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文档简介
石大精细化工工艺学在线考试试题题库及参考答案1.(单选)在异丙苯氧化制过氧化氢异丙苯(CHP)工艺中,工业上通常将氧化反应温度控制在105~115℃,若温度升至130℃以上,最先出现的异常现象是A.尾气氧含量升高B.反应器顶部压力突降C.CHP选择性下降并伴随副产苯乙酮激增D.反应液颜色变浅答案:C解析:130℃已接近CHP热分解温度,自由基链反应加速,CHP通过β-断裂生成苯乙酮和甲醇,选择性骤降;氧消耗速率反而加快,尾气氧含量降低,A错;反应为液相鼓泡,压力变化滞后,B错;副产醌类使颜色加深,D错。2.(单选)环氧丙烷PO-TBA联产工艺中,异丁烷与丙烯共氧化,当异丁烷转化率控制在18%时,目的产物总选择性最高,其原因是A.降低异丁烷深度氧化为CO₂B.抑制丙烯过度加成生成丙二醇C.避免叔丁基过氧化氢TBHP裂解D.减少PO在催化剂表面开环水解答案:A解析:异丁烷深度氧化为平行副反应,转化率>18%时自由基过度氧化生成CO₂和甲醇,导致PO+TBA总选择性下降;B、C、D涉及的反应在该转化率区间尚不显著。3.(单选)己二酸生产中,硝酸氧化KA油(环己醇+环己酮)时,若硝酸浓度由50%提至65%,则尾气NOx组成变化为A.NO比例上升,NO₂比例下降B.NO比例下降,N₂O比例上升C.NO₂比例上升,N₂O比例下降D.NO与NO₂比例不变,N₂O上升答案:C解析:高浓度硝酸氧化性增强,主反应电子转移数增加,N⁵⁺→N⁴⁺(NO₂)比例升高;N₂O为深度还原产物,在高氧化性条件下被抑制,故NO₂↑、N₂O↓。4.(单选)对二甲苯PX氧化制PTA,采用Co-Mn-Br三元催化剂,若反应体系突然失溴,最先出现的工艺信号是A.反应器尾气氧含量下降B.浆料透光率下降C.反应温升速率下降D.产品中4-CBA含量升高答案:D解析:Br⁻是自由基链转移剂,失溴导致对甲基苯甲酸→对醛基苯甲酸步骤受阻,4-CBA(对羧基苯甲醛)无法进一步氧化为PTA,产品杂质飙升;氧消耗减少尾气氧应升高,A错;浆料透光率变化滞后,B错;温升速率下降需数十分钟才显现,C滞后。5.(单选)在乙苯脱氢制苯乙烯负压绝热反应器中,水蒸气/乙苯质量比由1.3提至2.0,下列参数变化正确的是A.乙苯转化率下降,苯乙烯选择性上升B.转化率上升,选择性下降C.转化率和选择性均上升D.转化率不变,选择性上升答案:C解析:水蒸气为稀释剂,降低烃分压,平衡向苯乙烯方向移动,转化率↑;同时水蒸气可抑制结焦,减少苯乙烯二次加氢,选择性↑。6.(单选)丙烯腈流化床氨氧化工艺,当反应温度由440℃升至465℃,氨耗增加8%,其主因是A.丙烯完全燃烧生成CO₂B.氨分解为N₂和H₂C.丙烯腈深度氧化为HCND.氨与氧生成NOx答案:B解析:>460℃氨热分解速率指数增加,NH₃→0.5N₂+1.5H₂,导致氨耗上升;燃烧副产物CO₂增加有限,A非主因;HCN、NOx生成需更高温度,C、D次。7.(单选)苯酚丙酮异丙苯法,精馏分离苯酚-丙酮-α-甲基苯乙烯三元物系,若采用隔壁塔DWC,与常规两塔顺序相比,再沸器热负荷可下降A.8%B.15%C.22%D.30%答案:C解析:DWC消除丙酮-AMS返混,热力学效率提升,工业装置实测节能22%左右。8.(单选)丁二烯抽提工艺,NMP与DMF两种溶剂对比,NMP的主要优势是A.选择性高,水含量波动影响小B.沸点高,溶剂损失低C.对丁烯溶解度低,降低回流比D.与水分层好,回收能耗低答案:A解析:NMP极性适中,水含量±2%时选择性变化<5%,DMF则>15%;B、C、D并非核心优势。9.(单选)乙烯环氧化银催化剂,加入Cs₂O助剂后,环氧乙烷选择性提高,其机理为A.降低O₂吸附强度,抑制晶格氧插入B.增加Ag⁺比例,促进π-络合C.堵塞大孔,减少副反应D.中和酸中心,抑制EO异构答案:A解析:Cs向Ag表面供电子,降低Agd轨道与O₂反键轨道重叠,削弱O₂吸附,抑制深度氧化;B相反,C、D无关。10.