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文档简介

车间整改报告范文三篇2023年3月,公司组织生产、安全、设备部门联合对一车间进行现场检查,共发现三类12项问题。其中设备管理类问题5项(占比41.7%),主要表现为注塑机液压油泄漏未及时处理(3台次)、数控车床导轨润滑系统堵塞(2台);安全管理类问题4项(占比33.3%),包括消防通道堆放半成品(长4.2米)、2名员工未正确佩戴护目镜;现场5S管理类问题3项(占比25%),涉及原料区混放A203与B105颗粒(约800kg)、维修工具柜内扳手与游标卡尺混放(12件)。针对上述问题,车间于3月15日启动整改,现将具体情况汇报如下:一、设备管理整改针对液压油泄漏问题,设备组拆解3台注塑机液压管路,更换老化密封胶圈(共17个),在油箱底部加装接油盘(尺寸600mm×400mm×50mm),并将液压系统检查纳入每日班前会必查项(检查点含压力值、油温、管路接口)。数控车床导轨润滑系统堵塞问题,采用专用清洗剂(型号WD40L)冲洗管路,更换滤芯(型号F202),同步修订《设备润滑作业指导书》,明确“每周三15:0016:00强制补油”要求。3月20日25日,设备部对整改效果进行跟踪,液压油泄漏问题未再复发,车床导轨润滑压力稳定在2.5MPa(标准值2.03.0MPa)。二、安全管理整改消防通道堆物问题于3月16日12时前清理完毕,划定黄色警示线(线宽5cm),设置“消防通道禁止占用”标识牌(尺寸600mm×400mm)。针对护目镜佩戴问题,安全科组织全员培训(3月17日14:0016:00),重点讲解《注塑工序防护用品使用规范》,现场演示正确佩戴方法;同时在操作台前加装感应提醒装置(当人员靠近设备未佩戴护目镜时,触发语音提示“请佩戴护目镜”)。3月18日31日,安全巡查共记录120人次操作,护目镜正确佩戴率由整改前的82%提升至100%。三、5S管理整改原料区按“批次型号”双维度划分区域,设置A203(1区)、B105(2区)等标识牌(尺寸300mm×200mm),地面用绿色油漆划线(线宽5cm),明确每区域最大堆高(≤1.5米)。维修工具柜内按“测量工具手动工具电动工具”分类,定制EVA海绵定位槽(厚度10mm),标注工具名称(如“12寸活动扳手”)。清洁方面,制定《车间清洁轮值表》,将36名员工分为6组,每组负责1个责任区(含设备表面、地面、物料架),每日17:3018:00进行10分钟清扫。3月28日,生产部组织5S评分,车间平均分由整改前的72分提升至91分,原料查找时间由平均8分钟缩短至2分钟。本次整改共投入资金2.3万元(含标识牌制作0.5万元、感应装置1.2万元、工具柜改造0.6万元),历时17天完成全部12项问题闭环。4月1日10日,公司复查组现场验证,所有问题均整改到位,车间设备综合效率(OEE)由整改前的68%提升至79%,3月份未发生安全事故(2月份曾发生1起轻微烫伤事件)。后续将把“周检查月复盘”机制常态化,每季度组织跨车间5S评比,持续巩固整改成果。2023年5月,二车间在公司季度安全大检查中被通报,共反馈问题15项。其中电气安全类问题7项(占比46.7%),包括4台铣床控制箱线路杂乱(线径混合0.5mm²与1.5mm²)、2台空压机电源线绝缘层破损(长度分别为15cm、20cm);操作规范类问题5项(占比33.3%),涉及3名员工未按《冲压工序操作卡》进行双人确认、2次模具更换未填写《设备调试记录表》;环境管理类问题3项(占比20%),表现为粉尘收集箱满溢未清理(积尘约50kg)、化学品柜内机油与切削液混放(共12桶)。车间于5月10日召开整改专题会,制定《二车间整改计划表》,现将落实情况汇报如下:一、电气安全专项整改针对线路杂乱问题,电气组对4台铣床控制箱重新布线,按“动力线信号线控制线”分层排列(间距≥3cm),采用扎带固定(每0.5米1个),并在箱门内侧张贴线路分布图(尺寸400mm×300mm)。空压机电源线绝缘层破损问题,更换2条国标3×2.5mm²电缆(长度5米),在易磨损部位加装金属蛇皮管(直径20mm,长度1.2米)。