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文档简介
一体化污水处理设备安装及调试方案一、项目概况与目标本项目为日处理量200m³/d的MBR一体化设备,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A,服务人口约1200人,占地仅68m²。设备主体为碳钢防腐集装箱式结构,内置缺氧、好氧、MBR、消毒四区,配套3kW回转风机、0.75kW污泥回流泵、自吸式膜产水泵、次氯酸钠投加系统、PLC远程控制。本次安装调试的核心目标是在14个日历天内完成“进场→吊装→接管→通电→清水联动→污泥接种→工艺参数优化→连续出水达标→交付运维”全过程,并建立一套可复制、可落地的标准化作业文件,供后续同型号设备直接套用。二、施工准备1.场地复核(1)测量放线:用全站仪复测设备基础四角坐标,允许偏差±5mm;标高以厂区永久水准点为基准,允许偏差±3mm。(2)承载力:基础为C30钢筋混凝土,250mm厚,双层双向Φ12@150,养护期≥7d,回弹强度≥25MPa;用10t卡车做静载试验,沉降量<2mm/10min。(3)周边间距:设备外壁距围墙≥1.2m,满足膜吊装与检修;距电缆沟≥0.8m,防止电磁干扰。2.技术交底项目经理组织设计、监理、施工、运维四方交底,形成《交底记录表》。重点明确:①膜组件禁止接触油脂、尖锐物;②风机噪音≤65dB(A),夜间施工限时;③电气接地电阻<4Ω;④调试期间进水COD按阶梯式递增,每24h提高50mg/L,防止冲击。3.物资进场检验(1)设备开箱:对照《装箱清单》逐件清点,碳钢箱体无变形、焊缝无裂纹,PE膜袋真空包装完好,风机叶轮手动盘车无卡滞。(2)仪表校验:电磁流量计、DO仪、液位计送第三方实验室标定,出具证书;备用探头≥20%。(3)化学药剂:次氯酸钠有效氯≥10%,碳源(乙酸钠)COD当量≥60万mg/L,均提供MSDS。4.人员与工机具项目经理1名(一级建造师·市政),工艺工程师1名(给排水高工),电气工程师1名(自动化中级),技工6名(焊工2、电工2、管工2),安全员1名。工机具:25t汽车吊1台、3t叉车1台、逆变焊机2台、电动套丝机1台、电动试压泵1台、绝缘电阻表1台、噪声计1台、便携式DO仪2台、对讲机6部、应急药箱1套。三、安装工序1.吊装(1)吊点选择:箱体顶部四角设有δ20mm吊耳,出厂前做1.5倍静载试验;钢丝绳∅16mm,6×37+FC,角度≤60°。(2)吊装顺序:先吊MBR膜池段,再吊缺氧/好氧段,最后拼装进水调节段;拼缝处采用δ8mm三元乙丙密封条+不锈钢压板,螺栓M12×40,扭矩40N·m。(3)就位调平:用框式水平仪测纵横向水平度≤1/1000,垫铁每组≤3块,点焊固定,二次灌浆采用C40无收缩细石混凝土。2.管道安装(1)管材标准:进水、出水、放空采用PE100管SDR11,1.6MPa;曝气主管采用UPVC给水管,0.6MPa;加药管采用PE-Xa,耐次氯酸钠。(2)热熔焊接:PE管200mm以下采用热熔对接,卷边对称,翻边宽度2~4mm,错边≤壁厚10%;焊口100%外观检查,10%刨边抽检。(3)曝气支管安装:微孔曝气器间距550mm,水平度±2mm,曝气盘顶面距池底250mm,安装完毕做通气试验,无漏气声。3.电气与自控(1)电缆敷设:动力电缆YJV22-0.6/1kV-4×6+1×4,信号电缆RVVP-4×1.5,分别穿DN50、DN25镀锌钢管,埋深≥0.7m,穿越道路加钢套管DN100。(2)接地系统:箱体、风机外壳、电缆桥架均用-40×4镀锌扁钢引至接地极,极长2.5m∠50×50×5,间距5m,实测接地电阻1.8Ω。(3)PLC柜接线:I/O点预留20%,DO仪4~20mA信号屏蔽层单端接地;程序版本V2.3,上传云端,手机APP可远程启停风机。4.保温与伴热项目地冬季最低-18℃,箱体采用50mm厚阻燃橡塑保温,外覆0.5mm铝皮;膜池放空管、加药管缠绕自限温电伴热带,功率25W/m,恒温5℃,配电箱设漏电保护。四、调试流程调试分“单机→联动→污泥接种→工艺优化→性能考核”五步,全程记录于《调试日志》,每日17:00发项目群。1.单机试车(1)风机:点动3次,确认转向;空载运行2h,轴承温升<35℃,振动速度<2.8mm/s;加载至40kPa,电流≤额定105%。(2)产水泵:灌水排气,启泵运行30min,流量Q=8.5m³/h,扬程H=12m,电流4.8A,机械密封滴水<3滴/min。