.5,投加30mg·L⁻¹乙酸钠作为补充碳源,确保TN去除率≥80%;第一好氧段DO2.0mg·L⁻¹,氨氮负荷0.055kgNH₄⁺-N·kg⁻¹MLSS·d⁻¹,采用微孔刚玉盘式曝气器,氧利用率28%,配套磁悬浮风机,比能耗0.85kWh·kg⁻¹O₂;第二缺氧段投加200mg·L⁻¹颗粒活性炭(GAC)形成生物膜-悬浮污泥复合体系,利用GAC表面微电场促进反硝化菌附着,同时吸附难降解COD,该段TN去除贡献7mg·L⁻¹;第二好氧段DO1.0mg·L⁻¹,主要去除残余BOD并吹脱N₂。MBR采用外置式管式膜,PVDF材质,孔径0.03μm,膜通量18L·m⁻²·h⁻¹,膜池MLSS12g·L⁻¹,跨膜压差≤0.35bar,化学清洗周期90d,采用“次氯酸钠+柠檬酸”两相清洗,清洗废液经硫代硫酸钠还原后返回前端。膜出水经在线浊度仪监测,浊度≤0.2NTU,SS未检出。三、侧流强化:Anammox+磷回收将MBR剩余污泥(含水率99.2%)经离心脱水至含水率94%,上清液进入侧流短程硝化-厌氧氨氧化(PN/A)反应器,该反应器为SBR形式,温度30℃,pH7.3,DO0.15mg·L⁻¹,游离氨浓度0.8mg·L⁻¹,通过实时控制策略(DO与pH双参数)实现NO₂⁻-N积累率≥85%,Anammox菌属CandidatusBrocadia丰度占菌总量18%,总氮负荷1.2kgN·m⁻³·d⁻¹,出水NH₄⁺-N≤2mg·L⁻¹、NO₃⁻-N≤3mg·L⁻¹,相比传统硝化-反硝化节电63%、节碳源100%。侧流磷回收采用鸟粪石(MAP)结晶流化床,镁源使用海水淡化浓盐水(Mg²⁺1.3g·L⁻¹),控制pH8.5,N:P:Mg摩尔比1:1:1.2,水力停留时间60min,粒径0.5~2mm的MAP颗粒纯度≥97%,可作为缓释肥出售,年回收磷酸盐(P₂O₅)约120t,抵消药剂费18%。四、深度处理:臭氧-生物活性炭-超低压反渗透MBR出水COD25mg·L⁻¹,其中难降解组分占60%,主要为芳烃卤代物、药物活性化合物(PhACs)、全氟化合物(PFAS)。采用臭氧投加量8mg·L⁻¹,接触时间15min,臭氧发生器采用氧气源,浓度10wt%,臭氧转移效率92%,·OH产率0.55mol·mol⁻¹O₃,COD去除率25%,双氯芬酸、卡马西平、布洛芬去除率>99%,PFOS、PFOA去除率>90%。臭氧出水进入BAC池,空床接触时间25min,炭层高度2.5m,采用8×30目破碎炭,碘值950mg·g⁻¹,运行6个月后生物量达120nmolATP·g⁻¹炭,可生物降解COD去除5mg·L⁻¹,同时削减臭氧副产物溴酸盐(BrO₃⁻)0.8μg·L⁻¹至检出限以下。BAC出水进入超低压反渗透(ESPA2-LD),操作压力0.8MPa,回收率85%,脱盐率98%,TOC≤0.5mg·L⁻¹,PFAS≤0.02μg·L⁻¹,浓缩液量0.15m³·m⁻³,采用“Fenton-混凝-电渗析”组合工艺,Fe²⁺80mg·L⁻¹、H₂O₂120mg·L⁻¹,反应30min后COD降至60mg·L⁻¹,再投加PAC30mg·L⁻¹、PAM0.5mg·L⁻¹,沉淀后上清液电渗析脱盐,淡水TDS≤1g·L⁻¹回用,浓水TDS45g·L⁻¹经多效蒸发结晶,得到NaCl、Na₂SO₄混合盐,作为氯碱厂原料。五、污泥减量与资源化剩余污泥经“高温热水解-厌氧消化-板框脱水-低温干化”四步,热水解170℃、0.8MPa、30min,胞外聚合物破解率45%,VS/TS由0.75升至0.82,消化池HRT18d,温度38℃,有机负荷3.5kgVS·m⁻³·d⁻¹,沼气产率0.42m³·kg⁻¹VS,甲烷含量64%,沼气经脱硫、脱水、脱硅氧烷后进入2MW内燃机发电,余热用于热水解和干化,能源自给率78%。消化后污泥采用高压隔膜板框机脱水至含水率50%,再经带式低温干化机(80℃、3h)降至含水率30%,干化污泥热值11MJ·kg⁻¹,送水泥窑协同处置,重金属Zn、Cu、Pb、Cd、Cr、Ni、Hg、As的固化率>99%,水泥熟料强度不降标,实现污泥“零填埋”。消化液回流至侧流PN/A,氨氮负荷降低30%,避免主流程碳源稀释。六、智慧控制:数字孪生+边缘计算厂区布设120个在线仪表:电磁流量计、pH、DO、MLSS、NH₄⁺-N、NO₃⁻-N、PO₄³⁻-P、ORP、浊度、臭氧浓度、膜压差、沼气流量、CH₄%、H₂S。