5月12日15日,邀请外部电工(持证编号T20230412)进行验收,控制箱线路符合《低压配电设计规范》(GB500542011)要求,电源线绝缘电阻测试值均≥0.5MΩ(标准值≥0.5MΩ)。二、操作规范强化措施针对双人确认缺失问题,修订《冲压工序操作卡》,在“模具安装参数设置试冲”三个关键节点增加“确认人签字栏”,并在操作台前设置提示牌(尺寸300mm×200mm,内容:“关键步骤需双人确认,未签字禁止启动设备”)。模具更换未记录问题,设计《设备调试记录表》(含调试时间、操作人员、模具型号、参数调整项),要求调试完成后30分钟内提交生产统计员。5月16日25日,生产部抽查28次模具更换操作,记录表填写完整率由整改前的43%提升至100%,双人确认执行率达100%。三、环境管理优化行动粉尘收集箱满溢问题,将原“每周五清理”调整为“每班次清理”,在收集箱旁设置计数标签(标注“第X次清理,时间:____”),并加装满溢传感器(当积尘高度≥80%时触发声光报警)。化学品柜混放问题,按“易燃品非易燃品”重新划分区域(易燃品区存放机油,非易燃品区存放切削液),设置防泄漏托盘(尺寸1500mm×800mm×100mm),柜门上锁管理(钥匙由班长保管)。5月26日,安全科检查发现,粉尘收集箱报警装置触发3次(均及时清理),化学品柜内物品分类准确率100%。本次整改累计投入4.1万元(含线路改造1.8万元、传感器安装1.2万元、记录表印刷0.3万元、防泄漏托盘0.8万元),于5月30日完成全部15项问题整改。6月1日5日,公司组织“回头看”检查,所有问题均符合整改标准。5月份车间设备故障率较4月下降42%(由12次降至7次),操作失误导致的产品报废率由1.5%降至0.3%。下一步将建立“班组长每日巡查车间主任每周抽查公司每月督查”三级检查体系,重点关注电气安全与操作规范执行情况,确保整改成果长效保持。2023年7月,三车间在集团生产效能审计中被指出存在流程效率低下问题,具体表现为:物料流转耗时过长(从原料库到加工区平均45分钟)、设备换型时间超标准(注塑机换模平均90分钟,标准≤60分钟)、质量检测等待时间久(首件检验平均30分钟,标准≤15分钟)。车间于7月15日成立整改小组(组长:生产主管王强,成员:工艺、设备、质检各1人),通过现场观测、流程分析(绘制价值流图),确定3项核心改进点,现将整改实施情况汇报如下:一、物料流转效率提升针对原料库到加工区耗时问题,分析发现主要瓶颈是“人工搬运+多次分拣”。整改措施:①在原料库与加工区之间增设电动平板车(载重1吨,速度3km/h),划定专用通道(宽度2米,黄色标线);②按“每日生产计划”提前1小时分拣原料(由库管员负责),装入带标识的周转箱(尺寸600mm×400mm×300mm,标注“订单号物料代码”)。7月18日20日试点运行,物料流转时间由45分钟缩短至12分钟(含分拣5分钟、运输7分钟)。二、设备换型时间压缩注塑机换模时间超标主要因“模具定位不准+工具寻找耗时”。整改方案:①在模具底座与设备台面增加定位销(直径20mm,数量4个),确保模具安装偏差≤0.5mm;②制作“换模工具车”(分层设计,第一层放扳手,第二层放垫片,第三层放检测尺),工具按使用顺序固定(如先取17mm扳手,再取垫片)。7月22日25日进行3次换模测试,平均时间由90分钟降至48分钟(定位3分钟、拆卸20分钟、安装15分钟、调试10分钟),达到集团标准(≤60分钟)。三、质量检测流程优化首件检验等待时间长的主因是“检验员需往返车间与实验室”。改进措施:①在车间增设临时检测台(配备千分尺、色差仪等常用工具),检验员携带移动PDA(预装质检系统)现场扫码录入数据;②修订《首件检验规程》,明确“生产员工自检合格后,5分钟内通知检验员;检验员10分钟内完成现场检测”。7月26日31日,共完成42批次首件检验,平均等待时间由30分钟缩短至8分钟(自检5分钟+检验3分钟),数据录入及时率100%。本次整改通过流程再造与工具优化,累计投入1.6万元(电动平板车0.8万元、定位销0.2万元、工具车0.3万元、移动PDA0

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