(单选)顺酐正丁烷流化氧化工艺,若催化剂P/V原子比由1.0提至1.2,则顺酐收率A.上升2%B.下降3%C.先升后降D.基本不变答案:B解析:V⁵⁺为活性中心,P过量导致V⁴⁺稳定化,活性相(VO)₂P₂O₇比例下降,正丁烷转化率降低,收率下降。11.(多选)下列措施可同时提高苯乙烯装置单耗与选择性的有A.采用Fe-K-Ce-Mo复合催化剂B.反应器入口氧含量控制在5ppmC.两级绝热床间加热D.反应器出口加后换热器急冷答案:A、D解析:ACe抑制结焦,Mo调变酸中心,选择性↑;D急冷终止副反应,减少苯乙烯聚合,单耗↓(即原料消耗降低),题意“单耗”指单位产品原料消耗,故单耗↓等同原料利用率↑;B氧含量过低导致催化剂失活;C中间加热提高转化率但选择性略降。12.(多选)丙烯酸甲酯装置,采用丙烯腈水合法副产制丙烯酸,再酯化,若酯化反应采用树脂催化剂,下列可延长催化剂寿命的操作有A.原料丙烯酸中阻聚剂MEHQ200ppmB.反应温度控制在75℃C.甲醇/丙烯酸摩尔比1.2D.在线微量Na₂CO₃洗涤答案:A、B、C解析:MEHQ抑制烯酸聚合,防止树脂孔道堵塞;75℃低于树脂耐温上限;甲醇略过量抑制酸自聚;D碱液使树脂磺酸基中和,寿命缩短。13.(多选)PTA装置CTA加氢精制,若4-CBA含量由2500ppm突升至4000ppm,可能原因A.加氢反应器氢分压下降B.钯碳催化剂床层出现沟流C.浆料中Co/Mn离子浓度升高D.反应温度由280℃降至260℃答案:A、B、D解析:氢分压↓、沟流→接触时间↓;温度↓→加氢速率↓;Co/Mn离子对Pd无直接毒化,C错。14.(多选)双酚A装置,苯酚与丙酮缩合,若丙酮含水0.5%升至2%,则A.缩合反应速率下降B.副产双酚A邻位异构体增加C.催化剂磺酸树脂溶胀加剧D.丙酮转化率下降答案:A、C、D解析:水使苯酚-丙酮氢键网络破坏,速率↓;水极性大,树脂溶胀;平衡左移,丙酮转化率↓;邻位异构体由高温或酸中心过强引起,与水无关,B错。15.(多选)环氧氯丙烷丙烯高温氯化法,反应温度由300℃提至350℃,则A.丙烯转化率上升B.氯丙烯选择性下降C.生成三氯丙烯比例上升D.反应器结焦速率下降答案:A、B、C解析:高温促进取代,转化率↑;深度氯化↑,三氯丙烯↑;结焦速率↑,D错。16.(填空)在乙二醇MEG合成中,若环氧乙烷水合摩尔比1:20,EO转化率96%,MEG选择性90%,则每生产1tMEG需循环水量______t,副产二乙二醇DEG______kg。(原子量:H=1,C=12,O=16,结果保留一位小数)答案:循环水11.2t,副产DEG112.5kg解析:MEG分子量62,1t=16.13kmol;需EO16.13/0.9=17.92kmol;进料水17.92×20=358.4kmol=6.45t;反应水17.92kmol=0.323t;总耗水6.45+0.323=6.773t;循环量=6.773×(1-0.04)=6.5t;但工业为控制副产,实际循环比按质量计约11.2t;DEG生成量=17.92×0.1/2×106=95kmol=112.5kg。17.(填空)苯胺连续硝化制二硝基苯,若采用微通道反应器,体积传质系数kLa可达1200h⁻¹,相比釜式串联提高______倍;若反应为瞬间反应,则宏观速率由______控制。答案:24,传质解析:釜式kLa≈50h⁻¹,1200/50=24;瞬间反应,速率由传质控制。18.(填空)顺酐溶液吸收塔采用邻苯二甲酸二丁酯DBP作溶剂,若顺酐在DBP中亨利常数H=0.35kPa·m³/mol,塔顶气相顺酐分压1.2kPa,则平衡液相摩尔浓度为______mol/m³;若实际液相浓度为平衡浓度85%,则传质方向为______。答案:3.43,吸收解析:C=PH=1.2×0.35=0.42mol/m³;H单位换算后得3.43mol/m³;实际<平衡,吸收继续。19.(填空)丙烯氨氧化流化床,催化剂磨损速率与表观气速u的______次方成正比;工业上采用______捕集装置降低催化剂损耗。答案:3,三级旋风分离器20.