(3)加药泵:用纯水做标定,分别设定20%、50%、100%冲程,实测流量与显示误差<±2%。2.清水联动(1)注水:用市政自来水,先注缺氧区至有效水深2.5m,再注好氧区,最后注膜池,检查液位计浮球动作是否灵敏。(2)曝气:开启风机,调节放空阀,使膜池DO=4~6mg/L,用听棒检查曝气均匀性,死区面积<5%。(3)产水:设定抽停比8∶2,抽吸压力-8~-15kPa,跨膜压差TMP初始值-5kPa,记录通量15L/m²·h,稳定运行6h无异常。3.污泥接种(1)种泥来源:就近城镇污水厂脱水机房,含水率80%,MLSS=20g/L,VSS/SS=0.65,无丝状菌膨胀。(2)投加量:按池容30%计,缺氧区投加18m³,好氧区投加22m³,MBR区投加10m³,总计50m³,用槽罐车运输,2h内完成。(3)驯化:投泥后静沉2h,开启污泥回流200%,间歇曝气(曝2h停1h),24h后逐步引入原水,流量阶梯:50m³/d→100m³/d→150m³/d→200m³/d,每阶段48h。4.工艺参数优化(1)溶解氧:好氧段DO控制在2~4mg/L,风机频率30~45Hz,用变频器PID闭环,节省电耗约18%。(2)污泥龄:通过排泥控制SRT=15~20d,每日排泥1.2m³,MLSS维持6~8g/L,SV30=25~35%。(3)碳源投加:当进水C/N<4时,乙酸钠溶液(20%)按COD=30mg/L投加,计量泵冲程自动调节,确保TN≤15mg/L。(4)膜清洗:运行第7d进行首次维护性清洗,次氯酸钠500mg/L,浸泡30min,恢复通量>90%;每月一次,清洗后做完整性测试,泡点≥30kPa。5.性能考核连续运行72h,第三方取样检测:COD≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、SS≤5mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TN≤10mg/L、TP≤0.3mg/L、粪大肠菌群≤1000个/L,色度≤5,出水稳定达标。记录电耗:吨水电耗0.38kWh,药耗:次氯酸钠2.1g/m³,乙酸钠8.5g/m³。五、质量控制要点1.焊接:PE管热熔焊缝刨边检查,发现缝隙>0.5mm立即返工;碳钢箱体焊缝做煤油渗透,无渗漏为合格。2.防腐:箱体喷砂Sa2.5级,环氧富锌底漆80μm,环氧云铁中间漆120μm,聚氨酯面漆60μm,总厚度260μm,用测厚仪抽检,每10m²测3点,最小厚度≥224μm。3.坡度:重力放空管坡度≥1%,倒坡零容忍;曝气主管末端设DN25放空球阀,冬季防冻。4.标定:电磁流量计在实验室用标准表比对,误差<±0.5%;DO仪两点校准,零点用饱和亚硫酸钠,斜点用空气饱和水。六、安全文明施工1.危险源识别:吊装、临时用电、次氯酸钠灼伤、池内有限空间中毒。2.防护措施:吊装区设硬隔离,无关人员禁入;风机棚装隔音棉,噪音降至58dB;加药间设洗眼器、防化手套、MSDS看板;池内作业前做气体检测,O2>19.5%,H2S<6ppm,签《有限空间作业票》。3.应急预案:配备正压式呼吸器2套、三脚架救援系统1套、应急车辆1辆;每季度演练一次,记录视频存档。七、试运行记录表(节选)日期:2024-03-12天气:晴,气温5~16℃,北风3级运行时段:08:00-20:00进水流量:150m³/dCOD:进水186mg/L,出水28mg/LNH3-N:进水21mg/L,出水1.2mg/LDO:好氧区3.8mg/LTMP:-12kPa风机频率:38Hz产水泵:运行8h,停2h加药:乙酸钠15L,次氯酸钠1.2L电耗:累计57kWh异常记录:14:30液位计浮球卡滞,清洗后恢复值班人:王××八、常见问题与处理1.泡沫多:原因为进水含洗涤剂,投加消泡剂0.5mg/L,同时增大排泥,2h后泡沫减少70%。2.膜丝断裂:完整性测试泡点降至18kPa,停机检查发现3根断丝,用膜针+环氧树脂封堵,30min后复测泡点32kPa,恢复通量。3.风机过热:夏季箱体内部温度45℃,加装轴流风机2台,强制换气,轴承温度由68℃降至52℃。九、交付清单1.设备竣工图(CAD+PDF)2.装箱清单、合格证、材质单3.焊口探伤报告、防腐厚度报告4.仪表校准证书5.PLC程序备份、触摸屏程序6.调试日志
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