数据通过MQTT协议汇聚到边缘服务器,采样间隔5s,经Kalman滤波剔除异常值,再输入TensorFlowLite轻量级模型,模型结构为LSTM+Attention,训练集包含过去三年8亿条数据,预测窗口15min,NH₄⁺-N、NO₃⁻-N、TP预测误差MAPE<3%。数字孪生平台每10min更新一次,实时计算碳源投加量、曝气量、臭氧投加量、膜清洗周期,实现“按需运行”。与传统PID相比,电耗下降12%,药耗下降15%,膜寿命延长20%。平台集成故障诊断模块,基于孤立森林算法,可在30s内识别泵空转、膜破损、传感器漂移,并推送微信/钉钉报警,平均故障修复时间由4h缩短至45min。七、全生命周期碳排放与碳交易采用ISO14064-1:2018标准核算,建设期碳排放0.18tCO₂·m⁻³·d⁻¹,主要来自钢筋、水泥、设备运输;运行期直接排放0.35kgCO₂·m⁻³,其中N₂O占0.12kgCO₂-e·m⁻³,CH₄泄漏占0.05kgCO₂-e·m⁻³;间接排放0.42kgCO₂·m⁻³,来自外购电力、药剂。通过沼气发电、余热回收、MAP回收、污泥替代燃料,年减排1.2万tCO₂-e。厂区剩余碳配额0.8万t,按全国碳市场均价60元·t⁻¹,年收益48万元,用于反哺运行电费。八、经济测算工程规模4万m³·d⁻¹,总投资2.1亿元,其中土建0.9亿元、设备1.05亿元、安装0.15亿元。吨水投资5250元,吨水经营成本1.85元,其中电费0.65元、药剂0.35元、人工0.18元、膜更换0.22元、污泥处置0.20元、其他0.25元。出水达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002准Ⅲ类,地方政府给予吨水2.8元处理费,年运营收入4092万元,年利润1582万元,投资回收期13.3年(含建设期2年),内部收益率7.8%,高于行业基准7%。九、题型设计(满分100分,120min)一、单项选择题(每题2分,共20分)1.本工艺MBR膜材质为A.PESB.PVDFC.PTFED.PAN2.侧流PN/A反应器控制NO₂⁻-N积累的关键参数是A.DO0.15mg·L⁻¹B.pH6.5C.温度25℃D.游离氨0.2mg·L⁻¹3.MAP结晶最佳N:P:Mg摩尔比为A.1:1:1B.1:1:1.2C.1:2:1D.2:1:14.臭氧接触池设计气体流速一般不大于A.0.1m·s⁻¹B.0.3m·s⁻¹C.0.5m·s⁻¹D.1.0m·s⁻¹5.热水解温度170℃主要目的是A.杀灭病原菌B.破解胞外聚合物C.降低含水率D.提高pH6.数字孪生平台预测窗口时长A.5minB.10minC.15minD.30min7.反渗透浓缩液采用电渗析后淡水TDS目标A.≤0.5g·L⁻¹B.≤1g·L⁻¹C.≤2g·L⁻¹D.≤5g·L⁻¹8.沼气内燃机发电效率约为A.25%B.35%C.45%D.55%9.本工程吨水经营成本中占比最大的是A.电费B.药剂C.人工D.膜更换10.碳交易年收益占运行电费比例约为A.5%B.10%C.15%D.20%二、判断题(每题1分,共10分)11.细格栅栅隙越小,栅渣量一定越大。12.Anammox菌为自养菌,无需外加碳源。13.BAC池反冲洗膨胀率应控制在15%以下。14.反渗透回收率越高,膜污染速率越低。15.热水解后污泥VSR可达50%以上。16.数字孪生模型训练集越大,预测误差一定越小。17.臭氧投加量越高,溴酸盐生成量一定越高。18.侧流磷回收可降低主流程除磷药耗。19.污泥干化温度越高,热值损失越大。20.本工程采用的水泥窑协同处置属于资源化利用。三、填空题(每空2分,共20分)21.五段Bardenpho第一好氧段DO控制在____mg·L⁻¹。22.MBR膜通量设计值为____L·m⁻²·h⁻¹。23.侧流PN/A反应器总氮负荷为____kgN·m⁻³·d⁻¹。24.MAP颗粒纯度要求≥____%。25.臭氧接触池采用____源臭氧发生器。26.数字孪生平台采用____算法进行故障诊断。27.污泥热水解压力为____MPa。28.反渗透浓缩液经Fenton反应后COD降至____mg·L⁻¹。29.沼气CH₄含量为____%。30.工程吨水投资为____元。四、简答题(每题8分,共24分)31.简述五段Bardenpho工艺中第二缺氧段投加GAC的作用机理。32.说明侧流PN/A相比传统硝化-反硝化在碳源与能耗方面的优势。33.概述数字孪生平台如何实现膜清洗周期的动态优化

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论