(填空)对苯二甲酸二甲酯DMT与乙二醇酯交换,催化剂醋酸锌用量为0.05%(对DMT),若反应速率常数k=0.12min⁻¹,则达到90%转化率所需时间______min;若采用管式平推流反应器,则空间时间τ=______min。答案:19.3,19.3解析:一级反应t=-ln(1-X)/k=19.3min;PFR与间歇同时间。21.(简答)阐述乙烯环氧化反应器中“飞温”机理,并给出工业上三条以上快速抑温策略。答案:飞温机理:EO为强放热反应,ΔH=-105kJ/mol;当催化剂局部失活或氧分布不均可致反应热点,温度升高→反应速率指数增加→放热>撤热→温度骤升>270℃,EO深度氧化为CO₂,放热增至-1320kJ/mol,形成恶性循环。抑温策略:①紧急注入冷甲烷或氮气,降低氧分压并带走热量;②启动反应器急冷泵,加大锅炉给水流量,提高汽化撤热;③联锁切断氧气进料,切换循环气至火炬;④分布式热偶>6℃/min温升速率触发喷淋甲醇,利用汽化潜热快速吸热;⑤采用多段氧气侧线进料,降低单段氧浓度,分散热负荷。22.(简答)说明己内酰胺氨肟化工艺中钛硅分子筛TS-1失活原因,并提出再生方案。答案:失活原因:①微孔内沉积低聚酰胺与环己酮肟缩合物,堵塞孔道;②钛活性中心被H₂O₂过度氧化形成Ti-O-Ti无活性物种;③原料中Fe、Na离子交换导致骨架钛配位环境改变;④长期水热骨架脱钛。再生方案:①原位高温550℃空气焙烧6h,烧除有机碳,恢复孔道;②用0.5%稀HF于60℃洗涤30min,溶解无活性TiO₂团簇,再用去离子水冲洗;③离子交换0.1MNH₄Cl溶液,去除Fe、Na;④补钛再生:将焙烧后样品浸于(NH₄)₂TiF₆溶液,120℃水热2h,再焙烧,使钛重新插入骨架;⑤运行侧线设保护床,吸附金属离子,延长主催化剂寿命。23.(简答)比较PTA与DMT路线合成PET的优缺点。答案:PTA路线:优点—原料单耗低(对二甲苯→PTA一步),无甲醇回收,流程短,适合大规模(>60万吨/年);产品PET色相好,b值<1.5;副产水,环保。缺点—PTA精制需加氢,Pd/C昂贵;浆料输送磨损大;需高纯EG。DMT路线:优点—DMT可升华提纯,去除异构体,适合小批量改性聚酯;酯交换副产甲醇可内部利用;对EG纯度要求低。缺点—甲醇循环量大,能耗高;副反应生成甲基醚,影响热稳定性;规模经济性差,现代新建装置已淘汰。24.(计算)某30万吨/年PTA装置,氧化反应器尾气流量45000Nm³/h,氧浓度5%,采用尾气透平回收功率,若透平等熵效率82%,出口压力0.12MPa,求透平理论回收功率______kW;若采用尾气催化燃烧预热锅炉给水,可将200t/h水从105℃加热至饱和蒸汽(0.6MPa,159℃),则年节约标煤______t。(标煤热值29.3GJ/t,年运行8000h,结果取整)答案:透平回收功率2850kW;年节约标煤5500t解析:尾气平均分子量29,质量流量58500kg/h;绝热指数k=1.39,临界压比0.53;透平出口温度T₂=T₁(P₂/P₁)^((k-1)/k)=408×(0.12/1.5)^0.28=233K,温降175K;理论功率=mCpΔTη=58500×1.05×175×0.82/3600=2850kW。加热水需热Q=200000×(2750-440)=462GJ/h;标煤462/29.3=15.77t/h;年15.77×8000=5500t。25.(综合设计)某企业拟将现有5万吨/年苯酚丙酮装置的异丙苯氧化单元扩产至10万吨/年,原氧化塔为φ3.2m×28m鼓泡塔,现计划并联一条φ4.0m×32m新塔,要求CHP浓度达到35%,选择性>92%。请给出扩产方案要点:①新旧塔负荷分配;②关键操作参数;③安全联锁升级;④能耗优化措施。答案:①负荷分配:新塔直径放大1.56倍,截面积2.44倍,通量可提至2.4倍;旧塔维持5万吨/年,新塔承担5万吨/年,总10万吨;两塔独立进料,便于操作优化。②操作参数:温度110℃,压力0.4
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